◆摘? 要:安全閥是氣動控制系統(tǒng)的關鍵部件,在制動系統(tǒng)中起重要作用。本文主要分析了排氣孔直徑對安全閥性能的影響,得到安全閥的最優(yōu)參數(shù),為之后的安全閥設計打基礎。
◆關鍵詞:安全閥;排氣孔直徑;仿真;參數(shù)
安全閥是氣動控制系統(tǒng)的關鍵部件,其性能關系設備及人身的安全。而隨著氣動控制系統(tǒng)性能的不斷提高必然會對安全閥的性能提出更高的要求,使其能更好的保證系統(tǒng)的安全,因此,對于安全閥性能的研究顯得尤為重要。
在已經建立安全閥的基礎上,使用計算機進行仿真,可以方便的修改參數(shù),進行參數(shù)影響分析,更方便的反應問題。本文主要是從排氣孔直徑方面對安全閥的性能進行分析研究。
1排氣孔直徑的影響
對于排氣孔直徑,分別將其設為0.5mm、6mm、20mm,來看其對安全閥性能的影響。
隨排氣孔的增大,閥芯全部開啟的時間先變短后變長,閥芯回落的時間也是先變短再變長,在閥芯直徑為3mm左右時,所用時間比較短,即調壓精度可以達到最高。經過多次仿真,得出排氣孔的最佳直徑為4mm,所以可以知道在排氣孔為4mm時,調壓精度比較高。
經過之前參數(shù)的分析,可以得到安全閥性能最佳時的參數(shù)為:彈簧剛度20N/mm,彈簧預壓縮力71N,閥芯質量0.2kg,粘滯摩擦系數(shù)50N/(m/s),排氣孔直徑4mm
在20s時,給一個信號,使換向閥打開,進口壓力大于彈簧預壓縮力,在大概36s左右達到最高壓力點,所以大概需要11s將安全閥完全打開;在60s時,給另一信號,使換向閥關閉,進口壓力慢慢變得小于彈簧力和上部氣體壓力,閥芯回落,在64.1s時回落到最下部,使壓力始終保持在設置的最初壓力1.9bar,所以閥芯回落的時間大概是14.1s,這樣可以將安全閥的整個過程的仿真出來??梢钥闯鲩y芯開啟和回落的時間已經有很大的改進,縮短的比較明顯。
從圖中可以讀出一些重要點的坐標,如下:
壓力曲線開始上升的坐標(20,1.013);
壓力曲線上升到最高點坐標(36.55,1.97277);
壓力曲線開始下降點的坐標(60,1.97275);
壓力下降結束點的坐標(64.1,1.89686)
對于(Pn-Po)、[δ]p、愈小或n愈大,則調壓精度愈高,從計算可以看出,此設計仿真的安全閥的調壓精度還是比較高的,達到了設計要求。
2參數(shù)影響建議
根據(jù)上述的仿真分析,對安全閥性能提出以下建議:
2.1彈簧參數(shù)中,在其他條件的允許的情況下,盡量降低彈簧剛度和彈簧的預壓縮力,可以提高動作靈敏度,但盡量不要改變彈簧預壓縮力,因為彈簧預壓縮力改變了會使閥芯打開的氣壓力改變。
2.2閥芯質量過大過小都會影響到調壓精度,所以閥芯質量定為0.25kg是比較合適的。
2.3粘性摩擦系數(shù)對安全閥的性能影響不是很大,只要根據(jù)實際情況設定下就可以了。
2.4對于出氣口直徑,對安全閥性能的影響,是存在一個最佳值,所以建議出氣口直徑設定為4mm,此參數(shù)下,安全閥的性能較好。
3結論
本文分析了出氣孔直徑對安全閥的影響,并對參數(shù)的影響提出了建議,并根據(jù)仿真得出的最佳參數(shù)值進行了仿真,得出安全閥的最佳曲線,也知道了安全閥的最佳工作狀態(tài),為以后安全閥的生產研究提供了些有力的依據(jù)。
參考文獻
[1]林瑞義,陳玉龍.先導式安全閥的設計.上海富地閥門有限公司,安徽來安閥門有限公司.
[2]劉月芹,曹曉玲,閣琳.安全閥的選用與使用.南京化工廠設計.
作者簡介
張晶(1986.02-),女,籍貫:吉林省延邊朝鮮族自治州,學歷:碩士研究生,工作單位:吉林鐵道職業(yè)技術學院,講師,研究方向:動車組檢修技術,鐵道車輛。
課題名稱:《車輛制動機》課程雙語信息化教學資源建設,項目編號:2021JYZ007,立項年份:2021年,立項部門:東北亞高鐵學院。