董余紅,黃 兵,黃 輝,李 強,李 茂
(北京宇航系統(tǒng)工程研究所,北京,100076)
中國新一代大型低溫運載火箭研制之初,在測試方案設(shè)計上,按照繼承性原則,充分借鑒了傳統(tǒng)低溫火箭的設(shè)計成果。
根據(jù)傳統(tǒng)低溫火箭的測試方案設(shè)計,在出廠測試及發(fā)射場測試的總檢查測試狀態(tài)中,為在地面測試時充分覆蓋飛行狀態(tài),一般要進行動力系統(tǒng)發(fā)動機帶氣狀態(tài)的測試,以及控制系統(tǒng)脫拔及分離連接器的全脫全拔狀態(tài)的測試。傳統(tǒng)低溫火箭將這2次測試狀態(tài)安排在同一次總檢查中進行考核。隨著研制任務(wù)的開展,在對火箭發(fā)射場總檢查測試狀態(tài)深入思考基礎(chǔ)上,發(fā)現(xiàn)按照原有總檢查測試狀態(tài)設(shè)計,將動力系統(tǒng)發(fā)動機帶氣狀態(tài)與控制系統(tǒng)全脫全拔狀態(tài)放在一起考核,在一度故障下存在可能導致箭上低溫發(fā)動機部分閥門產(chǎn)品損壞的隱患。本文提出了在出廠及發(fā)射場測試中的改進方案,提升箭上產(chǎn)品的測試安全性。
傳統(tǒng)低溫火箭的測試方案設(shè)計中,將動力系統(tǒng)發(fā)動機帶氣狀態(tài)和控制系統(tǒng)脫拔及分離連接器全脫全拔狀態(tài)設(shè)計為在一次總檢查中進行考核,該測試方案在一次總檢查中即完成了對兩大測試要點的考核,但通過對其進行詳細的風險分析,識別出該測試方案存在兩大風險。以下針對識別出的兩大風險,開展規(guī)避風險的手段分析、風險出現(xiàn)后的后果分析、風險出現(xiàn)后的應(yīng)急處置措施等分析。
1.1.1 風險識別
在按照傳統(tǒng)低溫火箭設(shè)計的測試方案進行的某次總檢查測試(動力系統(tǒng)發(fā)動機帶氣、控制系統(tǒng)全脫全拔)中,由于控制系統(tǒng)在拔級間分離插頭時出現(xiàn)的潛通路問題,導致多路二級發(fā)動機電磁閥在剛進入二級飛行段不久就異常掉電關(guān)閉,3 s后二級電磁閥供電恢復正常,之前異常掉電的電磁閥由于供電恢復而同時上電打開。
由于當時動力系統(tǒng)為發(fā)動機帶氣狀態(tài),導致二級發(fā)動機泵前閥被異常磨損,存在泵前閥密封性能下降的風險。
圖1 潛通路可能導致的風險Fig.1 Potential Risks of Sneak Path
1.1.2 風險規(guī)避
對于該問題,在設(shè)計階段控制系統(tǒng)開展全面的潛通路分析工作,并盡量在實驗室對可能出現(xiàn)潛通路的情況開展測試驗證工作。
在測試階段,最好的風險規(guī)避手段,就是將動力系統(tǒng)發(fā)動機帶氣狀態(tài)同控制系統(tǒng)全脫全拔狀態(tài)分開進行,不要放在同一次總檢查中進行考核。
如果發(fā)射場之前測試狀態(tài)中,將動力系統(tǒng)發(fā)動機帶氣狀態(tài)與控制系統(tǒng)全脫全拔狀態(tài)分開,即使出現(xiàn)潛通路問題導致二級發(fā)動機電磁閥異常掉電,由于發(fā)動機不帶氣,也不會導致發(fā)動機泵前閥被異常磨損的后果。
1.1.3 后果分析
低溫發(fā)動機的泵前閥為球閥結(jié)構(gòu),其打開、關(guān)閉都要嚴格地按照“抬座-轉(zhuǎn)球-落座”的時序動作。在泵前閥異常掉電、異常上電的過程中,均出現(xiàn)未“轉(zhuǎn)球”便“落座”的異常過程,這會導致密封面出現(xiàn)異常磨損,進一步可能會導致閥門密封性能下降,需針對動力系統(tǒng)開展后果分析,評估對飛行的影響。
1.1.4 應(yīng)急處置措施
按照傳統(tǒng)低溫火箭設(shè)計的測試方案,若在模飛過程中出現(xiàn)上述類似潛通路問題,無應(yīng)急處置措施,只能在泵前閥密封面磨損后開展影響分析工作。
1.2.1 風險識別
為減緩空間碎片情況,新一代運載火箭在末級飛行段設(shè)計了鈍化段飛行時序,在鈍化段飛行時序中,會定時打開末級火箭的發(fā)動機泵前閥,并一直保持打開狀態(tài),直到電池耗盡。
在總檢查模飛結(jié)束后,需要通過手動按按鈕的方式發(fā)出斷電指令或者去箭上電池處斷電池插頭的方式,給箭上斷電。
如果控制系統(tǒng)未能及時給箭上設(shè)備斷電,飛行時序便會走到鈍化段時序,有可能會打開末級發(fā)動機的泵前閥。
若末級發(fā)動機泵前閥被打開,則控制系統(tǒng)在隨后的斷箭上電源操作中,將會同時給末級發(fā)動機電磁閥斷電,也就是在沒有抬座的情況下,就直接轉(zhuǎn)球,導致泵前閥密封面異常磨損,進而影響閥門密封性能。
1.2.2 風險規(guī)避
可能導致控制系統(tǒng)箭上未能及時斷電的原因,有2種:
圖2 測試操作可能導致的風險Fig.2 Potential Risks of Test Operating Procedure
a)人員操作稍晚,導致在箭上產(chǎn)品斷電前,箭上飛行時序已經(jīng)走到鈍化段時序,將二級泵前閥打開;
b)控制系統(tǒng)地面設(shè)備故障,導致未能及時給箭上產(chǎn)品斷電。
對于第1種原因,可以通過規(guī)程學習、嚴格操作等進行風險規(guī)避:對于由通過手動按按鈕發(fā)出斷電指令的,明確在總檢查模飛結(jié)束后,按照操作規(guī)程要求盡快完成斷電操作;對于需要去箭上電池處斷電池插頭的方式,模飛結(jié)束前提前安排人員在電池艙口處待命,待模飛結(jié)束后,根據(jù)指揮口令盡快完成斷電池插頭操作。
對于第2種原因,在系統(tǒng)設(shè)計階段規(guī)避風險的手段是采用冗余設(shè)計,在測試中無規(guī)避風險的手段。
1.2.3 后果分析
若由于模飛結(jié)束后箭上未及時斷電導致飛行時序走到鈍化段,本次測試為發(fā)動機帶氣狀態(tài),就會使末級發(fā)動機泵前閥被打開。由于鈍化段時序中,沒有關(guān)閉泵前閥的動作,因此當箭上設(shè)備斷電時,被打開的泵前閥會出現(xiàn)在沒有抬座的情況下,就直接“轉(zhuǎn)球”,導致泵前閥密封面異常磨損,進而影響閥門密封性能,這就需要動力系統(tǒng)開展后果分析,評估對飛行的影響。
1.2.4 應(yīng)急處置措施
按照傳統(tǒng)低溫火箭設(shè)計的測試方案,在此種情況下,沒有應(yīng)急處理措施來避免泵前閥密封面異常磨損。
經(jīng)過上述過程,觸發(fā)了對運載火箭出廠測試及發(fā)射場測試中總檢查測試狀態(tài)設(shè)置原則的思考,提出以下2條原則:
a)確保箭上產(chǎn)品安全的原則。
發(fā)動機帶氣狀態(tài)的總檢查測試,是出廠測試及發(fā)射場測試階段動力系統(tǒng)比較復雜且風險也比較大的一種測試狀態(tài),稍有不慎,有可能造成箭上產(chǎn)品損壞。
控制系統(tǒng)全脫全拔狀態(tài)的總檢查測試,是一種使箭上產(chǎn)品處于短暫失去地面控制的一種測試狀態(tài)。
在出廠測試及發(fā)射場測試狀態(tài)設(shè)置中,為確保箭上產(chǎn)品安全性,應(yīng)將比較危險的測試狀態(tài)與可能導致箭上產(chǎn)品處于某種程度失控的測試狀態(tài)分開進行。
b)測試狀態(tài)逐步復雜的原則。
在考慮出廠測試及發(fā)射場測試狀態(tài)設(shè)置時,應(yīng)遵循測試狀態(tài)逐步遞進、逐步復雜的原則,在進行動力系統(tǒng)貯箱帶氣、發(fā)動機帶氣等較為復雜的測試前,應(yīng)首先確保電氣系統(tǒng)(控制、測量、動力測控等)的相關(guān)功能經(jīng)過考核是正確的。
發(fā)動機帶氣狀態(tài)的測試,目的是為了考核發(fā)動機各氣動閥工作的性能;控制系統(tǒng)全脫全拔狀態(tài)的測試,目的是為了考核在真實飛行過程中,助推分離、級間分離等分離動作對控制系統(tǒng)工作的影響。2種狀態(tài)放在1次總檢查和分別在2次總檢查中考核,都不影響對各自測試目的的考核。
為規(guī)避前述兩大風險,并遵循保箭上產(chǎn)品安全的原則及測試狀態(tài)逐步復雜的原則,將新一代大型低溫運載火箭出廠測試和發(fā)射場測試的總檢查測試狀態(tài)更改如下:
a)第1次總檢查中,進行發(fā)動機帶氣狀態(tài)的測試,該項測試中,控制系統(tǒng)脫拔、分離連接器不脫不拔;
b)第2次總檢查中,進行控制系統(tǒng)全脫全拔狀態(tài)測試,該項測試中,發(fā)動機不帶氣。
以下對改進后的測試方案,針對傳統(tǒng)低溫火箭測試方案識別出的2個風險,進行適應(yīng)性分析。
a)針對風險1:分離動作可能存在潛通路導致的風險。
在控制系統(tǒng)拔級間分離插頭時出現(xiàn)潛通路問題的總檢查測試中,若該次測試設(shè)計為發(fā)動機不帶氣狀態(tài),僅電磁閥動作,氣動閥門不動作,則即使出現(xiàn)因控制系統(tǒng)潛通路導致的二級發(fā)動機電磁閥異常掉電3 s后又自動上電過程,也不會導致發(fā)動機泵前閥密封面異常磨損的后果。
圖3 提升測試安全性-規(guī)避潛通路可能導致的風險Fig.3 Improve Tesy Security: Avoid Potential Risks of Sneak Path
b)針對風險2:模飛結(jié)束后箭上未及時斷電導致的風險。
在發(fā)動機帶氣狀態(tài)總檢查測試中,若出現(xiàn)模飛結(jié)束后箭上未及時斷電,導致飛行時序走到鈍化段,從而使末級發(fā)動機泵前閥被打開的情況,按照之前的風險分析,在傳統(tǒng)低溫火箭的測試方案中,出現(xiàn)此種情況,將可能會造成箭上產(chǎn)品損壞。
發(fā)動機的泵前閥一般均設(shè)計為箭上、地面都能控制的電磁閥,因此按照改進后的測試方案,在發(fā)動機帶氣狀態(tài)的總檢查測試中,控制系統(tǒng)脫拔、分離連接器為不脫不拔狀態(tài),在這種情況下,存在有效的應(yīng)急措施,可以避免箭上產(chǎn)品損壞,具體如下所示:
a)控制系統(tǒng)箭上設(shè)備保持狀態(tài);
b)動力測控系統(tǒng)后端測控軟件發(fā)出泵前閥打開指令;
c)控制系統(tǒng)箭上設(shè)備斷電;
d)動力測控系統(tǒng)后端測控軟件發(fā)出泵前閥關(guān)閉指令。
按照上述應(yīng)急預案操作,在發(fā)動機帶氣狀態(tài)下出現(xiàn)上述非預期的狀態(tài),仍能確保箭上發(fā)動機產(chǎn)品的安全性。
圖4 提升測試安全性-規(guī)避測試操作可能導致的風險Fig.4 Improve Tesy Security: Avoid Potential Risks of Test Operating Procedure
針對風險2,按照傳統(tǒng)低溫火箭的測試方案,若出現(xiàn)上述非預期的狀態(tài),由于發(fā)動機帶氣狀態(tài)與控制系統(tǒng)全脫全拔狀態(tài)同時進行,因此此時地面動力測控系統(tǒng)無法控制箭上電磁閥,因此也就無法采取措施來確保箭上發(fā)動機產(chǎn)品的安全。
在總檢查測試中,重點考核控制、動力等各大系統(tǒng)間射前流程的適應(yīng)性,接口的協(xié)調(diào)性、匹配性,發(fā)動機帶氣狀態(tài),目的是為了考核發(fā)動機各氣動閥工作的性能,控制系統(tǒng)全脫全拔狀態(tài),目的是為了考核在真實的飛行過程中,助推分離、級間分離對控制系統(tǒng)工作的影響。2種狀態(tài)放在1次總檢查和分別在2次總檢查中考核,都不影響對測試目的的考核,不影響測試覆蓋性。
如果在控制系統(tǒng)電路設(shè)計仍有潛通路的隱患,則發(fā)動機不帶氣狀態(tài)下的控制系統(tǒng)全脫全拔狀態(tài)總檢查下,該潛通路問題仍有可能暴露出來,這與發(fā)動是否帶氣測試無關(guān)。若潛通路問題暴露出來,則改進后的測試方案大大提高了箭上產(chǎn)品的測試安全性。
本文通過對傳統(tǒng)低溫火箭發(fā)射場測試方案設(shè)計進行潛在風險分析,識別出兩大風險。為此,提出“為確保箭上產(chǎn)品安全性,應(yīng)將比較危險的測試狀態(tài)與可能導致箭上產(chǎn)品處于某種程度失控的測試狀態(tài)分開進行”的測試安全性設(shè)計原則,并在此原則的指導下,對中國新一代大型低溫液體運載火箭的出廠測試及發(fā)射場測試方案進行了安全性改進設(shè)計,有效提升了運載火箭測試過程中的箭上產(chǎn)品安全性。