方寬福, 王 營(yíng), 夏 青, 趙 曦, 王 斌
(中機(jī)生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司, 北京 100044)
龍門式銑床簡(jiǎn)稱龍門銑,是具有門式框架和臥式長(zhǎng)床身的銑床。 龍門式銑床上可以用多把銑刀同時(shí)加工表面,加工精度和生產(chǎn)效率都很高,適用于成批和大量生產(chǎn)中加工大型工件的平面和斜面。 對(duì)于數(shù)控式龍門銑床,還可以加工空間曲面和一些特種零件。 龍門銑的種類有很多,其中龍門銑X2020 是北京第一機(jī)床廠70 年前試制的大型龍門銑,經(jīng)過20 多年的使用,電氣元件老化、故障不斷、每次維修既浪費(fèi)時(shí)間又影響正常生常進(jìn)度,為確保該機(jī)床的正常運(yùn)行,現(xiàn)需對(duì)直流調(diào)速系統(tǒng)系統(tǒng)進(jìn)行局部改造。
根據(jù)龍門銑進(jìn)給系統(tǒng)的加工要求,工作臺(tái)直流電動(dòng)機(jī)功率為13kW,要求調(diào)速范圍為D=30,靜差率為δ<15%,左垂直、左水平銑頭,右垂直、右水平銑頭,四個(gè)銑頭進(jìn)給直流電動(dòng)機(jī)功率為4kW,調(diào)速范圍要求D=60,靜差率為δ<15%。
根據(jù)龍門銑的加工情況, 確定用三套單獨(dú)的直流調(diào)速系統(tǒng)。 工作臺(tái)進(jìn)給電動(dòng)機(jī)功率較大,用一套直流調(diào)速系統(tǒng);左垂直、左水平進(jìn)給用一套直流調(diào)速系統(tǒng);右垂直、右水平進(jìn)給用一套直流調(diào)速系統(tǒng)。 這樣做可實(shí)現(xiàn)左邊銑頭和右邊銑頭有一個(gè)能同時(shí)進(jìn)給。 可控硅直流調(diào)速系統(tǒng)有可逆系統(tǒng)和不可逆系統(tǒng),有雙環(huán)系統(tǒng)和三環(huán)系統(tǒng)之分,選何種系統(tǒng)也是直流調(diào)速系統(tǒng)設(shè)計(jì)的一個(gè)關(guān)鍵。 由于龍門銑工作臺(tái),銑頭進(jìn)給運(yùn)動(dòng)的正反方向都不頻繁,且都是停止進(jìn)給運(yùn)動(dòng)后才反向的,所以用接觸器實(shí)現(xiàn)正反向即可,因此選不可逆系統(tǒng)。 調(diào)試范圍,靜差率要求都不高,可采用雙閉環(huán)直流調(diào)速系統(tǒng), 主電路為三相全控橋式整流電路。 根據(jù)以上要求,調(diào)速系統(tǒng)可采用KB-13/100A 直流雙閉環(huán)調(diào)速系統(tǒng)(工作臺(tái)進(jìn)給)1 套;KB-13/50A 直流雙閉環(huán)調(diào)速系統(tǒng)(水平、垂直銑頭進(jìn)給)2 套。
KBB-13 直流雙閉環(huán)調(diào)速系統(tǒng)與X2020 原直流調(diào)速系統(tǒng)有一定的差異, 要達(dá)到龍門銑要求的靜差率及加工要求, 需要根據(jù)調(diào)速系統(tǒng)的組成對(duì)其主電路元件進(jìn)行選用計(jì)算。 X2020 的三套直流調(diào)速系統(tǒng)的工作原理相同,只是元件規(guī)格有些差異, 其關(guān)鍵部分也就是主電路元件的選用,以下我們就針對(duì)工作臺(tái)主電路進(jìn)行分析。主電路原理圖見圖1。
圖1 直流調(diào)速系統(tǒng)主電路原理圖
原機(jī)床的工作臺(tái)電動(dòng)機(jī)尚未損壞, 因此本次改造選用原機(jī)床電動(dòng)機(jī)規(guī)格型號(hào)如下:
電機(jī)規(guī)格:Z2-72 額定功率:Pe=13kW。 額定電壓:Ue=220V 額定電流:Ied=70.7A 額定轉(zhuǎn)速:Ne=1000r/min 額定勵(lì)磁電壓: Ufe=220V 額定勵(lì)磁電流:Ife=1.564A。 電機(jī)內(nèi)阻:Ra=0.5。
電動(dòng)機(jī)的額定電壓為Ue=220V, 采用三相半控橋式整流電路,必須使用降壓變壓器,將電源電壓降低。
主變壓器采用△/Y 接法,以保證免受三次諧波磁通及三次諧波電勢(shì)的不良影響。 也避免三次諧波電流對(duì)電源的影響。
負(fù)載額定電流70.7A,負(fù)載過載倍數(shù)取λ=1.5,通態(tài)平均電流計(jì)算系數(shù)Kfb=0.367。
可控硅的額定電流:
IT=λ×Kfb×ID=1.5×0.367×70.7=38.9(A)
選可控硅KP100-8,數(shù)量3 件。
硅整流二極管、 續(xù)流二極管的額定電流與耐壓的計(jì)算與可控硅相同, 選擇整流二極管為2CZ100A/800V,數(shù)量4 件。
3.6.1 熔斷器RD 的選用
3.6.3 元件側(cè)阻容保護(hù)
可控硅額定電流100A,電阻,電容經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)為:
C=0.25μF/400V,C4~C10共8 件,R=20Ω/85W,R4~R10共8 件。
KB 系列雙閉環(huán)可控硅直流調(diào)速系統(tǒng)能夠滿足電動(dòng)機(jī)的起動(dòng)、制動(dòng)、正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)、點(diǎn)動(dòng)以及靜態(tài)、動(dòng)態(tài)指標(biāo)等要求。 該裝置的系統(tǒng)方框圖見圖2。
圖2 轉(zhuǎn)速、電流雙閉環(huán)直流調(diào)速系統(tǒng)
系統(tǒng)使用了速度調(diào)節(jié)器和電流調(diào)節(jié)器兩個(gè)調(diào)節(jié)器,電流負(fù)反饋加于電流調(diào)節(jié)器輸入端, 通速度調(diào)節(jié)器的輸出進(jìn)行比較,而速度反饋加于速度調(diào)節(jié)器的輸入端,同速度給定進(jìn)行比較,所以該系統(tǒng)由兩個(gè)調(diào)節(jié)閉環(huán)組成,電流調(diào)節(jié)閉環(huán),由電流調(diào)節(jié)器、移相觸發(fā)器、脈沖分配器、可控硅、電樞回路、電流互感器、整流器構(gòu)成。 速度調(diào)節(jié)閉環(huán),由速度調(diào)節(jié)器、電流閉環(huán)、電動(dòng)機(jī)、測(cè)速機(jī)構(gòu)成。
雙閉環(huán)調(diào)速系統(tǒng)可以對(duì)電流和速度兩個(gè)參量分別進(jìn)行調(diào)節(jié)。 電流調(diào)節(jié)器用來維持起動(dòng)、制動(dòng)電流恒定,使系統(tǒng)在過渡過程中維持最大電流不變,以縮短起動(dòng)、制動(dòng)時(shí)間。 速度調(diào)節(jié)器用來維持工作速度恒定。 系統(tǒng)的靜態(tài)、動(dòng)態(tài)性能良好,完全可以滿足龍門銑的加工要求。
按圖1 直流調(diào)速系統(tǒng)主回路原理圖連接主回路各元件之間的導(dǎo)線,要求連接可靠無虛接,接地良好。
按圖3 連接直流調(diào)速系統(tǒng)主回路和調(diào)速系統(tǒng)之間的連線,要求直流調(diào)速系統(tǒng)主回路連接可靠無虛接。
圖3 直流調(diào)速系統(tǒng)接線圖
可靠連接調(diào)速系統(tǒng)、直流調(diào)速系統(tǒng)主回路和 控制電路之間的導(dǎo)線。
確認(rèn)系統(tǒng)的連線準(zhǔn)確無誤后按以下順序試車。
檢查電動(dòng)機(jī)、測(cè)速電機(jī)繞組、主回路、控制回路絕緣電阻,用500V 搖表測(cè)量,要求絕緣電阻大于2M。
用某一相脈沖信號(hào)觸發(fā)任意一個(gè)可控硅, 用示波器觀察其輸出電壓波形, 如能找到一相的觸發(fā)脈沖恰能使輸出電壓波從0°~150°內(nèi)變化則該相同步電源正確,其它兩相按此進(jìn)行。
調(diào)節(jié)觸發(fā)電路各電位器, 用示波器觀察觸發(fā)電路各點(diǎn)波形及相位正確。 同時(shí)觀察輸出電壓波形看三相開放角是否一致,如開放角不一致電壓波形由高有低,調(diào)整觸發(fā)電路,改變鋸齒波斜率,使各相電壓平衡。
將電動(dòng)機(jī)接入調(diào)節(jié)放大器輸入電壓, 使可控硅輸出電壓達(dá)到220V,這時(shí)電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速應(yīng)為1000r/min,測(cè)速機(jī)電壓為51V 左右,如達(dá)不到上述兩參數(shù),可調(diào)整電動(dòng)機(jī)的勵(lì)磁電流。 并測(cè)出測(cè)速機(jī)的極性。
將測(cè)速機(jī)按負(fù)反饋接入,開動(dòng)進(jìn)給,調(diào)節(jié)調(diào)速手柄,如發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)振蕩可調(diào)節(jié)電壓反饋、電流反饋的參數(shù),電壓負(fù)反饋的強(qiáng)度URW=60%~70%,電流負(fù)反饋的電阻與電容數(shù)值,也可調(diào)整測(cè)速機(jī)的反饋強(qiáng)度和電抗器的氣隙大小。
精確調(diào)整雙閉環(huán)系統(tǒng)參數(shù)使調(diào)速范圍1∶60 (20~1000r/min 時(shí),應(yīng)保證在不同的轉(zhuǎn)速下靜差率為δ<15%。
根據(jù)龍門銑X2020 調(diào)速系統(tǒng)精度要求, 通過加工情況進(jìn)行三套單獨(dú)的直流調(diào)速系統(tǒng)測(cè)試, 選用合適的主回路元件,建立轉(zhuǎn)速、電流雙閉環(huán)直流調(diào)速系統(tǒng),經(jīng)過系統(tǒng)調(diào)試,對(duì)該龍門銑成功進(jìn)行改造,為年代久遠(yuǎn)的金切機(jī)床提供有效的技術(shù)支持。
機(jī)電產(chǎn)品開發(fā)與創(chuàng)新2022年3期