黃鶴俊, 汪 琳, 吳 斌, 王旭晨
(珠海水務(wù)環(huán)境控股集團(tuán)有限公司,廣東珠海519000)
近年來(lái),隨著人類活動(dòng)的不斷增強(qiáng),湖泊、水庫(kù)富營(yíng)養(yǎng)化問(wèn)題日益突出,富營(yíng)養(yǎng)化導(dǎo)致藍(lán)藻水華頻繁發(fā)生,我國(guó)已經(jīng)成為世界上藍(lán)藻水華暴發(fā)最嚴(yán)重的國(guó)家之一[1]。為應(yīng)對(duì)藻類問(wèn)題對(duì)給水處理工藝的影響,我國(guó)在以水庫(kù)、湖泊等地表水為原水的多個(gè)水廠中陸續(xù)應(yīng)用了氣浮工藝[2]。該工藝是一種常用的固液分離方式,運(yùn)行時(shí)將微氣泡發(fā)生系統(tǒng)產(chǎn)生的微氣泡通入待處理的水中,使微氣泡與水體中的絮體顆粒物碰撞、粘附,并形成密度較小的氣泡-顆粒聚集體(夾氣絮體),夾氣絮體在浮力的作用下,上浮到水體表面形成穩(wěn)定的浮渣層,并最終伴隨浮渣層的去除從水體中分離。氣浮分離技術(shù)按照微氣泡發(fā)生方式的不同,主要分為3種工藝形式:散氣氣浮(dispersed air flotation)、電解氣浮(electrolytic flotation)與加壓溶氣氣浮(dissolved air flotation,DAF)[3],其中加壓溶氣氣浮工藝廣泛應(yīng)用于飲用水處理領(lǐng)域[4]。研究表明,氣浮凈水技術(shù)在應(yīng)對(duì)低濁、高藻水處理中顯示了獨(dú)有的優(yōu)勢(shì)[5-8]。多個(gè)應(yīng)用案例實(shí)踐表明,氣浮工藝適用于處理腐殖質(zhì)含量較高或天然色度較高、富營(yíng)養(yǎng)化、藻含量較高、濁度較低甚至是低溫低濁原水[9-11]。為有效應(yīng)對(duì)低濁高藻原水問(wèn)題,在珠海市T水廠升級(jí)改造工程中增設(shè)溶氣氣浮(DAF)工藝設(shè)施。
T水廠現(xiàn)有規(guī)模為12×104m3/d,采用混凝、沉淀、過(guò)濾和消毒常規(guī)凈水工藝,原水取自F水庫(kù)。
按照《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838—2002),F(xiàn)水庫(kù)水質(zhì)總體上穩(wěn)定達(dá)到Ⅱ類水標(biāo)準(zhǔn)。原水水質(zhì)的主要特征為:濁度低,多數(shù)時(shí)間(80%以上)為2~6 NTU,最高僅23 NTU;藻類含量高,常年藻類均值在107個(gè)/L級(jí)別以上,最高含量達(dá)到2.76×108個(gè)/L。表1為2015—2016年原水水質(zhì)的相關(guān)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。
原工藝流程的機(jī)械攪拌澄清池除藻效果差,濁度去除效率低,以致濾池反沖洗周期大大縮短,個(gè)別時(shí)段甚至造成濾床堵塞、板結(jié)。
為解決上述工藝問(wèn)題,在T水廠進(jìn)行了氣浮工藝處理水庫(kù)水中試研究。結(jié)果表明:水廠原絮凝、沉淀、過(guò)濾、消毒工藝對(duì)藻類去除效率較低,沉淀工藝無(wú)法有效處理該低濁度原水,而氣浮工藝則能對(duì)這些指標(biāo)進(jìn)行有效去除。氣浮工藝對(duì)藻類的去除率可達(dá)到83%左右,使水中藻類含量從107個(gè)/L以上降至106個(gè)/L以下;氣浮出水濁度穩(wěn)定在1.0 NTU以下。通過(guò)中試并結(jié)合T水廠原處理工藝,決定在T水廠增設(shè)氣浮工藝,代替原沉淀工藝。
表1 原水水質(zhì)
氣浮凈水工藝的成功基本上取決于以下主要的連續(xù)步驟:①原水混凝,通過(guò)添加正確品類和劑量的化學(xué)品(如混凝劑等)來(lái)完成;②絮凝,形成粒徑范圍恰當(dāng)?shù)男跄w,以浮選分離(要求絮凝體粒徑范圍低于沉降技術(shù)所需的絮凝體尺寸范圍);③微氣泡產(chǎn)生,這是通過(guò)高壓飽和室(注入加壓循環(huán)水和壓縮空氣)來(lái)完成的,高壓飽和室與安裝在接觸區(qū)開(kāi)始處的特殊噴嘴相連接,導(dǎo)致飽和水流壓力突然下降,從而產(chǎn)生空氣微泡云(氣泡大小通常在10 ~ 100 μm之間);④將飽和水混入絮凝水中,促進(jìn)微氣泡與絮凝體結(jié)構(gòu)碰撞粘附,形成團(tuán)簇,即含有多個(gè)微氣泡附著的絮凝體[12]。
改造后T水廠采用機(jī)械混合網(wǎng)格絮凝氣浮工藝,機(jī)械混合池、網(wǎng)格絮凝池、氣浮池三池合建。進(jìn)水經(jīng)配水渠進(jìn)入機(jī)械混合池,混合時(shí)間為30 s,攪拌G值取500~1 000 s-1,機(jī)械混合池出水進(jìn)入網(wǎng)格絮凝池。絮凝池豎井流速、過(guò)網(wǎng)及過(guò)孔流速按遞減設(shè)計(jì),前段豎井和中段豎井流速為0.14~0.12 m/s,末段豎井流速為0.12~0.10 m/s,前段過(guò)網(wǎng)流速為0.30~0.25 m/s,中段過(guò)柵流速為0.25~0.22 m/s,末段不設(shè)網(wǎng)格,網(wǎng)格絮凝池絮凝時(shí)間設(shè)為19.9 min,有效水深為5.4 m。
網(wǎng)格絮凝池出水經(jīng)過(guò)渡區(qū)均勻配水進(jìn)入氣浮池,氣浮池共4組,每組分2格,單組尺寸L×B×H=19.5 m×19.9 m×3.8 m,有效水深為2.7 m,接觸室上升流速為19.0 mm/s,停留時(shí)間為140 s。分離室表面負(fù)荷為4.46 m3/(m2·h),停留時(shí)間為36.29 min,氣浮池回流比為10%。每格氣浮池內(nèi)設(shè)1臺(tái)行車(chē)式刮渣機(jī),定期刮渣。
在反沖洗泵房一側(cè)新建氣浮氣源設(shè)備間,放置氣浮設(shè)備和氣源設(shè)備。氣浮系統(tǒng)主要設(shè)備為離心清水泵4臺(tái),2用2備,流量Q=300 m3/h,揚(yáng)程H=50 m,功率P=75 kW;空壓機(jī)4臺(tái),2用2備,流量Q=2.0 m3/min,工作壓力為0.8 MPa,功率P=11 kW;儲(chǔ)氣罐2個(gè),體積V=3 m3,直徑D=1.2 m,壓力為1.0 MPa;溶氣罐2個(gè),體積V=8 m3,直徑D=1.6 m,壓力為1.0 MPa。氣源系統(tǒng)主要設(shè)備為空壓機(jī)2臺(tái),1用1備,流量Q=2.4 m3/min,工作壓力為0.8 MPa,功率P=15 kW;干燥器2臺(tái),1用1備,流量Q=2.4 m3/min,壓力為1.0 MPa,功率P=1 kW;儲(chǔ)氣罐1個(gè),體積V=6 m3,直徑D=1.4 m。
常規(guī)的溶氣氣浮系統(tǒng)由加壓溶氣系統(tǒng)、溶氣釋氣系統(tǒng)和固液分離系統(tǒng)三部分組成,主要設(shè)備有壓力溶氣罐、回流增壓水泵、空氣壓縮機(jī)、溶氣釋放器、刮渣機(jī)等。
加壓溶氣裝置也稱為加壓空氣飽和裝置,包括回流增壓水泵、空氣壓縮機(jī)(或射流器)、壓力溶氣罐以及其他附屬設(shè)備。溶氣系統(tǒng)占?xì)飧∵^(guò)程能量消耗的50%[13],優(yōu)化溶氣系統(tǒng)的設(shè)計(jì)對(duì)減小氣浮運(yùn)行成本至關(guān)重要[14]。反映溶氣系統(tǒng)水平的是溶氣罐的溶氣效率及容積負(fù)荷率,國(guó)外一般均按溶氣水在罐中停留3~5 min來(lái)設(shè)計(jì)罐的容積。為了提高溶氣效率,各國(guó)都趨向于采用填料罐。國(guó)內(nèi)通過(guò)對(duì)溶氣罐的系統(tǒng)研究,已取得如下成果:①填料罐系統(tǒng)的溶氣效率一般比空罐系統(tǒng)提高20%~40%;②證實(shí)了液膜阻力控制溶氣速率,要提高溶氣效率必須使液相分散得越細(xì)、越薄、湍流越劇烈,但從節(jié)能角度考慮,又不允許過(guò)大的阻力損失,階梯環(huán)填料較好地滿足以上條件,在水溫20℃時(shí)溶氣效率可達(dá)90%,水溫30℃時(shí)可達(dá)99%;③溶氣罐中低水位優(yōu)于高水位,這是由于分散度高的液體與空氣接觸時(shí)間較長(zhǎng)的緣故;④空氣進(jìn)口的位置(上與下)與方式(管口、小孔、微孔板),對(duì)填料溶氣罐的溶氣效率幾無(wú)影響;⑤未溶空氣不排放,不會(huì)影響溶氣罐的溶氣量,也不會(huì)影響氣浮效果,如此可實(shí)行空壓機(jī)間斷供氣,使壓縮空氣100%被利用,既節(jié)省電耗,又延長(zhǎng)了設(shè)備使用壽命。
T水廠壓力溶氣罐由主罐體、填料、進(jìn)水氣動(dòng)閥、進(jìn)氣氣動(dòng)閥、出水氣動(dòng)閥、放空閥和其它附件(水位計(jì)、視鏡、壓力表、浮球液位控制器、壓力傳感器、磁浮子翻板液位計(jì)、安全閥、釋放閥等)組成。氣浮池共4組,每組分2格,每組設(shè)置1臺(tái)溶氣罐,容積為6 m3,直徑為1.5 m,高度為4.5 m,壓力為1.0 MPa;罐體內(nèi)填料采用聚丙烯階梯環(huán),填充高度為1.2 m,過(guò)流密度為150~3 000 m3/(m2·d),工作壓力為0.25~0.50 MPa。罐體采用厚度大于3 mm的SS304不銹鋼板折板、焊接加工而成,罐體上下封頭整體壓制。壓力溶氣罐采用不排放未溶空氣的運(yùn)行方式,以達(dá)到節(jié)省空壓機(jī)電耗、縮短連續(xù)運(yùn)行時(shí)間、延長(zhǎng)空壓機(jī)壽命的目的。空氣壓縮機(jī)必須選用無(wú)油空壓機(jī),以防止對(duì)水造成污染。
T水廠原溶氣系統(tǒng)回流水取自氣浮池出水,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行后發(fā)現(xiàn)該進(jìn)水管上的過(guò)濾器堵塞頻繁,影響溶氣罐的過(guò)流密度。改用濾池出水作為回流水后情況好轉(zhuǎn),故新廠設(shè)計(jì)或有條件的老廠改建時(shí)建議考慮以濾池出水作為溶氣回流水,并在進(jìn)入釋放器之前的管線中設(shè)置濾網(wǎng),既防止管道中的鐵銹堵塞釋放器,又可減少濾網(wǎng)清洗次數(shù)[15]。壓力溶氣罐一般采用Q235鋼板或不銹鋼板卷焊而成,在壓力下的空氣飽和水是一種極具腐蝕性的混合物,如果使用低碳鋼制造壓力溶氣罐,應(yīng)采用耐腐蝕襯里加以防護(hù),建議直接選用不銹鋼材質(zhì)。
溶氣釋放裝置由溶氣釋放器和溶氣水管路組成,其作用是對(duì)溶氣罐內(nèi)的溶氣水進(jìn)行減壓,使溶氣水中的氣體以微氣泡的形式釋放出來(lái),并使微氣泡能夠快速、均勻地附著在待處理水中顆粒物質(zhì)的表面。溶氣釋放器是整個(gè)氣浮工藝的關(guān)鍵設(shè)備,它關(guān)系到釋氣率的大小、氣泡尺寸大小及氣泡分布的均勻性,直接影響氣浮凈水效果和日常運(yùn)行能耗。目前國(guó)內(nèi)外采用不同類型的釋放器,有簡(jiǎn)單閥門(mén)式、針型閥式以及專用釋放器,后者屬于專利技術(shù)。
國(guó)內(nèi)氣浮工藝多采用TJ型和TV型溶氣釋放器。TJ型的工作原理是當(dāng)壓力溶氣水通過(guò)該釋放器內(nèi)孔盒時(shí),因流態(tài)驟變和急劇消能,氣泡在減壓條件下瞬間充分地釋放。在釋放器堵塞時(shí),可以通過(guò)從上接口抽真空,提起器內(nèi)舌簧,清除堵塞的雜質(zhì)。TV型克服了TJ型布水不均勻、需要水射器才能使舌簧提起的缺點(diǎn),采用圓盤(pán)徑向全方位釋放,與水的接觸條件更佳。當(dāng)釋放器堵塞時(shí),接通壓縮空氣,即可使下盤(pán)體向下移動(dòng),增大盤(pán)間水流通道,使堵塞物排出。為防止釋放器腐蝕,影響處理效果,一般采用全不銹鋼材質(zhì)。研究表明,效果好的溶氣釋放器需要實(shí)現(xiàn):釋放器內(nèi)部流道方向的突然變化,沿流動(dòng)路徑存在撞擊面;釋放器下游存在直接的撞擊面;流道末端存在錐形截面,用來(lái)減小流動(dòng)水和靜止水之間的速度差[16]。
T水廠氣浮工藝采用TV-Ⅲ型溶氣釋放器,304不銹鋼材質(zhì),每格池設(shè)14個(gè),每個(gè)釋放器的釋放水量Q=5.18 m3/h。帶有反沖洗裝置,打開(kāi)沖洗氣閥,接通壓縮空氣氣源,通過(guò)壓縮空氣將釋放裝置的兩盤(pán)片推開(kāi),再利用溶氣水將溶氣釋放裝置內(nèi)的堵塞物沖洗干凈。溶氣釋放器清洗周期為3個(gè)月,運(yùn)行2年未發(fā)生堵塞現(xiàn)象。
水廠中氣浮的固液分離裝置就是氣浮池體,是將氣泡與水中的懸浮物、膠體、大部分有機(jī)物等分離的場(chǎng)所。一般由接觸區(qū)、分離區(qū)、集渣槽、刮渣機(jī)、集水管、水位控制器等組成,它反映了浮渣與清水的分離效果、分離速度(表面負(fù)荷率)和基建投資費(fèi)用。在飲用水處理中,氣浮池一般為矩形池。除了上述基本池型外,還有許多組合氣浮池,例如高效并流斜板沉淀-氣浮過(guò)濾池、氣浮斜管沉淀池、氣浮絮凝池和氣浮移動(dòng)罩濾池等。
影響氣浮分離系統(tǒng)技術(shù)性能的因素頗多,主要有以下幾個(gè)方面[13,17]:
① 應(yīng)提供絮凝水與回流水的良好混合條件,絮凝水中的絮粒進(jìn)入接觸區(qū)時(shí),不因水流條件的變化打碎絮粒。
② 合理地布置釋放器,使釋氣水的作用范圍遍及全區(qū),能充分、及時(shí)地使微氣泡與絮粒接觸。
③ 控制絮凝水的上升流速,避免短流、偏流,一般接觸區(qū)保持Re=2 500~5 000紊流態(tài),以便微氣泡與絮粒能有足夠機(jī)會(huì)進(jìn)行多點(diǎn)接觸,不致在上浮過(guò)程中被水流剪脫已粘附的氣泡而影響后續(xù)分離效果。
④ 進(jìn)入分離區(qū)的絮凝水應(yīng)均勻分布在分離區(qū)的整個(gè)寬度上,以避免水力干擾。
⑤ 分離區(qū)通常配備一個(gè)擋板,將氣泡團(tuán)聚體導(dǎo)向分離區(qū)表面。擋板通常以一定角度(大約與水平面成60°)布置,以降低分離區(qū)入口段中絮凝水的速度,避免干擾積聚在分離區(qū)表面的浮渣層。擋板頂部和分離區(qū)中的液體表面之間應(yīng)提供足夠的空間,以確保速度不會(huì)增加,從而導(dǎo)致浮渣層的破壞。
⑥ 選擇分離速度時(shí),應(yīng)有利于帶氣絮粒上浮。因此,對(duì)于絮粒大、密度小、不易破碎的帶氣絮粒一般采用較大的分離速度;對(duì)于濃度大、浮渣多的,在固液分離時(shí)形成“擁擠上浮”現(xiàn)象的應(yīng)取小值。
⑦ 應(yīng)避免分離區(qū)短流、局部滯流、碰壁回流等不良現(xiàn)象的出現(xiàn)。
積聚在分離區(qū)表面的浮渣可通過(guò)水力排渣或機(jī)械刮渣去除。水力排渣是將分離區(qū)中的水位提高到足以使浮渣和水溢流到浮渣收集槽中,其優(yōu)點(diǎn)是設(shè)備成本低,對(duì)處理后的水質(zhì)影響較小,缺點(diǎn)是耗水量高和污泥含固率低(小于0.2%)。為獲得更高的污泥含固率,氣浮池推薦采用機(jī)械方式撇除浮渣,一般有行車(chē)式、繩索牽引式和鏈條牽引式刮渣機(jī),需關(guān)注刮渣設(shè)備的材質(zhì)選擇和安裝精度,避免運(yùn)行故障?!妒彝饨o水設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB 50013—2018) 規(guī)定:刮渣機(jī)的行車(chē)速度不宜大于5 m/min,以避免浮渣因擾動(dòng)劇烈而落下,影響出水水質(zhì)。
T水廠使用液態(tài)聚合氯化鋁(PAC,10% Al2O3含量)作為混凝劑,單位投加量為15~20 mg/L,混合絮凝前投加0.5 mg/L臭氧進(jìn)行預(yù)氧化處理,預(yù)臭氧接觸時(shí)間為5.9 min。對(duì)改造前后的藻類、濁度進(jìn)行監(jiān)測(cè)對(duì)比,對(duì)改造后氣浮池進(jìn)出水CODMn、氨氮、嗅味物質(zhì)等進(jìn)行檢測(cè)分析。
如圖1所示,檢測(cè)期間原水藻類在(2 439~4 590)×104個(gè)/L,原機(jī)械攪拌澄清池藻類去除效果不佳,氣浮池出水藻類則降低至(77~830)×104個(gè)/L,出水含藻量大幅度下降,平均去除率達(dá)到92.16%,實(shí)現(xiàn)了對(duì)低濁高藻水的有效處理。
圖1 改造前澄清池與改造后氣浮池出水藻類對(duì)比
原水濁度常年穩(wěn)定在2~6 NTU,原機(jī)械攪拌澄清池對(duì)此類低濁高藻原水濁度去除效果不佳,平均去除率僅為50%左右;改用氣浮工藝后,出水濁度穩(wěn)定在1.0 NTU以下,水質(zhì)較好時(shí)能穩(wěn)定低于0.5 NTU,平均去除率達(dá)到82.96%以上,見(jiàn)圖2。
圖2 改造前澄清池與改造后氣浮池出水濁度對(duì)比
檢測(cè)期間原水CODMn平均濃度在1.93~3.12 mg/L之間,氣浮工藝對(duì)CODMn的去除效果不明顯且不夠穩(wěn)定,CODMn去除率為2.54%~38.46%,見(jiàn)圖3。
圖3 氣浮池進(jìn)出水CODMn
檢測(cè)期間原水氨氮平均濃度在0.24~0.36 mg/L之間,氣浮工藝對(duì)氨氮去除效果不明顯,氨氮去除率為8.33%~17.65%,見(jiàn)圖4。
圖4 氣浮池進(jìn)出水氨氮
藻類污染除影響過(guò)濾工藝外,還會(huì)產(chǎn)生嗅味化合物,其中土臭素和2-甲基異莰醇是兩種最常見(jiàn)且難以去除的嗅味化合物。由于這兩種化合物分子均為飽和環(huán)叔醇結(jié)構(gòu),所以抗化學(xué)氧化性很強(qiáng),難以被現(xiàn)有常規(guī)水處理工藝去除。檢測(cè)期間原水土臭素濃度在4.64~5.98 ng/L,2-甲基異莰醇濃度在24.9~61.5 ng/L。
從圖5可以看出,氣浮池對(duì)土臭素和2-甲基異莰醇均有一定的去除效果,但表現(xiàn)并不穩(wěn)定,對(duì)土臭素的去除率為16.67%~44.98%,對(duì)2-甲基異莰醇的去除率為16.18%~61.88%。由于原水2-甲基異莰醇濃度較高,若僅靠氣浮處理,難以保證出水嗅味等級(jí)達(dá)標(biāo),需后續(xù)增加生物活性炭等深度處理工藝。
圖5 氣浮池進(jìn)出水土臭素和2-MIB
① 為應(yīng)對(duì)低濁高藻原水對(duì)水處理工藝造成的不利影響,在珠海T水廠升級(jí)改造工程中增設(shè)溶氣氣浮(DAF)工藝設(shè)施。運(yùn)行數(shù)據(jù)表明,氣浮工藝能對(duì)珠海地區(qū)高藻原水進(jìn)行有效處理,藻類去除率達(dá)到90%以上,濁度去除效果亦較為理想,絮凝效果良好時(shí)氣浮出水濁度穩(wěn)定低于1.0 NTU,能有效緩解和應(yīng)對(duì)低濁高藻原水對(duì)水廠處理工藝的影響,對(duì)同類水處理工藝的選型具有借鑒意義。
② 目前國(guó)內(nèi)的氣浮設(shè)備產(chǎn)品規(guī)格參差不齊,缺少統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),尤其針對(duì)給水氣浮的標(biāo)準(zhǔn)更是稀少。希望國(guó)內(nèi)同行在加快氣浮工藝研究的同時(shí),盡快實(shí)現(xiàn)給水氣浮設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化、國(guó)產(chǎn)化、智能化[18]。同時(shí),為全面深入推廣此項(xiàng)工藝,還需對(duì)相關(guān)技術(shù)加以完善和提高,可重點(diǎn)放在以下四個(gè)方面:一是高效溶氣釋放器的研發(fā)制造與氣泡的進(jìn)一步微細(xì)化、均布化;二是直接切割氣體制造微氣泡,改變傳統(tǒng)升壓再降壓的耗能模式;三是分離區(qū)固液分離系統(tǒng)的優(yōu)化布置;四是研發(fā)適用于給水氣浮工藝的混凝劑和助凝劑。相信在國(guó)內(nèi)科研人員和工程技術(shù)人員的共同努力下,氣浮工藝技術(shù)能在未來(lái)發(fā)展得更加節(jié)能、高效、經(jīng)濟(jì)、適用。