李韜晦
(晉能控股煤業(yè)集團 煤炭洗選分公司,山西 大同 037003)
麻家梁選煤廠為特大型選煤廠,年入洗原煤為1 200萬t,為了節(jié)能提效,該選煤廠從傳動裝置改進入手,率先對C301帶式輸送機傳動裝置進行研究分析,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有的電機傳動機組工程設(shè)計時功率富余量大,電機額定功率高于實際需求的30%以上,存在能耗高、資源浪費大、系統(tǒng)安全性差、系統(tǒng)部件磨損嚴(yán)重等問題,嚴(yán)重制約系統(tǒng)效率的提升。
現(xiàn)有轉(zhuǎn)動裝置是傳統(tǒng)的液力耦合器連接方式,采用異步電機聯(lián)結(jié)減速機、液力耦合器、驅(qū)動滾筒的傳動結(jié)構(gòu),通過集控室集中控制線路上的各電機運行。存在以下問題:功率因數(shù)低、耗能大,啟動電流大;供電變壓器選用容積大,啟動時運轉(zhuǎn)不平穩(wěn),對膠帶造成一定沖擊;前端減速機機械損耗大、傳動率低,運行效率低、能耗大,不符合節(jié)能環(huán)保的要求;傳動裝置結(jié)構(gòu)復(fù)雜,日常維護工作量大,安裝、拆卸困難,運維成本高;以油為工作介質(zhì)的液力耦合器維護不當(dāng)易造成火災(zāi);傳動裝置整體使用壽命短,一般2~3 a即需更換。針對以上問題,要想提高傳動裝置效率,減輕減速機負(fù)擔(dān),最有效的方法就是對液力耦合器進行改進。
永磁耦合器傳動是一種無機械連接的傳動方式,其工作原理是通過導(dǎo)體和永磁轉(zhuǎn)子之間的氣隙,實現(xiàn)由電動機到負(fù)載的轉(zhuǎn)矩傳輸,其優(yōu)點體現(xiàn)為:節(jié)能效果顯著,可調(diào)節(jié)氣隙改變轉(zhuǎn)速,節(jié)能率達到10%~50%;帶緩沖的軟啟動,減少電機的沖擊電流,延長設(shè)備使用壽命;可容忍較大的安裝中的誤差,大大簡化了安裝調(diào)試過程;具有超載保護功能,提高了整個電機驅(qū)動系統(tǒng)的可靠性;免于維護,沒有軸承,不需加潤滑油或打油脂;無磨耗件,無材質(zhì)劣化問題;設(shè)計壽命30 a,使用壽命長;體積小,安裝方便,可方便地進行系統(tǒng)改造;結(jié)構(gòu)簡單,適應(yīng)各種惡劣環(huán)境,不產(chǎn)生污染物,符合綠色產(chǎn)品要求。
該次對C301帶式輸送機傳動裝置進行改造試驗,按照技術(shù)參數(shù)要求,查閱大量資料[1-3],最后選用了WF-CT(扭矩限制型)永磁耦合器,其參數(shù)見表1,結(jié)構(gòu)圖見圖1。
表1 永磁耦合器參數(shù)
檢查電機和負(fù)載軸向竄動,均不得大于0.76 mm,安裝示意見圖2。
安裝前檢查電機、負(fù)載法蘭配合尺寸。軸必須去除毛刺、去油、清潔、干燥。軸與法蘭配合段的粗糙度要達到1.6~3.2。在每根軸上按相應(yīng)的法蘭的長度畫記號線,軸與法蘭配合的建議最大徑向間隙見表2。為了改善電機和負(fù)載軸的動平衡,在鍵槽內(nèi)安裝一只半鍵,檢查半鍵不要突出軸圓周面。
圖1 WF-CT系列永磁傳動器結(jié)構(gòu)
圖2 安裝示意
表2 軸與法蘭配合的建議最大徑向間隙
將永磁轉(zhuǎn)子部件安裝到負(fù)載軸上,聯(lián)接電機法蘭與導(dǎo)體轉(zhuǎn)子部件。
拆除傳動器每側(cè)的緊定螺釘,遠(yuǎn)離傳動器儲存。
永磁傳動器轉(zhuǎn)子部件對中目的是使永磁轉(zhuǎn)子與導(dǎo)體銅盤間的氣隙相等,氣隙值在每個位置都相等(誤差<0.75 mm),永磁傳動器氣隙示意見圖3。
圖3 永磁傳動器氣隙示意
永磁傳動器轉(zhuǎn)子部件對中操作程序如下:
1) 角向、軸向?qū)χ校簻y量傳動器中導(dǎo)體轉(zhuǎn)子與永磁轉(zhuǎn)子端面之間的距離。徑向?qū)χ校簻y量永磁轉(zhuǎn)子外圓與氣隙板之間的距離。
2) 通過移動電機、使用電機地腳頂絲、電機地腳墊片完成找正。當(dāng)所有測量值滿足圖3的規(guī)定,對中完成。
3) 擰緊所有電機地腳螺栓。
4) 復(fù)核對中徑向?qū)χ泻蛿Q緊電機地腳螺栓的操作都可能改變角向、軸向?qū)χ?。如果對中?shù)據(jù)不正確:松開電機地腳螺栓,重復(fù)步驟2,直到對中正確。
1) 準(zhǔn)備試運轉(zhuǎn):①確認(rèn)導(dǎo)體轉(zhuǎn)子緊定螺釘已經(jīng)拆除;②點動電機,確認(rèn)轉(zhuǎn)向是否正確;③安裝隔音罩或防護罩;
2) 系統(tǒng)試運轉(zhuǎn):① 啟動電機;②測量電機與負(fù)載的振動;③注意運轉(zhuǎn)是否有異常聲音。
永磁耦合器使用以來,該選煤廠301膠帶傳動效率明顯提高,小時帶煤量也有所上升,節(jié)能環(huán)保效果顯著。轉(zhuǎn)矩限制可以實現(xiàn)自動堵轉(zhuǎn)保護,提高了整個電機驅(qū)動系統(tǒng)的可靠性,且易于維護。同時系統(tǒng)運營成本降低,選煤廠的效益進一步提高:301膠帶經(jīng)過傳動裝置改造后,傳動效率提高了10%,電力消耗降低了20%,全年可節(jié)約電費60萬元;由于使用永磁耦合器后不再使用潤滑油,每年潤滑油費用減少10萬元;設(shè)備維護和檢修方面,較為簡易,每年減少維護費用30萬元;預(yù)計全年綜合增效為100萬元。
可見,改造后應(yīng)用永磁耦合器的無機械連接的傳動方式,較傳統(tǒng)的液力耦合器傳動方式具有明顯的優(yōu)勢。