王祖君
摘要:由于河南晉控天慶公司在H1808和H1809離心式壓縮機(jī)中所使用的干氣密封結(jié)構(gòu)在壓力控制方面存在著滯后性,無法根據(jù)流量變化實現(xiàn)對壓力的良好控制,因此,本文從實際工況和工藝條件方面入手,分析和對比了有關(guān)壓縮機(jī)的各種理論,提出了改造密封氣系統(tǒng)的優(yōu)化方案。結(jié)果顯示,通過對密封氣氣源的改變,能夠免于出現(xiàn)結(jié)露現(xiàn)象,密封氣系統(tǒng)并沒有復(fù)雜的結(jié)構(gòu),能夠保持穩(wěn)定工作,并且無需過高的維護(hù)成本等,能夠使合成氣壓縮機(jī)適用于不同的工況中。
關(guān)鍵詞:離心式壓縮機(jī);干氣密封供氣系統(tǒng);改造
一、干氣密封存在的問題
干氣密封腔體內(nèi)進(jìn)入軸承潤滑油
2016年在檢修H1808時對干氣密封進(jìn)行了更換。六月份在定期對二級干氣密封進(jìn)行隔離器導(dǎo)淋時,發(fā)現(xiàn)排出了大量的潤滑油,排出了450mL/h的油。該裝置于2017年停車檢修,在壓縮機(jī)中拆卸下干氣密封系統(tǒng)后得知,干氣密封系統(tǒng)中存在著許多潤滑油[1]。
干氣密封頻繁泄漏
H1809裝置在2017年運(yùn)行期間,頻繁出現(xiàn)泄漏問題。在2018年大檢修裝置時,對失靈的干氣密封系統(tǒng)進(jìn)行了更換,經(jīng)過拆卸得知,有許多潤滑油附著在了干氣密封系統(tǒng)中;由于其他設(shè)備出現(xiàn)了故障,因此該裝置需要停車后開車,然而H1809干氣密封系統(tǒng)又一次出現(xiàn)大量泄漏問題,泄漏量越來越多。進(jìn)氣端和排氣端的泄漏量分別為3m2/h和3m2/h,均比1.36m3/h的報警值更高,存在著超標(biāo)排放問題,給環(huán)境帶來了一定的污染;在2016年進(jìn)行檢修的過程中得知,該干氣密封系統(tǒng)的磨損十分嚴(yán)重[2]。
干氣密封隔離氣無過濾裝置
干氣密封系統(tǒng)中所使用的隔離氣為工廠氮?dú)猓看卧诟鼡Q檢修干氣密封系統(tǒng)時,都會發(fā)現(xiàn)在干氣密封系統(tǒng)中,有氣體雜質(zhì)存在于隔離氣進(jìn)氣端,這與隔離氣是否純凈有著密切的聯(lián)系。在運(yùn)行期間,一旦干氣密封系統(tǒng)中進(jìn)入了雜質(zhì),那么就會給干氣密封系統(tǒng)帶來極大的損傷[3]。
二、系統(tǒng)改造分析
(一)增加隔離氣過濾器裝置
將過濾裝置增設(shè)于H1808和H1809這兩個裝置的總隔離氣進(jìn)氣管中,采用了1μm過濾精度的過濾器,兩個過濾器分別投入使用和作為備用,根據(jù)設(shè)置于過濾器上端的壓力表能夠得知?dú)庠磯毫χ?,同時通過對差壓變送器的增設(shè),能夠?qū)^濾器進(jìn)行監(jiān)測,并設(shè)置超過40kPa壓差報警。
(二)選用供氣穩(wěn)定的后置隔離氣
用于替代原系統(tǒng)減壓閥的自力式減壓閥中所設(shè)定的閥后壓力在0.05~0.85MPa之間。該減壓閥具有0.02~0.2MPa的量程,通過對該減壓閥的調(diào)整,能夠保持0.5MPa的閥后壓力不變,始終保持以音速通過限流孔板。同時,所選用的新的壓力變送器具有0~2MPa的量程,并設(shè)置壓力低于0.3MPa時報警[2]。
(三)調(diào)整后置隔離氣孔板孔徑
1.調(diào)整H1808干氣密封隔離氣孔板大小
新采用的孔板比圓孔板的孔徑小了0.8mm。如果孔板上游始終為0.5MPa的壓力值,那么就能夠以音速通過孔板處,如此能夠保證隔離氣封處的流量始終為7.4m3/h。后置迷宮處能夠具有與企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求相符的流速,能夠避免二級密封腔內(nèi)進(jìn)入軸承油,對二級密封腔造成影響[4]。
2.調(diào)整H1809干氣密封隔離氣孔板尺寸
新采用的孔板比圓孔板的孔徑小了0.6mm。如果孔板上游始終為0.5MPa的壓力值,那么就能夠以音速通過孔板處,如此能夠保證隔離氣封處的流量始終為10m3/h流量。后置迷宮處能夠具有與企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求相符的流速,避免了二級密封腔內(nèi)進(jìn)入軸承油,保護(hù)了對二級密封腔。
3.將一級排放管線,自力式背壓閥和壓力表裝置添加到H1809干氣密封裝置中
將流量計上端的密封排放管線改為一級,將背壓閥改為自力式,以此來保證壓力在二級密封腔內(nèi)始終為0.1MPa。同時,增加在背壓閥上端的壓力表中安裝了過壓保護(hù)器,用于對該壓力值的顯示。
4.改造H1809裝置中用于排放軸承箱油氣和密封氣的管線
改造H1809壓縮機(jī)的左右端用于排放軸承箱油氣和密封氣的管線,采用單獨(dú)的形式來布置這兩道管線。
由于工藝氣的密封氣在低溫下極易變成液體,會影響干氣的密封性,因此,需要將低壓蒸汽伴熱管增設(shè)于輸氣管外側(cè),能夠控制干氣密封的氣體壓力,保證氣體不會變成液體,進(jìn)而避免干氣密封環(huán)節(jié)有液體帶入。
三、改造可行性分析
2016年4月在進(jìn)行裝置大修的過程中,從干氣密封控制系統(tǒng)方面入手,對H1808壓縮機(jī)和H1809壓縮機(jī)進(jìn)行了相應(yīng)的改造。這兩臺裝置到2021年7月已經(jīng)保持了5年多的運(yùn)行。根據(jù)運(yùn)行狀況得知,在兩臺壓縮機(jī)組中應(yīng)用改造后的干氣密封系統(tǒng),能夠使其保持穩(wěn)定運(yùn)行,意味著本次改造是可行的[5]。
二級導(dǎo)淋在H1808干氣密封系統(tǒng)中的排油情況,在H1808裝置中運(yùn)行經(jīng)過改造后的干氣密封系統(tǒng)時,需要每30d檢查一次導(dǎo)淋排油情況,結(jié)合每次檢查結(jié)果得知,基本沒有潤滑油從干氣密封導(dǎo)淋處排出,徹底保證了干氣密封運(yùn)行期間不會有油進(jìn)入,干氣密封系統(tǒng)能夠得到良好的運(yùn)行。
(2)干氣密封系統(tǒng)在H1809中的運(yùn)行情況。在還沒有改造H1809干氣密封系統(tǒng)前,在運(yùn)轉(zhuǎn)了一定的時間后,現(xiàn)場巡檢經(jīng)常會發(fā)現(xiàn)有氨氣泄漏,意味著有大量干氣從密封系統(tǒng)處跑出等。在對其進(jìn)行改造后,干氣密封系統(tǒng)在H1809裝置中能夠保持良好運(yùn)轉(zhuǎn),徹底保證了在運(yùn)行干氣密封系統(tǒng)時不會有油進(jìn)入[6]。
結(jié)束語
經(jīng)過本次改造使得H1808和H1809的長期運(yùn)行問題得到了徹底解決,實現(xiàn)了對其的良好改造。將增壓機(jī)增設(shè)于干氣密封系統(tǒng)中,能夠使干氣密封系統(tǒng)的使用期限得到大幅提升,使干氣密封系統(tǒng)日后首要的輔助設(shè)備。
參考文獻(xiàn)
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[2]弓定振.甲醇裝置合成氣壓縮機(jī)干氣密封使用總結(jié)[J].大氮肥,2013(6):403-406.
[3]李飛,氨氣壓縮機(jī)干氣密封故障原因分析及改進(jìn)措施[J].化工設(shè)計通訊,2014,40(5)∶26-29.
[4]弓定振.合成氣壓縮機(jī)干氣密封失效分析和改造[D].大連理工大學(xué).
[5]侯松.離心式壓縮機(jī)干氣密封系統(tǒng)改造及應(yīng)用[J].化工設(shè)備與管道, 2016.
[6]侯松.離心式壓縮機(jī)干氣密封系統(tǒng)改造及應(yīng)用[J].化工設(shè)備與管道, 2016,053(003):61-64,67.