彈力包芯紗可滿足人們對彈性布面的基本要求,但紡紗勞動強(qiáng)度大、包芯絲外露、長期使用彈力變?nèi)跎踔翢o彈性,影響了服用舒適性和美觀性。在G5/1型細(xì)紗機(jī)(624錠)試紡包芯紗,剛開始試紡時耗時費力,且效率低、質(zhì)量差。為解決這些問題,對調(diào)絲流程進(jìn)行了優(yōu)化。
優(yōu)化前調(diào)絲流程:抬起搖架取下負(fù)壓管給牽伸部位做清潔→1名工人穿粗紗并壓搖架→2名工人將絲繞到導(dǎo)紗輪上→1名技術(shù)人員集中精力調(diào)節(jié)絲路→1名擋車工負(fù)責(zé)接頭。每臺車每周調(diào)絲流程需操作4次,則每臺車每周用總工時為93.33 h:清潔(PEM)用工10人,單人工時為20 min;穿粗紗(運轉(zhuǎn))用工1人,單人工時為240 min;掛絲(運轉(zhuǎn))用工2人,單人工時為240 min;調(diào)節(jié)絲路(PEM)用工1人,單人工時為240 min;接頭(PEM)用工1人,單人工時為240 min。每臺車每次總工時為1400 min。
優(yōu)化后工藝流程:將每周優(yōu)化前調(diào)絲流程第1次清潔改為揩車,后3次調(diào)絲清潔無需抬起搖架(絲路基本保持不變),直接打斷紗頭并用壓縮空氣清潔牽伸部位,落紗完成后將全車紗頭打斷。1名技術(shù)人員用空壓罐空氣清潔主要牽伸部位,1名擋車工用揩布清潔導(dǎo)絲輪羅拉,1名技術(shù)人員快速檢查絲路,1名揩車人員處理纏繞,3名擋車工接頭,每臺車每周總工時為31.33 h。第1次操作:與優(yōu)化前相比,除將清潔改為揩車外,各步驟用工數(shù)和單人工時與優(yōu)化前相同,每臺車每次耗時1400 min。第2~4次操作:清潔(PEM)用工2人,單人工時為5 min;調(diào)節(jié)絲路(PEM)用工1人,單人工時為30 min;處理纏繞(運轉(zhuǎn))用工1人,單人工時為30 min;接頭(運轉(zhuǎn))用工3人,單人工時為5 min;每臺車每次總工時為160 min。
每臺車每周工時分配:處理纏繞約占5%,揩車清潔約占18%,穿粗紗約占13%,掛絲約占27%,調(diào)節(jié)絲路約占19%,接頭約占18%。
優(yōu)化包芯紗的調(diào)絲流程后,控制布面斷絲效果良好,每臺車每周節(jié)約工時62 h,降低了工作強(qiáng)度,提高了生產(chǎn)效率,顯著降低了疵點紗,提高了包芯紗產(chǎn)品質(zhì)量。因包芯彈性體結(jié)構(gòu)比較穩(wěn)定,通過復(fù)合化的生產(chǎn)使其充分發(fā)揮其原料特性,還使其兼?zhèn)淞硕喾N材料的長處,使包芯紗的結(jié)構(gòu)更加多元化。筆者公司現(xiàn)生產(chǎn)的錦綸長絲雙包芯紗,進(jìn)一步提高了原產(chǎn)品的性能,無論是對紗線彈性的改善,還是用于防護(hù)功能的紗線開發(fā),都具有積極作用。
新疆溢達(dá)紡織有限公司
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