劉釗
(國家朔黃鐵路公司機(jī)輛分公司,河北 滄州 062350)
朔黃鐵路西起山西省神池縣神池南站,東至河北省黃驊市黃驊港車站,線路全長603km,歷經(jīng)普通貨物列車、組合萬噸、單元萬噸、1.6 萬噸、1.74 萬噸、2萬噸重載列車,目前3 萬噸列車開行已提上日程,面臨的安全壓力與日俱增。近期,朔黃鐵路上行龍宮至北大牛間50~64km 處,發(fā)生10 起列車管壓力異常波動(dòng),導(dǎo)致列車被迫停車事件。其中,5 起管壓異常波動(dòng)造成速度快速上漲,乘務(wù)員被迫采取最大減壓量停車;5 起因列車管壓力異常下降,導(dǎo)致制動(dòng)力增強(qiáng)。
朔黃鐵路重載列車編組形式分為1+1 組合及2+0單元萬噸,2 萬噸列車為機(jī)車+車輛+機(jī)車+車輛+可控列尾,萬噸列車為機(jī)車+機(jī)車+車輛+可控列尾。每臺電力機(jī)車都具備獨(dú)立的制動(dòng)機(jī)系統(tǒng),直流機(jī)車為DK-1 制動(dòng)機(jī)系統(tǒng),交流機(jī)車為DK-2 制動(dòng)機(jī)系統(tǒng)。在正常運(yùn)行過程中,從控機(jī)車制動(dòng)機(jī)接收主控機(jī)車經(jīng)無線同步系統(tǒng)發(fā)送的相關(guān)指令后,產(chǎn)生制動(dòng)或緩解作用。當(dāng)機(jī)車制動(dòng)機(jī)某部發(fā)生故障時(shí),列車將產(chǎn)生不同的制動(dòng)作用。
對列車制動(dòng)機(jī)故障類型及現(xiàn)象進(jìn)行梳理:
一是故障類型:按照制動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)分為電器部件故障、機(jī)械部件故障、空氣管路故障。
二是故障現(xiàn)象:緊急制動(dòng)、制動(dòng)失效、緩解失效、自動(dòng)制動(dòng)、自動(dòng)緩解。
近期,朔黃鐵路發(fā)生的10 起典型制動(dòng)系統(tǒng)狀態(tài)不良事件。在運(yùn)行中,列車部分車輛制動(dòng)力突然增強(qiáng)或減弱,導(dǎo)致車鉤頻繁拉、壓變化,橫向力、縱向力突然增大。當(dāng)司機(jī)施行追加減壓時(shí),受制動(dòng)延時(shí)的影響,列車將產(chǎn)生較大的縱向力,存在一定的安全隱患。若司機(jī)采取措施不及時(shí)或制動(dòng)機(jī)嚴(yán)重不良,列車長時(shí)間超速運(yùn)行,通過小曲線半徑、橋梁、隧道等困難區(qū)段,將大大增加列車脫軌、顛覆的危險(xiǎn)系數(shù),嚴(yán)重影響列車運(yùn)行安全。
龍宮-北大牛區(qū)間上行線K50-K60 線路信息:橋梁5 座、隧 道17 座、涵洞27 個(gè)、曲 線10 條(R=500m 曲線7 條、R=600m 曲 線1 條、R=1000m 曲 線1 條、R=2000m 曲線1 條)、10‰~12‰下坡道。
列車運(yùn)行至龍宮站內(nèi)42~43km 處緩解,再充風(fēng)運(yùn)行至43~45km 處,速度51~57km/h,列車減壓50kPa 調(diào)速,乘務(wù)員采用長波浪制動(dòng)操作,機(jī)車再生力120~230kN。全列帶閘運(yùn)行11~13km 后,其中5 列出現(xiàn)列車管壓5~20s 異常波動(dòng),上漲3~5kPa。乘務(wù)員發(fā)現(xiàn)列車快速上漲,被迫采取最大減壓量停車;另外5 列出現(xiàn)列車管壓力12~65s 下降8~18kPa,導(dǎo)致制動(dòng)力增強(qiáng)。操縱符合《鐵路機(jī)車操作規(guī)則》(TG/JW104—2012)、《列車操縱示意圖》及列車操縱提示卡相關(guān)要求。
3.3.1 機(jī)車類型分析
此次事件涉及19 臺機(jī)車,涵蓋神華號、和諧號交流機(jī)車,SS4G 直流機(jī)車3 種車型,相關(guān)機(jī)車近期分別進(jìn)行了C1、C2、3X 等修程,修后走行1222~73092km不等。近期,機(jī)車無線重聯(lián)裝置、控制系統(tǒng)未做過改動(dòng)。在檢修過程中,按照檢修工藝范圍對機(jī)車制動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)行檢查及試驗(yàn),作業(yè)正常,近期無類似故障提票。
3.3.2 機(jī)車制動(dòng)控制單元數(shù)據(jù)分析
(1)列車管壓異常上升。通過機(jī)車BCU、CCU 數(shù)據(jù)分析,列車管壓力波動(dòng)時(shí)主車比從車快3~5s,故障時(shí)刻列車管壓力出現(xiàn)壓力波動(dòng)過程。列車管壓力波動(dòng)時(shí),主控機(jī)車大閘在制后中立位保壓,電信號無異常、P01 目標(biāo)值、均衡風(fēng)缸無變化,主從車通信正常。同時(shí),流量監(jiān)控器無充風(fēng)流量,且列車管壓波動(dòng)前,列車速度已處于異常上升狀態(tài),上升速率為7km/h(與列車在長大下坡道緩解后再生工況下加速度相當(dāng))。
(2)列車管壓力異常下降。通過主從控機(jī)車BCU數(shù)據(jù)分析顯示,制動(dòng)保壓狀態(tài)下,大閘在中立位,目標(biāo)值和均衡風(fēng)缸無變化,網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)顯示正常(見圖1)。
圖1 BCU 數(shù)據(jù)分析
3.3.3 列尾裝置數(shù)據(jù)分析
通過對列尾主機(jī)以及列尾車載數(shù)據(jù)分析,重載列車列尾在跟隨排風(fēng)過程中,尾部管壓呈持續(xù)下降趨勢。排風(fēng)完成后,尾部管壓恒定在目標(biāo)值。當(dāng)列車管出現(xiàn)異常變化時(shí),列尾裝置無排風(fēng)記錄,無異常漏風(fēng)記錄。
此次事件涉及列車編組車輛為二七車輛廠、內(nèi)蒙古一機(jī)廠、齊齊哈爾車輛廠、株洲車輛廠生產(chǎn)的混編C80 車輛,裝設(shè)120-1 型車輛制動(dòng)機(jī)。通過列車編組情況分析,其中發(fā)生列車管壓力異常上升的5 列車,均最少有54 輛車體增設(shè)C80 自動(dòng)防溜裝置;發(fā)生列車管壓力異常下降的5 列車,其中4 列增設(shè)C80 自動(dòng)防溜裝置。
3.5.1 還原試驗(yàn)
對發(fā)生異常的兩列重載列車進(jìn)行靜態(tài)試驗(yàn),模擬龍宮至北大牛列車操縱情況,其中一列車前部58 輛,共有5 輛車在保壓10min 左右發(fā)生自然緩解,分別為機(jī) 后20 位、24 位、28 位、36 位、54 位;另一列未見異常。
3.5.2 專項(xiàng)試驗(yàn)
(1)通過對裝有防溜裝置和未裝防溜裝置的列車循環(huán)制動(dòng)減壓50kPa,對比分析充排風(fēng)時(shí)間,其中充風(fēng)時(shí)間延長7s、排風(fēng)時(shí)間延長18s。
(2)通過機(jī)車制動(dòng)機(jī)補(bǔ)風(fēng)功能、遮斷閥竄風(fēng)、機(jī)車連接處泄漏三項(xiàng)試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)在機(jī)車制動(dòng)機(jī)處于非正常的情況下,列車管壓力均不會產(chǎn)生回風(fēng)或波動(dòng)現(xiàn)象。
(3)通過對裝設(shè)車輛防溜器編組列車進(jìn)行試驗(yàn),在常用制動(dòng)50kPa 保壓情況下,分別開關(guān)5 輛、10 輛、20 輛、30 輛自動(dòng)防溜裝置調(diào)節(jié)閥塞門,列車管壓力有回升,最小1kPa,最大3kPa,車輛未發(fā)生緩解現(xiàn)象。
(4)模擬72 位車輛列管泄漏,初制動(dòng)減壓后保壓10min,列車管壓力在549kPa~526kPa~545kPa 范圍內(nèi)波動(dòng),并出現(xiàn)95 輛車輛緩解,其余車輛制動(dòng)正常。其中模擬111 位車輛列管泄漏,初制動(dòng)減壓后保壓10min,列車管壓力在545kPa~536kPa~542kPa 范圍內(nèi)波動(dòng),并出現(xiàn)103 輛車輛緩解[12、41-45、47-70(53、58 制動(dòng))、81-118、129-143、145-168(162 制動(dòng))、216],其余車輛制動(dòng)正常。
(5)模擬列尾故障排風(fēng)試驗(yàn)。列車初制動(dòng)減壓后保壓10min 時(shí),列尾裝置電磁閥故障打開10s,列車管列車下降7kPa,出現(xiàn)機(jī)后129 位至216 位88 車輛緩解。
與120 閥相比,120-1 閥增加了常用加速制動(dòng)和緊急增壓等性能,加速制動(dòng)作用明顯縮短了常用制動(dòng)減壓時(shí)間,縮短了制動(dòng)距離,減小了列車沖動(dòng),有利于重載列車運(yùn)行。這兩個(gè)功能都是通過對滑閥的結(jié)構(gòu)改動(dòng)實(shí)現(xiàn)的。常用加速制動(dòng)是通過在滑閥底面增加一個(gè)孔,與一局減孔相連。制動(dòng)位時(shí),此孔與滑閥套列車管相通,將列車管壓縮空氣通過局減聯(lián)絡(luò)槽始終排大氣,加快列車管排風(fēng)速度。當(dāng)制動(dòng)保壓后,節(jié)制閥切斷排大氣通路,加速制動(dòng)作用結(jié)束。120-1 閥緊急增壓作用是通過增加加緩風(fēng)缸和副風(fēng)缸溝通孔來實(shí)現(xiàn)的。當(dāng)緊急制動(dòng)時(shí),通過此孔將滑閥套加緩風(fēng)缸通路與滑閥室副風(fēng)缸連通,制動(dòng)缸壓力有所上升。
對制動(dòng)停車后的列車和車輛采取防溜作業(yè)時(shí),作業(yè)人員只需緩慢排空列車制動(dòng)主管風(fēng)壓,車輛自動(dòng)防溜器檢測到主管風(fēng)壓為零的信號后,自動(dòng)防溜器作用,鎖住制動(dòng)缸活塞桿,阻止回縮,使其通過基礎(chǔ)制動(dòng)裝置始終對閘瓦保持適當(dāng)壓力,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)防溜,達(dá)到和人工擰緊人力制動(dòng)機(jī)相同的防溜效果。該裝置在列車制動(dòng)主管引出制動(dòng)支管,增設(shè)容積為1L 的延時(shí)風(fēng)缸和孔徑為0.8mm 的絲堵,通過延時(shí)風(fēng)缸、絲堵和雙向比較閥實(shí)現(xiàn)列車管與防溜裝置風(fēng)壓一致,保障列車制動(dòng)、緩解作用良好(見圖2)。
圖2 自動(dòng)防溜器原理及現(xiàn)場圖片
通過對列車管壓力、機(jī)車類型、運(yùn)行速度、充風(fēng)時(shí)間、線路狀態(tài)、車輛類型、車輛編號等7 個(gè)項(xiàng)點(diǎn)的數(shù)據(jù)變化規(guī)律分析發(fā)現(xiàn),事件發(fā)生的地點(diǎn)集中在龍宮至北大牛區(qū)間54~57km 處、列車管壓力變化情況基本一致(異常上升3~5kPa、異常下降8~18kPa)、運(yùn)行速度接近(管壓異常下降時(shí)速度在60~70km/h 間,管壓異常上升時(shí)速度為70km/h 以上)、制動(dòng)時(shí)尾壓一致(584~588kPa)、管壓上升的車輛編組有同類(編組列車內(nèi)均裝設(shè)防溜器車輛)。綜合機(jī)車、車輛制動(dòng)性能及專項(xiàng)模擬試驗(yàn)結(jié)果判斷,在整列車制動(dòng)狀態(tài)下,發(fā)生自然緩解的原因是列車管系漏泄導(dǎo)致列車管壓力波動(dòng),引起前、后部車輛壓力流動(dòng)均衡。
一是持續(xù)做好機(jī)車車輛相關(guān)設(shè)備數(shù)據(jù)梳理,對機(jī)車同步、BCU、可控列尾數(shù)據(jù)及控制模式、車輛狀態(tài)信息進(jìn)行深入分析,從邏輯關(guān)系控制指令層面杜絕重聯(lián)列車前后指令不跟隨、不同步的現(xiàn)象。二是120-1 閥較傳統(tǒng)120 閥對比增加了一個(gè)局減孔,制動(dòng)保壓時(shí)始終與列車管溝通,只靠節(jié)制閥切斷,車輛部門利用修程加強(qiáng)節(jié)制閥的維保。同時(shí)重點(diǎn)對各結(jié)合面膠墊及O 型圈、局減閥模板、滑閥、主閥模板及O 型圈進(jìn)行泄露試驗(yàn),增加動(dòng)態(tài)仿真模擬,避免運(yùn)行中車輛泄露超標(biāo)導(dǎo)致部分車輛自然緩解。三是進(jìn)入長大下坡道區(qū)段的始發(fā)重載列車發(fā)車前,應(yīng)結(jié)合區(qū)段內(nèi)列車操縱情況針對性開展制動(dòng)保壓試驗(yàn),充分考慮困難區(qū)段線路狀態(tài),核定保壓試驗(yàn)時(shí)間及漏泄量標(biāo)準(zhǔn),避免長波浪制動(dòng)周期中漏泄超標(biāo)導(dǎo)致自然緩解發(fā)生。四是相關(guān)單位做好防溜器的維護(hù)保養(yǎng),重點(diǎn)對風(fēng)管連接處、雙向電磁閥等關(guān)鍵部件狀態(tài)進(jìn)行檢查,避免出現(xiàn)因漏泄、卡滯等原因?qū)е碌牧熊嚬軌毫Σ▌?dòng)。五是加強(qiáng)化尾裝置日常維護(hù)保養(yǎng),重點(diǎn)對列尾排風(fēng)閥口開閉狀態(tài)進(jìn)行檢查,同時(shí)增大電磁控制閥抗干擾補(bǔ)強(qiáng),避免運(yùn)行中錯(cuò)誤接收指令導(dǎo)致列尾排風(fēng)。六是加強(qiáng)線路狀態(tài)的維護(hù)保養(yǎng),重點(diǎn)對三角坑、左側(cè)磨、鋼軌傷損等不安全因素進(jìn)行排查整治,做好小曲線半徑、橋隧地段日常巡檢,保障優(yōu)質(zhì)運(yùn)行條件。七是列車在試風(fēng)和長大下坡道運(yùn)行時(shí),密切注意列車管壓力變化情況;運(yùn)行至山區(qū)、隧道、小曲線半徑等困難區(qū)段,密切關(guān)注無線傳輸狀態(tài),發(fā)現(xiàn)異常果斷采取控速措施。
以上內(nèi)容是對列車管壓力波動(dòng)導(dǎo)致制動(dòng)力變化被迫停車事件的分析理解。導(dǎo)致此次事件,可能是由一個(gè)誘因與一個(gè)或多個(gè)惡劣環(huán)境的耦合所產(chǎn)生。相關(guān)單位應(yīng)以此為契機(jī),綜合研判重載列車長大下坡道運(yùn)行安全隱患,梳理優(yōu)化設(shè)備故障、技術(shù)尺寸相互臨界、線路條件等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、參數(shù),始終堅(jiān)持“精心組織、綜合謀劃、系統(tǒng)提升、精準(zhǔn)施策、穩(wěn)妥可靠、萬無一失”安全管理理念,牢固樹立2 萬噸“敬畏”之心,不斷夯實(shí)重載列車安全基礎(chǔ)。