劉 馳 郭 彬 王 宇 戴連松 劉偉平 譚占平
(內(nèi)蒙古錦聯(lián)鋁材有限公司, 內(nèi)蒙古 霍林郭勒 029200)
隨著科技的快速發(fā)展,精鋁因比普鋁具有更好的導(dǎo)電性、導(dǎo)熱性、可塑性和抗腐蝕性,應(yīng)用越來越廣泛,市場需求逐年增加。其中,電子工業(yè)生產(chǎn)的電解電容器所消耗的精鋁量約為精鋁產(chǎn)量的50%。目前,國內(nèi)外精鋁的生產(chǎn)工藝主要分為兩種,一種是以鋁液作為原料的三層液電解精煉法;另一種是偏析法,利用鋁液為原料,采用物理方式除雜質(zhì)[1]。對于電解鋁廠而言,采用上述兩種生產(chǎn)工藝建設(shè)的3N精鋁生產(chǎn)線,不僅投資大,而且產(chǎn)品能源消耗大,其中三層液電解法噸精鋁綜合電耗在13 000 kW·h以上,能源消耗巨大[2]。
若通過改進(jìn)常規(guī)鋁電解槽生產(chǎn)工藝技術(shù)條件、提高原材輔料質(zhì)量及采用精細(xì)化的操作,利用熔鹽電解直接生產(chǎn)低品位的3N精鋁,將大大節(jié)約生產(chǎn)成本,降低總體能源消耗,減碳意義重大。
本文在常規(guī)500 kA電解槽上,研究通過改變電解工藝技術(shù)參數(shù)、采用高質(zhì)量的原材料及提高操作管理模式等方式,不斷減少雜質(zhì)進(jìn)入電解槽,驗(yàn)證能否直接采用熔鹽電解法生產(chǎn)3N精鋁液。
為了使試驗(yàn)更具有普遍性,分別選取一個500 kA系列的工區(qū)全部45臺電解槽(5001#~5045#)和對稱工區(qū)的全部45臺槽(6001#~6045#)作為試驗(yàn)槽和對比槽。這兩個工區(qū)同時焙燒啟動,槽齡相同,工藝技術(shù)條件保持相同,具體情況見表1。
表1 試驗(yàn)槽和對比槽試驗(yàn)前基本情況
眾所周知,在電解鋁生產(chǎn)過程中,一個系列的電解槽是串聯(lián)運(yùn)行的,而且一臺500 kA電解槽大修的費(fèi)用約為150萬元。所以,所有的試驗(yàn)都在電解槽穩(wěn)定運(yùn)行基礎(chǔ)上進(jìn)行,試驗(yàn)過程采取的工藝調(diào)整和操作優(yōu)化都是經(jīng)過認(rèn)真研究才謹(jǐn)慎推進(jìn)的,而非破壞性試驗(yàn)。
在常規(guī)鋁電解槽上,通過采用高品質(zhì)的原輔料及工藝、操作優(yōu)化,直接電解生產(chǎn)3N精鋁液。
3N精鋁的化學(xué)成分要求[3]見表2。
表2 3N精鋁與普通重熔用鋁錠化學(xué)成分對比
由表2可以看出,3N精鋁化學(xué)成分與普通重熔用鋁錠成分的主要區(qū)別是精鋁的純度高,主要雜質(zhì)元素(Fe、Si)及微量元素(Cu、Zn、Ga、V)含量低。因此,生產(chǎn)3N精鋁液的關(guān)鍵是減少雜質(zhì)元素進(jìn)入熔鹽電解反應(yīng)中,需要從源頭上控制原料雜質(zhì)含量和在操作過程中控制進(jìn)入電解槽的雜質(zhì)[4]。
2.2.1 采用高質(zhì)量的原材輔料
要想直接電解生產(chǎn)精鋁液,必須使用高質(zhì)量的原輔料,以減少原輔料的雜質(zhì)進(jìn)入槽內(nèi)。由于試驗(yàn)槽與對比槽使用的是同一料塔和凈化設(shè)施,氧化鋁質(zhì)量一致,均要求一級品以上,國家級內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求見表3[5],試驗(yàn)用氧化鋁要采用低鋰氧化鋁(Li2O<0.005%);電解質(zhì)原則上采用自身生產(chǎn)的,外部采購的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)見表4;氟化鋁采用干法產(chǎn)品,內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)見表5;碳塊采用的是同一廠家生產(chǎn)的,質(zhì)量要求不低于二級品,內(nèi)控質(zhì)量要求見表6[6]。
表3 冶金級氧化鋁及內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(YS/T 803—2012)
表4 電解質(zhì)內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
表5 氟化鋁內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
表6 鋁電解用預(yù)焙陽極內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
2.2.2 陽極保溫料采用新鮮氧化鋁
常規(guī)電解槽的陽極保溫料采用的是殘極上清理下來的物料,主要成分是60%左右氧化鋁以及40%左右的電解質(zhì)和少量鐵屑。這些鐵屑主要是在殘陽極清理過程中從陽極鋼爪上粘結(jié)下來的,對3N精鋁的生產(chǎn)危害極大,所以試驗(yàn)槽的保溫料采用新鮮的氧化鋁,以杜絕生產(chǎn)過程中返回的保溫料所夾帶鐵屑的污染。
2.2.3 縮短陽極更換周期
在正常的生產(chǎn)過程中,陽極消耗到最后高度變小,若槽況發(fā)生變化,電解質(zhì)高度上升,電解質(zhì)就很容易侵蝕陽極鋼爪,增加鐵元素的攝入。另外,碳塊本身高度有偏差,加上陽極電流分布不均勻,易造成殘極消耗速度不一致,低殘極鋼爪最后被電解質(zhì)侵蝕。為了保證陽極鋼爪不被電解質(zhì)侵蝕,把陽極的使用周期縮短1 d。
2.2.4 操作及工藝技術(shù)條件的改進(jìn)
測試槽采用新鮮氧化鋁作保溫料存在兩個問題:一是新鮮氧化鋁容易進(jìn)入陽極中縫及陽極間縫,造成槽內(nèi)沉淀增加;二是陽極消耗到最后階段,與對比槽相比,測試槽電解質(zhì)接觸的是不含電解質(zhì)的氧化鋁而非含有電解質(zhì)的保溫料,易造成電解質(zhì)被偏析到保溫料上,導(dǎo)致電解質(zhì)水平變低,氟化鋁的消耗也會增加。由于氧化鋁是流動粉狀體,新更換陽極與鄰極之間、陽極中縫封堵塊料之間存在縫隙,氧化鋁極易通過縫隙進(jìn)入槽內(nèi),無法完全溶解,從而形成沉淀。
2.2.4.1 沉淀的預(yù)防
首先需要預(yù)防和減少掉進(jìn)槽內(nèi)的氧化鋁,陽極中縫用鑄塊(使用U型長條鑄模,換極前澆筑)封堵,未封堵處再用勾出的氧化鋁塊封堵,鄰極間縫的封堵使用破碎的電解質(zhì)塊;其次把換極處的下料點(diǎn)停料時間調(diào)整至10 min,以消化進(jìn)入槽內(nèi)多余的氧化鋁;另外將下料間隔(NB)延長5 s,避免產(chǎn)生沉淀。
2.2.4.2 電解質(zhì)成分的調(diào)整及水平的控制
由于測試槽采用新鮮氧化鋁作保溫料,通過保溫料進(jìn)入電解質(zhì)的氟元素減少,而且被保溫料帶走了一部分,所以氟化鋁的添加量要修改為:基準(zhǔn)值×(1+0.15),以彌補(bǔ)氟化鋁的消耗,使電解質(zhì)分子比穩(wěn)定保持在2.2~2.45,較常規(guī)槽分子比(2.2~2.4)稍寬泛一些,以提高穩(wěn)定性。
電解質(zhì)水平的提高通過添加電解質(zhì)的方式實(shí)現(xiàn)。將電解質(zhì)塊添加在陽極間縫及陽極表面上,厚度控制在10 cm左右,且致密平整,以確保陽極消耗到最后階段接觸到電解質(zhì),通過熔體電解質(zhì)侵蝕這部分添加的電解質(zhì),實(shí)現(xiàn)電解質(zhì)的平衡,使電解質(zhì)水平穩(wěn)定控制在15~17 cm,較常規(guī)槽(16~18 cm)稍低一些。
2.2.4.3 槽溫的控制
由于測試槽使用氧化鋁作為保溫料,而純氧化鋁的保溫性能是殘極返回料的1倍以上,保溫效果大大提升,槽上部的散熱也同步減少;此外,保溫料中雜質(zhì)元素(K+、Li+、Mg2+等)的減少也會造成槽溫升高。因此,要減小保溫料的厚度至10~15 cm,以增大散熱,降低槽溫,槽溫控制在950~960 ℃,較常規(guī)槽高2~4 ℃。
2.2.4.4 換極操作控制
換極前,檢查及清理干凈陽極表面的磷鐵渣、灰塵等雜物;換極時,將勾出的氧化鋁塊打碎封堵大邊縫;換極后的16 h,電流分布需精準(zhǔn)測量,要加大單臺槽的陽極電流分布測量頻次,保證每組陽極的電流分布都在正常范圍內(nèi);換極時要檢查沉淀情況,如有沉淀或結(jié)殼要及時處理。
2.2.4.5 其他
測試槽生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境必須保持清潔,電解槽上部結(jié)構(gòu)、水平罩、±0 m及-3.5 m地坪處的臟料需另行處理,防止進(jìn)入槽內(nèi); 加強(qiáng)打殼下料系統(tǒng)的管理,防止卡錘頭、掉錘頭情況發(fā)生;如果錘頭、天車打殼機(jī)錘頭掉入槽內(nèi),要及時撈出;保證生產(chǎn)風(fēng)壓在工藝范圍內(nèi),不能發(fā)生因?yàn)轱L(fēng)壓低造成機(jī)頭伸入槽內(nèi)長時間起不來的現(xiàn)象;保證氟化鋁料箱的正常,及時補(bǔ)充氟化鋁,不能出現(xiàn)氟化鋁料箱無料或料箱卡死大量漏料的現(xiàn)象;加強(qiáng)對卡具壓降的管理,特別是提升母線后的卡具壓降,杜絕因?yàn)榭ň呶淳o到位發(fā)生陽極下滑的現(xiàn)象;進(jìn)入電解槽內(nèi)的鐵工具不能長時間浸泡,以免熔化。
測試過程中,除了對分子比、電解質(zhì)水平、槽溫、基準(zhǔn)下料間隔、氟化鋁添加策略及保溫料進(jìn)行優(yōu)化之外,其他技術(shù)條件沒有變化,測試槽與對比槽主要管控技術(shù)指標(biāo)差別見表7。
表7 測試槽和對比槽主要管控指標(biāo)
從表7可以看出,測試槽溫度上升了約3.3 ℃,氟化鋁添加、加料間隔、換極周期及保溫料厚度與對比槽相比變化較大,其他技術(shù)指標(biāo)沒有發(fā)生偏差。經(jīng)濟(jì)指標(biāo)里,氟化鋁單耗增加了2.4 kg/t,碳塊毛耗增加了12.58 kg/t。
試驗(yàn)從2021年7月17日開始,至2021年10月17日結(jié)束,為期3個月。測試槽與對比槽的鋁液的雜質(zhì)元素變化見表8。
表8 測試槽與對比槽鋁液雜質(zhì)元素變化
從表8可以看出,測試槽鋁液中各雜質(zhì)元素都有不同程度的下降,達(dá)到了試驗(yàn)的預(yù)期。其中,平均Fe含量從0.076%下降到了0.040%,下降幅度達(dá)到47.4%,下降幅度最大;平均Si含量下降了11.1%;其他微量元素也均下降了10%以上。45臺測試槽中,有42臺所產(chǎn)鋁液達(dá)到了3N鋁的標(biāo)準(zhǔn),占比93.3%,達(dá)到了預(yù)期的試驗(yàn)?zāi)康摹?/p>
從上述試驗(yàn)結(jié)果可以看出,在常規(guī)的鋁電解槽上進(jìn)行熔鹽一次電解,通過采用高質(zhì)量的原材輔料、優(yōu)化工藝技術(shù)條件及精細(xì)化操作管理,鋁液的雜質(zhì)含量大幅降低,可以直接生產(chǎn)出合格的3N精鋁液,但也存在以下兩個問題,需要逐漸完善改進(jìn)。
從整個試驗(yàn)過程來看,槽溫逐漸升高2~4 ℃后穩(wěn)定下來,氧化鋁濃度也有所增加(圖1)。分析其原因,主要是因?yàn)椴捎醚趸X作覆蓋保溫料,氧化鋁不可避免地進(jìn)入槽內(nèi),使槽底沉淀增加,電解質(zhì)氧化鋁含量升高,電解質(zhì)電阻上升,發(fā)熱量增加。另外,陽極保溫能力大大增強(qiáng),槽上散熱減少,兩個因素疊加,促使槽溫有所上升。當(dāng)發(fā)現(xiàn)沉淀增加可能影響生產(chǎn)時,可以考慮采取不同工區(qū)輪流生產(chǎn)或“拉低氧化鋁濃度控制+提高分子比”策略,以提高氧化鋁的溶解能力,把沉淀溶解消耗,然后進(jìn)行周期性循環(huán)生產(chǎn)。
圖1 試驗(yàn)過程中槽溫和氧化鋁濃度變化趨勢
用新鮮氧化鋁代替料塊作保溫料,要綜合考慮電解質(zhì)的帶走損失。另外,由于沒有了返回殘極料中電解質(zhì)的影響,槽內(nèi)電解質(zhì)中的CaF2、LiF含量均會下降(圖2),造成電解質(zhì)初晶點(diǎn)溫度升高,這也是槽溫升高的原因之一。因此,要根據(jù)電解質(zhì)成分的分析變化,及時加大氟化鋁的添加,必要時從出鋁口添加一部分常規(guī)槽產(chǎn)生的低雜質(zhì)電解質(zhì)塊,以實(shí)現(xiàn)電解質(zhì)成分的穩(wěn)定。
圖2 試驗(yàn)過程中CaF2、LiF含量變化
采用熔鹽電解法生產(chǎn)3N精鋁液,成本會有所增加,主要體現(xiàn)在原材輔料上。以某廠這次試驗(yàn)為例,對增加的成本進(jìn)行了測算,見表7。噸鋁增加成本約91.94元,但目前市場3N精鋁的價格是在重熔用鋁錠的基礎(chǔ)上上浮3 000元/t以上,采用熔鹽電解法直接生產(chǎn)3N精鋁錠,噸鋁利潤較普通鋁提高約2 908元,效益巨大。
表9 熔鹽電解法生產(chǎn)3N精鋁較普通鋁成本增加測算
隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,精鋁的應(yīng)用越來越廣泛,產(chǎn)量需求增加。試驗(yàn)表明,在常規(guī)電解槽中進(jìn)行熔鹽電解,通過采用高質(zhì)量的原材輔料、優(yōu)化工藝技術(shù)條件及精細(xì)化的操作管理生產(chǎn)3N精鋁液是可行的,生產(chǎn)成本較常規(guī)法將大大降低,尤其在目前“節(jié)能減碳”的國際大背景下,意義深遠(yuǎn)。對于生產(chǎn)中存在的沉淀增加問題,為了減輕對電解槽的影響,可通過精細(xì)化的工藝技術(shù)、操作管理優(yōu)化和輪流生產(chǎn)工區(qū)的方式組織生產(chǎn)。