魏昭輝,徐 飛
(1.安徽華塑股份有限公司,安徽 滁州 233290;2.安徽省氯堿工程技術(shù)研究中心,安徽 滁州 233290)
隨著離子膜電解技術(shù)在國內(nèi)的廣泛應(yīng)用,企業(yè)在延長離子膜使用壽命上做了深入研究,電解工藝管理越來越精細化,對鹽水質(zhì)量要求越來越高,而鹽水中硫酸根的濃度是影響離子膜運行的一個重要因素。
鹽水系統(tǒng)硫酸根的產(chǎn)生主要是由于原料鹽或鹵水及淡鹽水脫氯添加還原劑亞硫酸鈉產(chǎn)生的硫酸根帶入。硫酸根對離子膜制堿的影響主要有:硫酸根離子在陽極放電產(chǎn)生氧氣,降低陽極電流效率和氯氣純度;硫酸根濃度偏高影響鹽水中氯化鈉含量。因此鹽水系統(tǒng)中硫酸根的去除是離子膜制堿技術(shù)的一個重要課題。
除硫酸根目前有3種方法,即冷凍法、氯化鋇法和膜法。冷凍法能耗較高;氯化鋇法采用的氯化鋇屬于劇毒物,運行成本也較高;膜法是目前除硫酸根工藝中采用較廣泛的一種方法,運行成本低,環(huán)保且得到副產(chǎn)品芒硝。
安徽華塑股份有限公司(以下簡稱華塑股份)目前具有一二期共43萬t/a燒堿生產(chǎn)能力。一期32萬t/a燒堿配套有真空制鹽裝置,系統(tǒng)硫酸根采用熱法脫硝、鹽硝聯(lián)產(chǎn)的方式平衡了硫酸根。通過經(jīng)濟論證,二期11萬t/a燒堿項目不再配套新的真空制鹽裝置,因此硫酸根需要采用其他技術(shù)手段去除。一期真空制鹽裝置除硝能力不足,為了平衡鹽水系統(tǒng)的硫酸根,新增了一套1 712 kg/h膜法除硝裝置(以100%Na2SO4計)。以電解槽出來的脫氯淡鹽水作為原料,采用膜法技術(shù)截留硫酸鈉,貧硝水去化鹽池化鹽,富硝液通過冷凍結(jié)晶方式分離出芒硝結(jié)晶體,再采用MVR蒸發(fā)結(jié)晶技術(shù)將芒硝蒸發(fā)結(jié)晶制備成元明粉。
真空制鹽生產(chǎn)裝置可以提供約56萬t/a原鹽,不足的原鹽使用鹵水補充。公司鹽礦屬芒硝型,鹵水中硫酸鈉含量高達24 g/L,因此膜法脫硝裝置的穩(wěn)定運行直接影響著燒堿裝置的運行負荷,同時更多地使用鹵水也可極大降低燒堿生產(chǎn)成本。
納濾膜是介于反滲透膜和超濾膜之間的一種壓力驅(qū)動膜,是近年來國際上發(fā)展較快的膜品種之一。該類膜對多價離子和分子量在200以上的有機物的截留率較高,而對單價離子的截留率較低。納濾膜對鹽的截留性能主要是由于離子與膜之間的靜電相互作用,滿足道南效應(yīng)。鹽離子的電荷強度不同,膜對離子的截留率也有所不同。對于含有不同價態(tài)離子的多元體系,由于膜對各種離子的選擇性有異,道南效應(yīng)不同,離子透過膜的比例不同。利用先進的生產(chǎn)工藝對膜孔徑進行精密控制,根據(jù)Cl-和SO42-的分子價數(shù)和組成分子的分子量的區(qū)別,使膜對離子存在選擇性,可以將進入系統(tǒng)的離子進行分離,即Cl-可以通過膜組件進入產(chǎn)水(貧硝液)系統(tǒng),SO42-不能通過膜組件進入濃硝水(富硝液)系統(tǒng)。
來自離子膜電解的脫氯淡鹽水經(jīng)過預(yù)處理,達到膜法脫硝系統(tǒng)的進料要求,進入納濾膜系統(tǒng)。通過高壓泵的作用,淡鹽水達到膜的滲透壓產(chǎn)生透過液,透過液不含或含微量的Na2SO4,可以直接回到化鹽工序進行使用。膜法脫硝系統(tǒng)的富硝液含Na2SO4在50 g/L左右,進入結(jié)晶槽,通過冷凍結(jié)晶后分離去除。
膜法脫硝工藝將原料中帶來的硫酸鈉與氯化鈉分離脫除,避免硫酸根在系統(tǒng)中循環(huán)累積影響生產(chǎn),其工藝先進、自動化程度高、綜合能耗低、無環(huán)境污染。
一期、二期電解來的脫氯淡鹽水混合后,進入淡鹽水貯槽(淡鹽水流量一期180 m3/h,二期50 m3/h),進入淡鹽水貯槽前檢測鹽水中的ORP,不合格的淡鹽水回一次鹽水工序。淡鹽水由增壓泵送至一級、二級板式換熱器,溫度換熱至(35±3)℃,在增壓泵的進口加入鹽酸、亞硫酸鈉,調(diào)節(jié)淡鹽水pH值到4~8,去除淡鹽水中的游離氯。換熱后的淡鹽水進入活性炭過濾器,活性炭的進出口分別檢測pH值和ORP,合格淡鹽水進保安過濾器,后進緩沖水槽;不合格的淡鹽水回淡鹽水貯槽。
緩沖水槽中的淡鹽水由高壓泵輸送至SRO膜系統(tǒng),進膜壓力控制在1.5~4.0 MPa。貧硝液經(jīng)一級板式換熱器換熱后至一次鹽水,富硝液至冷凍單元。
SRO膜系統(tǒng)的流量為231 m3/h,富硝與貧硝的比例為15∶85,SRO膜系統(tǒng)的組別為14∶7∶4,每組含5支納濾膜。
富硝液中加入一定量的淡堿,調(diào)節(jié)富硝液的pH值至9~11,經(jīng)板換進行預(yù)冷后進入結(jié)晶槽,結(jié)晶槽上部清液由母液循環(huán)泵進行循環(huán)換熱,控制結(jié)晶槽溫度在3~5℃,一部分清液回流至淡鹽水貯槽中。富硝液在結(jié)晶槽內(nèi)析出,形成十水硫酸鈉結(jié)晶,呈混濁狀態(tài),十水硫酸鈉在重力的作用下逐漸下沉,堆積在錐底處;析出十水硫酸鈉的富硝液沿桶體上升到結(jié)晶槽上部,形成清液。結(jié)晶槽底部十水硫酸鈉結(jié)晶晶漿,經(jīng)晶漿泵打至沉硝槽進行沉淀,沉硝器錐底固含量較高的硝泥由錐底進入離心機,將硝泥中的游離水甩干并脫除部分結(jié)晶水后,排出芒硝。冷凍芒硝進入溶硝桶,利用回收的冷凝水溶解,溶解后的芒硝清液溢流至硝液槽,在硝液泵的輸送下進入MVR蒸發(fā)結(jié)晶裝置,濃硝液在蒸發(fā)器中蒸發(fā)結(jié)晶,漿液送至離心機進行固液分離,固體送至干燥單元干燥后得到元明粉,經(jīng)包裝后作為產(chǎn)品外售。
膜法脫硝裝置自2019年11月正式投入運行。運行期間出現(xiàn)幾次貧硝超標現(xiàn)象,認為是正常波動。2020年5月起膜法脫硝裝置貧硝液硫酸鈉含量指標(指標為3 g/L以下)多次出現(xiàn)不合格。公司組織分析原因并在技術(shù)服務(wù)方的指導(dǎo)下進行了酸洗處置,酸洗后運行數(shù)據(jù)未見好轉(zhuǎn)。供應(yīng)商分析判斷為膜受到游離氯的污染,但經(jīng)過實際運行數(shù)據(jù)核查,結(jié)合在線儀表運行數(shù)據(jù)曲線的核實,均未反映出游離氯超標進入SRO膜中,公司的判斷與技術(shù)供應(yīng)商的分析判斷存在分歧。
冷凍芒硝在溶解時需要蒸汽加熱,但溶硝桶設(shè)計偏小,造成濃硝液溫度波動較大,對后續(xù)的元明粉蒸發(fā)裝置的正常生產(chǎn)造成影響,離心干燥工序堵料也比較頻繁。
結(jié)合公司與技術(shù)供應(yīng)商的分歧,針對問題的現(xiàn)狀,公司組織技術(shù)人員召開了專題會,從工藝設(shè)計、工藝操作、工藝運行數(shù)據(jù)、應(yīng)急處置等各環(huán)節(jié)進行了全面分析,并與行業(yè)其他廠家進行了交流,總結(jié)出以下幾個原因。
(1)系統(tǒng)設(shè)計能力上存在偏差。膜法除硝能力設(shè)計偏小,進水硫酸根濃度長期超標,系統(tǒng)實際運行超過設(shè)計能力。
(2)分析儀表的準確性。對在線分析儀表如pH計、ORP的可靠性缺乏準確性校驗,存在調(diào)節(jié)不及時的可能,且原設(shè)計加酸位置pH值難以穩(wěn)定調(diào)節(jié)。
(3)系統(tǒng)缺陷。緩沖水槽設(shè)計較大,鹽水緩沖時間長,可能存在氯酸鹽的分解,局部富集游離氯,但系統(tǒng)上的缺陷無法監(jiān)控。
(4)非計劃停車次數(shù)較多。突然的停車導(dǎo)致高壓泵停止運行,可能造成膜的失壓。
(5)鹽酸、亞硫酸鈉的加入點位置和連接方式設(shè)計不合理。鹽酸加入點的管口直接連接到進口管道上,沒有探管插入到管道中,鹽酸混合不均勻,造成pH值顯示波動大且失真。設(shè)計淡鹽水在加入鹽酸之后加亞硫酸鈉調(diào)節(jié),此點加亞硫酸鈉對游離氯的去除效果較差。為確保游離氯合格,實際中加入過量的亞硫酸鈉,過量的亞硫酸鈉影響pH值的顯示。
(6)活性炭有效性難以保證。吸附游離氯和有機物的效果沒有檢測方法。廠家建議的活性炭使用周期為10~12個月,但沒有數(shù)據(jù)支撐,活性炭的有效使用周期還需摸索。
針對以上分析結(jié)果,公司組織制定了方案,并進行改造。
(1)在淡鹽水量較大的一期電解管線上增加鹽酸管線進行pH值初調(diào),這部分鹽水的pH值調(diào)節(jié)到7.0~8.0。初調(diào)后鹽水與二期電解淡鹽水混合后進淡鹽水儲槽,在泵進口鹽酸管線加少量鹽酸進行微調(diào),運行時進膜鹽水的pH值更加平穩(wěn),同時避免了鹽酸對亞硫酸鈉的影響。泵進口加酸管口處加一支探管,讓加酸混合更徹底,pH值控制更穩(wěn)定。
(2)在二期電解至脫硝的淡鹽水管道上增加一個加酸點,位置遠離脫硝裝置,便于鹽酸的充分混合。同時在進脫硝淡鹽水貯槽前增加一個pH在線分析儀。
(3)在一二期鹽水混合后的管線上增加亞硫酸鈉管線和一個管道混合器,增加一個亞硫酸鈉加入點,確保進儲槽淡鹽水不含游離氯。
(4)脫硝系統(tǒng)新膜運行的pH值控制在7.0~7.5,不低于6.5,運行后期再根據(jù)實際情況進行調(diào)整。
(5)定期校驗或更換分析儀表,尤其是ORP在線檢測儀,人工分析游離氯為0時,ORP指示不應(yīng)高于50 mV。
(6)膜出水管線增加止回閥。
(7)更換新活性炭。
(8)更換新的膜元件,采用兩種品牌。
(9)對當前元明粉生產(chǎn)裝置進行經(jīng)濟性論證后,暫停脫硝冷凍單元運行,納濾膜富硝液送制鹽裝置,利用原熱法脫硝裝置的負荷余量進行元明粉生產(chǎn)。脫硝冷凍單元停運后,減少了回流清液,降低了進膜鹽水硫酸根含量,納濾膜運行更加穩(wěn)定,各項運行數(shù)據(jù)指標無異常,一二期的摻鹵量顯著提升。
(10)在脫硝高壓泵出口(進膜前)加一套pH、ORP檢測,增加一層監(jiān)控和保護,確保進膜系統(tǒng)的pH值、ORP符合要求。
(11)控制緩沖水槽低液位運行。
優(yōu)化后工藝流程圖見圖1。
圖1 優(yōu)化后工藝流程圖
脫硝工藝優(yōu)化后,組織技術(shù)人員對脫硝操作規(guī)程進行了修訂,細化操作,便于現(xiàn)場控制。
(1)確認電解脫氯單元運行正常,聯(lián)系電解向脫硝送淡鹽水,向電解淡鹽水加入鹽酸,控制淡鹽水的pH值在8.0左右;同時加入亞硫酸鈉,去除淡鹽水中游離氯。將淡鹽水儲槽的液位補至50%~60%。
(2)開活性炭過濾器的反洗進水閥、出水閥,此時活性炭過濾器為旁路狀態(tài),關(guān)閉進緩沖水槽閥門、打開回流循環(huán)閥。啟泵,調(diào)節(jié)變頻,通過一級、二級板式換熱器,系統(tǒng)打循環(huán);循環(huán)流量控制在200 m3/h。打開循環(huán)水控制閥,調(diào)節(jié)淡鹽水溫度至(35±3)℃。打開鹽酸調(diào)節(jié)閥,向系統(tǒng)中加入鹽酸,對pH值進行微調(diào),控制在7.0~8.0。打開亞硫酸鈉調(diào)節(jié)閥,向系統(tǒng)中加入亞硫酸鈉。待淡鹽水的溫度達到35℃且穩(wěn)定后,監(jiān)控活性炭過濾器前pH值、游離氯,pH值達到7.0~8.0,ORP達到50 mV以下,投用活性炭過濾器。緩慢開啟活性炭過濾器入口閥向過濾器進水,打開排氣閥,待排氣管出水后,關(guān)排氣閥;開排水閥,出水合格后關(guān)排水閥,然后開啟出水閥。
(3)活性炭過濾器投用后,繼續(xù)循環(huán),監(jiān)控活性炭過濾器前后的pH值、游離氯。待活性炭過濾器前后的pH值在7.0~8.0(膜運行2年后,控制在6.5~7.5),ORP為50 mV以下,數(shù)值平穩(wěn)、波動較小,且游離氯人工檢測為0,淡鹽水循環(huán)合格。合格后,淡鹽水準備進緩沖水槽,打開進緩沖水槽閥門,緩慢打開保安過濾器的進液閥,打開保安過濾器的排氣閥;待排氣閥出液正常后,打開保安過濾器的出口閥,關(guān)閉保安過濾器排氣閥,保安過濾器投用。合格淡鹽水進緩沖水罐,緩沖水槽液位控制在20%~30%。同時將液位控制閥打至“自動”狀態(tài)。pH值高報設(shè)定為8.0,高報恢復(fù)設(shè)定為7.8,低報設(shè)定為6.0,低報恢復(fù)設(shè)定為6.5,2年后低報設(shè)定為5.0,低報恢復(fù)設(shè)定為5.5;ORP高報設(shè)定為150 mV,高報恢復(fù)設(shè)定為120 mV。聯(lián)系分析人員,對活性炭過濾器前后、緩沖水罐分析pH值、游離氯及活性炭過濾器前硫酸根含量。
(4)打開緩沖水槽出口閥,緩慢開啟高壓泵,將高壓泵控制旋鈕轉(zhuǎn)到“自動”。膜系統(tǒng)富硝鹽水出口閥門開20%,全開膜系統(tǒng)貧硝鹽水出口閥門。確認排盡閥、取樣閥、清洗液進口閥、清洗出口閥關(guān)閉。緩慢提升高壓泵的變頻,待進水壓力升至0.4 MPa,現(xiàn)場巡檢運行情況是否正常。高壓泵出口淡鹽水pH值應(yīng)在7.0~8.0,ORP應(yīng)小于50 mV。觀察貧硝液現(xiàn)場玻璃管流量計,待出液均勻且無氣泡時,聯(lián)系中控繼續(xù)緩慢提升高壓泵變頻。
(5)待貧硝液流量達到100 m3/h,通過調(diào)節(jié)高壓泵變頻、富硝鹽水出口閥開度,控制富硝液流量在15~17.4 m3/h,進水壓力在1.5~3.0 MPa。
聯(lián)系分析人員,30 min后檢測富硝液和貧硝液
中的硫酸鈉含量。
脫硝裝置A系統(tǒng)于2021年5月更換為A納濾膜;B系統(tǒng)于2021年7月更換為B納濾膜,2套系統(tǒng)運行情況如下。
(1)脫硝裝置運行貧硝液指標
A系統(tǒng)貧硝液硫酸鈉最大值為1.37 g/L,改造前后A套運行曲線對比見圖2。
圖2 改造前后A套運行曲線對比
B系統(tǒng)貧硝液硫酸鈉最大值為0.88 g/L,改造前后B套運行曲線對比見圖3。
圖3 改造前后B套運行曲線對比圖
改造后與2020年3月同期運行情況對比,見表1。脫硝裝置優(yōu)化后,系統(tǒng)運行工況明顯好轉(zhuǎn),鹽水系統(tǒng)中的硫酸根穩(wěn)定≤5 g/L,一次鹽水摻鹵量大幅提高,經(jīng)濟效益明顯。
表1 改造后與2020年3月同期運行情況對比
(2)納濾膜運行pH值指標
改造前后納濾膜運行pH值對比見表2。裝置優(yōu)化后,pH值控制在7.5~8.5,高于原納濾膜同期,且控制得更加精細。pH值控制高,利于系統(tǒng)鹽水中游離氯的控制,在膜系統(tǒng)運行后期,有較大的調(diào)節(jié)余量。
表2 改造前后納濾膜運行pH值對比表
(3)納濾膜運行壓力、進液溫度等指標
運行壓力、進液溫度嚴格按進膜的要求控制,壓力控制在1.5~4.0 MPa,溫度控制在30~40℃。
(4)冷凍脫硝裝置停運后,降低了能耗,富硝液進原熱法脫硝,采鹵水并未出現(xiàn)硫酸根富集的現(xiàn)象。
膜法脫硝裝置經(jīng)過工藝改造和操作優(yōu)化后,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,脫硝裝置貧硝液硫酸鈉含量達到指標要求,系統(tǒng)硫酸根得到了有效的平衡,鹽水硫酸根的含量控制在合格范圍內(nèi),提升了鹵水的使用量,取得了較好的經(jīng)濟效益。公司計劃下一步取消緩沖水槽,進一步降低可能存在的游離氯對膜的影響,目前正在實施中。