胡旭
摘要:裝載機(jī)作為一種常用的工程機(jī)械,已被廣泛應(yīng)用到港口的生產(chǎn)作業(yè)中。本文以3t裝載機(jī)為研究對(duì)象,圍繞其整機(jī)振動(dòng)過大以及發(fā)動(dòng)機(jī)地腳螺栓易發(fā)生斷裂問題,指出了在安裝、使用減震器時(shí)所需要注意的事項(xiàng),分別從減震器自身參數(shù)、減震器安裝等方面分析了發(fā)動(dòng)機(jī)地腳螺栓發(fā)生斷裂的原因,最后對(duì)具體的改進(jìn)方案予以明確,且改裝了發(fā)動(dòng)機(jī)的支撐。經(jīng)最終改裝且測試證實(shí),4個(gè)支承的隔振率在多方面上都得到大幅提升,振動(dòng)情況得到顯著改善,故障被有效排除。
關(guān)鍵詞:3t裝載機(jī);發(fā)動(dòng)機(jī);地腳螺栓;斷裂故障
中圖分類號(hào):TH243? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號(hào):1674-957X(2021)10-0154-02
0? 引言
伴隨社會(huì)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)、穩(wěn)定化發(fā)展,科學(xué)技術(shù)水平的不斷提升,人們除了對(duì)工程機(jī)械的整機(jī)質(zhì)量給予高度重視外,還對(duì)其操縱舒適性提出了更多且更嚴(yán)格要求。需要指出的是,在對(duì)整機(jī)質(zhì)量以及操作舒適性造成影響的各種因素當(dāng)中,最為突出且常見的便是振動(dòng),首先,振動(dòng)會(huì)使駕駛員在頻繁振動(dòng)的環(huán)境中產(chǎn)生不舒服感,由于振動(dòng)程度存在差異,或者因人而異,駕駛員會(huì)從中感到疲勞、不舒適,甚至進(jìn)展為身心痛苦;其次,如果工程機(jī)械在實(shí)際的激振頻率上,與其自身的固有頻率越發(fā)接近,此時(shí),振幅會(huì)持續(xù)性的增大,嚴(yán)重時(shí)還會(huì)形成共振,如果整機(jī)處于共振狀態(tài),那么不僅容易造成一些零件的松動(dòng)、脫落,而且嚴(yán)重時(shí)還會(huì)致使此些零件提前損壞,增加成本及維修頻次,不利于生產(chǎn)作業(yè)進(jìn)度與效率。本文圍繞3t裝載機(jī)的發(fā)動(dòng)機(jī),就其地腳螺栓斷裂故障的原因及具體排除思路探討如下。
1? 3t裝載機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)地腳螺栓斷裂原因
針對(duì)某款3t裝載機(jī)而言,其在既往的售后反饋當(dāng)中,時(shí)常存在兩種情況,其一為整車有著比較大振動(dòng)情況,其二是發(fā)動(dòng)機(jī)右后地腳螺栓存在明顯的斷裂狀況。而根據(jù)既有經(jīng)驗(yàn)得知,之所以出現(xiàn)上述情況,可能原因有二,第一就是強(qiáng)度等級(jí)方面的問題,而第二則為螺栓質(zhì)量方面的問題,但需要強(qiáng)調(diào)的是,通過對(duì)此螺栓進(jìn)行更換,且加強(qiáng)螺栓強(qiáng)度等級(jí)之后,上述問題并沒有得到有效解決。因存在著比較嚴(yán)重的螺栓斷裂與振動(dòng)問題,我公司相關(guān)技術(shù)人員組建了攻堅(jiān)小組,小組圍繞此類情況,開展了全面且深入的分析,從中找出如下主要問題:
1.1 減振器原因
此3t裝載機(jī)所配套的發(fā)動(dòng)機(jī)是一種有著強(qiáng)勁功率的發(fā)動(dòng)機(jī),在處于運(yùn)動(dòng)狀態(tài)下,會(huì)出現(xiàn)明顯的振動(dòng)情況,故專門安裝了先進(jìn)的減振器,但需要指出的是,減振器在具體的布置方向上存在差異。基于減振器的相關(guān)應(yīng)用上來分析,其最合理位置即為同一平面、同一方向,而對(duì)于3t裝載機(jī)所配套的發(fā)動(dòng)機(jī)而言,現(xiàn)階段,采取的是典型的四點(diǎn)支承,各發(fā)動(dòng)機(jī)支承借助減振器來實(shí)現(xiàn)與車架之間的有效連接;但需強(qiáng)調(diào)的是,因在剛開始的時(shí)候,因受限于發(fā)動(dòng)機(jī)自身的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),導(dǎo)致在對(duì)減振器進(jìn)行實(shí)際排布過程中,無論是發(fā)動(dòng)機(jī)前端的兩個(gè)支承,還是左后支承減振器,都是采用的比較常見的前、后方向布置,此外,還需要說明的是,其把發(fā)動(dòng)機(jī)右后支承所對(duì)應(yīng)的減振器進(jìn)行比較特殊的左右方向布置,也就是相反于其它三個(gè)減振器的方向。而基于減振器所具有的減振效果來分析,此乃導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)右后地腳螺栓發(fā)生斷裂情況的最關(guān)鍵性原因。另外,針對(duì)右后支承減振器而言,不管是進(jìn)行前后方向的布置,還是進(jìn)行左右方向的布置,均與左后減振器之間呈現(xiàn)為不對(duì)稱狀態(tài),從而導(dǎo)致右后減振器螺栓出現(xiàn)受力過于集中的情況,這同樣是造成螺栓發(fā)生斷裂的常見原因。
1.2 減振器自身的性能參數(shù)
基于減振器自身的各項(xiàng)性能參數(shù)來分析,現(xiàn)階段,發(fā)動(dòng)機(jī)所采用的四個(gè)減振器是標(biāo)準(zhǔn)的EA220型減振器,其無論是在剛度上,還是在額定載荷上,再或者是其他方面,均有著相同的參數(shù);但現(xiàn)實(shí)當(dāng)中,這四個(gè)減振器所能夠承受的載荷其實(shí)是不相同的,主要原因在于減振器所能夠承受的主要載荷,不僅來自于自發(fā)動(dòng)機(jī)自身重量,而且還包含其它部件的重量,比如傳動(dòng)軸、液壓泵、變矩器以及膠管等,而對(duì)于其中的液壓泵、變矩器而言,其通常情況下,與發(fā)動(dòng)機(jī)的飛輪端直接相連,因此,這四個(gè)減振器所能夠承受的載荷其實(shí)并不完全相同,即以往所選用減振器在具體的減振性能上,難以從根本上滿足裝載機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)的減振要求,這同樣是造成裝載機(jī)整機(jī)有著比較大振動(dòng),從而導(dǎo)致螺栓斷裂的主要原因。
通過全面、嚴(yán)格測量得知,前、后減振器在具體的受力情況上,主要為:整體重量為935kN(其中不僅包含有液壓膠管、工作泵、變矩器,而且還囊括傳動(dòng)軸、轉(zhuǎn)向泵、發(fā)動(dòng)機(jī)等);針對(duì)位于前端的減振器而言,其單個(gè)的受力為295kN;而對(duì)于后端的減振器來分析,其單個(gè)受力為165kN。
2? 明確具體的改進(jìn)方案
通過開展上述分析,最終對(duì)相匹配的改進(jìn)方案給予明確:其一,根據(jù)具體需要,對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)支承進(jìn)行重新設(shè)計(jì),使其左右兩邊能夠完全對(duì)稱,以此防止因減振器螺栓受力不均勻而造成螺栓斷裂的情況發(fā)生;其二,依據(jù)減振器所存在的實(shí)際受力情況,圍繞減振器,就其具體的結(jié)構(gòu)形式進(jìn)行重新選擇,而對(duì)于相配套的各項(xiàng)參數(shù)進(jìn)行重新設(shè)定;把后端的兩個(gè)減振器更改成更為合理的圓形結(jié)構(gòu)減振器,而在具體型號(hào)上,可選CB2204型,之所以選擇此種型號(hào),原因在于前段受限于整車結(jié)構(gòu),僅能采用原先的減振器。
3? 進(jìn)行試驗(yàn)與測試
3.1 定義坐標(biāo)系方向
在定義坐標(biāo)系的具體方向時(shí),需要做到應(yīng)保持其一致于車輛坐標(biāo)系,X正方向是整車的前進(jìn)方向,而Z、Y方向分別表示為垂直車架方向、左右方向。
3.2 測試的基本流程及最終結(jié)果分析
參照上述方案,開展有目的性、針對(duì)性且全面化改進(jìn),而且還選用專業(yè)設(shè)備對(duì)策、測試了改進(jìn)前、后的隔振情況,具體的測試流程為:
3.2.1 測試的主要目的
圍繞橡膠懸置塊處發(fā)動(dòng)機(jī)的引擎腳上的振動(dòng)信號(hào),以及車架上的震動(dòng)型號(hào),分別進(jìn)行測試分析,從中將各個(gè)懸置點(diǎn)的振動(dòng)衰減率計(jì)算出來,從中明確懸置所對(duì)應(yīng)的隔振性能。
3.2.2 測試的主要內(nèi)容與方法分析
對(duì)不同懸置點(diǎn)位置處發(fā)動(dòng)機(jī)以及車架上三個(gè)方向的震動(dòng)信號(hào)、懸置的隔振性能進(jìn)行逐一測試。另外,將三向振動(dòng)傳感器分別安裝在各懸置點(diǎn)的發(fā)動(dòng)機(jī)和車架上,通過對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速信號(hào)進(jìn)行實(shí)時(shí)性跟蹤,并且進(jìn)行怠速試驗(yàn)與慢升速試驗(yàn),對(duì)各懸置點(diǎn)位置處發(fā)動(dòng)機(jī)與車架所對(duì)應(yīng)的震動(dòng)情況進(jìn)行測試。
3.2.3 所用到的設(shè)備、儀器及數(shù)據(jù)分析軟件
在本次試驗(yàn)與測試工作中,所遇到的儀器主要有7個(gè)PCB 356A25 356A26型號(hào)的振動(dòng)傳感器,1個(gè)SPS-5型光電轉(zhuǎn)速傳感器,以及1個(gè)SC305型數(shù)據(jù)采集器;所用軟件為1套LMS Test.Lab型數(shù)據(jù)分析軟件;另外,還用到9根導(dǎo)線。
3.2.4 采集數(shù)據(jù)
在對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行跟蹤時(shí),僅對(duì)轉(zhuǎn)速在630~2000r/min之間的轉(zhuǎn)速進(jìn)行跟蹤,每間隔30r/min便進(jìn)行一段信號(hào)的采集工作,從中將其OVERALL值計(jì)算出來。而在具體的采樣帶寬上,即為256Hz,與之相配套的采樣譜線數(shù)是512。
3.2.5 最終測試結(jié)果
本文僅圍繞右后支承的測試情況(怠速工況下)作一剖析。分別在改進(jìn)前及改進(jìn)后,進(jìn)行右后懸置怠速隔振性能曲線的繪制,然后進(jìn)行對(duì)比,并且根據(jù)相關(guān)公式,將怠速時(shí)的隔振率(Td)給計(jì)算出來,即發(fā)動(dòng)機(jī)上的振動(dòng)能量值與車架上振動(dòng)能量值相減所得到的差值,與發(fā)動(dòng)機(jī)上的振動(dòng)能量值的比值,即為Td。通過分析相關(guān)曲線結(jié)果發(fā)現(xiàn),在具體的左右方向上,不僅無隔振效果,而且位于車架上的震動(dòng)較發(fā)動(dòng)機(jī)支承所對(duì)應(yīng)的振動(dòng),也要偏大。因此,隔振率(TdY)經(jīng)計(jì)算得知,即為-0.37,出現(xiàn)負(fù)值;而通過圖1的計(jì)算結(jié)果得知,其在各個(gè)方向上的隔振率,都有明顯提高;四個(gè)支承改進(jìn)前、后的怠速隔振率為:
①改進(jìn)前。前右支承TdX、TdY、TdZ的隔振率分別為0.48、0.72、0.57;前左支承分別為0.53、0.53、0.73,后左支承依次為0.53、-0.30、0.49,后右支承分別為0.72、-0.36、0.66。②改進(jìn)后。前右支承TdX、TdY、TdZ所對(duì)應(yīng)的隔振率分別是0.57、0.92、0.67,前左支承、后左支承分別為0.76、0.91、0.66,0.87、0.54、0.91,后右支承分別是0.85、0.66、0.92。
在RUNUP工況時(shí),改進(jìn)后發(fā)動(dòng)機(jī)減振器在具體的隔振率上相比改進(jìn)前,同樣有明顯提高。依據(jù)上述測量結(jié)果開展了深層化、全面性整改,在改進(jìn)之后的近6個(gè)月的運(yùn)行里,未發(fā)生發(fā)動(dòng)機(jī)右后地腳螺栓斷裂情況,此外,整機(jī)振動(dòng)還得到了明顯降低。由此表明,通過改進(jìn)之后的裝載機(jī),其運(yùn)行效果好,能夠有效防止地腳螺栓斷裂狀況的發(fā)生。(圖1)
4? 結(jié)語
綜上,3t裝載機(jī)是當(dāng)前工程機(jī)械中的常用設(shè)備,其能夠高效率運(yùn)行,會(huì)對(duì)整個(gè)工程進(jìn)度產(chǎn)生較大影響。因此,做好其檢修維護(hù)工作,至關(guān)重要。針對(duì)3t裝載機(jī)所配套的發(fā)動(dòng)機(jī)而言,由于功率大、功耗高,在實(shí)際運(yùn)作過程中容易出現(xiàn)振動(dòng)等情況,而長此以往,便會(huì)造成地腳螺栓斷裂,從而對(duì)整機(jī)的正常運(yùn)作造成較大影響。所以需要深入分析發(fā)動(dòng)機(jī)地腳螺栓斷裂故障發(fā)生原因,制定具體的改進(jìn)方案,將故障消除掉,為3t裝載機(jī)高效化運(yùn)行提供切實(shí)保障。
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