(廣州中電荔新熱電有限公司,廣東 廣州 511340)
在火電廠中,鍋爐的運(yùn)行對火力發(fā)電的效率有決定性作用,對鍋爐運(yùn)行方案的調(diào)整與優(yōu)化不僅是火力發(fā)電的要求,同時(shí)也符合我們對可持續(xù)發(fā)展理念的貫徹[1]。運(yùn)行實(shí)踐表明,掌握鍋爐燃燒的最佳運(yùn)行方式和各種影響因素變化的規(guī)律,對于鍋爐的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有重要意義。
某電廠1#鍋爐型式為亞臨界參數(shù),汽包自然循環(huán),四角切圓燃燒,直吹式制粉系統(tǒng),一次中間再熱擺動燃燒器調(diào)溫,平衡通風(fēng),單爐膛“π”型布置,全鋼架全懸吊結(jié)構(gòu),緊身封閉,爐頂帶金屬防雨罩,固態(tài)排渣煤粉爐。鍋爐型號為DG1080/17.4-II6型。
鍋爐爐膛采用百葉窗式水平濃淡噴嘴擺動式直流燃燒器,四角布置,切圓燃燒方式,四角燃燒器噴口中心線分別與爐膛中心的兩假想圓相切,1#、3#角反向切小圓,2#、4#角正向切大圓,兩假想切圓的直徑分別為372 mm和856 mm。每角共裝設(shè)14層噴嘴:5層煤粉燃燒器(一次風(fēng)A、B、C、D、E噴口)、5層輔助風(fēng)(二次風(fēng)AA、AB、BC、CD、DE噴口)、4層燃燼風(fēng)(SOFA1、SOFA2、SOFA3、SOFA4噴口)。每層煤粉燃燒器周圍配有周界風(fēng),在7層輔助風(fēng)之中配有3層輕油燃燒器,在A、B兩層煤粉燃燒器之中配有等離子體點(diǎn)火設(shè)備,可實(shí)現(xiàn)鍋爐的無油啟動和低負(fù)荷無油穩(wěn)燃。燃燒器噴嘴為擺動式,燃燒器上組4個(gè)燃燼風(fēng)噴口可上下擺動±20°,中組噴口能上下擺動±30°,下組噴口能上下擺動±30°(安裝等離子的A、B層將解列,不參與擺動),燃燒器上、中、下組噴口的擺動由氣動執(zhí)行器帶動完成,每角每組燃燒器配1個(gè)氣動執(zhí)行器,每角共3個(gè),全爐共12個(gè),為組控。周界風(fēng)風(fēng)室和二次風(fēng)(輔助風(fēng))風(fēng)室的風(fēng)門的每角每層各1個(gè)氣動執(zhí)行器控制,為層控。鍋爐設(shè)計(jì)煤種是山西大同煙煤,校核煤種是山西大同煙煤。
在100%負(fù)荷和75%負(fù)荷工況下,調(diào)整鍋爐運(yùn)行氧量、鍋爐配風(fēng)方式和一次風(fēng)壓,可獲得鍋爐經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行方式。
高負(fù)荷燃燒調(diào)整試驗(yàn)包括以下步驟。
1)氧量調(diào)整試驗(yàn):分別在1.8%、2.3%、2.9%、3.2%這4個(gè)氧量條件下進(jìn)行試驗(yàn);
2)配風(fēng)方式調(diào)整試驗(yàn):分別在常規(guī)配風(fēng)、均勻配風(fēng)和細(xì)腰型配風(fēng)這3個(gè)配風(fēng)條件下進(jìn)行試驗(yàn);
3)一次風(fēng)壓調(diào)整試驗(yàn):分別在熱一次風(fēng)母管壓力為7.5 kPa、8.5 kPa、9.5 kPa的條件下進(jìn)行試驗(yàn)。
75%負(fù)荷燃燒調(diào)整試驗(yàn)包括以下步驟。
1)氧量調(diào)整試驗(yàn):分別在3%、3.5%、3.8%這3個(gè)氧量條件下進(jìn)行試驗(yàn);
2)配風(fēng)方式調(diào)整試驗(yàn):分別在常規(guī)配風(fēng)、均勻配風(fēng)和細(xì)腰型配風(fēng)這3個(gè)配風(fēng)條件下進(jìn)行試驗(yàn);
3)一次風(fēng)壓調(diào)整試驗(yàn):分別在熱一次風(fēng)母管壓力為7 kPa、7.8 kPa、8.8 kPa、9.4 kPa進(jìn)行試驗(yàn)。
運(yùn)行氧量的調(diào)整試驗(yàn)分別在高負(fù)荷和中負(fù)荷條件下進(jìn)行。在同一負(fù)荷條件下,調(diào)整鍋爐的運(yùn)行氧量,研究運(yùn)行氧量對鍋爐燃燒狀況的影響[2]。
3.1.1 高負(fù)荷工況運(yùn)行氧量調(diào)整試驗(yàn)
高負(fù)荷工況變氧量運(yùn)行試驗(yàn)分別在1.8%、2.3%、2.9%、3.2%這4個(gè)氧量下進(jìn)行。氧量調(diào)整試驗(yàn)在習(xí)慣配風(fēng)工況下進(jìn)行,即一層燃燼風(fēng)50%開度而其他燃燼風(fēng)全開,底層二次風(fēng)全開而其他二次風(fēng)50%開度,周界風(fēng)50%開度。另外,氧量代表鍋爐二次風(fēng)配風(fēng)乃至爐膛整體配風(fēng)的水平[3],為了減少飛灰爐渣可燃物,嘗試在氧量設(shè)定值為3.5%且提高運(yùn)行燃燒器周界風(fēng)的情況下,觀察飛灰爐渣可燃物、脫硝入口NOx濃度等指標(biāo)的變化。記錄這5個(gè)試驗(yàn)工況下鍋爐運(yùn)行的主要數(shù)據(jù),見表1。
表1 高(工況5/2/3/7/6)、中(工況11/10/9)負(fù)荷氧量調(diào)整試驗(yàn)結(jié)果
分析試驗(yàn)數(shù)據(jù)可知:
1)運(yùn)行氧量從1.8%提高到2.9%,機(jī)械不完全燃燒熱損失明顯下降,氧量提高至2.9%以后,進(jìn)一步提高運(yùn)行氧量,機(jī)械不完全燃燒熱損失沒有明顯變化,因此高負(fù)荷工況下建議運(yùn)行氧量控制在2.9%以下;
2)提高運(yùn)行氧量后,CO濃度明顯下降,化學(xué)不完全燃燒熱損失減少;
3)提高運(yùn)行氧量后,排煙熱損失明顯增加;
4)綜合各方面的影響因素,2.3%氧量工況的熱效率最高為94.375%;
5)在3.5%的運(yùn)行氧量工況中,同時(shí)提高運(yùn)行煤層周界風(fēng)開度,即從50%提高到70% ,但飛灰爐渣可燃物并沒有明顯下降;
6)運(yùn)行氧量提高到2.9%后,省煤器出口 NOx濃度明顯增加。
綜上所述,高負(fù)荷工況下建議運(yùn)行氧量控制在2.9%以下,最佳運(yùn)行氧量為2.3%左右,2.3%運(yùn)行氧量工況的熱效率最高為94.375%。
3.1.2 中負(fù)荷工況運(yùn)行氧量調(diào)整試驗(yàn)
中負(fù)荷工況變氧量運(yùn)行試驗(yàn)分別在3%、3.5%、3.8% 3個(gè)氧量下進(jìn)行。氧量調(diào)整試驗(yàn)在細(xì)腰型配風(fēng)工況下(詳見配風(fēng)調(diào)整試驗(yàn))進(jìn)行,即一層燃燼風(fēng)75%開度而其他燃燼風(fēng)全開,底層二次風(fēng)全開,AB層二次風(fēng)80%開度,A層周界風(fēng)80%開度。記錄這3個(gè)試驗(yàn)工況下鍋爐運(yùn)行主要數(shù)據(jù),見表1。
分析試驗(yàn)數(shù)據(jù)可知:
1)采用細(xì)腰型配風(fēng)后,3個(gè)工況中的飛灰爐渣可燃物均可控制在2.58%以下,3.5%氧量以下工況省煤器出口的NOx濃度也可控制在200 mg/m3以下??梢?,細(xì)腰型配風(fēng)在控制飛灰爐渣可燃物的同時(shí),可兼顧控制NOx生成濃度;
2)提高運(yùn)行氧量后,CO濃度明顯下降,化學(xué)不完全燃燒熱損失減少;
3)提高運(yùn)行氧量后,排煙熱損失明顯增加;
4)綜合各方面的影響因素,3%運(yùn)行氧量工況下的熱效率最高為94.444%;
綜上所述,中負(fù)荷工況下建議運(yùn)行氧量控制在3%左右,3%氧量工況的熱效率最高為94.444%。
在同一負(fù)荷和運(yùn)行氧量條件下,調(diào)整配風(fēng)方式進(jìn)行試驗(yàn),觀察配風(fēng)調(diào)整對NOx生成量、飛灰爐渣可燃物及一氧化碳排放量的影響[4]配風(fēng)調(diào)整試驗(yàn)在高負(fù)荷和中負(fù)荷工況下進(jìn)行。在前面試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,考慮到控制NOx生成濃度和爐渣可燃物的需求,高負(fù)荷配風(fēng)方式調(diào)整試驗(yàn)在常規(guī)配風(fēng)(倒三角)、均勻配風(fēng)和細(xì)腰型配風(fēng)這3個(gè)配風(fēng)條件下進(jìn)行。
3.2.1 高負(fù)荷配風(fēng)調(diào)整試驗(yàn)
高負(fù)荷工況配風(fēng)調(diào)整試驗(yàn)在3%氧量下進(jìn)行。配風(fēng)方式調(diào)整試驗(yàn)在常規(guī)配風(fēng)、均勻配風(fēng)和細(xì)腰型配風(fēng)這3個(gè)配風(fēng)條件下進(jìn)行。記錄這3個(gè)試驗(yàn)工況下鍋爐運(yùn)行主要數(shù)據(jù),見表2。
分析試驗(yàn)數(shù)據(jù)可知:細(xì)腰型配風(fēng)的爐渣可燃物最低為2.47%,細(xì)腰型配風(fēng)增加了底層二次風(fēng)量,可以有效降低爐渣可燃物含量,同時(shí)不會增加省煤器出口NOx濃度。另外,細(xì)腰型配風(fēng)方式的鍋爐熱效率最高為94.351%。
表2 高(工況3/6/8)、中(工況4/15)負(fù)荷配風(fēng)調(diào)整試驗(yàn)及燃燼風(fēng)開度調(diào)整試驗(yàn)(工況16/17/18)結(jié)果
綜上所述,結(jié)合本鍋爐特性,建議采用細(xì)腰型配風(fēng)方式。
3.2.2 中負(fù)荷配風(fēng)調(diào)整試驗(yàn)
中負(fù)荷工況的配風(fēng)調(diào)整試驗(yàn)在3.5%運(yùn)行氧量下進(jìn)行。配風(fēng)方式調(diào)整試驗(yàn)在常規(guī)配風(fēng)和細(xì)腰型配風(fēng)這兩個(gè)配風(fēng)條件下進(jìn)行,另外為了研究燃燼風(fēng)開度對燃燒影響,進(jìn)行燃燼風(fēng)開度分別為100%、80%和60%的試驗(yàn)。記錄常規(guī)配風(fēng)和細(xì)腰型配風(fēng)兩個(gè)試驗(yàn)工況下鍋爐運(yùn)行主要數(shù)據(jù),見表2。
分析試驗(yàn)數(shù)據(jù)可知其與高負(fù)荷配風(fēng)試驗(yàn)結(jié)果相似。細(xì)腰型配風(fēng)的爐渣可燃物含量為2.93%,相對常規(guī)配風(fēng)工況大幅下降。細(xì)腰型配風(fēng)方式的鍋爐熱效率為94.45%,高于常規(guī)型配風(fēng)。同時(shí)細(xì)腰型配風(fēng)的省煤器出口NOx濃度小幅升高,但仍然小于200 mg/m3。
綜上所述,中負(fù)荷工況也建議采用細(xì)腰型配風(fēng)方式。
記錄3個(gè)燃燼風(fēng)開度試驗(yàn)工況下鍋爐運(yùn)行的主要數(shù)據(jù),見表2。不同燃燼風(fēng)開度試驗(yàn)只改變第2至4層燃燼風(fēng)開度。
分析試驗(yàn)數(shù)據(jù)可知,燃燼風(fēng)開度關(guān)小,飛灰爐渣可燃物含量隨之下降,且鍋爐熱效率提高,但省煤器出口NOx濃度也隨之升髙。燃燼風(fēng)開度從100%關(guān)至80%的過程中,省煤器出口NOx濃度只有小幅升高,但鍋爐效率可以有效提高。
綜上所述,建議在中負(fù)荷工況可以視省煤器出口NOx的濃度適當(dāng)關(guān)小燃燼風(fēng)開度。
在同一負(fù)荷、運(yùn)行氧量和配風(fēng)方式的條件下,調(diào)整一次風(fēng)壓力進(jìn)行試驗(yàn),觀察其對降低能耗、提高電廠的效率[5],以及鍋爐燃燒的影響。一次風(fēng)壓力調(diào)整試驗(yàn)在高負(fù)荷和中負(fù)荷工況下進(jìn)行。高負(fù)荷工況下的試驗(yàn)一次風(fēng)壓力設(shè)定為7.5 kPa、8.5 kPa、9.5 kPa;中負(fù)荷工況下的試驗(yàn)一次風(fēng)壓力設(shè)定為7 kPa、7.8 kPa、8.8 kPa、9.4 kPa。
3.3.1 高負(fù)荷一次風(fēng)壓調(diào)整試驗(yàn)
記錄高負(fù)荷一次風(fēng)壓調(diào)整試驗(yàn)3個(gè)工況下鍋爐運(yùn)行的主要數(shù)據(jù),見表3。
表3 高(工況24/22/23)、中(工況21/15/19/20)負(fù)荷一次風(fēng)壓調(diào)整試驗(yàn)結(jié)果
分析試驗(yàn)數(shù)據(jù)可知,一次風(fēng)壓的提高會大幅增加一次風(fēng)機(jī)電流,但是對鍋爐燃燒的影響不明顯,而降低一次風(fēng)壓力會增加粉管積粉的風(fēng)險(xiǎn)。習(xí)慣運(yùn)行一次風(fēng)壓力8.5 kPa的工況熱效率最高為94.355%。
綜上所述,建議維持當(dāng)前一次風(fēng)壓力(8.5 kPa)運(yùn)行。
3.3.2 中負(fù)荷一次風(fēng)壓調(diào)整試驗(yàn)
記錄中負(fù)荷一次風(fēng)壓調(diào)整試驗(yàn)4個(gè)工況下鍋爐運(yùn)行的主要數(shù)據(jù),見表3。
分析試驗(yàn)數(shù)據(jù)可知,中負(fù)荷一次風(fēng)壓力試驗(yàn)與高負(fù)荷工況有相似規(guī)律。
綜上所述,建議維持當(dāng)前一次風(fēng)壓力(7.8 kPa)運(yùn)行。
本次鍋爐燃燒試驗(yàn),通過調(diào)整鍋爐運(yùn)行氧量、鍋爐配風(fēng)方式和一次風(fēng)壓,得到了相關(guān)數(shù)據(jù),獲得了某電廠1#鍋爐經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行方式,掌握了鍋爐燃燒各種影響因素變化的規(guī)律[6],使得鍋爐燃燒調(diào)整得到優(yōu)化,鍋爐效率得到提高。