陳 礁,林安川,劉緣緣
(1.武鋼集團(tuán)昆明鋼鐵股份有限公司煉鐵廠,云南 蒙自 661101;2.昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,云南 昆明 650302)
云南某高爐有效容積1 350 m3,設(shè)有22個(gè)風(fēng)口,2個(gè)鐵口。2021年3月完成空料線降料面停爐檢修,在實(shí)施完成爐腹?jié)仓?nèi)襯修復(fù)工作(爐腹冷卻板區(qū)域增加冷卻水管并澆筑,爐身進(jìn)行噴涂修復(fù))后進(jìn)行開(kāi)爐。由于高爐開(kāi)爐是一個(gè)系統(tǒng)復(fù)雜的龐大工程,需要準(zhǔn)確的工藝計(jì)算、高效的生產(chǎn)組織以及耗費(fèi)大量的人力物力[1]。尤其是,開(kāi)爐填充爐缸及以下部位不僅需要耗費(fèi)數(shù)百噸價(jià)格昂貴的規(guī)整木材,更需要大量人工將木材搬入爐內(nèi)進(jìn)行整齊擺放。由此,出于安全性、節(jié)約人力和相對(duì)稀缺得多的木材資源考慮,本次開(kāi)爐嘗試使用全焦炭填充開(kāi)爐,這也是該高爐首次采用全焦填充、帶風(fēng)裝料、預(yù)埋氧槍技術(shù)的全新開(kāi)爐方式。高爐在2021年3月21日21:16時(shí)點(diǎn)火后,通過(guò)制定合理的開(kāi)爐方案、精心的開(kāi)爐準(zhǔn)備和嚴(yán)格按照方案執(zhí)行,有序完成了烘爐、試壓、熱負(fù)荷試車等各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié),為實(shí)現(xiàn)順利開(kāi)爐奠定了良好基礎(chǔ)條件;在開(kāi)爐進(jìn)程中通過(guò)對(duì)適宜冶煉操作參數(shù)的精準(zhǔn)計(jì)算和精心控制,高效協(xié)調(diào)各方面生產(chǎn)組織,克服了全焦開(kāi)爐過(guò)程中易于產(chǎn)生高爐懸料、憋風(fēng)現(xiàn)象的不足。開(kāi)爐進(jìn)程中高爐無(wú)休風(fēng),開(kāi)爐15.8 h后出鐵,56.6 h后實(shí)現(xiàn)全風(fēng)口作業(yè),至3月24日,高爐產(chǎn)鐵4 113.65 t,利用系數(shù)達(dá)3.02 t/(m3·d),實(shí)現(xiàn)安全快速開(kāi)爐達(dá)產(chǎn)。
為使高爐澆筑和噴涂的耐材水分緩慢蒸發(fā),提高澆筑料的整體強(qiáng)度;同時(shí)讓整個(gè)爐體設(shè)備逐漸加熱至生產(chǎn)狀態(tài),避免生產(chǎn)后因劇烈膨脹而損壞設(shè)備。高爐澆筑噴涂后,需要進(jìn)行烘爐作業(yè)[2]。3月17日17:16時(shí),開(kāi)始高爐本體烘爐:采用熱風(fēng)爐烘爐,以熱風(fēng)溫度為控制溫度,計(jì)劃烘爐72 h,分三段進(jìn)行升溫(詳見(jiàn)表1計(jì)劃烘爐過(guò)程參數(shù))。烘爐升溫至500℃后恒溫20 h且爐頂廢氣濕度接近大氣濕度,即達(dá)到烘干標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行休風(fēng)自然涼爐。
表1 計(jì)劃烘爐過(guò)程參數(shù)Tab.1 Planning blast furnace baking process parameters
烘爐期間為保護(hù)爐頂設(shè)備,以風(fēng)量作為調(diào)劑手段,嚴(yán)格控制頂溫不超過(guò)350℃、齒輪箱溫度不超過(guò)50℃。此外,為保證烘爐順利進(jìn)行,從19#風(fēng)口處加裝了1個(gè)熱電偶伸到爐內(nèi)作監(jiān)測(cè)參考。在實(shí)際烘爐過(guò)程中,初始送風(fēng)階段經(jīng)高爐鼓風(fēng)機(jī)送出的冷風(fēng)溫度已達(dá)72.6℃,因此第一階段升溫情況略有偏差;在恒溫500℃烘爐5 h后,爐缸內(nèi)焦炭著火,短時(shí)間內(nèi)適量降低風(fēng)溫至400℃烘爐,整體上做到了和計(jì)劃的吻合。烘爐情況如圖1烘爐曲線所示。
圖1 1 350 m3高爐烘爐曲線Fig.1 Furnace drying curve of 1350 m3blast furnace
此次檢修涉及高爐本體、熱風(fēng)爐、煤氣管道等多個(gè)區(qū)域,為確保高爐工藝系統(tǒng)的嚴(yán)密性,不影響后續(xù)工作,因此必須提前做好檢漏補(bǔ)漏。在烘爐結(jié)束后,用高爐鼓風(fēng)機(jī)向高爐、熱風(fēng)爐及煤氣系統(tǒng)進(jìn)行送風(fēng)充壓。試壓檢漏方案為:熱風(fēng)爐系統(tǒng)壓力不超過(guò)0.41 MPa,升壓采用(0.12→0.15→0.18→0.20→0.25→0.30→0.35) MPa 七個(gè)壓力級(jí)別保壓檢查;高爐、煤氣系統(tǒng)壓力不超過(guò)0.21 MPa,升壓采用 (0.10→0.12→0.15→0.18)MPa四個(gè)壓力級(jí)別保壓檢查。
由于高爐本次停爐扒料時(shí)爐缸內(nèi)爐料未全部清除,因此烘爐前對(duì)爐缸進(jìn)行了清理。爐缸清理的爐料主要為焦炭及部分渣鐵,清理深度至風(fēng)口中心線以下60 cm,并沿東西鐵口方向清理了一條寬200 cm、深180 cm的通道,爐缸清理容積為55 m3,采用焦炭填充開(kāi)爐。
本次開(kāi)爐爐料使用焦炭1種,礦石由自產(chǎn)燒結(jié)礦、球團(tuán)礦和塊礦3種構(gòu)成,熔劑2種分別為白云石、硅石,詳細(xì)爐料成分見(jiàn)表2、表3。
表2 原料、熔劑成分Tab.2 Composition of raw materials and fluxes
表3 焦炭理化性能Tab.3 Physical and chemical properties of coke %
開(kāi)爐裝料主要控制參數(shù)為:全爐總焦比為2.9 t/t,焦批重8.0 t,礦批16 t;正常料礦批16 t,焦比892 kg/t,控制理論生鐵含硅4.0%,正常料堿度0.90,全爐堿度0.90,詳細(xì)開(kāi)爐工藝控制參數(shù)如表4所示。
表4 開(kāi)爐工藝控制參數(shù)Tab.4 Process control parameters of blast furnace
本次開(kāi)爐采用帶風(fēng)裝料,爐料多段式配置過(guò)渡,料制為C↓O↓。高爐開(kāi)爐填充料分為凈焦、空焦與正料三種,共計(jì)87批。其中,爐缸、爐腹、爐腰部分為凈焦,共40批,一次性裝入;爐身下部為空焦,共14批;爐身中部及上部為空焦與正料混裝,7批空焦與5批正料混裝,剩余21批正料正常裝入。具體裝料方式詳見(jiàn)表5。
在高爐裝入2批正料后,即第56批料下完后,料線填充至13.2 m。3月21日21:16時(shí),高爐進(jìn)行點(diǎn)火送風(fēng),開(kāi)始帶風(fēng)繼續(xù)裝料;22日1:48時(shí)第87批開(kāi)爐料下完,料線8.2 m。高爐開(kāi)爐料裝完后,按布料矩陣正常裝料。
由于本次1 350 m3高爐開(kāi)爐是在未清除爐底殘鐵情況下首次采用全焦填充爐缸的全新開(kāi)爐方式,受爐底積存殘鐵和爐缸全焦燃燒騰空間進(jìn)度減慢(較新建高爐枕木開(kāi)爐而言)影響,在開(kāi)爐進(jìn)程中一度出現(xiàn)了懸料、憋風(fēng)等情況。通過(guò)帶風(fēng)裝料吹除部分粉末及松動(dòng)料柱改善透氣性,鐵口預(yù)先配設(shè)氧槍助燃及預(yù)熱殘鐵及爐缸,結(jié)合高爐精準(zhǔn)配料計(jì)算及后續(xù)進(jìn)程中冶煉參數(shù)的及時(shí)調(diào)整和控制,高爐實(shí)現(xiàn)安全快速開(kāi)爐達(dá)產(chǎn)。
表5 高爐開(kāi)爐的裝料方式Tab.5 Charging method of blast furnace
1 350m3高爐共22個(gè)風(fēng)口(φ120mm),總進(jìn)風(fēng)面積為0.248 8 m2。為配合使用氧槍開(kāi)爐技術(shù)及有效避免開(kāi)爐初期渣鐵燒壞風(fēng)口中小套,選擇開(kāi)東西兩側(cè)鐵口上方的風(fēng)口送風(fēng)(送風(fēng)風(fēng)口8個(gè),分 別 是 1#、2#、21#、 22#、 10#、 11#、 12#、 13#風(fēng)口),進(jìn)風(fēng)面積為0.090 5 m2,占全風(fēng)口面積為36.36%。開(kāi)爐以最高風(fēng)溫(642℃)點(diǎn)火,點(diǎn)火后8個(gè)風(fēng)口全部燃燒正常;點(diǎn)火后視熱風(fēng)爐送風(fēng)能力前期風(fēng)溫維持在750℃左右,引煤氣后逐步增加風(fēng)溫,出鐵前提高至1 000℃左右;入爐風(fēng)量前期控制在(1 000~1 200) m3/min,直至增開(kāi)送風(fēng)風(fēng)口數(shù)量后才逐步加風(fēng)。高爐送風(fēng)點(diǎn)火開(kāi)爐后,以每小時(shí)4批左右的料速下料,隨后料速逐漸加快(22日0時(shí)下料5批,1時(shí)下料8批,2時(shí)下料6批)。從21日21:16時(shí)點(diǎn)火后至22日2:00時(shí),共計(jì)下料27批,高爐頂溫持續(xù)偏低在50℃以下,這也反映出了帶風(fēng)裝料更易改善受風(fēng)的優(yōu)勢(shì)。
開(kāi)爐初期,高爐入爐風(fēng)量可穩(wěn)定控制為(1 000~1 200) m3/min,隨著高爐不斷下料填充,全焦填充爐缸開(kāi)爐不能快速有效燃燒為高爐騰出足夠空間的劣勢(shì)逐漸顯現(xiàn):高爐透氣性逐漸降低,高爐壓差、風(fēng)壓升高,至22日4:18時(shí)高爐引煤氣頂壓提高,進(jìn)一步加劇了風(fēng)壓和壓差的上升趨勢(shì)(圖2)。至5:11時(shí)風(fēng)壓劇升、風(fēng)量萎縮,減風(fēng)后風(fēng)壓依舊持續(xù)升高,高爐已成懸料。坐料過(guò)程中,風(fēng)量減至零并打開(kāi)部分風(fēng)口窺視孔蓋板,風(fēng)壓仍有80 kPa憋于爐內(nèi),5:30時(shí)回風(fēng)至350 m3/min緩慢促進(jìn)爐內(nèi)焦炭燃燒至7:49時(shí)再次坐料:在打開(kāi)所有風(fēng)口窺孔蓋板后,風(fēng)壓緩慢下降至30 kPa(8:02時(shí))時(shí),爐料下滑至8.2 m?;仫L(fēng)后增加風(fēng)量至1 200 m3/min,并穩(wěn)定可控,此后高爐透氣性轉(zhuǎn)好,料速轉(zhuǎn)快(從9:00時(shí)的2批/h增至12:00時(shí)的5批/h)。其中,在22日高爐坐料后,更改布料矩陣為,該矩陣進(jìn)一步增強(qiáng)了邊緣氣流,高爐氣流的穩(wěn)定順暢有效促進(jìn)了爐況的恢復(fù)和加快進(jìn)程[6]。
圖2 高爐部分參數(shù)趨勢(shì)Fig.2 Trend of some parameters of blast furnace
本次高爐開(kāi)爐首次采用了帶風(fēng)裝料結(jié)合預(yù)埋氧槍的新技術(shù)。在高爐點(diǎn)火送風(fēng)后,通過(guò)從東西鐵口兩側(cè)預(yù)埋插入高爐爐缸內(nèi)(4.0 m)的氧槍持續(xù)通入高壓氧氣加快對(duì)爐缸內(nèi)焦炭的助燃和爐缸底部的預(yù)熱、渣鐵的融化。實(shí)踐中,插撥氧槍過(guò)程中除西鐵口拔出第一支氧槍鐵口噴濺無(wú)渣鐵外(3月22日3:28時(shí)),東鐵口第一次拔出氧槍(2:30時(shí)),已有部分熔融渣鐵流出(約20 t)。此后東西鐵口分別拔出第二次埋入的氧槍(3:22時(shí)、5:03時(shí))時(shí)均有渣鐵排出(合計(jì)共計(jì)約有30 t)。這說(shuō)明,采用氧槍開(kāi)爐技術(shù),能有效促進(jìn)高爐爐缸內(nèi)焦炭的燃燒和原有渣鐵的熔融和排出,不僅加快了爐缸騰出空間,同時(shí)增加了初始熱量。
高爐于3月22日13:06時(shí)打開(kāi)東鐵口正常出鐵(表6),渣鐵出爐后ω([Si])3.99%、堿度0.96,與配料計(jì)算結(jié)果十分吻合;頭二爐鐵水溫度偏低反映出未放殘鐵高爐開(kāi)爐的特點(diǎn)(也再次體現(xiàn)了爐缸埋設(shè)氧槍盡早將熱量匯聚爐缸的必要性),也是開(kāi)爐成功的關(guān)鍵之一。隨著爐內(nèi)冷渣鐵的排出及后續(xù)爐料出爐,鐵水溫度迅速升至1 500℃以上。這表明,精準(zhǔn)的配料計(jì)算,實(shí)現(xiàn)了出爐渣鐵高硅低堿度,保證了開(kāi)爐初期爐缸熱量的快速提升積累的同時(shí)保持較好的渣鐵流動(dòng)性[7],為高爐爐況快速恢復(fù)和加快開(kāi)爐進(jìn)程打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
表6 開(kāi)爐渣、鐵情況Tab.6 Slag and iron situation during blow-in
本次開(kāi)爐,曾出現(xiàn)了較為嚴(yán)重的高爐憋風(fēng)情況,具體為:隨著鐵水溫度的逐步回升,在23日3:38時(shí)西鐵口出鐵即將結(jié)束時(shí)出現(xiàn)跑大流情況,雖然及時(shí)封堵鐵口,但還是造成了鐵溝、渣溝堵塞,爐前工作量增加,無(wú)法快速使用較為活躍的西鐵口繼續(xù)出鐵(期間打開(kāi)東鐵口,鐵水粘稠、流動(dòng)性差,渣鐵排出少)。在爐溫、堿度和鐵水溫度處于回升的情況下,西鐵口跑大流,東鐵口出渣鐵不暢,這直接導(dǎo)致了ω([Si])升至2.82%(鐵水物理熱1 552℃)、爐渣二元堿度升至1.26倍(表7)。并且,由于高爐近1個(gè)小時(shí)未出鐵,高爐憋風(fēng)被迫不斷減風(fēng),入爐風(fēng)量從2 560 m3/min減至1 983 m3/min,直至4:42時(shí)高爐西鐵口具備出鐵條件再次正常出鐵后才逐步恢復(fù)風(fēng)量。一定程度上對(duì)開(kāi)爐冶煉行程控制造成影響。
表7 出鐵情況Tab.7 Tapping situation
未放殘鐵、全焦填充的高爐開(kāi)爐在爐缸的活躍性、工作均勻性方面與新建高爐、枕木填充開(kāi)爐相比存在較大差距,操作難度大為增加,這也對(duì)爐外組織工作提出了更高的要求,須給予足夠重視,提高爐外操作的操作精度和預(yù)判性,從而為爐內(nèi)實(shí)施精準(zhǔn)操控提供支撐。
隨著爐內(nèi)冷渣鐵的排盡、鐵水溫度的回升,高爐加快了進(jìn)風(fēng)風(fēng)口、入爐風(fēng)量、負(fù)荷及煤氧的調(diào)整[8]:①加快開(kāi)風(fēng)口進(jìn)度。22日夜班出鐵正常后,13:18時(shí)沿鐵口方向?qū)蔷€打開(kāi)2個(gè)風(fēng)口(20#、3#),入爐風(fēng)量加至1 400 m3/min;14:50時(shí)繼續(xù)沿鐵口兩側(cè)對(duì)角線增開(kāi)2個(gè)風(fēng)口(4#、19#),入爐風(fēng)量增加至1 700 m3/min;16:20時(shí)打開(kāi)9#、14#風(fēng)口,風(fēng)量加至2 000 m3/min;18:20時(shí)打開(kāi)8#、15#風(fēng)口,風(fēng)量加至2 300 m3/min。即,高爐在5個(gè)小時(shí)內(nèi)增開(kāi)了8個(gè)風(fēng)口,送風(fēng)風(fēng)口占比提高至72.73%,風(fēng)量增加了近1倍,調(diào)整十分迅速,高爐量壓關(guān)系匹配、適宜,風(fēng)速始終保持在(210~220) m/s范圍(圖3)。至23:16時(shí)高爐打開(kāi)5#風(fēng)口后,送風(fēng)風(fēng)口已達(dá)20個(gè)(入爐風(fēng)量2 550 m3/min),24日夜班全風(fēng)口后入爐風(fēng)量達(dá)到正常水平。②負(fù)荷調(diào)整,冶煉強(qiáng)度控制。22日13:06時(shí)第一次正常出鐵后,即開(kāi)始按照ω([Si])—鐵水物理熱—負(fù)荷對(duì)應(yīng)關(guān)系對(duì)爐溫進(jìn)行預(yù)判及時(shí)調(diào)劑,特別是,在判斷爐內(nèi)冷渣鐵排盡、新料反應(yīng)、出鐵順暢后明顯加快節(jié)奏(高爐日常操作鐵水溫度為(1 430~1 470)℃,開(kāi)始進(jìn)入強(qiáng)化階段:至23日23:19時(shí),高爐負(fù)荷已由22日13:48時(shí)的2.40倍增至3.30倍;分三次將礦批擴(kuò)至31 t,至24日7:16時(shí)進(jìn)一步擴(kuò)礦批至36t,恢復(fù)至停爐前正常生產(chǎn)水平。強(qiáng)化冶煉方面:于23日15:55時(shí)開(kāi)始噴煤,煤比80 kg/t控制;17:35時(shí)開(kāi)始富氧3 000 m3/h,24日夜班4:00時(shí)全風(fēng)口后富氧增至8 000 m3/h,富氧率3.60%,接近正常生產(chǎn)水平。
圖3 開(kāi)爐期的高爐壓量關(guān)系Fig.3 Pressure-volume relationship of blast furnace during blow-in period
本次開(kāi)爐包括了烘爐→熱負(fù)荷試車→帶風(fēng)裝料(開(kāi)爐配料計(jì)算) →送風(fēng)制度選擇→懸料(坐料)→出鐵(爐外跑大流、爐內(nèi)憋風(fēng)減壓)→溫降提溫→調(diào)溫→冶煉強(qiáng)度控制(開(kāi)風(fēng)口速度、噴煤富氧)等多個(gè)環(huán)節(jié)和步驟。很大程度上,未放殘鐵、全焦填充開(kāi)爐的新方式在節(jié)約大量人力物力財(cái)力的同時(shí),也給開(kāi)爐過(guò)程帶來(lái)較大的困難。本次開(kāi)爐通過(guò)制定合理開(kāi)爐方案和采取帶風(fēng)裝料并結(jié)合預(yù)埋氧槍開(kāi)爐的新方法,通過(guò)精準(zhǔn)配料計(jì)算、過(guò)程中操作參數(shù)的精準(zhǔn)控制以及準(zhǔn)確把握住冶煉進(jìn)程中開(kāi)風(fēng)口速度、強(qiáng)化措施等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的控制速率與幅度[9],克服了中大型高爐全焦開(kāi)爐過(guò)程中易于懸料、憋風(fēng)等特殊情況帶來(lái)的的影響。整個(gè)過(guò)程銜接緊湊有序,這為加快開(kāi)爐冶煉進(jìn)程、實(shí)現(xiàn)冶煉強(qiáng)化奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)(表8):至24日夜班,高爐礦批、風(fēng)量、富氧量等主要參數(shù)基本恢復(fù)至停爐前生產(chǎn)水平,全日高爐產(chǎn)鐵4 113.65 t,利用系數(shù)達(dá)3.02 t/(m3·d),高爐實(shí)現(xiàn)了快速恢復(fù)達(dá)產(chǎn)。
表8 開(kāi)爐期高爐操作參數(shù)與關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)選擇Tab.8 Selection of operation parameters and critical point of blast furnace during blow-in
此次開(kāi)爐是1 350 m3歷次開(kāi)爐難度最大的一次,也是進(jìn)程最快的一次。高爐實(shí)現(xiàn)安全快速開(kāi)爐達(dá)產(chǎn)的主要經(jīng)驗(yàn)有:
1)預(yù)埋氧槍開(kāi)爐,可加快爐缸內(nèi)的焦炭的燃燒、促進(jìn)渣鐵的排出,有效騰出爐缸空間和積蓄初期熱量;但同時(shí)要配合氧槍的使用,加快開(kāi)爐初期送風(fēng)調(diào)整,從而有效地利用好氧槍開(kāi)爐帶來(lái)的效用;
2)全焦填充裝料下部騰出空間不足,維持適宜風(fēng)量,注意對(duì)料速、頂溫的控制,兼顧風(fēng)壓風(fēng)量與整體透氣性、下料速度控制與燃燒騰出空間的關(guān)系,是穩(wěn)定爐況、逐步提高頂壓有序推進(jìn)開(kāi)爐冶煉進(jìn)程的基礎(chǔ)和關(guān)鍵。此外,爐前的高質(zhì)量工作是快速達(dá)產(chǎn)的保障;
3)開(kāi)爐前沿鐵口方向清理的爐缸通道和選擇打開(kāi)的送風(fēng)風(fēng)口,對(duì)保護(hù)中小套設(shè)備安全、避免高爐開(kāi)爐休風(fēng)具有良好作用;
4)精準(zhǔn)的配料計(jì)算,出鐵正常后快速恢復(fù)風(fēng)口數(shù)量、風(fēng)量,以及控制好適宜量壓關(guān)系和高爐負(fù)荷,及時(shí)采取強(qiáng)化冶煉手段,對(duì)加快開(kāi)爐進(jìn)程實(shí)現(xiàn)快速達(dá)產(chǎn)具有重要意義。