劉成佳
(中國石化集團重慶川維化工有限公司,重慶 401254)
甲醇作為一種重要的基礎化工原料,廣泛應用于化工、醫(yī)藥、輕紡等行業(yè)[1,2]。 某甲醇裝置以乙炔尾氣為原料,采用Davy工藝包技術,包括加氫轉(zhuǎn)化、壓縮、合成、精餾、ATR等工序,精餾單元采用三塔工藝,其中預餾塔脫除粗甲醇中甲醚、甲酸甲酯、丙酮等低沸點的輕組分雜質(zhì),加壓塔和常壓塔為產(chǎn)品采出塔,并在常壓塔中通過雜醇油的采出脫除粗甲醇中的重組分[3,4]。
該裝置運行中,甲醇產(chǎn)品經(jīng)常出現(xiàn)輕組分含量超標,導致產(chǎn)品甲醇1+3水溶性不合格。 為確保甲醇產(chǎn)品質(zhì)量, 原預餾塔排空設計工作溫度為45 °C,而實際控制在(63 ± 1) °C。 提高預餾塔排空溫度后,大量甲醇隨輕組分進入輕組分壓縮機,導致甲醇損失大大增加。 經(jīng)過初步估算,甲醇損失約為1 t/h。 同時,甲醇冷卻后,極易造成輕組分壓縮機帶液,從而損壞壓縮機的零部件。 裝置自開車兩年以來輕組分壓縮機共檢修648.83 h,更換備品備件50件,不僅加大了裝置日常保運工作量與維修費用,而且影響了壓縮機的使用壽命和裝置的安穩(wěn)長運行。
針對上述情況,本文對造成精餾系統(tǒng)問題的原因進行分析,提出改進方案。 并利用Aspen Plus軟件模擬,評價改進方案的實施效果。
預餾塔工段工藝流程如圖1所示。 為脫除粗甲醇中含有的甲醚、甲酸甲酯、丙酮等輕組份,粗甲醇經(jīng)預熱器E6509被預熱至74 °C(部分汽化)后進入預餾塔D6501上部,塔頂操作壓力為0.05 MPa、溫度75 °C。 塔頂?shù)臍怏w依次進入E6510、E6502兩級冷卻器進行冷卻,將氣相中的絕大部分甲醇與部分輕組分冷凝回收至回流罐R6501 (作為D6501的塔頂回流), 未冷凝的氣體經(jīng)輕組分壓縮機C6501壓縮至0.52 MPa送入燃料氣總管。同時,為防止預餾塔內(nèi)的輕組份雜質(zhì)累積,第二級冷凝器采出小部分二次甲醇送入雜醇油罐。
圖1 預餾塔工段工藝流程
1.2.1 粗甲醇雜質(zhì)成因
裝置中甲醇合成反應器為徑向流結(jié)構,因合成塔頂部與底部氣體流通不暢, 造成合成塔中心管(合成氣分布器) 部分堵塞引起催化劑床層溫度分布不均,產(chǎn)生熱點溫度;原始開車過程中鐵元素隨工藝管道焊渣等帶入催化劑床層。 上述因素等造成了甲醇合成反應中副反應較多, 粗甲醇雜質(zhì)含量高,包括較多高級烷烴、高級醇和蠟質(zhì)等。
其中石蠟進入循環(huán)回路冷卻器冷卻后,易造成換熱器結(jié)蠟降低換熱效率,使得循環(huán)氣溫度無法冷卻至要求范圍,最高達到60 °C(設計工作溫度為45°C)。 循環(huán)氣溫度升高后造成循環(huán)氣中甲醇含量升高, 循環(huán)進入合成反應器抑制甲醇合成反應,降低甲醇合成效率,并會參與副反應增加雜質(zhì)含量。
1.2.2 粗甲醇中共沸物
除甲醇和水外,粗甲醇還含有醇、醛、酮、酸、醚、酯、烷烴等多種微量雜質(zhì),主要組分及其在常壓下的沸點見表1。 由表1可見, 粗甲醇中雜質(zhì)共分3類,總含量(質(zhì)量分數(shù))約占0.46%。 包括:(1)沸點低于甲醇的物質(zhì),如二甲醚、甲酸甲酯、丙酮等輕組分,這類物質(zhì)在精餾裝置的預餾塔中被脫除;(2)沸點高于甲醇的物質(zhì),如水等重組分,這類物質(zhì)在常壓塔中被脫除;(3)易與甲醇形成共沸物的物質(zhì),如以壬烷、癸烷為主的烷烴類物質(zhì)。
表1 粗甲醇主要組分含量及其在常壓下的沸點[5]
表2是甲醇-烷烴共沸物組成及沸點。 由表2可見,壬烷、癸烷等烷烴類物質(zhì)大部分都比甲醇的沸點高,但是這些雜質(zhì)極易與甲醇形成共沸物,而這些共沸物比甲醇的沸點低,所以這些雜質(zhì)可以存在于預餾塔頂部的初餾分中。 經(jīng)過多次取樣證明,預餾塔回流中癸烷含量達0.3%時,就容易引起產(chǎn)品甲醇1+3水溶性不合格。 可見,去除該類烷烴,是穩(wěn)定甲醇產(chǎn)品質(zhì)量、減少甲醇損失、提高裝置運行經(jīng)濟性的關鍵。
表2 甲醇-烷烴共沸物組成及沸點
萃取精餾是通過加入適當?shù)娜軇愿纳票环蛛x組分間的相對揮發(fā)度,從而能使共沸物或沸點相近的混合物得以分離[6]。 萃取精餾廣泛應用于石化產(chǎn)品深加工、精細化工及制藥等行業(yè),甲醇行業(yè)主要利用萃取精餾分離甲醇與丙酮。 因此,提出采用萃取精餾的方案,去除與甲醇共沸的烷烴。
2.1.1 預餾塔工段增設萃取精餾
圖2中虛線部分為增設的萃取精餾相關設備與管道。 預餾塔頂部的甲醇氣經(jīng)過風冷器冷卻后降至70 °C,冷凝的甲醇進入回流槽,未冷凝的氣體經(jīng)過第二冷凝器降至65 °C,冷凝的液體送至回流槽,未冷凝的不凝氣通過新增換熱器降至45 °C后進入萃取槽,選擇脫鹽水為萃取劑,從萃取槽頂部加入,萃取槽內(nèi)甲醇進入水相,回到回流槽;壬烷、癸烷等不溶于水的雜質(zhì)進入萃取相,從萃取槽上部的溢流口間斷排至地下槽,萃取槽內(nèi)的輕組分排至燃料氣管網(wǎng)。
圖2 增設萃取精餾后預餾塔工段工藝流程
2.1.2 萃取劑選擇
萃取劑一般選擇高沸點組分,且不與原物系組分形成共沸物。 萃取劑的選擇決定了分離物質(zhì)的精餾程度及操作費用,選擇良好的萃取劑對萃取精餾的效果有至關重要的作用。 萃取劑的選擇需滿足如下條件:具有良好的選擇性;萃取劑的揮發(fā)度要小于所需分離物系中最高沸點組分的揮發(fā)度,使得萃取劑易回收;價廉易得;毒性、腐蝕性小、對環(huán)境的污染少;良好的熱穩(wěn)定性和化學穩(wěn)定性;相容性好,即溶劑和被分離組分間具有較大的溶解度[7]。
根據(jù)以上條件,選擇一級脫鹽水為萃取劑。 選擇依據(jù)主要包括4點:(1)由于合成產(chǎn)出的粗甲醇的水含量為12%左右,甲醇精餾水含量在20%左右,所以在整個精餾過程中,需要向精餾系統(tǒng)加入一級脫鹽水;(2)甲醇能與水互溶,而壬烷、癸烷等烷烴類雜質(zhì)微溶于水,滿足萃取劑的特點;(3)一級脫鹽水價廉易得,且無毒無腐蝕,對環(huán)境無污染;(4)在萃取過程中不會引入新的雜質(zhì)。
采用Aspen Plus模擬軟件, 熱力學方程選用NRTL方程,對增設的萃取精餾部分進行模擬。 采用產(chǎn)品甲醇1+3水溶性不合格時的實測數(shù)據(jù), 第二冷凝器E6502出口氣體中主要雜質(zhì)含量見表3。 新增換熱器進料量為3.6 t/h,溫度為65°C,壓力為0.12 MPa,經(jīng)過換熱降溫至45 °C后,從萃取槽頂部進入。
表3 進料氣體主要雜質(zhì)含量
萃取槽底部辛烷、壬烷、癸烷含量隨萃取劑用量的變化如圖3。 由圖3可見,隨著萃取劑用量增大,萃取槽底部中的辛烷、壬烷、癸烷的含量降低。 當萃取劑用量在8 t/h時,辛烷、壬烷、癸烷脫除率分別達到82.7%、94.4%、80.4%。 進一步增加萃取劑用量分離效果增加幅度較小,同時會造成進入預餾塔中的水含量增多,增加運行負荷以及污水排放量。
圖3 萃取劑用量對萃取槽底部組分含量的影響
選擇萃取劑用量為8 t/h,對改進前后的流程進行模擬,結(jié)果如表4和表5所示。 由表4可見,增設萃取精餾后,預餾塔回流中辛烷、壬烷、癸烷含量明顯降低。 由表5可見,辛烷、壬烷、癸烷從萃取槽頂部通過溢流口排至地下槽,而萃取槽底部主要為甲醇和水的混合物。
表4 預餾塔回流中組分含量
表5 萃取槽各部位中組分含量
增加萃取槽后,烷烴類雜質(zhì)萃取后從萃取槽溢流口排出, 輕組分壓縮機進口前溫度可降至45 °C,從而減少輕組分中的甲醇,避免了壓機帶液;預餾塔回流中的烷烴類雜質(zhì)減少,進入產(chǎn)品塔中的該類雜質(zhì)也相應減少,可適當關小加壓塔的排空閥。 以上措施能夠回收甲醇約1 t/h,折合增產(chǎn)甲醇8000 t/a。此外,增加萃取槽后,脫鹽水的調(diào)節(jié)由現(xiàn)場班組人員通過截止閥控制改為調(diào)節(jié)閥控制,改善了調(diào)節(jié)時無法掌控脫鹽水用量的問題,降低了班組的操作難度,脫鹽水的用量也得到了有效控制。
某甲醇裝置運行中,為增加輕組分從系統(tǒng)中的去除量, 預餾塔排空實際溫度遠高于設計溫度,此措施雖然保障了產(chǎn)品質(zhì)量,但是以辛烷、壬烷、癸烷為主的烷烴類物質(zhì)與甲醇形成共沸物,使甲醇大量損失。 本文通過分析提出了采用萃取精餾的方案去除與甲醇共沸的烷烴。 在預餾塔工段增設萃取槽并以脫鹽水為萃取劑,通過Aspen Plus模擬,發(fā)現(xiàn)在萃取劑用量為8 t/h時,辛烷、壬烷、癸烷脫除率分別可達82.7%、94.4%、80.4%。經(jīng)估算,該方案增產(chǎn)甲醇可達8000 t/a,同時也避免了壓機帶液,降低了維護成本,具有較好的經(jīng)濟效益。