湯景明
(山西潞安集團蒲縣開拓煤業(yè)有限公司,山西 臨汾 041000)
開拓煤業(yè)3105綜采工作面采用傾斜長壁后退式采煤法采煤,全部垮落法管理頂板。綜采面的走向長度259 m,推進長度1933 m,煤層平均采高為2.4 m?;卷敒橹辛I皫r,平均厚度為8.91 m;直接頂為泥巖,平均厚度7.06 m;直接底為粗粒砂巖,平均厚度3.95 m;基本底為細(xì)砂巖和泥巖的混合結(jié)構(gòu),平均厚度為9.7 m。該工作面地質(zhì)構(gòu)造簡單,整體呈寬緩的褶曲構(gòu)造,軸線方向北西-南東,煤層傾向整體為西北高,東南低,傾角平均為3°,在巷道掘進過程中揭露3條斷層和一個陷落柱。
在綜采面推進到陷落柱區(qū)域時,發(fā)現(xiàn)陷落柱和綜采面有約50.2 m的重合區(qū)域,而且陷落柱以白砂巖發(fā)育為主,巖性硬度極高,采用現(xiàn)有的淺孔爆破方案效率低,采煤機截齒磨損嚴(yán)重,掘進效率低下,無法滿足綜采效率和安全性的需求。為此,提出了一種新的深孔預(yù)裂爆破技術(shù),通過組合式擴裂彈體和鋁合金裝置儲藥器相結(jié)合的方式,提升了預(yù)裂爆破的效率和爆破效果,對提高效率和安全性具有十分重要的意義。
3105綜采面的陷落柱為白砂巖發(fā)育,硬度極高,在進行深孔炮眼設(shè)置時內(nèi)部會產(chǎn)生一定的塌方,而且鉆孔完成后在鉆孔內(nèi)部存在大量的巖粉,難以徹底清除,因此在采用傳統(tǒng)的乳化炸藥裝藥時,由于其柔性較大,很難將爆破藥送到爆破孔底部,會導(dǎo)致藥包變形和不連續(xù),影響實際的爆破效果[1]。針對該情況,提出了一種新的組合裝配式擴裂彈體,其整體結(jié)構(gòu)如圖1。
圖1 裝配式擴裂彈體示意圖
由圖1可知,該組合式擴裂彈體端部呈現(xiàn)圓錐狀,用于引導(dǎo)彈體順利穿過爆破孔內(nèi)的不光滑和不規(guī)則區(qū)域,不同的彈體之間通過螺紋絲扣連接,既保證了整體的柔性,又保證了在回拉時的結(jié)構(gòu)強度,使在裝藥過程中各個藥包的間距恒定,有效避免了藥包間距過大導(dǎo)致拒爆現(xiàn)象。
彈體的材料進行選擇時要考慮防潮性、結(jié)構(gòu)強度等,經(jīng)過對多種材料的驗證,選擇了PVC材料[2],其具有較好的阻燃性和抗潮性,化學(xué)穩(wěn)定性好,能夠適應(yīng)井下深孔爆破的要求。根據(jù)爆破孔的尺寸要求,該彈體的直徑設(shè)置為63 mm,各段長度為0.25 m,在使用時一般將4段組合為一個整體,總裝藥量設(shè)置為3 kg。
由于爆破孔內(nèi)壁粗糙度高,在裝藥時需要有足夠的強度,為便于裝配方便還需要儲藥器具有輕量化的特點。對多種材料進行分析后,選擇了鋁合金材料來制作儲藥器,屈服強度約為190 MPa,其抗拉強度為253 MPa,滿足在爆破孔內(nèi)穿行時克服摩擦力的需求。同時,為了滿足對爆破孔內(nèi)進行吹洗的需求,在連接件上采用了中空的設(shè)計結(jié)構(gòu)。該儲藥器整體結(jié)構(gòu)如圖2[3]。
圖2 儲藥器裝配結(jié)構(gòu)示意圖
為了對不同裝藥半徑下的爆破效果進行分析,設(shè)置了6組不同裝藥半徑(25 mm,30 mm,35 mm,40 mm,45 mm,50 mm)的藥柱,其爆破后的裂隙半徑分布見表1。
表1 裝藥半徑和裂隙半徑對照表
由實際爆破效果可知,爆破后的裂隙半徑隨著裝藥半徑的增加而增大,且其裂隙半徑和裝藥半徑呈現(xiàn)近似線性相關(guān),由此可以推導(dǎo)出線性相關(guān)公式:
y=31.143x+2.714R2
式中:y為爆破后的裂隙半徑,mm;x為裝藥半徑,mm;R為裝藥半徑因變量,取0.994。
由此可推導(dǎo)出在不同爆破裝藥量情況下的裂隙區(qū)范圍,為井下實際設(shè)置爆破方案提供理論支撐,實現(xiàn)爆破參數(shù)的快速選擇。
根據(jù)綜采面的實際情況,在進行爆破孔設(shè)置時,從距離陷落柱側(cè)邊10 m開始,順著綜采面進行布置,每個爆破孔之間的間距設(shè)置為2.5 m,爆破孔的深度在5 m以上。為了保證爆破的安全性,在所有爆破孔內(nèi)一次設(shè)置的爆破藥的量不大于190 kg,炮孔內(nèi)設(shè)置炸藥時全部采用正向裝藥結(jié)構(gòu),所有爆破藥之間采用串行的方式進行爆破[4],炮孔布置結(jié)構(gòu)如圖3。
圖3 井下爆破控制布置結(jié)構(gòu)示意圖(m)
炮孔封孔炮泥的泥砂比例按3:1,加水混合均勻,總封孔長度不小于6 m。對爆破效果進行分析,在整個過陷落柱區(qū)域35個爆破孔中,一次爆破完成的孔數(shù)量為32個,一次合格率為91.4%,另3個孔爆破時出現(xiàn)了爆破漏斗拋擲現(xiàn)象,沖出了較多的巖石,判定為不合格爆破。優(yōu)化前平均每米截齒的消耗量為12.36把/m,綜采面平均推進速度為3.26 m/d,優(yōu)化后每米截齒的消耗量為3.12把/m,磨損率降低了74.8%。平均推進速度增加到了4.06 m/d,效率提升了24.5%。
針對3105綜采面過陷落柱區(qū)域頂板結(jié)構(gòu)強度大、綜采效率低、采煤機截齒磨損嚴(yán)重的問題,提出了一種新的預(yù)裂爆破技術(shù),開發(fā)了新的組合式擴裂彈體和鋁合金裝置儲藥器,實現(xiàn)了硬質(zhì)頂板孔內(nèi)裝藥的一致性,根據(jù)實際應(yīng)用表明:
(1)組合式擴裂彈體端部呈現(xiàn)圓錐狀,不同的彈體之間通過螺紋絲扣連接,既保證了整體的柔性,又保證了在回拉時的結(jié)構(gòu)強度,滿足在不規(guī)則爆破孔內(nèi)放置需求;
(2)推導(dǎo)出了不同爆破裝藥量情況下的裂隙區(qū)范圍,為井下實際設(shè)置爆破方案提供理論支撐,實現(xiàn)爆破參數(shù)的快速選擇;
(3)新的預(yù)裂爆破方案能夠?qū)⒈埔恢滦蕴嵘?1.4%,將采煤機截齒的磨損率降低73.4%,將綜采面的綜采效率提升24.5%,對提升煤礦井下綜采效率和安全性具有十分重要的意義。