黃錦鵬
(福建聯(lián)合石油化工有限公司技術與規(guī)劃部,福建泉州 362800)
某煉化一體化企業(yè),設計原油加工量超過1 200萬噸/年,柴油設計產量可達540萬噸,設計柴汽比3.2。由于近年來油品市場消費結構發(fā)生變化,油品結構與市場需求不匹配,柴油產品銷售受到約束,造成煉油裝置長期低負荷運行,乙烯裝置原料短缺,煉化一體化優(yōu)勢無法得到充分發(fā)揮。因此,將柴油進行改質,用作乙烯原料,成為解除柴油約束,拓展乙烯裝置原料來源,提升煉化一體化整體競爭優(yōu)勢的重要課題。
某煉化一體化企業(yè)柴油主要來自常二、常三線,為滿足國Ⅲ柴油標準,設置了1套柴油加氫裝置。采用中國石化石油化工科學研究院中壓加氫改質(MHUG)技術,第一反應器裝填精制劑RS–2100,第二反應器裝填改質劑RHC–131,可滿足生產國Ⅵ標準柴油產品的需求,并實現(xiàn)柴油的改質提升,滿足乙烯裂解原料的需求[1],改質前后柴油性質見表1。
表1 柴油加氫裝置改質前后柴油性質對比
從表1看出,改質前柴油存在硫含量高、芳烴含量高、BMCI高的問題。裂解原料中的硫含量對裂解產物有較大影響,少量硫可以抑制輻射段爐管管壁材料中鎳催化蒸汽重整反應,減少結焦,但是過高的硫含量不僅增加了后續(xù)分離精制系統(tǒng)的麻煩,也會加快結焦速度,通常控制硫含量為100~600 μg/g。裂解原料中芳烴含量一般在15%以下。芳環(huán)和側鏈芳烴裂解時幾乎不生成氣體產物,芳烴發(fā)生的最重要反應是聚縮反應,形成高分子量化合物,成為裂解焦油的主要組成[2]。BMCI值越大,表示脂肪性愈弱,芳香性越強,乙烯收率越低,且爐管和廢熱鍋爐中的結焦也愈嚴重。
柴油加氫裝置中,含硫化合物在加氫條件下,轉化為相應的烴類和硫化氫,從而除去硫。MHUG技術通過選擇性開環(huán)加氫[3-5],打破芳烴加氫飽和的熱力學平衡,降低了環(huán)芳烴含量。柴油中的多環(huán)芳烴改質過程的反應原理見圖1[6]。在MHUG工藝下,加氫精制段主要發(fā)生步驟(1)反應,加氫改質段主要發(fā)生步驟(3)、(4)反應。同時隨著步驟(3)、(4)的開環(huán)反應,提高反應按(1)→(3)→(4)方向進行。在實際運行中,可以通過控制改質段的溫度,調整柴油收率、柴油十六烷值和BMCI值之間的平衡,實現(xiàn)柴油產品質量升級的同時,改善柴油裂解性質。原料中少量的雜質,如砷、銅、汞、鉛等化合物在高溫并有催化劑的作用下被氫還原,沉積在催化劑表面,得到有效脫除,滿足乙烯裝置對原料金屬雜質含量的指標要求。
圖1 MHUG技術反應原理
表2為柴油裂解Olefin–SIM模擬數(shù)據(jù)。從表2看出,柴油改質后,相同裂解條件下,乙烯收率上升1.94%,丙烯收率上升1.11%,高附加值產品收率上升2.65%,裂解柴油(PGO)+裂解燃料油(PFO)收率下降5.97%,說明使用MHUG技術對柴油進行改質,能夠提升作為乙烯原料的柴油品質,提高乙烯及高附加值產品收率。另外,該企業(yè)利用PIMS模型對改質柴油作為乙烯原料進行乙烯收率和經濟效益測算,通過對測算結果進行分析,結果表明改質柴油作為乙烯原料,乙烯裝置整體收率下降,但企業(yè)整體經濟效益提高[7]。
表2 柴油裂解主要產品收率 %(w)
該企業(yè)乙烯裝置原設計3臺SL–2重油裂解爐,2018年開始逐步采用CBL技術進行改造[8],使用2–1型輻射段爐管,改造后為CBL–Ⅲ型,并且增加柴油工況。同時使用第二代扭曲片強化傳熱技術,增大傳熱系數(shù),減少結焦,延長裂解爐的運行周期,降低裂解爐發(fā)生異常情況時出現(xiàn)堵塞等情況的概率[9-10]。為節(jié)約投資,此次改造,采用“小改”方案[11],急冷換熱器(TLE)未改動。重油爐TLE為固定管板式換熱器,48根換熱管長8 100 mm,換熱面積76.6 m2,出口機械極限溫度650℃,因改造后單臺裂解爐乙烯生產能力提高約10%,設計計算改造后TLE結焦速率將加快,其運行周期制約裂解爐運行周期,僅能達到60天(見表3)。
表3 CBL-Ⅲ型重質液相原料裂解爐柴油工況主要參數(shù)
對TLE結焦機理的研究表明[12],芳烴是生成焦垢的重要中間物質。這些芳烴有的來自原料本身,有的是通過三聚化反應生成。生成焦垢的過程可表示為:n芳烴(聚合)→多環(huán)芳烴(結焦母體)集結→縮聚焦油液滴(聚合)→半焦油狀液滴(聚合)→焦油垢粒子(煙灰)。影響TLE結焦的另一重要因素是裂解氣露點。TLE運行時,內壁溫度330~370℃,柴油裂解產物的露點能夠達到540℃,遠高于內壁溫度,裂解氣中較高沸點的結焦母體必然要冷凝下來。由于內壁溫度較低,其飽和蒸汽壓也較低,裂解氣中結焦母體的飽和蒸汽壓相對較高,因此,結焦母體有足夠的推動力向壁面擴散傳質并在內壁冷凝[13],形成露點結焦。從圖2看出,CBL–Ⅲ型重質液相原料裂解爐柴油工況運行初期,TLE出口溫度上升較快,此階段露點結焦占主要影響。TLE出口溫度達到540℃后,露點結焦影響降低,溫升速率下降。因裂解爐進料負荷決定了TLE入口高溫裂解氣的流量,TLE出口溫度達到570℃后,出口溫度主要跟隨裂解爐進料負荷變化,并且在TLE出口溫度低于570℃時,降低負荷也能夠有效減緩TLE結焦速率。綜上所述,MHUG改質柴油芳烴含量和BMCI值的降低,能夠減少TLE結焦母體,降低TLE結焦速率,使裂解爐運行周期超過90天,最長運行記錄達130天,并且此時輻射段爐管表面溫度并未超過1 070℃。
圖2 CBL-Ⅲ型重質液相原料裂解爐柴油工況
因重油爐數(shù)量有限,并且需要定期燒焦、檢修、維護,難以滿足實際生產需求,該企業(yè)開始探索輕質原料裂解爐裂解改質柴油的可行性,進行相應測試,拓展裂解爐柴油原料的適應性。不同于重質液體原料裂解爐,輕質原料裂解爐設計使用氣相和輕質液相原料,對流段無二次注入稀釋蒸汽。TLE同樣為固定管板式換熱器,單臺換熱器換熱管53根,長11 000 mm,換熱面積115.25 m2,換熱管數(shù)量、長度、換熱面積均高于重油爐TLE。出口機械極限溫度525℃,低于柴油裂解氣露點。
測試過程中,為使改質柴油在對流段完全氣化,水油比保持在0.75,輻射段爐管出口溫度(COT)能夠保持穩(wěn)定。為降低TLE結焦速率,進料負荷保持在較低水平。從圖3看出,由于TLE出口溫度低于裂解氣露點溫度,TLE出口溫度一直呈上漲趨勢,降低進料負荷能夠有效降低TLE出口溫升。表4為CBL–Ⅲ型輕質原料裂解爐柴油工況測試運行數(shù)據(jù),可以看出,該工況下,裂解爐主要參數(shù)能夠滿足生產需求,且運行周期達到50天。測試階段,該企業(yè)乙烯裝置改質柴油進料占比保持在37.5%左右,能夠在此工況下長周期運行,此時裝置乙烯收率達到31.5%,高附加值產品收率達到58.5%,能夠滿足實際生產需求。
圖3 CBL-Ⅲ型輕質原料裂解爐柴油工況
表4 CBL-Ⅲ型輕質原料裂解爐柴油工況測試運行數(shù)據(jù)
1)使用MHUG技術對柴油進行改質,能夠實現(xiàn)柴油十六烷值和柴油BMCI值之間的平衡,柴油產品十六烷值提高12個單位。
2)使用MHUG技術對柴油進行改質,能夠降低柴油BMCI 7個單位,降低芳烴含量11.3%,使乙烯收率提高1.94%,高附加值產品收率提高2.65%。
3)MHUG改質柴油芳烴含量和BMCI值的降低,能夠減少TLE結焦母體,降低TLE結焦速率,在二代扭曲片強化傳熱技術的共同作用下,重質液體原料裂解爐運行周期提升至90天以上,最長運行周期130天。
4)CBL–Ⅲ型輕質原料裂解爐能夠使用MHUG改質柴油作原料,且運行周期能夠達到50天。
5)MHUG改質柴油用作乙烯原料、裂解爐柴油適應性的進一步拓展,使得企業(yè)乙烯裝置具備改質柴油37.5%以上長周期運行能力,標志著該企業(yè)煉化一體化在“油轉化”方向發(fā)展道路上走在了行業(yè)前列。