馮超 黃闊 楊飛
DOI:10.16661/j.cnki.1672-3791.2109-5042-1617
摘? 要:某燃?xì)怆姀S液化天然氣(LNG)氣化系統(tǒng)在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生大量冷量,一直未被有效利用,造成資源浪費。為有效利用該部分冷能,該廠實施了LNG冷能綜合利用節(jié)能改造,通過乙二醇吸收LNG冷能與冷凍水進行交換,產(chǎn)生低溫冷凍水供給各用冷區(qū)域,替代原有溴化鋰制冷機組和螺桿式制冷機組。原制冷設(shè)備不拆除,作為備用供冷系統(tǒng)。項目實施后,制冷系統(tǒng)年能耗下降65%,每年節(jié)約電費成本超過70萬元,減少二氧化碳排放量達到730 t。
關(guān)鍵詞:燃?xì)怆姀S? ?冷量? ?制冷系統(tǒng)? ?節(jié)能改造
中圖分類號:F206? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標(biāo)識碼:A文章編號:1672-3791(2021)08(a)-0045-03
Reformation of Comprehensive Utilization of LNG Cooling Capacity
FENG Chao? HUANG Kuo? YANG Fei
(Guangzhou Institute of Energy Testing, Guangzhou, Guangdong Province, 511447 China)
Abstract: The liquefied natural gas (LNG) gasification system in a gas power plant generates a large amount of cooling capacity in the production process, which has not been effectively utilized, resulting in a waste of resources. In order to effectively utilize this part of cold energy, the plant implemented the comprehensive utilization and energy saving transformation of LNG cold energy. The cold energy of LNG is absorbed by ethylene glycol and exchanged with chilled water to produce cryogenic chilled water for each cold area, replacing the original lithium bromide refrigeration unit and screw refrigeration unit. The original refrigeration equipment is not removed, as a backup cooling system. After the implementation of the project, the annual energy consumption of the refrigeration system has decreased by 65%, the annual electricity cost has been saved over 700,000 yuan, and the carbon dioxide emission has been reduced by 730 tons.
Key Words: Gas power plant; Cooling capacity; Refrigeration system; Energy-saving transformation
1? 項目背景
某燃?xì)怆姀S地處于夏熱冬暖區(qū)域,生產(chǎn)工藝為蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電技術(shù),燃?xì)獍l(fā)電、余熱蒸汽發(fā)電、蒸汽集中供熱、工藝水廢熱利用、余熱鍋爐尾部煙氣利用集中供冷以及LNG冷能利用集中供冷等技術(shù)有機結(jié)合于生產(chǎn)工藝全過程,實現(xiàn)能源循環(huán)梯級利用。
為滿足全廠設(shè)備散熱和辦公環(huán)境溫度調(diào)節(jié),該廠安裝了2臺制冷量為1 100 kW熱水型溴化鋰機組滿足用冷需求,通過回收發(fā)電機組余熱制冷。溴化鋰機組根據(jù)環(huán)境溫度變化分暖季、熱季兩種工況運行。其中,5~11月氣溫超過30 ℃的天數(shù)較長,為熱季,共214天,開啟2臺溴化鋰機組;其他月份氣溫相對較低,為暖季,共151天,開啟1臺溴化鋰機組。另有1臺制冷量為1 098 kW的螺桿式冷水機組,做備用。
該廠設(shè)有一套LNG氣化系統(tǒng),其工藝過程為:液化天然氣通過槽罐車運送至站內(nèi),利用卸車增壓器將LNG卸至站內(nèi)儲罐儲存,儲罐內(nèi)的LNG通過增壓泵加壓,熱水循環(huán)式水浴氣化器、調(diào)壓、計量、加臭,然后輸送至廠區(qū)管網(wǎng),工藝流程如圖1所示。
2? 節(jié)能改造技術(shù)原理
天然氣氣化過程產(chǎn)生了大量冷量,由于原工藝采用熱水循環(huán)式氣化器吸收,未能有效加以利用,造成資源浪費。為有效利用該部分冷能,該廠實施了LNG冷能綜合利用節(jié)能改造,通過乙二醇吸收LNG冷能與冷凍水進行交換,產(chǎn)生低溫冷凍水供給各用冷區(qū)域,替代原有溴化鋰制冷機組和螺桿式制冷機組。原制冷設(shè)備不拆除,作為備用供冷系統(tǒng)。
項目新增乙二醇?xì)饣?,將液體天然氣氣化升溫成-10 ℃的過熱氣態(tài)天然氣,乙二醇溶液循環(huán)系統(tǒng)從新增加熱器獲得冷量,通過板式換熱器交換至冷凍水循環(huán)系統(tǒng)。乙二醇溫度約-1 ℃/5 ℃,冷凍水供回水溫度12 ℃/4 ℃,一臺機組滿負(fù)荷運行時,LNG冷能利用可達5 500 kW。項目建成后的工藝流程如圖2所示。
項目涉及重點耗能設(shè)備參數(shù)具體見表1。
項目實施前,重點耗能設(shè)備主要為溴化鋰制冷機組、螺桿式制冷機組及其配套設(shè)備。
項目實施后,重點耗能設(shè)備主要為乙二醇循環(huán)泵和冷凍水循環(huán)泵,停用了原制冷系統(tǒng)的制冷機組、水泵等設(shè)備,新增LNG換熱系統(tǒng)、供冷水泵,新建1.8 km外管網(wǎng)和供水、供電等配套設(shè)施。
3? 節(jié)能量測算
由于該項目僅改變冷量產(chǎn)生方式,未改變主要生產(chǎn)工藝,因此可將制冷系統(tǒng)整體劃入項目邊界,將制冷系統(tǒng)用電量(能耗)作為項目邊界輸入,將制冷系統(tǒng)產(chǎn)生冷量(產(chǎn)品)作為項目邊界輸出。節(jié)能量根據(jù)項目實施前、后(基期、統(tǒng)計報告期)產(chǎn)品單耗的差值與基準(zhǔn)產(chǎn)量的乘積計算得到,涉及基期和統(tǒng)計報告期的綜合能耗、產(chǎn)品產(chǎn)量、單耗等數(shù)據(jù)[1-3]。
3.1 基準(zhǔn)綜合能耗
項目實施前一年,制冷系統(tǒng)所有用能環(huán)節(jié)消耗的各種能源的總和(按規(guī)定方法折算為標(biāo)準(zhǔn)煤),即為基準(zhǔn)綜合能耗。
項目實施前,制冷系統(tǒng)能耗由以下3個部分構(gòu)成。
(1)溴化鋰機組自身電耗,主要用于熱水循環(huán)泵、冷凍水循環(huán)泵、溶液泵、冷劑泵和真空泵。
(1)溴化鋰機組使用全廠循環(huán)冷卻水系統(tǒng)中的部分冷卻水而產(chǎn)生的耗電量。
(1)抽取的發(fā)電系統(tǒng)生產(chǎn)補汽的汽耗(計算時折算成電耗)。
據(jù)測算,制冷系統(tǒng)年耗電量為1 565 566 kW·h,電力折標(biāo)系數(shù)[4]取3.05 tce/萬kW·h(該地區(qū)火力發(fā)電平均發(fā)電煤耗),計算得到基準(zhǔn)能耗為477 tce。
3.2 基準(zhǔn)產(chǎn)量
項目實施前一年內(nèi),制冷系統(tǒng)的年制冷量為基準(zhǔn)產(chǎn)量,按暖季、熱季分別計算如下。
暖季工況時開啟1臺溴化鋰制冷機組,監(jiān)測得到冷凍水平均流量q1為204m3/h,供回水溫差Δt1為2 ℃,冷凍水密度ρ為1 000 kg/m3,定壓比熱容Cp為4.2×103 J/(kg·℃),計算得到暖季工況冷負(fù)荷P1=q1×ρ×Cp×Δt1÷(3.6×106)J/kW=476.0kW。
熱季工況時開啟2臺溴化鋰制冷機組,監(jiān)測得到冷凍水平均流量q2為402 m3/h,供回水溫差Δt2為2 ℃,計算得到熱季工況冷負(fù)荷P2=q2×ρ×Cp×Δt2÷(3.6×106)J/kW=938.0kW。
系統(tǒng)年制冷量=暖季工況制冷量+熱季工況制冷量
=暖季工況冷負(fù)荷×暖季運行天數(shù)×24h+熱季工況冷負(fù)荷熱季運行天數(shù)×24h
=476.0kW×151×24 h+938.0kW×214×24h
=6542592kW·h
3.3 基準(zhǔn)單耗
用項目實施前基準(zhǔn)綜合能耗除以基準(zhǔn)產(chǎn)量,經(jīng)計算得到基準(zhǔn)單耗為7.30×10-5tce/kW·h(477tce÷
6542592kW·h)。
3.4 統(tǒng)計報告期單耗
項目改造后,制冷系統(tǒng)能耗主要是冷凍水循環(huán)泵、乙二醇循環(huán)泵用電[5-6]。在未改變企業(yè)用冷需求情況下,可以測算得到系統(tǒng)年耗電量為546 022 kW·h。因此知可,統(tǒng)計報告期單耗為2.55×10-5tce/kW·h(167tce÷6542592kW·h)。
3.5 項目節(jié)能量
項目節(jié)能量=(基準(zhǔn)單耗-統(tǒng)計報告期單耗)×基準(zhǔn)產(chǎn)量
=(7.30×10-5-2.55×10-5)tce/kW·h×
6542592kW·h
=311tce
4? 結(jié)語
液化天然氣冷量綜合利用改造未改變主要生產(chǎn)工藝,也不影響產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量。項目實施后,制冷系統(tǒng)年能耗下降65%,每年節(jié)約電費成本超過70萬元,可減少二氧化碳排放量達到730 t,具有顯著的經(jīng)濟和社會效益。
參考文獻
[1] 國家市場監(jiān)督管理總局,國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員.綜合能耗計算通則:GB/T2589-2020[S].北京:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社,2020.
[2] 王巍巍,張炳學(xué),陳靜,等.節(jié)能量審核在合同能源管理項目中的應(yīng)用分析[J].節(jié)能,2019(11):109-111.
[3] 馮俊麗,李曉芬,李新龍.余熱回收利用類項目節(jié)能量審核方法探索[J].節(jié)能,2018,37(7):110-112.
[4] 李勇.能耗指標(biāo)與數(shù)據(jù)中心的關(guān)系研究[J].南方能源建設(shè),2020,7(3):23-27.
[5] 鐘燦鳴.糧油廠物理精煉線余熱回收[J].科技創(chuàng)新導(dǎo)報,2019(9):69,71.
[6] 楊飛,漆雅慶,馮超,等.中央空調(diào)冷卻系統(tǒng)技術(shù)改造項目改造[J].科技創(chuàng)新導(dǎo)報,2017,14(16):106-107.