奚 巍 胡克旭 許 多 徐 凱 丁 昊劉聰靈 湯培峰 曹錦磊
(1.上海軌道交通八號(hào)線(xiàn)三期發(fā)展有限公司,上海201113;2.同濟(jì)大學(xué)結(jié)構(gòu)防災(zāi)減災(zāi)工程系,上海200092;3.上海美創(chuàng)建筑材料有限公司,上海200090;4.中車(chē)浦鎮(zhèn)龐巴迪運(yùn)輸系統(tǒng)有限公司,安徽241060;5.上海申凱公共交通運(yùn)營(yíng)管理有限公司,上海201113)
隨著我國(guó)城市發(fā)展速度的加快,城市的交通負(fù)擔(dān)也在增加,軌道交通的建設(shè)可以有效減輕城市交通的負(fù)擔(dān),這對(duì)城市的未來(lái)發(fā)展具有重要意義。但隨著軌道交通工程的大規(guī)模建設(shè),鑒于其技術(shù)要求高、施工難度大、運(yùn)行條件復(fù)雜等情況,在開(kāi)通運(yùn)行后往往會(huì)出現(xiàn)一些預(yù)想不到的問(wèn)題,給車(chē)輛正常運(yùn)行帶來(lái)安全隱患[1]。本文針對(duì)某軌道交通項(xiàng)目在開(kāi)通運(yùn)行后行走面伸縮縫處出現(xiàn)的預(yù)埋鋼件松動(dòng)及混凝土開(kāi)裂壓碎問(wèn)題進(jìn)行分析并對(duì)加固方案進(jìn)行研究。
該項(xiàng)目采用龐巴迪公司的INNOVIA APM 300 型全自動(dòng)捷運(yùn)系統(tǒng),其運(yùn)行方式類(lèi)似于公共汽車(chē),由橡膠車(chē)輪支撐在兩側(cè)的軌道面上行走,但通過(guò)中央的導(dǎo)向系統(tǒng)確保車(chē)輛沿運(yùn)行軌面中央行駛。走行面運(yùn)行道為鋼筋混凝土地梁式結(jié)構(gòu),寬度500 mm,高度一般為450 mm(局部330 mm)。為解決熱脹冷縮變形問(wèn)題,運(yùn)行道在與高架橋梁伸縮縫相同的位置也設(shè)置了伸縮縫,且與橋梁伸縮縫同寬對(duì)齊,但為確保車(chē)輛運(yùn)行平穩(wěn),采用預(yù)埋鋼板對(duì)伸縮縫進(jìn)行了斜交處理。在開(kāi)通運(yùn)行不到一年時(shí)間即發(fā)現(xiàn)40 多處伸縮縫(總計(jì)2 700 多個(gè)伸縮縫)兩側(cè)的預(yù)埋鋼板松動(dòng),個(gè)別伸縮縫處端部混凝土開(kāi)裂,甚至壓碎脫落,給車(chē)輛正常運(yùn)行帶來(lái)安全隱患,亟需通過(guò)研究尋求一種便于施工且可靠性能較高的加固方案,消除車(chē)輛運(yùn)行安全隱患。
該軌道交通項(xiàng)目采用的是一種全新的軌道交通運(yùn)行系統(tǒng),由橡膠車(chē)輪支撐在兩側(cè)的行走面上行走,通過(guò)中央的導(dǎo)向系統(tǒng)使車(chē)輛沿走行面中央行駛。國(guó)內(nèi)外關(guān)于該型系統(tǒng)走行面伸縮縫處的預(yù)埋件受力研究未見(jiàn)報(bào)導(dǎo),尤其是龐巴迪公司,也未能提供相應(yīng)的預(yù)埋件受力狀態(tài)分析和設(shè)計(jì)參數(shù)研究。原設(shè)計(jì)單位采用的設(shè)計(jì)參數(shù),主要是車(chē)輛的運(yùn)行重量和靜態(tài)輪壓,并根據(jù)相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)程考慮1.3 倍的動(dòng)力放大系數(shù),按靜力荷載設(shè)計(jì)走行面伸縮縫處的預(yù)埋件。因此,對(duì)該系統(tǒng)走行面伸縮縫處預(yù)埋件的損傷原因分析和加固修復(fù)研究具有緊迫的工程意義。
走行面伸縮縫位于高架橋梁的伸縮縫處,兩根運(yùn)行面的伸縮縫寬100 mm,位于線(xiàn)路的同一斷面,對(duì)稱(chēng)布置。伸縮縫處采用預(yù)埋鋼板進(jìn)行了斜向處理,如圖1 所示,走行面縫寬30 mm。預(yù)埋件大樣如圖2 所示,鋼板厚度30 mm,寬度與運(yùn)行道相同,均為500 mm,端部懸挑長(zhǎng)度215 mm,通過(guò)內(nèi)置φ16錨筋(釬釘)與鋼筋混凝土運(yùn)行道連接。
圖1 走行面伸縮縫處預(yù)埋鋼板平面布置示意(單位:mm)Fig.1 Layout of embedded steel plate at expansion joint of track beam(Unit:mm)
圖2 走行面伸縮縫預(yù)埋鋼板詳圖(單位:mm)Fig.2 Detailed drawing of embedded steel plate for expansion joint of track beam(Unit:mm)
根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙?zhí)峁┑男畔ⅲ摻罨炷吝\(yùn)行道配筋如圖3 所示,內(nèi)布設(shè)φ10 縱向鋼筋13 根(330 mm 高運(yùn)行道內(nèi)為11 根,其中頂面5 根);橫向箍筋φ16@200,在伸縮縫兩側(cè)600 mm 范圍內(nèi)箍筋間距加密至φ16@150 mm。
圖3 走行面運(yùn)行道配筋詳圖(單位:mm)Fig.3 Reinforcement details for running track of track beam(Unit:mm)
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,該項(xiàng)目走行面伸縮縫損傷主要為預(yù)埋鋼板與混凝土之間產(chǎn)生裂縫,運(yùn)行道端頭混凝土開(kāi)裂和局部壓碎脫落,以及部分預(yù)埋鋼板松動(dòng),車(chē)輛運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生響聲?;炷亮芽p和脫落情況如圖4 所示。據(jù)現(xiàn)場(chǎng)巡查統(tǒng)計(jì),線(xiàn)路運(yùn)行約15 個(gè)月后,有40 多處伸縮縫產(chǎn)生了明顯的損傷,其中有13處伸縮縫預(yù)埋鋼板產(chǎn)生松動(dòng)。
圖4 走行面伸縮縫處預(yù)埋鋼板松動(dòng)和混凝土壓碎脫落情況Fig.4 Loosening of embedded steel plate and crushing and falling off of concrete at expansion joint of track beam
目前,走行面伸縮縫預(yù)埋鋼板損傷主要是鋼板松動(dòng)和混凝土開(kāi)裂壓碎脫落。根據(jù)圖2,伸縮縫每側(cè)預(yù)埋鋼板總長(zhǎng)620 mm,懸挑長(zhǎng)度215 mm,懸臂處設(shè)置了152 mm 長(zhǎng)(30 mm 厚)的豎向勁板。由此可見(jiàn),預(yù)埋鋼板在車(chē)輛運(yùn)行時(shí)在車(chē)輪壓力作用下會(huì)產(chǎn)生傾覆力矩(圖5(a)),而該力矩由預(yù)埋件的內(nèi)部錨筋(釬釘)平衡。由圖5(b)顯示的錨筋布置看,主要是由離伸縮縫遠(yuǎn)端的φ16 豎向錨筋承擔(dān)。而該錨筋為L(zhǎng) 形,上端水平段與預(yù)埋鋼板焊接,這樣的焊縫受力時(shí)會(huì)產(chǎn)生應(yīng)力集中,很容易從受力一端撕開(kāi)失效。
圖5 預(yù)埋鋼板受力和錨筋設(shè)置情況示意Fig.5 Stress of embedded steel plate and setting of anchor bar
根據(jù)上述分析,伸縮縫處預(yù)埋鋼板由于內(nèi)部錨筋在使用過(guò)程中容易失效導(dǎo)致鋼板松動(dòng)。對(duì)于伸縮縫處預(yù)埋鋼板的加固處理,宜在鋼筋混凝土運(yùn)行道兩側(cè)采用化學(xué)錨栓增設(shè)鋼板,新增鋼板與原預(yù)埋鋼板(頂部水平鋼板和端部豎向端板)焊接(剖口焊),加強(qiáng)原鋼板錨固。運(yùn)行道兩側(cè)新增鋼板加固前,尚應(yīng)對(duì)已經(jīng)產(chǎn)生的混凝土裂縫和混凝土破碎部位進(jìn)行灌縫修復(fù)和局部置換處理[5]。
經(jīng)初步受力計(jì)算分析,新增側(cè)板錨固措施如圖6所示,且不需再另外采用增加豎向勁板的措施[6]。
圖6 走行面伸縮縫處預(yù)埋鋼板加強(qiáng)錨固示意圖(單位:mm)Fig.6 Schematic diagram of reinforcing anchorage of embedded steel plate at expansion joint(Unit:mm)
3.1.1 試驗(yàn)工況
為對(duì)比研究原設(shè)計(jì)伸縮縫節(jié)點(diǎn)和加固節(jié)點(diǎn)的抗疲勞性能,以及不同錨固措施的加固效果,根據(jù)實(shí)際工程狀況,結(jié)合同濟(jì)大學(xué)結(jié)構(gòu)試驗(yàn)室疲勞試驗(yàn)設(shè)備條件,本次進(jìn)行了三個(gè)1∶1 模型的伸縮縫預(yù)埋件節(jié)點(diǎn)試件的疲勞試驗(yàn),試驗(yàn)工況如表1 所示。其中,工況1 為原設(shè)計(jì)方案試件,用于進(jìn)行加固效果對(duì)比;工況2和工況3分別為植筋塞焊固定鋼板加固試件和化學(xué)錨栓固定鋼板加固試件,以對(duì)比兩種加固方案的效果。經(jīng)與原設(shè)計(jì)單位協(xié)商,每種工況下疲勞試驗(yàn)循環(huán)加載次數(shù)不小于300萬(wàn)次。
表1 試驗(yàn)工況Table 1 Test conditions
3.1.2 試驗(yàn)試件
原結(jié)構(gòu)混凝土設(shè)計(jì)強(qiáng)度C40,考慮到現(xiàn)場(chǎng)結(jié)構(gòu)混凝土振搗質(zhì)量不易得到保障,本次試驗(yàn)采用C35混凝土;鋼筋按原結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)用材選用HRB335鋼筋和HRB400 鋼筋;預(yù)埋鋼板和新增鋼板均采用Q345C 鋼?;瘜W(xué)錨栓采用喜利得M20 標(biāo)準(zhǔn)錨栓(5.8級(jí)鋼)及RE500植筋膠。
制作3 個(gè)足尺模型的伸縮縫預(yù)埋件試件,試件1 根據(jù)原設(shè)計(jì)狀態(tài)制作,考察原設(shè)計(jì)節(jié)點(diǎn)的受力性能和抗疲勞性能;試件2 為采用化學(xué)植筋塞焊固定鋼板的加固節(jié)點(diǎn)試件,除附加植筋塞焊固定鋼板進(jìn)行加固外,與試件1 的不同之處還在于,最外排釬釘在試件2 中去除,以檢驗(yàn)錨固鋼板的加固錨固性能;試件3 為采用化學(xué)錨栓固定鋼板的加固節(jié)點(diǎn)試件,除植筋塞焊改為化學(xué)錨栓外,其余部分與試件2 相同。三個(gè)試驗(yàn)試件詳圖分別如圖7-圖9所示,試件全長(zhǎng)2 200 mm。
圖7 試件1制作詳圖(單位:mm)Fig.7 Making detail drawing of specimen 1(Unit:mm)
圖8 試件2制作詳圖(單位:mm)Fig.8 Making detail drawing of specimen 2(Unit:mm)
圖9 試件3制作詳圖(單位:mm)Fig.9 Making detail drawing of specimen 3(Unit:mm)
3.2.1 試驗(yàn)裝置
疲勞試驗(yàn)在同濟(jì)大學(xué)結(jié)構(gòu)試驗(yàn)室的疲勞試驗(yàn)機(jī)上進(jìn)行,加載裝置如圖10 所示,在預(yù)埋鋼板懸臂處施加集中疲勞荷載,力臂100 mm。為適用本次試驗(yàn),疲勞試驗(yàn)機(jī)頭最大加載能力100 kN。
圖10 疲勞試驗(yàn)裝置實(shí)況圖Fig.10 Actual situation of fatigue test device
3.2.2 加載制度
本次疲勞試驗(yàn)采用荷載控制,疲勞加載采用的正弦波如圖11 所示,加載頻率為4 Hz。疲勞試驗(yàn)前,先對(duì)試件進(jìn)行預(yù)加載至最大荷載值以消除因接觸不良造成的誤差,待變形穩(wěn)定后即開(kāi)始加載進(jìn)行疲勞試驗(yàn)加載[7]。
圖11 加載波形圖Fig.11 Loading oscillogram
根據(jù)實(shí)際結(jié)構(gòu)的受力情況,對(duì)車(chē)輛運(yùn)行時(shí)的影響線(xiàn)進(jìn)行分析,得出預(yù)埋件最不利受力位置(力臂100 mm 處)和最大荷載(27.3 kN)。本次試驗(yàn)所加集中循環(huán)荷載的加載點(diǎn)如圖12 所示,具體試驗(yàn)時(shí)的荷載上限和下限值,以及疲勞試驗(yàn)加載循環(huán)次數(shù)如表2所示。需要說(shuō)明的是,原計(jì)劃3個(gè)工況的疲勞荷載均為10~30 kN,在工況1 進(jìn)行300萬(wàn)次的疲勞試驗(yàn)結(jié)束后,試件并未發(fā)生破壞,考慮到實(shí)際使用情況與試驗(yàn)加載情況可能存在差距,故在工況2 與工況3 的試驗(yàn)中將荷載上限由30 kN 提高至了40 kN;另外,原計(jì)劃3個(gè)工況均進(jìn)行300 萬(wàn)次疲勞試驗(yàn),具體試驗(yàn)過(guò)程中,根據(jù)試件的變形情況,工況2 進(jìn)行了400 萬(wàn)次,工況3 進(jìn)行了1 000萬(wàn)次。
表2 試驗(yàn)加載情況匯總Table 2 Summary of test loading
圖12 加載點(diǎn)位置示意圖Fig.12 loading point location
3.2.3 變形和應(yīng)變測(cè)量
為考察預(yù)埋件端部在荷載作用下的位移變形情況,試件1、試件2 及試件3 均在預(yù)埋鋼板前端及末端分別布置1 個(gè)激光位移計(jì)測(cè)量板端變形情況,如圖13所示。
圖13 位移計(jì)布置情況Fig.13 Displacement meter
為考察試件過(guò)程中原設(shè)計(jì)方案中錨筋(釬釘)的受力情況,試件1在最外排4根預(yù)埋釬釘上預(yù)貼應(yīng)變片并通過(guò)儀器測(cè)量不同荷載循環(huán)次數(shù)下釬釘應(yīng)變變化情況,如圖14所示。
圖14 應(yīng)變片布置情況Fig.14 Arrangement of strain arrangement gauges
3.3.1 試驗(yàn)現(xiàn)象
試驗(yàn)后的試件情況如圖15 所示。對(duì)于試驗(yàn)工況1,試件在300萬(wàn)次試驗(yàn)過(guò)程中預(yù)埋鋼板前端振動(dòng)幅度較小,試件并未出現(xiàn)明顯變形及開(kāi)裂破壞等情況,僅有預(yù)埋鋼板周邊部分混凝土出現(xiàn)開(kāi)裂脫落。對(duì)于試驗(yàn)工況2及工況3,試驗(yàn)分別進(jìn)行了400 萬(wàn)次與1 000 萬(wàn)次,其整體試驗(yàn)表現(xiàn)與工況1 相同,并未出現(xiàn)明顯變形及破壞,僅在加固鋼板與混凝土間涂抹的無(wú)機(jī)膠處出現(xiàn)細(xì)微裂縫。
圖15 試驗(yàn)后試件情況Fig.15 Test piece condition after test
3.3.2 試驗(yàn)結(jié)果及分析
本次試驗(yàn)各工況均未發(fā)生試件破壞,排除采集設(shè)備自身工作誤差等因素的影響,針對(duì)試驗(yàn)數(shù)據(jù)振動(dòng)幅值的變化過(guò)程分析。
(1) 工況1的錨筋(釬釘)應(yīng)變變化
分別截取工況1不同荷載循環(huán)次數(shù)(50萬(wàn)次、100 萬(wàn)次、150 萬(wàn)次、200 萬(wàn)次、250 萬(wàn)次和 300 萬(wàn)次)附近10 s內(nèi)釬釘?shù)膽?yīng)變變化過(guò)程,經(jīng)處理得到圖16所示應(yīng)變-時(shí)間過(guò)程曲線(xiàn)。
圖16 不同荷載循環(huán)次數(shù)附近釬釘應(yīng)變-時(shí)間過(guò)程曲線(xiàn)Fig.16 The strain time curve of drill pin near different load cycles
可以看出,各時(shí)期釬釘?shù)膽?yīng)變-時(shí)間曲線(xiàn)振動(dòng)幅值較小且沒(méi)有明顯規(guī)律性變化,說(shuō)明釬釘本身在疲勞試驗(yàn)過(guò)程中性能并未出現(xiàn)明顯退化。
(2) 工況1~工況3的預(yù)埋件位移變化
同樣截取工況1、工況2 及工況3 不同荷載循環(huán)次數(shù)(100 萬(wàn)次、200 萬(wàn)次、300 萬(wàn)次、400 萬(wàn)次、700萬(wàn)次、1 000萬(wàn)次)附近預(yù)埋鋼板端部10 s內(nèi)的位移變化過(guò)程,經(jīng)處理得到加載端和錨固端的位移-時(shí)間過(guò)程曲線(xiàn)分別如圖17和圖18所示。
對(duì)比圖17 和圖18 可以看出,在同一循環(huán)階段,同一試驗(yàn)工況下預(yù)埋鋼板前端(加載端)振幅要明顯高于預(yù)埋鋼板末端(錨固端)振幅。在前300 萬(wàn)次荷載循環(huán)內(nèi)(工況1 僅進(jìn)行了300 萬(wàn)次),經(jīng)過(guò)加固的工況2 與工況3 的振幅均小于工況1。相對(duì)而言,在前400 萬(wàn)次荷載循環(huán)內(nèi)(工況2 僅進(jìn)行了400萬(wàn)次)化學(xué)錨栓錨固的試件(工況3)的位移振幅又比植筋塞焊錨固的試件(工況2)的位移振幅小。說(shuō)明加固試件的剛度要優(yōu)于原設(shè)計(jì)方案的剛度,化學(xué)錨栓錨固試件的剛度又優(yōu)于植筋塞焊錨固試件。
圖17 不同荷載循環(huán)次數(shù)附近加載端位移-時(shí)間過(guò)程曲線(xiàn)Fig.17 Displacement time curve of loading end near different load cycles
圖18 不同荷載循環(huán)次數(shù)附近錨固端位移-時(shí)間過(guò)程曲線(xiàn)Fig.18 Displacement time curve of anchoring end near different load cycles
而縱觀(guān)整個(gè)疲勞加載試驗(yàn)過(guò)程,三種工況下,對(duì)于同一工況,隨著荷載循環(huán)次數(shù)的增加,各位移曲線(xiàn)振幅并未出現(xiàn)明顯增減變化。說(shuō)明在本試驗(yàn)的荷載條件下,三種工況的疲勞壽命遠(yuǎn)大于300萬(wàn)次,對(duì)于工況3,疲勞壽命超過(guò)1 000萬(wàn)次。
針對(duì)某軌道交通項(xiàng)目走行面伸縮縫預(yù)埋鋼板松動(dòng)、端部混凝土開(kāi)裂壓碎等現(xiàn)象,本文對(duì)破壞機(jī)制及加固方案進(jìn)行了分析研究,設(shè)計(jì)并進(jìn)行三個(gè)足尺伸縮縫節(jié)點(diǎn)試件的疲勞試驗(yàn)。疲勞試驗(yàn)荷載頻率均為4 Hz,工況1疲勞荷載幅值為10~30 kN,試驗(yàn)疲勞循環(huán)次數(shù)300 萬(wàn)次;工況2 和工況3 疲勞荷載幅值為10~40 kN,試驗(yàn)疲勞荷載循環(huán)次數(shù)分別為400 萬(wàn)次和1 000 萬(wàn)次。在本次試驗(yàn)的加載條件下,可得以下試驗(yàn)研究結(jié)論:
(1)所有疲勞試驗(yàn)試件在試驗(yàn)過(guò)程中均未出現(xiàn)明顯的結(jié)構(gòu)損傷,僅在預(yù)埋鋼板或加固鋼板與混凝土交界處由于振動(dòng)產(chǎn)生了部分細(xì)微通長(zhǎng)裂縫。
(2)在整個(gè)試驗(yàn)過(guò)程中,工況1 試件的錨筋(釬釘)應(yīng)變過(guò)程未見(jiàn)明顯改變,工況1、工況2、工況3試件預(yù)埋鋼板前端(加載端)和末端(錨固端)的豎向位移過(guò)程也未見(jiàn)明顯改變。說(shuō)明在本次試驗(yàn)的荷載條件下,三種工況的疲勞壽命遠(yuǎn)大于300萬(wàn)次,工況3的疲勞壽命超過(guò)1 000萬(wàn)次。
(3)對(duì)比試驗(yàn)過(guò)程中三種工況的預(yù)埋鋼板測(cè)點(diǎn)豎向位移振動(dòng)幅值變化趨勢(shì),工況2和工況3加固方案試件的剛度優(yōu)于工況1 原設(shè)計(jì)方案試件的剛度;工況3 化學(xué)錨栓錨固鋼板的加固試件剛度優(yōu)于工況2植筋塞焊錨固鋼板的加固試件剛度。
(4)本文提出的采用走行面?zhèn)让婊瘜W(xué)錨栓錨固鋼板加固伸縮縫預(yù)埋件的方法,不僅施工便捷,易于保證施工質(zhì)量,其施工工序還不影響軌道交通正常運(yùn)行。本加固方法對(duì)于后續(xù)采用相同或類(lèi)似技術(shù)的軌道交通走行面的伸縮縫設(shè)計(jì)和加固具有借鑒意義。
(5)本文提出的化學(xué)錨栓聯(lián)合無(wú)機(jī)膠黏劑錨固新增鋼板加固方法對(duì)于工程結(jié)構(gòu)中普遍使用的后錨固技術(shù)(化學(xué)植筋和化學(xué)錨栓)的改進(jìn)和加強(qiáng)具有借鑒意義。