太興宇 李 云 孟繼綱 孫玉瑩 肖忠會 馬志宏
(沈陽鼓風機集團股份有限公司)
離心壓縮機作為旋轉(zhuǎn)機械的一種,其主要功能主要是由旋轉(zhuǎn)部件來完成的,轉(zhuǎn)子是其最主要的部件。對于離心壓縮機來說,當設(shè)備處于小流量區(qū),或者各級間氣體流量匹配不合理而導(dǎo)致某一級葉輪處于小流量區(qū)時,就容易引發(fā)轉(zhuǎn)子產(chǎn)生頻率較低的次同步振動,進而導(dǎo)致轉(zhuǎn)子振動水平超標。而對于這類振動,雖然從振動特征上可以確定故障類型,但是,如何明確導(dǎo)致非穩(wěn)態(tài)氣動載荷的原因,是一件很困難的事。
本文針對一臺二氧化碳離心壓縮機,記錄了其在試車過程中的振動現(xiàn)象,通過對該機組振動故障的分析和排查,鎖定故障源,并實施了有效的處理措施,為今后該類故障的排查和治理提供了相關(guān)經(jīng)驗。
該二氧化碳離心壓縮機試車現(xiàn)場安裝圖如圖1 所示。壓縮機共分3段,7級葉輪,其中,1,2段分別在非驅(qū)動端和驅(qū)動端,3段在中間;采用無葉擴壓器;出口設(shè)計壓力為43bar。轉(zhuǎn)子總長2036mm,跨距1620mm,額定轉(zhuǎn)速11659r/min,電機驅(qū)動,如圖2所示。該壓縮機的1階臨界轉(zhuǎn)速為4337r/min。
圖1 機組試車現(xiàn)場Fig.1 The site of the compressor test
該機組在試車開始的時候曾出現(xiàn)了轉(zhuǎn)子密封失穩(wěn)現(xiàn)象。后通過增加反旋流裝置,即在各葉輪口圈密封進口處增加阻旋柵,在平衡盤密封處增加反吹孔,再試車時已消除了轉(zhuǎn)子失穩(wěn)。
在解決轉(zhuǎn)子密封動力失穩(wěn)的問題后,又進行了多次試驗,如表1 所示,但是轉(zhuǎn)子振動超標的情況始終沒有改善,如圖3所示。
表1 試驗措施Tab.1 Experimental program adjustment
圖3 為壓縮機不同出口壓力下的轉(zhuǎn)子驅(qū)動端振幅??梢钥吹?,多次試驗都表明,轉(zhuǎn)子的振動增長與出口壓力呈正相關(guān)的關(guān)系。其中水平方向為x向,垂直方向為y向。
圖3 整體振動幅值隨出口壓力變化趨勢Fig.3 Total vibration amplitude vs outlet pressure
隨出口壓力變化的轉(zhuǎn)子振動圖譜如圖4 所示。從圖中可以看到,在大流量(低出口壓力)時,轉(zhuǎn)子就出現(xiàn)了次同步振動,頻率特征為0.35倍頻,隨著出口壓力的增加,次同步振動增加,并且逐步在低頻區(qū)出現(xiàn)密集的次諧波,主要集中在0.1~0.35倍頻。圖5為出口壓力為40 bar時的轉(zhuǎn)子振動時域波形和頻譜圖。
圖6 為轉(zhuǎn)子不同頻率成分幅值隨出口壓力的變化趨勢。從圖中可以看到,1 倍頻為主振頻率,隨著出口壓力增加,幅值略有增加;66Hz次諧波振動一開始便存在,并隨著出口壓力增加而增加;18.9Hz次諧波振動在出口壓力為20bar時出現(xiàn),也是隨著出口壓力增加而增加。
圖4 轉(zhuǎn)子振動圖譜(第4次試驗)Fig.4 Rotor vibration map(the fourth test)
圖5 轉(zhuǎn)子振動響應(yīng)(出口壓力為40bar,轉(zhuǎn)速11340r/min)Fig.5 Rotor vibration responses(outlet pressure is 40 bar,rotating speed is 11340r/min)
除了檢測轉(zhuǎn)子振動,對管路振動也進行了測試,測試結(jié)果如圖7所示。從圖中結(jié)果可以清楚看到,2段出口和3段出口的管路振動隨出口壓力變化明顯,并且,2段出口和3段出口在40bar時的振動速度明顯高于1段進出口和2,3 段進口。而出口壓力為10bar 時,只有2段出口管路的振動速度較大。
圖6 不同頻率成分變化趨勢Fig.6 Variation trend of different frequency components
圖7 管路振動測試結(jié)果Fig.7 Test results of pipeline vibration
基于上述該二氧化碳壓縮機多次試車的振動數(shù)據(jù),可以總結(jié)出以下特征:
頻率特征為0.1~0.35 倍頻;振動隨負載變化;振動波動大;正進動;存在組合頻率;在大流量和設(shè)計流量時存在低頻振動現(xiàn)象;設(shè)計流量下,2,3 段出口管路振動明顯。
結(jié)合轉(zhuǎn)子常見的次同步振動故障特征,進行初步的故障排查,如圖8 所示。從圖8 可知,首先排除轉(zhuǎn)定子碰磨、內(nèi)摩擦以及油膜渦動,動力失穩(wěn)為前期振動特征,在添加反旋流措施后已經(jīng)消除,那么與振動特征關(guān)聯(lián)最大的就是旋轉(zhuǎn)失速。
圖8 故障篩選Fig.8 Fault screening
旋轉(zhuǎn)失速分為葉輪旋轉(zhuǎn)失速和擴壓器旋轉(zhuǎn)失速。一般來說,葉輪失速通常出現(xiàn)在小流量區(qū),即接近喘振線附近。而擴壓器失速通常主要與葉輪出口的流速以及擴壓器結(jié)構(gòu)有關(guān)。從頻率特征上看,無葉擴壓器的失速頻率為0.05~0.4倍頻,多數(shù)集中在0.1~0.22 倍頻[1-5],如圖9所示。從該壓縮機的振動頻率特征以及性能達標的情況分析,基本確定導(dǎo)致轉(zhuǎn)子產(chǎn)生次同步振動的原因是無葉擴壓器旋轉(zhuǎn)失速。
圖9 進口氣流角下的失速頻率比Fig.9 Stall frequency ratio vs inlet flow angle
通過振幅比,可以初步判斷出激振源的位置。因為實際機組兩側(cè)支承軸承的剛度不會相差很大,旋轉(zhuǎn)失速導(dǎo)致的轉(zhuǎn)子振動屬于強迫振動,因此,振幅大的一側(cè)基本上就是激振源所在位置。如果振幅比為1,那么就存在轉(zhuǎn)子發(fā)生共振或者自激振動的可能。圖10為轉(zhuǎn)子振動頻率為0.2倍頻時,驅(qū)動端和非驅(qū)動測點位置的振幅比。從圖中可以看到,激勵源基本可以鎖定在驅(qū)動端葉輪。再結(jié)合管路振動結(jié)果,可以確定8#和6#葉輪出口擴壓器存在旋轉(zhuǎn)失速團。
圖10 轉(zhuǎn)子振幅比Fig.10 Ratio of rotor vibration amplitude
圖11為通過擴壓器的進口氣流角來判斷擴壓器中是否出現(xiàn)旋轉(zhuǎn)失速現(xiàn)象。其中,b2和R2分別為擴壓器入口寬度和半徑。從圖中可以看到,從自身擴壓器結(jié)構(gòu)上看,6#和8#葉輪都處在不發(fā)生旋轉(zhuǎn)失速的區(qū)域。擴壓器中的旋轉(zhuǎn)失速并不一定是由擴壓器本身產(chǎn)生的[8],那么就有可能是上一級發(fā)生了旋轉(zhuǎn)失速,進而導(dǎo)致下游葉輪也出現(xiàn)旋轉(zhuǎn)失速現(xiàn)象。另外,也可能是蝸殼設(shè)計的不合理,導(dǎo)致流場較差,壓力脈動傳遞到擴壓器進口,進而影響轉(zhuǎn)子的運行情況。
圖11 擴壓器入射角評估Fig.11 Evaluation of diffuser inflow angle
5#葉輪在模型級實驗中,馬赫數(shù)為0.95時壓力脈動出現(xiàn)了0.1倍頻左右的頻率成分[9],并且,除了在100%設(shè)計流量下,其他各流量點均存在低頻脈動成分。而通過該機組5#葉輪工作點與其模型級試驗測得的性能曲線相對照發(fā)現(xiàn),5#葉輪實際已經(jīng)處于失速區(qū)了(90%設(shè)計流量),如圖12 所示。而從文獻[9]可知,5#葉輪的回流器對其失速狀態(tài)影響較大。這種下游結(jié)構(gòu)對上游的影響,文獻[10]也做了較為詳細的研究。
基于上述分析,對該壓縮機再次進行了調(diào)整:為了改善6#葉輪和5#葉輪的流場情況,更改了5#葉輪回流器葉片的預(yù)旋。同時,更換了質(zhì)量更小的聯(lián)軸器,重新做高速動平衡。再次試車,整體振幅已經(jīng)低于25.4μm,滿足出廠要求。但是由于沒有對2,3 段的出口蝸殼進行修改,依然有少量低頻成分存在。
實際上,因為各級匹配的原因,流道里的低速渦是不可避免的,而這些渦并不是都會導(dǎo)致轉(zhuǎn)子發(fā)生次同步振動。這取決于這些低速渦的強弱、個數(shù)以及分布。一般來說,高壓力、重介質(zhì)機組的激振力更大,而小轉(zhuǎn)子則是更容易被激振。這也是該機組先天參數(shù)所決定的。
圖12 葉輪性能曲線Fig.12 Impeller performance curve
本文以某二氧化碳離心壓縮機為例,對該機組在廠內(nèi)試車時產(chǎn)生的振動問題進行了分析。通過分析得到以下結(jié)論:
1)該機組在大流量和設(shè)計流量的時候轉(zhuǎn)子就開始發(fā)生次同步振動,振動頻率特征為0.1~0.3倍頻,性能指標正常,因此判斷引起轉(zhuǎn)子次同步振動的原因為葉輪擴壓器失速;
2)從管路振動以及兩段軸承振幅比的特征可知,8#和6#葉輪出口擴壓器存在旋轉(zhuǎn)失速團。從隨后的分析發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致這兩個葉輪發(fā)生擴壓器失速的原因可能是其上下游流場狀態(tài)差導(dǎo)致的;
3)從5#葉輪模型級試驗結(jié)果可知,該葉輪由于回流器的影響,存在低頻壓力脈動。并且,壓縮機的設(shè)計點實際上處于該葉輪的小流量區(qū)。
最后,通過調(diào)整5#葉輪回流器葉片進口預(yù)旋,使得轉(zhuǎn)子振幅降低。