李航, 董立春, 方建飛, 丁力, 呂利平
1.重慶大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院2.重慶市三峽水務(wù)有限責(zé)任公司3.長(zhǎng)江師范學(xué)院化學(xué)化工學(xué)院
隨著“綠水青山就是金山銀山”生態(tài)環(huán)境保護(hù)發(fā)展理念的提出,全社會(huì)對(duì)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量提出了更高的要求,而污水處理作為環(huán)境質(zhì)量改善的重要舉措,其目的也已從單一的滿足排放現(xiàn)狀較為排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí),其中,氮、磷等營(yíng)養(yǎng)元素的去除是影響標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)的一大障礙。為此,全國(guó)范圍內(nèi)掀起了提標(biāo)改造的熱潮,但大部分污水處理廠經(jīng)提標(biāo)改造后,仍存在氮、磷等指標(biāo)高位運(yùn)行的問題,其主要原因是生物池進(jìn)水C/N偏低。20世紀(jì)90年代以來,新建的大部分污水處理廠在預(yù)處理段幾乎都設(shè)置了初沉池,其主要目的是通過重力沉降作用盡可能去除原水中的顆粒污染物,以減輕后續(xù)生物處理單元的運(yùn)行負(fù)荷。但在顆粒污染物沉降去除的同時(shí),附著的大量有機(jī)碳源被同步去除,使得厭氧釋磷與反硝化脫氮均缺乏足夠的碳源,從而導(dǎo)致生物脫氮除磷效率不高[1-3]。
當(dāng)前,針對(duì)脫氮除磷所需碳源不足的問題[4-5],普遍做法是通過外加碳源的方式來實(shí)現(xiàn)氮、磷的深度去除[6-9],但高昂的外加碳源費(fèi)用在一定程度上抬高了污水處理成本,導(dǎo)致該方法難以規(guī)?;茝V應(yīng)用。黃慶濤等[10]針對(duì)低C/N城市污水開展了外加碳源強(qiáng)化脫氮除磷研究,發(fā)現(xiàn)當(dāng)乙酸鈉投加量為60 mg/L 時(shí),對(duì)磷酸鹽的去除率較未投加乙酸鈉提高了18%,而出水總氮濃度降低了16.9%。顧學(xué)林[11]針對(duì)因進(jìn)水C/N不足而導(dǎo)致的總氮不能穩(wěn)定達(dá)標(biāo)的問題,通過采取外加碳源的方式將進(jìn)水C/N 提升至5.8以上,成功將出水總氮濃度穩(wěn)定在12 mg/L以內(nèi),去除率顯著提升至64%以上??梢钥闯?,采取外加碳源的方式的確可以強(qiáng)化出水氮、磷指標(biāo)的可控性,但外加碳源所帶來的高昂運(yùn)行成本卻是實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行中一個(gè)無法回避的問題。
初沉池優(yōu)化運(yùn)行是指將原水部分或全部超越初沉池,充分利用原水中的碳源進(jìn)行厭氧釋磷與反硝化脫氮,從而達(dá)到僅依靠進(jìn)水碳源實(shí)現(xiàn)氮、磷穩(wěn)定去除的目的。但在實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行中,如何對(duì)初沉池的運(yùn)行進(jìn)行合理優(yōu)化,以實(shí)現(xiàn)水質(zhì)與效益的雙贏,成為困擾工程技術(shù)人員的一大難題。
在改良型A2/O工藝基礎(chǔ)上,針對(duì)脫氮除磷對(duì)碳源依賴性較高的實(shí)際情況[12-13],筆者在具體工程實(shí)例中探討了初沉池優(yōu)化運(yùn)行對(duì)脫氮除磷效果的影響,以期為初沉池在污水處理廠運(yùn)行中的優(yōu)化控制提供案例支撐。
重慶市某污水處理廠設(shè)計(jì)規(guī)模為3×104m3/d,采用改良型A2/O+濾布濾池工藝,工程占地1.83×104m2,總投資約1.34億元,其具體工藝流程如圖1所示。
圖1 污水處理工藝流程Fig.1 Process flow chart of sewage treatment
試驗(yàn)期間進(jìn)水水質(zhì)如圖2所示,該工程出水水質(zhì)執(zhí)行GB 18918—2002《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)。
圖2 試驗(yàn)期間進(jìn)水水質(zhì)Fig.2 Raw water quality during the test period
該工程自建成投運(yùn)以來,出水總氮常年在12.0~14.0 mg/L,快超過一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)濃度限值,存在嚴(yán)重的水質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)。為增強(qiáng)指標(biāo)的可控性,該工程采取了外加碳源的方式來強(qiáng)化生物脫氮除磷,但高昂的碳源投加費(fèi)用大大提升了運(yùn)行成本,使得其工藝控制模式難以復(fù)制與推廣。
對(duì)改良型A2/O工藝中原水進(jìn)入初沉池與超越初沉池直接進(jìn)入生物池流量分配比進(jìn)行研究,其中初沉池與生物池設(shè)計(jì)參數(shù)如表1所示。根據(jù)工藝需要,穩(wěn)定外回流比為60%~80%,內(nèi)回流比為250%~300%,MLVSS/MLSS為0.481~0.515。調(diào)整原水進(jìn)入初沉池與超越初沉池直接進(jìn)入生物池的流量分配比,分別為:工況Ⅰ,10∶0;工況Ⅱ,8∶2;工況Ⅲ,6∶4;工況Ⅳ,4∶6;工況Ⅴ,2∶8;工況Ⅵ,0∶10。以此探討初沉池優(yōu)化運(yùn)行對(duì)改良型A2/O 工藝脫氮除磷效果的影響。
表1 初沉池與生物池設(shè)計(jì)參數(shù)Table 1 Design parameters of primary sedimentation tank and biological tank
試驗(yàn)期間,原水進(jìn)入初沉池與超越初沉池直接進(jìn)入生物池的不同流量分配比工況下,改良型A2/O工藝對(duì)總氮的去除情況如圖3所示。
從圖3可以看出,6種工況下進(jìn)水總氮濃度總體較為穩(wěn)定,但出水總氮平均濃度分別為13.3、12.3、9.84、8.25、6.98、6.63 mg/L,下降趨勢(shì)明顯。從工況Ⅰ~工況Ⅲ,隨著原水進(jìn)入初沉池流量分配比逐漸減小,出水總氮濃度由快要超過一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)濃度限值逐步降至8.79 mg/L,降幅達(dá)33.9%;從工況Ⅳ開始,隨著原水超越初沉池直接進(jìn)入生物池流量分配比的進(jìn)一步增大,出水總氮濃度繼續(xù)呈下降趨勢(shì),并最終穩(wěn)定于一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)濃度限值的45%以內(nèi);而其平均去除率也由工況Ⅰ下的65.6%穩(wěn)步升至工況Ⅵ下的82.9%,提高了17.3個(gè)百分點(diǎn)。
圖3 試驗(yàn)工況對(duì)總氮去除率的影響Fig.3 Effect of test conditions on removal rate of total nitrogen
究其原因,主要是隨著原水超越初沉池直接進(jìn)入生物池流量分配比的增大,進(jìn)入生物池參與反硝化脫氮的有機(jī)碳源逐漸增多,反硝化所需能量及電子供體充足,反應(yīng)強(qiáng)度逐漸增大,脫氮率呈穩(wěn)步上升趨勢(shì)。這一解釋從圖4初沉池優(yōu)化運(yùn)行對(duì)初沉池出水和生物池進(jìn)水BOD5的影響可以看出。
圖4 試驗(yàn)工況對(duì)初沉池和生物池BOD5的影響Fig.4 Effect of test conditions on BOD5 of primary sedimentation tank and biological tank
試驗(yàn)工況下,初沉池對(duì)原水中BOD5的去除率呈上升趨勢(shì),由工況Ⅰ下的20.6%逐步上升至工況Ⅴ下的26.9%,這主要是初沉池進(jìn)水流量分配比的變化對(duì)水力停留時(shí)間的影響所致。隨著初沉池進(jìn)水流量分配比的減小,原水在初沉池中的停留時(shí)間逐漸延長(zhǎng),造成更多有機(jī)碳源被沉降去除,但隨著超越初沉池直接進(jìn)入生物池流量分配比的增大,大量有機(jī)碳源避免了被初沉池沉降去除,相比較而言,超越初沉池直接進(jìn)入生物池給反硝化反應(yīng)引入的有機(jī)碳源更多,更有利于生物脫氮的進(jìn)行。圖5中初沉池優(yōu)化運(yùn)行對(duì)生物池進(jìn)水C/N和缺氧區(qū)出水硝態(tài)氮的影響也印證了這一觀點(diǎn),隨著超越初沉池直接進(jìn)入生物池流量分配比的增大,生物池進(jìn)水C/N呈顯著上升趨勢(shì),其平均值由工況Ⅰ下的4.32逐漸升至工況Ⅵ下的6.51,漲幅達(dá)50.7%。相反,缺氧區(qū)出水硝態(tài)氮濃度呈明顯下降趨勢(shì),其平均值由工況Ⅰ下的4.28 mg/L逐漸降至工況Ⅵ下的0.23 mg/L,降幅達(dá)94.6%。
圖5 試驗(yàn)工況對(duì)生物池進(jìn)水C/N和缺氧區(qū)出水硝態(tài)氮濃度的影響Fig.5 Effect of test conditions on C/N of biological tank and nitrate nitrogen of anoxic zone
試驗(yàn)期間,原水進(jìn)入初沉池與超越初沉池直接進(jìn)入生物池的不同流量分配比工況下,改良型A2/O工藝對(duì)氨氮的去除情況如圖6所示。
圖6 試驗(yàn)工況對(duì)氨氮去除率的影響Fig.6 Effect of test conditions on removal rate of ammonia nitrogen
從圖6可以看出,6種工況下,出水氨氮濃度穩(wěn)定較性強(qiáng),總體維持在0.5 mg/L以內(nèi),說明初沉池運(yùn)行工況的變化對(duì)出水氨氮濃度影響較小。究其原因,主要是氨氮的去除集中在好氧階段,雖然初沉池運(yùn)行工況的改變會(huì)對(duì)生物池有機(jī)物濃度產(chǎn)生影響,但只要好氧階段硝化反應(yīng)進(jìn)展順利,溶解氧濃度水平足夠滿足氨態(tài)氮向亞硝態(tài)氮、硝態(tài)氮的轉(zhuǎn)化,出水氨氮濃度將不會(huì)受到影響。試驗(yàn)期間,氨氮平均去除率均維持在99%以上。
試驗(yàn)期間,原水進(jìn)入初沉池與超越初沉池直接進(jìn)入生物池的不同流量分配比工況下,總磷濃度的沿程變化及生物除磷率如圖7所示。
圖7 總磷濃度的沿程變化及生物除磷率Fig.7 Variations of total phosphorus concentration along the process flow and biological phosphorus removal rate
從圖7可以看出,6種工況下隨著原水超越初沉池直接進(jìn)入生物池流量分配比的增大,厭氧區(qū)總磷濃度總體呈上升趨勢(shì)。在工況Ⅰ和工況Ⅱ下,厭氧區(qū)總磷平均濃度較低,分別為5.30和5.76 mg/L,這主要是由于工況Ⅰ和工況Ⅱ下,大量原水經(jīng)初沉池重力沉降后再進(jìn)入生物池,使得原水中大部分有機(jī)物在初沉池便被附帶沉降去除,厭氧區(qū)因有機(jī)碳源不足而出現(xiàn)釋磷不充分現(xiàn)象,從而導(dǎo)致上述工況下厭氧區(qū)總磷濃度較低;在工況Ⅲ下,厭氧區(qū)總磷濃度呈現(xiàn)急劇上升趨勢(shì),到工況Ⅲ后期,平均濃度達(dá)7.32 mg/L,較工況Ⅰ上漲了38.1%;從工況Ⅳ~工況Ⅵ,厭氧區(qū)總磷平均濃度繼續(xù)上漲,但上漲趨勢(shì)逐漸放緩。這主要是由于隨著初沉池進(jìn)水流量分配比的逐漸減小,有更多的有機(jī)物直接進(jìn)入生物池參與生化反應(yīng),厭氧釋磷表現(xiàn)出強(qiáng)大的動(dòng)力,使得厭氧區(qū)總磷濃度上升明顯。
好氧區(qū)總磷濃度水平體現(xiàn)了生物除磷率的高低。6種工況下,好氧區(qū)總磷平均濃度分別為0.85、0.67、0.34、0.20、0.18、0.16 mg/L,呈明顯下降趨勢(shì),其生物除磷率由工況Ⅰ的85.9%升至工況Ⅵ的97.3%,增幅達(dá)11.4%。究其原因,隨著原水超越初沉池直接進(jìn)入生物池流量分配比的增大,進(jìn)入?yún)捬鯀^(qū)有機(jī)物濃度逐漸升高,而聚磷菌(PAOs)的厭氧釋磷以及聚-β-羥丁酸(poly-β-hydroxybutyrate,PHB)的同化作用隨著厭氧區(qū)有機(jī)物濃度的升高得到了強(qiáng)化,這為好氧區(qū)的吸磷反應(yīng)創(chuàng)造了良好先決條件。
污水處理廠屬高電耗企業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì),其電耗成本一般占運(yùn)行成本的比例達(dá)30%~60%,而其中用于好氧區(qū)的供氧電耗成本占總電耗成本的比例更是高達(dá)50%~70%[17]。電耗的高低與生物池中污泥濃度和有機(jī)物濃度水平直接相關(guān)。當(dāng)污泥濃度與有機(jī)物濃度較低時(shí),微生物數(shù)量較少,其代謝活性較弱,電耗較低;當(dāng)污泥濃度與有機(jī)物濃度較高時(shí),微生物數(shù)量較多,其代謝活性較強(qiáng),電耗較高。試驗(yàn)期間系統(tǒng)污泥濃度如圖8所示,電耗情況如圖9所示。
圖8 試驗(yàn)工況對(duì)污泥濃度的影響Fig.8 Effect of test conditions on sludge concentration
圖9 試驗(yàn)工況對(duì)電耗的影響Fig.9 Effect of test conditions on power consumption
從圖8和圖9可以看出,隨著原水超越初沉池直接進(jìn)入生物池流量分配比的逐漸增大,系統(tǒng)污泥濃度與電耗均呈明顯上升趨勢(shì)。為保證整個(gè)試驗(yàn)期間工藝運(yùn)行穩(wěn)定,隨著工況的變化,需不斷提高系統(tǒng)污泥濃度,以確保MLVSS/MLSS相對(duì)平穩(wěn)。6種工況下平均污泥濃度分別為 4 660、4 752、4 903、5 085、5 518、6 053 mg/L,從工況Ⅱ開始,各工況下污泥濃度分別較前一工況上漲了1.97%、3.18%、3.71%、8.52%、9.70%,漲幅逐漸增大;整個(gè)試驗(yàn)期間,MLVSS/MLVV總體維持為0.5左右。從工況Ⅰ~工況Ⅲ,平均電耗分別為0.320、0.327、0.337 kW·h/m3,分別較前一工況上漲了2.19%和3.06%,漲幅較??;但從工況Ⅳ開始,平均電耗分別為0.367、0.405、0.453 kW·h/m3,分別較前一工況上漲了8.90%、10.4%、11.9%,漲幅較工況Ⅰ~工況Ⅲ明顯增大。說明原水超越初沉池直接進(jìn)入生物池流量分配比進(jìn)一步增大后,由于系統(tǒng)污泥濃度和有機(jī)物濃度的增加,會(huì)顯著提升污水處理廠電耗。
(1) 原水進(jìn)入初沉池與超越初沉池直接進(jìn)入生物池流量分配比對(duì)出水總氮濃度和生物除磷率具有顯著影響,而對(duì)出水氨氮濃度影響較小。
(2) 改良型A2/O工藝中存在反硝化除磷現(xiàn)象,且反硝化除磷率與原水超越初沉池直接進(jìn)入生物池流量分配比呈正相關(guān)。
(3) 基于6種工況,較為優(yōu)化的原水進(jìn)入初沉池與超越初沉池直接進(jìn)入生物池流量分配比為6∶4。該工況后期出水總氮平均濃度為8.79 mg/L,較原工況降低了33.9%,氨氮濃度低于0.5 mg/L,好氧區(qū)總磷平均濃度為0.34 mg/L,滿足一級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn),電耗為0.337 kW·h/m3,僅比原工況上漲了5.31%,漲幅較小。相比于原工況而言,雖然電耗出現(xiàn)了輕微上漲,但出水水質(zhì)可控性得到了進(jìn)一步強(qiáng)化,且顯著優(yōu)于一級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn)。
環(huán)境工程技術(shù)學(xué)報(bào)2021年6期