李玉成,欒運(yùn)加
(山東華魯恒升化工股份有限公司,山東德州 253024)
山東華魯恒升化工股份有限公司(簡(jiǎn)稱華魯恒升)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)1200kt/a甲醇項(xiàng)目中,氣化裝置采用華東理工大學(xué)專利技術(shù)——多噴嘴水煤漿加壓氣化工藝,其技術(shù)特點(diǎn)主要為,采用多噴嘴對(duì)置式氣流床氣化爐及復(fù)合床高溫煤氣冷卻洗滌設(shè)備,混合器、旋風(fēng)分離器、水洗塔三單元組合分級(jí)凈化的煤氣初步凈化工藝,蒸發(fā)分離直接換熱式渣水處理工藝[1]。
華魯恒升1200kt/a甲醇項(xiàng)目多噴嘴氣化爐為當(dāng)時(shí)華東理工大學(xué)設(shè)計(jì)的最大多噴嘴氣化爐,氣化爐直徑3880mm,設(shè)計(jì)投煤量2500t/d,采用兩開(kāi)一備的運(yùn)行模式。多噴嘴氣化裝置于2017年9月28日一次投料成功。多噴嘴氣化爐自投運(yùn)以來(lái),持續(xù)保持較高運(yùn)行負(fù)荷,最高投煤量可達(dá)2700t/d,所產(chǎn)粗煤氣中有效氣(C0+H2)含量相對(duì)較高,平均82.35%,最高達(dá)83.50%,燒嘴使用壽命及氣化爐運(yùn)行周期平均在80d(氣化裝置運(yùn)行周期主要制約因素為燒嘴泄漏,最短一次由于燒嘴泄漏僅運(yùn)行17d就被迫停爐連投,最近兩年因引入多家燒嘴維修單位協(xié)作,燒嘴使用壽命有所延長(zhǎng)),日常執(zhí)行計(jì)劃倒?fàn)t操作,氣化裝置總體運(yùn)行狀況良好。但在多噴嘴氣化裝置運(yùn)行初期,由于灰水系統(tǒng)灰水pH持續(xù)偏低,導(dǎo)致低壓段設(shè)備及管道多處出現(xiàn)腐蝕、泄漏,曾一度困擾系統(tǒng)的正常生產(chǎn)與穩(wěn)定運(yùn)行,后通過(guò)采取一系列優(yōu)化改進(jìn)措施和工藝調(diào)整,灰水水質(zhì)得到控制。
多噴嘴氣化裝置煤漿制備系統(tǒng)制得的煤漿,經(jīng)高壓煤漿泵加壓分兩路分別進(jìn)入一對(duì)對(duì)置安裝的水平燒嘴,與來(lái)自空分裝置的高壓純氧在預(yù)熱完全的氣化爐內(nèi)進(jìn)行氣化反應(yīng),生成以CO和H2為主的粗煤氣。粗煤氣與灰渣經(jīng)激冷環(huán)、下降管、激冷室冷卻分離,粗煤氣經(jīng)旋風(fēng)分離器除塵、水洗塔洗滌后送變換系統(tǒng),氣化爐黑水、旋風(fēng)分離器黑水、水洗塔黑水則經(jīng)黑水角閥減壓送蒸發(fā)熱水塔,與來(lái)自低壓灰水泵的灰水進(jìn)行換熱,換熱后的低壓灰水送水洗塔,再經(jīng)泵送氣化爐激冷室;蒸發(fā)熱水塔氣相經(jīng)冷卻送變換汽提塔或放空火炬,蒸發(fā)熱水塔底部黑水則經(jīng)低壓閃蒸系統(tǒng)和真空閃蒸系統(tǒng)二次閃蒸,灰水循環(huán)利用,閃蒸氣送火炬。
多噴嘴氣化爐的實(shí)際運(yùn)行中,因其特殊的氣化流場(chǎng)(四噴嘴與單噴嘴氣化爐流場(chǎng)分布的比較如圖1)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)[2],即采用兩對(duì)對(duì)置式水平安裝的4個(gè)燒嘴,利用其多股物料的射流撞擊,不僅加速了物料在氣化爐內(nèi)的混合,促進(jìn)了傳質(zhì)傳熱,而且4個(gè)燒嘴位于氣化爐上筒體的同一水平面,相互垂直分布,使得燒嘴的霧化效果更佳,促進(jìn)了爐內(nèi)一次反應(yīng)的快速完成,直接進(jìn)入管流區(qū)完成二次反應(yīng),提高氣化效率。在相同水煤漿品質(zhì)下[注:華魯恒升1200kt/a甲醇項(xiàng)目建成后,對(duì)制漿系統(tǒng)進(jìn)行了技改,原200kt/a甲醇項(xiàng)目單噴嘴多元料漿氣化爐(設(shè)計(jì)投煤量1200t/d)可以共用1200kt/a甲醇項(xiàng)目制漿系統(tǒng)的煤漿],1200kt/a甲醇項(xiàng)目多噴嘴氣化爐較200kt/a甲醇項(xiàng)目單噴嘴氣化爐所產(chǎn)粗煤氣中有效氣(C0+H2)含量增加約1.5% ~2.0%,氣化效率提升明顯。
圖1 四噴嘴與單噴嘴氣化爐流場(chǎng)示意圖
華魯恒升多噴嘴氣化裝置運(yùn)行初期,灰水系統(tǒng)灰水pH持續(xù)偏低,歷時(shí)近1a之久,導(dǎo)致低壓段設(shè)備及管道多處出現(xiàn)腐蝕、泄漏。起初,氣化爐前幾次常規(guī)停車(chē)進(jìn)行系統(tǒng)檢查時(shí),設(shè)備、管道內(nèi)壁沒(méi)有結(jié)垢現(xiàn)象,與200kt/a甲醇項(xiàng)目多元料漿氣化裝置灰水系統(tǒng)設(shè)備內(nèi)結(jié)垢較嚴(yán)重有明顯不同;后來(lái),多噴嘴氣化裝置出現(xiàn)了設(shè)備故障及泄漏,不利于現(xiàn)場(chǎng)操作調(diào)整,存在安全隱患,險(xiǎn)些造成系統(tǒng)停車(chē),最終引起重視。
華魯恒升多噴嘴氣化裝置灰水系統(tǒng)設(shè)備故障及泄漏問(wèn)題出現(xiàn)后,通過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間的查找分析,并結(jié)合氣化爐運(yùn)行狀況及低壓灰水水質(zhì)分析數(shù)據(jù)(見(jiàn)表1),發(fā)現(xiàn)灰水pH總體偏低——基本上在5.0~6.5之間,即整個(gè)灰水系統(tǒng)為酸性環(huán)境,酸性環(huán)境對(duì)碳鋼設(shè)備、管件的腐蝕,加上固體顆粒的沖刷,導(dǎo)致在管件彎頭三通處以及介質(zhì)流速快的變徑處,如低壓灰水泵的出入口、閥門(mén)前后等,出現(xiàn)設(shè)備與管線泄漏以及閥門(mén)無(wú)法徹底切斷等問(wèn)題。
經(jīng)初步分析及多方論證,我們認(rèn)為,低壓灰水呈酸性的主要原因?yàn)闅饣癄t內(nèi)的反應(yīng)生成了甲酸,但目前甲酸的形成機(jī)理尚不明確。華魯恒升于2018年5月組織了一次對(duì)業(yè)內(nèi)多套多噴嘴氣化裝置的考察,通過(guò)與煙臺(tái)萬(wàn)華聚氨酯股份有限公司、江蘇索普化工股份有限公司、安徽華誼化工有限公司等企業(yè)及相關(guān)專家進(jìn)行交流,發(fā)現(xiàn)這些企業(yè)也存在類似情況,但目前均沒(méi)有有效的工藝調(diào)節(jié)手段。2018年11月中旬,華魯恒升停用了灰水分散劑,并根據(jù)灰水水質(zhì)分析數(shù)據(jù)計(jì)算H+平衡情況,采用了向灰水槽添加固體燒堿及液堿的方式,但灰水系統(tǒng)腐蝕泄漏情況沒(méi)有得到明顯改善。
因灰水pH低多次導(dǎo)致閥門(mén)無(wú)法切斷、管道管件泄漏等,影響氣化裝置的安全穩(wěn)定運(yùn)行,我們對(duì)源自氣化爐、蒸發(fā)熱水塔、高溫?zé)崴藜盎宜鄣炔课坏暮谒M(jìn)行連續(xù)取樣分析,發(fā)現(xiàn)黑水中存在部分一定濃度的羰基酸,尤其是氣化爐排出的黑水,羰基酸含量較高,其pH最低僅約4.5,而低壓段即灰水系統(tǒng)灰水中則含有較高濃度的C/HC。
據(jù)多噴嘴氣化裝置工藝流程,并結(jié)合業(yè)內(nèi)經(jīng)驗(yàn),判斷黑水中的酸性物來(lái)源以氣化爐內(nèi)反應(yīng)產(chǎn)生的甲酸為主,而低壓灰水pH低則是由于閃蒸系統(tǒng)中酸性氣(CO2)溶于灰水以及部分H2S等殘留所致。具體分析如下。
3.2.1 氣化爐內(nèi)反應(yīng)分析
濃度約62%的水煤漿和純氧,在氣化爐內(nèi)高溫高壓環(huán)境下快速發(fā)生水分蒸發(fā)、煤的熱解及燃燒等一系列非催化部分氧化反應(yīng),爐內(nèi)主要發(fā)生的反應(yīng)如下:
反應(yīng)式(1)和(2)為完全氧化和部分氧化反應(yīng),反應(yīng)式(3)~(5)為煤的轉(zhuǎn)化反應(yīng)。除上述反應(yīng)外,還包括一些其他的碳轉(zhuǎn)化、甲烷轉(zhuǎn)化和變換反應(yīng)等,這些反應(yīng)最終生成以CO、H2、CO2為主要成分和以CH4、H2S為次要成分的粗合成氣;同時(shí),氣化爐內(nèi)還可能伴隨以下副反應(yīng)(副反應(yīng)產(chǎn)物僅為微量):
針對(duì)氣化爐內(nèi)的反應(yīng),華東理工大學(xué)曾進(jìn)行過(guò)大量的冷模實(shí)驗(yàn),并結(jié)合氣化爐實(shí)際運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)[3],提出了如圖1所示的反應(yīng)區(qū)模型,并認(rèn)為:出燒嘴時(shí)的燃燒反應(yīng)為一次反應(yīng),集中在射流區(qū),一次反應(yīng)時(shí)間極短,一般在0.2~30s;而各種轉(zhuǎn)化反應(yīng)集中的二次反應(yīng)區(qū),即回流區(qū)和管流區(qū),停留時(shí)間相對(duì)較長(zhǎng),平均5~7s,且各種副反應(yīng)的發(fā)生也集中在二次反應(yīng)區(qū),如反應(yīng)式(6)、(8)和(10),由于此時(shí)的反應(yīng)速率由傳遞過(guò)程控制,因此,爐內(nèi)區(qū)域的分布也導(dǎo)致了產(chǎn)品氣成分的最終差異,尤其是管流區(qū)的長(zhǎng)短決定了副反應(yīng)(產(chǎn)物)的多少。
從四噴嘴和單噴嘴氣化爐流場(chǎng)的對(duì)比可以看出,四噴嘴對(duì)置式安裝,物料流股相互撞擊,有效改善了混合和質(zhì)熱傳遞過(guò)程,增加了物料和氣流在爐內(nèi)的停留時(shí)間,延長(zhǎng)了管流區(qū),即二次反應(yīng)區(qū)的長(zhǎng)度,在提高碳轉(zhuǎn)化率的同時(shí)也促進(jìn)了副反應(yīng)的發(fā)生,使得甲酸的生成量大大增加,從而引起黑水及灰水pH降低。
3.2.2 閃蒸及沉降系統(tǒng)工藝流程分析
基于上述黑水及灰水pH偏低的原因分析,可以從抑制多噴嘴氣化爐內(nèi)副反應(yīng)的發(fā)生、降低閃蒸系統(tǒng)酸性氣的溶解及提高酸性氣的汽提效率予以解決。
據(jù)多噴嘴氣化爐爐內(nèi)流場(chǎng)分布和反應(yīng)機(jī)理,副反應(yīng)主要集中于管流區(qū)的二次反應(yīng),并受質(zhì)熱傳遞過(guò)程控制,且與物料停留時(shí)間較長(zhǎng)有關(guān)系。因此,可人為縮短管流區(qū)以減少二次反應(yīng),抑制副反應(yīng)發(fā)生,方法如下:方法一,提高多噴嘴氣化爐運(yùn)行負(fù)荷,將投煤漿量從120m3/h逐漸增至135m3/h,不僅可大大縮短物料在爐內(nèi)的停留時(shí)間、減少副反應(yīng)及酸性物的產(chǎn)生,而且可提高氣化裝置的運(yùn)行效率;方法二,提高入爐煤漿濃度,增加實(shí)際入爐物料量,減少質(zhì)熱傳遞,降低物料在爐內(nèi)的停留時(shí)間,以減少副反應(yīng)的發(fā)生,并提高氣化裝置的出力。
比較上述兩種方法,多噴嘴氣化爐提高運(yùn)行負(fù)荷后,其出口粗煤氣中有效氣(CO+H2)含量較初始設(shè)計(jì)有所下降(降幅近0.5%),從氣化爐爐內(nèi)檢查情況來(lái)看,爐磚燒蝕及沖刷明顯;提高煤漿濃度,對(duì)爐磚沒(méi)有不良影響,且氣化爐出口粗煤氣中有效氣(CO+H2)含量有所提高。因此,實(shí)際生產(chǎn)中,我們一方面通過(guò)磨機(jī)改造實(shí)現(xiàn)了煤漿提濃,另一方面優(yōu)化了燒嘴運(yùn)行參數(shù)。
(1)基于溫度對(duì)酸性物汽提效果的影響,首先,提高閃蒸系統(tǒng)的操作溫度,并降低酸性氣冷凝器的循環(huán)水量,減少冷凝液回系統(tǒng)的量,增加閃蒸系統(tǒng)出口尤其是去火炬的閃蒸氣排放量,以減少酸性氣在系統(tǒng)內(nèi)的溶解;其次,調(diào)整變換汽提塔回灰水系統(tǒng)排放點(diǎn),重點(diǎn)用于降低灰水pH;再次,將大量酸性氣氣液分離器凝液送往污水處理系統(tǒng),經(jīng)生化調(diào)節(jié)處理后再返回灰水系統(tǒng),同時(shí)增加中水回用量,相應(yīng)增加了排至污水處理系統(tǒng)的灰水量,即通過(guò)加大系統(tǒng)水循環(huán)量降低了灰水pH。
(2)在灰水澄清槽邊緣增多開(kāi)口,并通入氮?dú)饧涌焖嵝詺獾囊莩觯ǖ獨(dú)庾鳛橐环N惰性載氣,不僅可加速酸性氣逸出,而且可起到隔離保護(hù)作用)。
采取上述優(yōu)化調(diào)整措施后,系統(tǒng)低壓段灰水pH基本上保持在7.0左右,減輕了灰水系統(tǒng)的腐蝕泄漏,抑制了設(shè)備結(jié)垢,延長(zhǎng)了多噴嘴氣化裝置的運(yùn)行周期。
通過(guò)對(duì)業(yè)內(nèi)多噴嘴氣化裝置的運(yùn)行分析、研究和對(duì)比,并結(jié)合華魯恒升的生產(chǎn)實(shí)踐,我們認(rèn)為多噴嘴氣化裝置灰水pH偏低的原因在于兩點(diǎn):一是氣化爐爐內(nèi)管流區(qū)較長(zhǎng)導(dǎo)致物料停留時(shí)間延長(zhǎng),使得副反應(yīng)(產(chǎn)物)增加尤其是甲酸生成反應(yīng)增加;二是灰水中酸性物大量留存。華魯恒升通過(guò)采取一系列優(yōu)化改進(jìn)措施和工藝調(diào)整,目前灰水水質(zhì)穩(wěn)定,多噴嘴氣化裝置運(yùn)行狀況良好。