肖榮鴿,莊 琦,王夢(mèng)霞,周 鵬,魚紅平
(1. 西安石油大學(xué) 石油工程學(xué)院,陜西 西安 710065;2. 中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田第二采油廠,甘肅 慶陽(yáng) 745100)
隨著標(biāo)準(zhǔn)GB 17820-2018《天然氣》的發(fā)布與實(shí)施,進(jìn)入長(zhǎng)輸管道天然氣的總硫質(zhì)量濃度要求由200 mg/m3降低為20 mg/m3,H2S質(zhì)量濃度要求由20 mg/m3降低為6 mg/m3,給天然氣凈化工藝帶來了新的挑戰(zhàn)[1]。 目前國(guó)內(nèi)大多數(shù)天然氣凈化廠脫硫裝置凈化氣不能滿足此要求,急需進(jìn)行工藝改進(jìn)[2]。 天然氣凈化工藝改進(jìn)的基本思路是對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行敏感性分析,找出對(duì)凈化效果和能耗影響較大的關(guān)鍵參數(shù)并對(duì)其進(jìn)行優(yōu)化,且常用的敏感性分析主要包括各參數(shù)的操作條件變化程度對(duì)凈化效果的影響和正交試驗(yàn)兩種方法[3]。
目前對(duì)于脫硫工藝的參數(shù)分析更多傾向于對(duì)凈化效果的敏感性分析[4],對(duì)于工藝能耗的敏感性分析相對(duì)較少。 商劍峰等[5]根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)醇胺溶液脫酸裝置滿負(fù)荷運(yùn)行統(tǒng)計(jì)結(jié)果,指出重沸器再生用蒸汽占脫酸氣工藝總能耗的60%~70%;商麗[6]運(yùn)用黑箱方法計(jì)算出再生塔能耗占總能耗的90%以上。 對(duì)于天然氣脫硫工藝的能耗研究中,各學(xué)者均認(rèn)為再生塔能耗在脫硫工藝總能耗中占比最大,而再生塔能耗由塔底重沸器能耗和塔頂冷凝器能耗兩部分組成。 常學(xué)煜等[7]指出再生塔進(jìn)口溫度越低,再生塔能耗越高;衛(wèi)浪等[8]基于二次回歸正交試驗(yàn)得出參數(shù)對(duì)重沸器能耗的影響程度從大到小依次為:再生塔進(jìn)塔溫度>醇胺溶液循環(huán)量>再生塔回流比;杜廷召等[9]指出閃蒸壓力對(duì)重沸器負(fù)荷有一定影響。 綜上可見,閃蒸壓力、再生塔進(jìn)料溫度和再生塔回流比三個(gè)參數(shù)通過影響再生塔能耗進(jìn)而影響整個(gè)脫硫工藝的能耗。 此外,關(guān)于工藝能耗分析中的研究對(duì)象并不統(tǒng)一,文獻(xiàn)[10,11]中考慮的是工藝總輸入能耗,即泵能耗與重沸器能耗之和;而文獻(xiàn)[2,12]中考慮的是工藝總能耗,即機(jī)泵裝置能耗、冷卻裝置能耗和加熱裝置能耗之和。
本文基于HYSYS軟件對(duì)某天然氣凈化廠二乙醇胺(DEA)法脫硫工藝進(jìn)行模擬。 首先增加DEA循環(huán)量使天然氣凈化效果達(dá)標(biāo),然后在采用單因素法分析閃蒸壓力(節(jié)流閥出口壓力)、再生塔進(jìn)料溫度和再生塔回流比3個(gè)參數(shù)對(duì)能耗影響的基礎(chǔ)上,結(jié)合正交試驗(yàn)多因素分析法,探究參數(shù)對(duì)工藝總輸入能耗和工藝總能耗的影響,并優(yōu)選出最佳工藝參數(shù),以期在滿足凈化氣氣質(zhì)要求的前提下實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗。
醇胺法是目前最常用的脫硫脫碳方法, 其中DEA吸收劑因其蒸氣壓低、蒸發(fā)損失小、腐蝕性弱、所需投資少等優(yōu)點(diǎn)被廣泛應(yīng)用[13,14]。 某天然氣凈化廠采用DEA法脫硫工藝,原料氣各組分含量(物質(zhì)的量分?jǐn)?shù),下同)如表1所示。
表1 原料氣組分含量
由于GB 17820-2018《天然氣》標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施,導(dǎo)致原工藝凈化氣中H2S質(zhì)量濃度不滿足要求, 需要對(duì)其進(jìn)行工藝改進(jìn)。
基于HYSYS軟件模擬該天然氣凈化廠DEA法脫硫工藝流程,物性包選用Amine中的Kent-Eisenberg[7]。原料氣經(jīng)入口分離器后進(jìn)入吸收塔與DEA溶液反應(yīng),凈化氣從吸收塔塔頂進(jìn)入脫水單元,吸收了酸性組分的塔底富液經(jīng)閃蒸罐、貧/富換熱器后進(jìn)入再生塔,酸氣從塔頂冷凝器進(jìn)入硫磺回收單元,解吸了酸性組分的塔底貧液經(jīng)貧/富換熱器、冷卻器和增壓泵重新進(jìn)入吸收塔。 構(gòu)建的DEA法脫硫工藝流程模型如圖1所示,DEA法脫硫裝置主要運(yùn)行參數(shù)如表2所示。
圖1 DEA法脫硫工藝流程模型
表2 DEA法脫硫裝置運(yùn)行參數(shù)
為使天然氣凈化效果達(dá)標(biāo),保持工藝中DEA的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為28%,逐漸增加DEA循環(huán)量,模擬結(jié)果如圖2所示。
圖2 DEA循環(huán)量對(duì)凈化氣中H2S質(zhì)量濃度和CO2含量的影響
由圖2確定了DEA循環(huán)量為37.5 m3/h,此時(shí)凈化氣中H2S質(zhì)量濃度為4.81 mg/m3、CO2含量為0.38%,均滿足GB 17820-2018《天然氣》中的一類氣質(zhì)要求。
通過將DEA循環(huán)量增加至37.5 m3/h, 凈化氣氣質(zhì)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。 為了進(jìn)一步降低能耗,還需優(yōu)化部分工藝參數(shù)完成工藝改進(jìn)。 由于DEA循環(huán)量、濃度等參數(shù)已固定,所以主要考慮閃蒸壓力、再生塔進(jìn)料溫度和再生塔回流比對(duì)工藝能耗的影響。 由于各學(xué)者對(duì)工藝能耗分析中的研究對(duì)象并不統(tǒng)一,為此本文深入分析上述各參數(shù)對(duì)工藝各部分能耗的影響,進(jìn)而為下文探究各參數(shù)對(duì)工藝總輸入能耗 (Q1和Q4之和)和總能耗(Q1、Q2、Q3和Q4之和)的影響是否一致提供支撐。
1.2.1 閃蒸壓力
保持其它參數(shù)不變,設(shè)定閃蒸壓力范圍為200~800 kPa,以50 kPa的步長(zhǎng)增長(zhǎng),觀察并分析閃蒸壓力對(duì)Q1、Q2、Q3和Q4的影響,結(jié)果如圖3所示。 由圖3可知,閃蒸壓力對(duì)Q1和Q3的影響顯著,變化值分別為1380 kW和1308.6 kW;對(duì)Q2和Q4幾乎沒有影響。 增大閃蒸壓力抑制了富液中的氣體逸出,導(dǎo)致更多的酸氣在再生塔分離,因此重沸器能耗Q1增大[9];且引起貧/富換熱器出口物流9的溫度升高, 冷卻器溫差增大即冷卻器能耗Q3增大。
圖3 閃蒸壓力對(duì)Q1、Q2、Q3和Q4的影響
1.2.2 再生塔進(jìn)料溫度
保持其它參數(shù)不變,設(shè)定再生塔進(jìn)料溫度范圍為80~110 °C,以2 °C的步長(zhǎng)增長(zhǎng),觀察并分析閃蒸壓力對(duì)Q1、Q2、Q3和Q4的影響,結(jié)果如圖4所示。 由圖4可知,再生塔進(jìn)料溫度對(duì)Q1和Q3的影響顯著,變化值分別為1814 kW和1802 kW; 對(duì)Q2和Q4幾乎沒有影響。 當(dāng)再生塔進(jìn)料溫度處于80~110 °C之間,Q1和Q3隨再生塔進(jìn)料溫度的升高近似線性下降。 重沸器能耗Q1隨進(jìn)料溫度升高而降低[15];且由于再生塔塔底溫度固定,再生塔進(jìn)料溫度越高,貧/富換熱器出口的物流9溫度越低, 冷卻器的溫差越小即冷卻器能耗Q3越低。
圖4 再生塔進(jìn)料溫度對(duì)Q1、Q2、Q3和Q4的影響
1.2.3 再生塔回流比
保持其它參數(shù)不變,設(shè)定再生塔回流比范圍為1~2,以0.1的步長(zhǎng)增長(zhǎng),觀察并分析再生塔回流比對(duì)Q1、Q2、Q3和Q4的影響,結(jié)果如圖5所示。 由圖5可知,再生塔回流比對(duì)Q1和Q2的影響顯著, 變化值分別為934 kW和923 kW;對(duì)Q3和Q4幾乎沒有影響。 當(dāng)再生塔回流比處于1~2之間,Q1和Q2隨再生塔回流比的升高近似線性上升。 增大再生塔回流比,再生塔內(nèi)氣液傳質(zhì)推力上升促進(jìn)酸氣解析,提高了貧液再生度,導(dǎo)致重沸器和冷凝器能耗均增大[9]。
圖5 再生塔回流比對(duì)Q1、Q2、Q3和Q4的影響
正交試驗(yàn)設(shè)計(jì)是一種研究多因素多水平的設(shè)計(jì)方法,通過選擇一部分有代表性水平組合來代替全面試驗(yàn)可顯著減少試驗(yàn)次數(shù),被廣泛用于多個(gè)領(lǐng)域[16]。 在天然氣凈化領(lǐng)域,梁平等[17]基于ProMax軟件進(jìn)行原料氣處理量、胺液循環(huán)量等九因素三水平的正交試驗(yàn);衛(wèi)浪等[8]基于HYSYS軟件進(jìn)行MDEA富液進(jìn)塔溫度、MDEA循環(huán)量和再生塔回流比三因素三水平的正交試驗(yàn),進(jìn)而對(duì)脫硫工藝參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化。本文基于HYSYS軟件進(jìn)行正交試驗(yàn), 分析前文3個(gè)參數(shù)對(duì)工藝總輸入能耗和總能耗的影響,探究參數(shù)對(duì)工藝總輸入能耗和總能耗的影響是否一致,并優(yōu)選出最佳工藝參數(shù),使脫硫工藝在滿足凈化氣氣質(zhì)要求的前提下降低能耗。
選擇閃蒸壓力、再生塔進(jìn)料溫度和再生塔回流比3個(gè)因素為自變量, 分析其對(duì)總輸入能耗和總能耗的影響,正交試驗(yàn)編碼水平如表3所示。 因SPSS軟件在正交試驗(yàn)設(shè)計(jì)、結(jié)果分析中的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)使其應(yīng)用廣泛,故采用SPSS軟件進(jìn)行正交試驗(yàn)方案設(shè)計(jì)和試驗(yàn)結(jié)果方差分析[18]。 通過HYSYS軟件進(jìn)行正交試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果如表4所示。
表3 編碼水平
表4 正交試驗(yàn)結(jié)果
通過SPSS軟件對(duì)試驗(yàn)結(jié)果擬合后進(jìn)行方差分析,分析結(jié)果見表5和表6。 其中,方差分析中均方差等于第Ⅲ類平方和除以相對(duì)應(yīng)的自由度,F(xiàn)值等于因素均方差除以誤差均方差[19]。 F值越大,表示該因素對(duì)試驗(yàn)結(jié)果的影響程度越高;P值代表各因素的顯著性水平,當(dāng)P <0.05,表明該因素對(duì)試驗(yàn)結(jié)果影響顯著,具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義;模型的相關(guān)系數(shù)R2越大,表示該模型擬合效果越好,試驗(yàn)誤差越低[17]。
由表5和表6可知,各因素的P值均為0.000,表明各因素對(duì)總輸入能耗和總能耗的影響極其顯著,且通過比較F值大小, 得出參數(shù)對(duì)工藝能耗的影響程度從大到小依次為: 再生塔進(jìn)料溫度>再生塔回流比>閃蒸壓力。
表5 總輸入能耗方差分析
表6 總能耗方差分析
將各因素水平上的試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行平均化處理,計(jì)算出閃蒸壓力、再生塔進(jìn)料溫度和再生塔回流比對(duì)總輸入能耗的極差分別為143.20、1222.05和364.62;對(duì)總能耗的極差分別為285.60、2443.06和723.42。極差反映了各因素水平對(duì)試驗(yàn)結(jié)果影響權(quán)重大小,極差越大,表明該因素對(duì)試驗(yàn)結(jié)果的影響權(quán)重越大[20]。通過極差分析,得出各參數(shù)對(duì)總輸入能耗和總能耗的影響趨勢(shì),如圖6所示。 由圖6可知,參數(shù)對(duì)工藝總輸入能耗和總能耗的影響是一致的,表明工藝總輸入能耗和總能耗均可用于天然氣脫硫工藝的能耗分析;工藝能耗隨閃蒸壓力的增大而增大、隨再生塔進(jìn)料溫度的升高而減少、隨再生塔回流比的增大而增大; 各因素對(duì)能耗的影響程度從大到小依次為:再生塔進(jìn)料溫度>再生塔回流比>閃蒸壓力。
圖6 參數(shù)對(duì)總輸入能耗和總能耗的影響趨勢(shì)
通過極差分析, 優(yōu)選出最低能耗水平組合方案,即最佳工藝優(yōu)化方案:閃蒸壓力為500 kPa、再生塔進(jìn)料溫度為105 °C、再生塔回流比為1.3。 其中,工藝參數(shù)優(yōu)化前后的對(duì)照如表7所示。 由表7可知,相較于未優(yōu)化之前, 工藝總能耗由7262.3 kW降低至5362.2 kW,能耗降低了約26%;凈化氣H2S質(zhì)量濃度由4.81 mg/m3上升為5.82 mg/m3,仍滿足新標(biāo)準(zhǔn)下一類凈化氣的氣質(zhì)要求。
表7 參數(shù)優(yōu)化效果對(duì)比
(1)通過HYSY軟件分析了閃蒸壓力、再生塔進(jìn)料溫度和再生塔回流比對(duì)脫硫工藝各部分能耗的影響,結(jié)果表明:閃蒸壓力和再生塔進(jìn)料溫度對(duì)重沸器和冷卻器的能耗影響較大,且能耗隨閃蒸壓力的增大而增大, 隨再生塔進(jìn)料溫度的增大而減??;再生塔回流比對(duì)重沸器和冷凝器的能耗影響較大,且能耗隨再生塔回流比的增大而增大。
(2)通過分析參數(shù)對(duì)總輸入能耗和總能耗的影響,證明了工藝參數(shù)對(duì)總輸入能耗和總能耗的影響具有一致性, 均可用于天然氣脫硫工藝的能耗分析。 通過方差、極差分析,得出3個(gè)參數(shù)對(duì)工藝能耗的影響程度從大到小依次為: 再生塔進(jìn)料溫度>再生塔回流比>閃蒸壓力。
(3)通過正交試驗(yàn)得出最佳工藝參數(shù),即:閃蒸壓力500 kPa、再生塔進(jìn)料溫度105 °C、再生塔回流比1.3。相較于原工藝,優(yōu)化后工藝總能耗由7262.3 kW降低至5362.2 kW,降低了約26%。 表明在凈化氣達(dá)標(biāo)的基礎(chǔ)上,優(yōu)化閃蒸壓力、再生塔進(jìn)料溫度和再生塔回流比三個(gè)參數(shù)對(duì)降低工藝能耗有較好效果。