王力力
(中冶賽迪電氣技術(shù)有限公司重慶分公司,重慶 400013)
鋼鐵企業(yè)的精煉爐一般是通過(guò)專用變壓器降壓后,通過(guò)安裝在變壓器低壓側(cè)的電極拉弧發(fā)熱,完成對(duì)爐內(nèi)鋼水的冶煉和保溫工作。冶煉時(shí),精煉爐產(chǎn)生的電弧阻抗是非線性的、不平衡的、不對(duì)稱的。精煉爐冶煉電流可以被分解為基波、整數(shù)次諧波和間諧波。不論是諧波,還是間諧波,均會(huì)引起變壓器的附加發(fā)熱,縮短變壓器絕緣壽命。同時(shí),精煉爐中壓系統(tǒng)一般會(huì)設(shè)置濾波器以抑制冶煉時(shí)產(chǎn)生的諧波電流上網(wǎng)值。若濾波器設(shè)置不當(dāng),將會(huì)在某一特定頻率下發(fā)生系統(tǒng)阻抗和濾波器阻抗之間的并聯(lián)諧振,此諧振會(huì)嚴(yán)重放大諧波電流,造成爐變和濾波器的損壞。另外,精煉爐正常生產(chǎn)時(shí),會(huì)經(jīng)常性分?jǐn)酄t變高壓側(cè)斷路器,產(chǎn)生截流過(guò)電壓。截流過(guò)電壓得不到合理抑制,也會(huì)損壞精煉爐爐變。
某鋼鐵企業(yè)近年來(lái)效益漸增,煉鋼車間精煉爐生產(chǎn)時(shí)間延長(zhǎng),冶煉節(jié)奏加快。因此,多次出現(xiàn)了精煉爐變壓器故障,進(jìn)而造成設(shè)備可靠性降低。特別是近期出現(xiàn)了一次因精煉爐爐變輕、重瓦斯保護(hù)同時(shí)動(dòng)作,導(dǎo)致變壓器返廠解體檢修的情況,嚴(yán)重影響了企業(yè)的正常生產(chǎn),造成了重大的經(jīng)濟(jì)損失和負(fù)面影響。本文針對(duì)本次精煉爐爐變故障展開(kāi)簡(jiǎn)析。
某鋼鐵企業(yè)內(nèi)部電網(wǎng)專設(shè)1套精煉爐專用35 kV配電裝置。該套配電裝置取電自上級(jí)總降變電站35 kV母線,僅向1臺(tái)爐內(nèi)布置容量為35 MVA的精煉爐變壓器供電,同時(shí)配置1套SVG成套裝置,含2、3、5次濾波支路,用于對(duì)精煉爐冶煉時(shí)產(chǎn)生的電能質(zhì)量污染治理。上級(jí)總降變電站35 kV母線采用中性點(diǎn)經(jīng)消弧線圈接地方式。系統(tǒng)基本參數(shù)如下所示。
1)故障系統(tǒng)簡(jiǎn)要單線圖如圖1所示。
圖1 故障系統(tǒng)單線圖
2)系統(tǒng)短路容量已折算至故障精煉爐35 kV系統(tǒng)母線,最大運(yùn)行方式為1 500 MVA;最小運(yùn)行方式為750 MVA。
3)精煉爐爐變主要參數(shù)如表1所示。
表1 精煉爐爐變主要參數(shù)
4)SVG配套濾波器主要參數(shù),見(jiàn)表2所示。
表2 SVG配套濾波器主要參數(shù)
2020年2月15日,精煉爐爐變?cè)谡Ia(chǎn)時(shí),突發(fā)輕、重瓦斯保護(hù)同時(shí)動(dòng)作,變高側(cè)斷路器312正確跳閘,將爐變從電網(wǎng)解列。爐變故障前后均無(wú)電流保護(hù)動(dòng)作的記錄。爐變故障同時(shí),5次濾波支路中性點(diǎn)不平衡電流保護(hù)動(dòng)作,5次濾波支路35 kV側(cè)斷路器316正確跳閘。
故障發(fā)生后,某鋼鐵企業(yè)第一時(shí)間對(duì)爐變和5次濾波支路本體、接線端子、連接電纜等進(jìn)行外觀檢查,爐變未見(jiàn)異常,5次濾波支路左臂上第2只電容器被擊穿,如圖2所示。截至本次精煉爐爐變故障下線時(shí),該臺(tái)爐變已投運(yùn)7年。
故障爐變油化驗(yàn)臺(tái)賬如表3所示。分析臺(tái)賬數(shù)據(jù)可發(fā)現(xiàn),故障發(fā)生的前4個(gè)月,變壓器油中C2H2含量開(kāi)始超標(biāo),并一直呈上漲趨勢(shì)。根據(jù)變壓器油三比值法故障代碼分析,故障前3個(gè)月?tīng)t變內(nèi)部可能出現(xiàn)匝間、層間或調(diào)壓線圈等絕緣強(qiáng)度降低異常,引起油隙閃絡(luò)或電弧放電。隨著爐變使用時(shí)間的增加和內(nèi)部故障的累積,爐變內(nèi)部由單一的電弧放電異常過(guò)渡到電弧放電兼過(guò)熱異常。查閱該爐變生產(chǎn)運(yùn)行記錄,近2年來(lái),該臺(tái)爐變工作時(shí)間逐漸加長(zhǎng),正常生產(chǎn)時(shí)每小時(shí)投停約9次,年工作時(shí)間接近340天。由此,推斷本次動(dòng)作是由爐變內(nèi)部故障引起瓦斯保護(hù)正常動(dòng)作。
2020年2月17日,將故障爐變返廠解體檢修。解體后發(fā)現(xiàn),爐變?nèi)喔邏簜?cè)線圈有不同程度的變形,B相高壓線圈上部短路且絕緣紙筒已被外力破壞,故障處如圖3所示。由此,確定事故是由爐變內(nèi)部故障引起。
故障時(shí),2、3、5次濾波支路全投運(yùn)。根據(jù)故障系統(tǒng)短路容量和表2中 SVG配套濾波器的主要參數(shù),對(duì)故障的濾波器展開(kāi)仿真計(jì)算。計(jì)算結(jié)果詳見(jiàn)表4、圖4和圖5。
可以看出,隨著35 kV母線短路容量的減小,各次濾波器與系統(tǒng)的并聯(lián)諧振點(diǎn)會(huì)向左移,且并聯(lián)諧振放大倍數(shù)會(huì)增大。而國(guó)標(biāo)中對(duì)大于等于40 MVA的負(fù)載,推薦并聯(lián)諧振點(diǎn)的放大倍數(shù)小于6。根據(jù)仿真結(jié)果得出,不論35 kV系統(tǒng)在何種運(yùn)行方式下,該套濾波器與系統(tǒng)阻抗之間均可能在某一分頻處產(chǎn)生嚴(yán)重的并聯(lián)諧振。而精煉爐冶煉期間產(chǎn)生的諧波電流頻譜往往是連續(xù)的,若在并聯(lián)諧振點(diǎn)頻率處,諧波電流發(fā)生量較大時(shí),濾波器會(huì)將該頻率諧波電流放大多倍,產(chǎn)生嚴(yán)重的并聯(lián)諧振,造成設(shè)備損壞。
故障精煉爐爐變檢修返回再投運(yùn)后,選擇與故障前類似的運(yùn)行工況,在爐變35 kV側(cè)高壓開(kāi)關(guān)處利用FLUKE 438電能質(zhì)量測(cè)試儀對(duì)故障精煉爐爐變正常生產(chǎn)時(shí)的諧波發(fā)生量進(jìn)行測(cè)試。將爐變高壓側(cè)正序電壓和電流曲線、負(fù)序電壓和電流曲線、諧波電壓和電流曲線摘錄如下,見(jiàn)圖6至圖8。
圖7 精煉爐爐變高壓側(cè)負(fù)序電壓和電流曲線
圖8 精煉爐爐變高壓側(cè)諧波電壓和電流曲線
通過(guò)分析軟件利用傅里葉變換分解后,得出在爐變高壓側(cè)開(kāi)關(guān)處測(cè)試獲得的整數(shù)次諧波電流(200 ms平均值和3 s平均值),見(jiàn)表5和表6。
表5 精煉爐爐變高壓側(cè)整數(shù)次諧波電流200 ms平均測(cè)試值
表6 精煉爐爐變高壓側(cè)整數(shù)次諧波電流3 s平均測(cè)試值
故障發(fā)生時(shí),精煉爐采用最低電壓檔位冶煉。此時(shí),爐變基波阻抗約為6.83 Ω,據(jù)此可估算出2次至25次諧波電流在精煉爐爐變上產(chǎn)生的諧波電壓,見(jiàn)表7。
表7 精煉爐最大諧波相電壓 V
對(duì)表7數(shù)據(jù)中2次至25次諧波電壓95%值(3s平均值)進(jìn)行疊加,結(jié)果約為2.1 kV;對(duì)2次至25次諧波電壓最大值(3s平均值)進(jìn)行疊加,約為8.7 kV;對(duì)2次至25次諧波電壓最大值(200 ms平均值)進(jìn)行疊加,約為18.5 kV。正常運(yùn)行時(shí),精煉爐爐變的最大諧波電壓疊加值由于出現(xiàn)的時(shí)間很短,在短期之內(nèi)一般不會(huì)對(duì)變壓器內(nèi)絕緣產(chǎn)生很大影響。但若生產(chǎn)節(jié)奏加快,爐變工作時(shí)間加長(zhǎng),且在爐變上長(zhǎng)期疊加短暫過(guò)電壓沖擊,可能會(huì)加速變壓器內(nèi)絕緣老化,造成爐變投運(yùn)一段時(shí)間后發(fā)生內(nèi)部故障。爐變油質(zhì)化驗(yàn)報(bào)告也能證明這一觀點(diǎn)。
精煉爐爐變高壓側(cè)配置1臺(tái)合資品牌35 kV真空斷路器。真空斷路器在開(kāi)斷電抗類負(fù)載時(shí),有一定概率出現(xiàn)感性電流截流現(xiàn)象,產(chǎn)生截流過(guò)電壓。
當(dāng)截流值足夠大且斷路器負(fù)載側(cè)對(duì)地電容值較小時(shí),可能出現(xiàn)因截流儲(chǔ)藏于感性負(fù)載內(nèi)的磁能通過(guò)系統(tǒng)內(nèi)電抗和容抗諧振釋放,引起較高幅值、較高頻率的相對(duì)地和相間操作過(guò)電壓。相對(duì)地過(guò)電壓與斷路器電源側(cè)的電源電壓還可能共同作用于斷路器滅弧室的斷口兩端,引起斷路器相對(duì)相端子或斷路器斷口閃絡(luò)放電,產(chǎn)生過(guò)電壓。此過(guò)電壓一方面會(huì)引起電源側(cè)的過(guò)電壓,另一方面,會(huì)對(duì)負(fù)荷側(cè)絕緣較弱的電氣元件產(chǎn)生威脅,破壞絕緣。
1)調(diào)整濾波器參數(shù),降低并聯(lián)諧振放大倍數(shù)。較高品質(zhì)因數(shù)的單調(diào)諧濾波器雖然對(duì)特征次諧波的濾除效果較好,但也有通頻帶窄、諧振放大倍數(shù)高等缺點(diǎn)。對(duì)精煉爐等冶煉類非線性負(fù)載而言,其諧波頻譜往往是連續(xù)的。也即是說(shuō)精煉爐正常生產(chǎn)時(shí),隨工藝的變化會(huì)有一定的概率產(chǎn)生某一頻率某一幅值的諧波和間諧波。若在此頻率下,濾波器阻抗和系統(tǒng)阻抗?jié)M足并聯(lián)諧振的條件,則諧波電流將會(huì)被嚴(yán)重放大,并在公用母線上產(chǎn)生較大的諧波電壓,威脅設(shè)備的安全運(yùn)行。將一個(gè)或多個(gè)單調(diào)諧低次濾波支路更換為C型或高通濾波支路,一般可以降低諧振放大倍數(shù),在滿足濾波效果的同時(shí),可增加系統(tǒng)運(yùn)行安全性。
2)合理地分配全廠各臺(tái)精煉爐產(chǎn)量指標(biāo),結(jié)合爐變油質(zhì)化驗(yàn)報(bào)告,對(duì)各臺(tái)精煉爐制訂科學(xué)的生產(chǎn)、定檢計(jì)劃。結(jié)合實(shí)際工況,保證正常生產(chǎn)冶煉時(shí)間,避免為追求高產(chǎn)量而加快冶煉溫升速度。
3)優(yōu)化冶煉控制系統(tǒng)邏輯,提升控制系統(tǒng)整體響應(yīng)速度,降低精煉爐工作短路的概率和縮短持續(xù)時(shí)間,減少冶煉沖擊諧波發(fā)生量。
4)在爐變高壓側(cè)設(shè)置阻容保護(hù)器和低殘壓避雷器,在爐變低壓側(cè)設(shè)置高阻抗補(bǔ)償電容器,以限制過(guò)電壓。同時(shí)規(guī)范操作,盡可能減少精煉爐爐變高壓側(cè)開(kāi)關(guān)的分?jǐn)啻螖?shù)。
5)將爐變高壓側(cè)35 kV系統(tǒng)接地方式由消弧線圈接地改為電阻接地,以減少非對(duì)稱接地過(guò)電壓的幅值和持續(xù)時(shí)間。
某鋼鐵企業(yè)在采取了上述改進(jìn)措施,同時(shí)優(yōu)化了生產(chǎn)工藝,加強(qiáng)了設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)和運(yùn)維技術(shù)監(jiān)督后,本案例中的故障精煉爐爐變近一年來(lái)未發(fā)生類似異常和故障,這說(shuō)明安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)得到了夯實(shí)。目前,上述措施已在該鋼鐵企業(yè)其他精煉爐車間中推廣。