周 楊, 趙 靜, 汪偉濤, 王婉婉
(安徽大學 電氣工程與自動化學院,安徽 合肥 230601)
隨著“中國制造2025”的到來,激光切割機對切割效率和切割質量的需求和要求也越來越高。而直線電機(linear motors,LMs)作為其配置中的重要一環(huán),它具有加速度大、定位精度高的優(yōu)點,同時無中間傳動,結構簡單[1~3]。因此,基于直線電機驅動的激光切割機得到更多青睞,開展對LMs推力品質的研究具有重要的實用價值和理論意義。
目前,國際上主要從控制策略和本體結構對直線電機的推力性能進行研究,文獻[4]通過過濾輸出電壓頻譜中的集中諧波,使電機的震動噪聲減少。但往往本體結構參數對電機的性能影響更加顯著,且從電機本體入手更符合工業(yè)設計規(guī)則。文獻[5]篩選優(yōu)化氣隙長度和極弧系數作為影響齒槽力的顯著因子,減少齒槽力來提高圓筒型直線電機的推力能力;文獻[6]為了有效抑制推力波動,采用了改變電樞及永磁體的結構形狀設計;文獻[7]考慮了每種結構參數對電機電磁力和電磁推力的獨立影響,但是對組合參數對電機性能的影響研究分析不足。
對于實際的電機結構多參數優(yōu)化的復雜問題,需要分析其影響性能的顯著因子。本文以激光切割機上的直線電機為研究對象,并對結構參數的顯著因子優(yōu)化,提高其推力品質。首先,基于有限元分析和多因子試驗設計,對電機性能模型進行量化計算,篩選顯著因子。然后根據BP神經網絡算法建立關鍵參數的計算模型,進而實現多目標優(yōu)選,得到優(yōu)化結構參數,為激光切割直線電機參數優(yōu)化提供一種有效的方案。
本文研究對象為雙邊無鐵芯永磁直線同步電機,電機模型如圖1所示。它主要由動初級和雙邊次級組成。硅鋼材質的背鐵和N,S交錯排列的永磁體,并被固定在基座上。初級主要是6個動線圈,它們由環(huán)氧樹脂固定在由3D打印出來的線圈骨架中。圖2是直線電機的電磁結構層析圖。
圖1 直線電機三維模型
圖2 電磁結構參數層析
圖2中,τ為極距;d為單邊線圈寬度;δ為氣隙長度;h為永磁體厚度;τm為永磁體寬度。
本文對結構參數優(yōu)化區(qū)間選擇合適的設計范圍值,將樣機的結構參數初始值作為參考。并且同時考慮到激光切割機空間結構及外形尺寸的限制,為使優(yōu)化設計更合理,給出了本文樣機的參數變量的設計范圍如表1所示。
表1 結構參數初始值及設計范圍
(1)
(2)
式中n,Fi分別為采樣點的個數和采樣點的電機推力。
表2 試驗數據
圖3 結構參數的影響
為了進一步定量分析上述結構變量之間的交互作用,同時篩選出對電機推力品質具有顯著影響的關鍵參數。利用表2的數據設計為5因素2項水平的試驗,并且加入一個中心值,使模型更具有魯棒性。然后進行多因子分析試驗設計,設計如表3所示。響應為平均推力的標準化效應圖如圖4所示。利用統(tǒng)計學中的Pareto圖[8]對各個因素以及它們間的交互作用進行分析,篩選出顯著性強的結構變量,取顯著性水平αs= 0.05。從圖4中可以看出,D(永磁體厚度)、C(氣隙)遠離直線,是電機平均推力的顯著影響因子。其中D是平均推力的正效應,C對電機平均推力是負效應。圖5是當響應為推力波動的標準化效應圖。從圖5可以看出,A(極距)、C(氣隙)是影響電機推力波動的顯著因子,并且它們對推力波動是正效應。
表3 多因子正態(tài)試驗設計與結果
圖4 平均推力的效應
圖5 推力波動的效應
在確定三種影響電機推力品質的顯著因子之后,需要建立更為精確的推力品質與關鍵參數之間的定量映射。從而當輸入一組關鍵參數,能夠通過快速非線性模型輸出對應的平均推力和推力波動。為了建立三個顯著因子和推力品質之間的關系,并且實現“平均推力最大,推力波動最小”的優(yōu)化目標,采用了基于神經網絡的遺傳算法多目標極值尋優(yōu)方法[9]。這樣的方法使用方便,高效準確,主要分為神經網絡訓練數據擬合和遺傳算法多目標尋優(yōu)兩個步驟,圖6是具體算法流程圖,它的網絡結構如圖7所示。
圖6 基于神經網絡的遺傳算法極值尋優(yōu)
圖7 BP回歸建模結構
本文引入BPNN[10]建立直線電機的關鍵參數計算模型,輸入層為3個顯著因子,第一環(huán)節(jié)是數據的前向傳播,從輸入層經過2個隱含層,最后到達輸出層;第二環(huán)節(jié)是預測值與實際值的誤差的反向傳播,從輸出層到隱含層,最后到達輸入層,依次調節(jié)隱含層到輸出層的偏重、權重,輸入層到隱藏層的偏重、權重。每一層網絡意味著權重W與神經元組成的向量x相乘,再與偏差量b相加。誤差反向傳播的過程如下
(3)
式中Wi和bi分別為第i層和第i-1層之間的權重和偏差,σ為激活函數,ε為學習率,D為代價函數。用隨機梯度下降法更新權重Wi和偏差bi,逐層學習參數。為了解決過擬合問題,提高模型泛化能力,采用丟棄(dropout)法對預測模型進行正則化。具體的試驗順序如下:1)令512組數據隨機分為408組訓練樣本數據,104組測試樣本數據;并將數據歸一化到[0,1]區(qū)間。2)搭建BPNN模型:確立2層隱含藏層和各層神經元個數,確保精度與效率;選取Relu作為激活函數,然后訓練數據。3)測試數據:以決定系數R2為作為BP預測模型的精度校驗依據;R2值在[0,1]之間,決定系數值越接近1,表示快速計算模型的預測精度越高,預測如圖8所示。公式為
R2=1-Esse/Esst
(4)
從圖8可以得到,平均推力和推力波動的BP模型的預測精度的R2分別是0.989和0.901,模型擬合精度良好,能夠準確有效預測推力和推力波動
圖8 推力及推力波動模型預測精度
(5)
圖9 GA的進化次數
為了證明本文所采用的電機優(yōu)化方法的可行性和有效性,根據BP模型遺傳優(yōu)化得到的電機結構參數制作了優(yōu)化樣機,并在實驗平臺上進行了測試,如圖10所示。
圖10 樣機和實驗平臺
測試平臺由DSP28335控制系統(tǒng)、動態(tài)測力計、光柵、控制計算機和示波器組成。初始電機和優(yōu)化電機的推力曲線對比試驗結果如圖11所示。
圖11 測量推力曲線
實驗結果表明了初始電機的平均推力為34.47 N,推力波動為2.24 %,優(yōu)化后的電機平均推力為46.17 N,推力波動為1.22 %。因此,采用本文提出的優(yōu)化策略,直線電機的推力品質有著明顯改進:平均推力提高了33.9 %;推力波動降低了45.5 %。
本文以應用于激光切割機床上的直線電機樣機作為研究對象,分析多個結構參數對其推力品質的影響,研究了一種基于顯著因子篩選和BPNN的優(yōu)化設計方法。首先利用有限元仿真,獲得多組響應數據進行篩選。篩選結果表明:氣隙和永磁體厚度是平均推力的顯著因子;極距和氣隙是推力波動的顯著因子。使用BPNN建立顯著因子與推力品質間的定量映射。最后采用遺傳算法多目標尋優(yōu)出一組最佳結構參數。優(yōu)化結果表明:平均推力提高33.9 %;推力波動降低45.5 %,該方法的可行性得到驗證。