連曉強(qiáng)
(山西鄉(xiāng)寧焦煤集團(tuán)臺頭煤焦有限責(zé)任公司,山西 鄉(xiāng)寧 042100)
臺頭煤業(yè)位于呂梁山南端,井田面積22 km2,臨(汾)—宜(川)公路橫亙礦區(qū),交通十分便利。目前主采的2號煤層,煤層厚度2.8~3.38 m,平均為3 m,含0~2層夾矸,結(jié)構(gòu)較為簡單,煤層傾角平均為5°,煤質(zhì)為焦煤。2號煤層頂板主要為細(xì)粒砂巖及粉砂巖,局部為泥巖或砂質(zhì)泥巖,底板多為砂巖、粉砂巖,局部為泥巖,2號煤層埋深為189 m,埋深較淺,煤層及頂?shù)装迩闆r如表1所示。
臺頭煤業(yè)2S202-1工作面回采巷道為矩形巷道,巷道斷面尺寸為寬×高=4.2 m×3 m,原設(shè)計(jì)采用錨桿(索)+金屬網(wǎng)的聯(lián)合支護(hù)方式,頂錨桿為D18 mm×2 100 mm的螺紋鋼錨桿,間排距為1 000 mm×1 000 mm,幫錨桿為D16 mm×1 600 mm的螺紋鋼錨桿,間排距為1 000 mm×1 000 mm。此支護(hù)方案主要采用工程類比法,以相似煤層賦存條件的礦井工程經(jīng)驗(yàn)為基礎(chǔ),綜合考慮臺頭煤業(yè)實(shí)際地質(zhì)條件所設(shè)計(jì),可能存在過度支護(hù)或支護(hù)不足的問題,因此需要對支護(hù)方案進(jìn)行進(jìn)一步優(yōu)化[1-4],以保證礦井的安全、高效生產(chǎn)。
表1 2號煤層頂?shù)装迩闆r
為優(yōu)化巷道支護(hù)參數(shù),礦方委托專業(yè)公司進(jìn)行彈性波測試及鉆孔窺視,確定了臺頭煤業(yè)2S202-1回采巷道圍巖松動圈深度分別為頂板1.4 m,巷道兩幫1.3 m。
2S202-1回采巷道為矩形巷道,斷面尺寸為4.2 m×3.0 m,依據(jù)懸吊理論,錨桿長度可由下式計(jì)算:
L=L1+L2+L3
式中:L1為錨桿有效長度,根據(jù)頂板松動圈深度,頂板取1.4 m,巷幫取1.3 m;L2為錨桿外露長度,取0.1 m;L3為錨桿錨固長度,取0.3 m。
計(jì)算可得:頂板錨桿長度L頂=1.8 m,巷幫錨桿長度L幫=1.7 m。
根據(jù)錨桿承載力與錨固力等強(qiáng)度原則,錨桿直徑可由下式計(jì)算:
式中:T為錨桿拉拔力,取60 kN;σ為錨桿桿體的許用強(qiáng)度,取340 MPa。
計(jì)算可得:D≥0.015 m,綜合考慮臺頭煤業(yè)2號煤層其他工作面回采巷道支護(hù)效果,頂板錨桿直徑D頂=18 mm,巷幫錨桿直徑D幫=16 mm。
錨桿間排距可由下式計(jì)算:
式中:k為安全系數(shù),取1.8;γ為頂板巖層容重,取23.50 kN/m3。
計(jì)算可得a=1.19 m,實(shí)際取1.2 m。
借助UDEC數(shù)值模擬軟件,對臺頭煤業(yè)2S202-1工作面回采巷道采用優(yōu)化方案支護(hù)后的應(yīng)力分布及位移情況進(jìn)行數(shù)值模擬,2號煤層及頂?shù)装辶W(xué)參數(shù)如表1所示,優(yōu)化后支護(hù)條件下,數(shù)值模擬結(jié)果如圖1所示。
圖1 支護(hù)方案優(yōu)化后數(shù)值模擬效果
從圖1中可以看出,在2S202-1回采巷道圍巖出現(xiàn)了一定范圍的卸壓區(qū),其中巷幫位置圍巖卸壓區(qū)范圍約為1.25 m,頂板位置圍巖卸壓區(qū)約為1.39 m,與彈性波測試及鉆孔窺視結(jié)果基本吻合。在巷道圍巖卸壓區(qū)范圍內(nèi)無論是垂直應(yīng)力還是水平應(yīng)力,均小于原巖應(yīng)力的36%,整體來看,巷道圍巖的塑性區(qū)域較小,整體完整性及穩(wěn)定性保持良好,支護(hù)效果顯著。
原有設(shè)計(jì)方案及優(yōu)化后設(shè)計(jì)方案,如表2所示。由于適當(dāng)減小了頂板錨桿長度,并降低了錨桿支護(hù)密度,優(yōu)化后的支護(hù)方案投入成本明顯少于原有支護(hù)方案,以100 m工程量計(jì)算,優(yōu)化后的支護(hù)方案可節(jié)省成本約8 000元。
表2 支護(hù)方案對比
為了解優(yōu)化后支護(hù)方案的現(xiàn)場支護(hù)效果,在2S202-1工作面回采巷道采用優(yōu)化后的方案進(jìn)行了支護(hù),并在回風(fēng)巷距離開切眼100 m及200 m位置,布置現(xiàn)場綜合監(jiān)測點(diǎn),用于監(jiān)測工作面回采過程中,巷道圍巖變形量及錨桿工作阻力變化情況,現(xiàn)場監(jiān)測曲線如圖2所示。
圖2 現(xiàn)場監(jiān)測曲線
如圖2所示,兩個測點(diǎn)巷道圍巖變形量監(jiān)測曲線及錨桿軸力監(jiān)測曲線走勢基本相似,在工作面開始回采時,由于測站距離工作面較遠(yuǎn),并未受到采動影響,巷道圍巖并未變形,隨著工作面的推進(jìn),當(dāng)測站距離工作面80 m范圍以內(nèi)時,測站逐漸受到工作面回采擾動影響,巷道圍巖開始發(fā)生變形,最終測點(diǎn)1所監(jiān)測到的巷道頂?shù)装逡平孔畲笾禐?6 mm,兩幫變形量最大值為34 mm,頂板離層量僅為21 mm;測點(diǎn)2所監(jiān)測到的巷道頂?shù)装逡平孔畲笾禐?5 mm,兩幫變形量最大值為41 mm,離層量最大值僅為17 mm。監(jiān)測結(jié)果表明,支護(hù)效果良好,巷道圍巖整體穩(wěn)定性較好,滿足礦方的安全生產(chǎn)需求。
現(xiàn)場巷道錨桿軸力監(jiān)測曲線顯示,測點(diǎn)1所監(jiān)測到的錨桿軸力最大值為46.78 kN,測點(diǎn)2所監(jiān)測到的錨桿軸力最大值為44.57 kN,都遠(yuǎn)小于巷道支護(hù)所使用錨桿的拉拔力60 kN,錨桿并無失效的隱患,可以保證錨桿的支護(hù)效果。
綜上所述,由于2號煤層埋深較淺,巷道圍巖整體穩(wěn)定性較好,通過工程類比法所設(shè)計(jì)的原支護(hù)方案存在過度支護(hù)的問題,在保證支護(hù)效果的前提下,通過縮小頂板錨桿長度及減小支護(hù)密度的方法對原有支護(hù)方案進(jìn)行優(yōu)化,其中頂錨桿由原方案的2.1 m減小到1.8 m,為保證巷道圍巖穩(wěn)定性,幫錨桿由原方案的1.6 m增大到1.7 m,錨桿間排距由1.0 m×1.0 m增大到1.2 m×1.2 m。經(jīng)過現(xiàn)場工業(yè)性試驗(yàn),錨桿無失效風(fēng)險,支護(hù)效果良好,頂?shù)装遄畲笠平績H為76 mm,頂板最大離層量僅為21 mm,兩幫最大變形量僅為41 mm,滿足了礦井的安全生產(chǎn)需求,而優(yōu)化后的方案每100 m工程量較原有支護(hù)方案可節(jié)省約8 000元,經(jīng)濟(jì)效益顯著。