摘要:受地層出砂、井身軌跡變化大以及生產(chǎn)管柱材質(zhì)老化等因素影響,D區(qū)塊油井檢泵頻繁,大幅度增加作業(yè)成本,影響生產(chǎn)時(shí)率,為此在對檢泵原因剖析基礎(chǔ)上,開展技術(shù)對策研究,包括強(qiáng)化修井作業(yè)質(zhì)量管控、完善管理制度、優(yōu)化桿管設(shè)計(jì)及防砂方案等,效果顯著,檢泵率由43.6%下降至14.5%,節(jié)省作業(yè)成本300多萬元,低油價(jià)下實(shí)現(xiàn)降本增效目的。
關(guān)鍵詞:生產(chǎn)時(shí)率 ?檢泵原因 ?技術(shù)研究 ?降本增效
1.概況
D區(qū)塊為構(gòu)造-巖性控制的低滲透油藏,受地層出砂、井身軌跡變化大以及生產(chǎn)管柱材質(zhì)老化等多種因素影響,油井檢泵頻繁,影響區(qū)塊產(chǎn)能。如圖1所示,2015~2019年,年檢泵井?dāng)?shù)69~75口,平均每年71口,平均年檢泵率41.2%,影響年產(chǎn)油量約3000噸,同時(shí)增加作業(yè)成本,無法滿足油藏精細(xì)開發(fā)要求,有必要開展提高油井生產(chǎn)時(shí)率技術(shù)研究。
2.檢泵原因分析
2.1抽油泵漏失
2019年D區(qū)塊抽油泵漏失30井次,占檢泵總井?dāng)?shù)40%,泵漏原因主要有三方面,一是閥體受損,在含砂液體的沖蝕下,尖銳的砂粒不斷沖擊閥體,形成微切削力造成抽油泵閥刺漏;二是井下異物影響,井筒流體中存在膠質(zhì)稠油、膠皮、泥砂等異物,導(dǎo)致泵閥關(guān)閉不嚴(yán),造成泵漏失;三是螺桿泵損壞,在高溫高壓和地層出砂情況下,定子橡膠會(huì)出現(xiàn)老化脫落、磨損嚴(yán)重等現(xiàn)象,造成螺桿泵不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.2抽油桿損壞
2019年因抽油桿問題檢泵28井次,占檢泵總井?dāng)?shù)37.3%,主要表現(xiàn)為桿斷、桿脫,主要原因有三方面,一是桿老化斷桿,桿斷面平齊,斷裂位置無規(guī)律,作業(yè)前負(fù)荷無明顯變化,長期周轉(zhuǎn)使用造成疲勞斷裂;二是抽油桿偏磨,主要發(fā)生在高沖次井和井斜角變化大井;三是校機(jī)影響,包括懸繩器鋼絲繩打扭造成井口附近抽油桿脫扣、抽油桿螺旋彎曲導(dǎo)致出現(xiàn)脫扣現(xiàn)象等。
2.3出砂影響
受儲(chǔ)層泥質(zhì)含量高(15%以上)、頻繁作業(yè)以及生產(chǎn)壓差過大等因素影響,近井地帶儲(chǔ)層結(jié)構(gòu)被破壞,造成激動(dòng)出砂,導(dǎo)致機(jī)采管柱砂卡或砂埋油層,出砂粒徑平均0.26mm,2019年因出砂檢泵17井次,占檢泵總井?dāng)?shù)22.7%。
3.技術(shù)對策研究
3.1完善管理制度,建立長效機(jī)制
(1)明確分工,群策群力
按照“躺井追責(zé)”原則,劃分各部門管理界面,明確職責(zé)分工,完善考核細(xì)則,編制《異常井管理辦法》,做至“地面、舉升、開發(fā)、修井”各系統(tǒng)緊密結(jié)合,確保油井正常生產(chǎn)。
(2)強(qiáng)化增油意識(shí),提高管理水平
以“預(yù)防為主、防治結(jié)合”原則為中心,強(qiáng)化增油意識(shí),提高管理水平,主要體現(xiàn)在三方面,一是制定統(tǒng)一生產(chǎn)異常井分析模版,降低員工勞動(dòng)強(qiáng)度;二是樹立反應(yīng)時(shí)間觀念,提高措施制定時(shí)率;三是建立油水井分析常態(tài)化制度,扭轉(zhuǎn)“量油正常即油井正?!卞e(cuò)誤觀念。
(3)強(qiáng)化措施執(zhí)行力,加強(qiáng)效果跟蹤
采用“會(huì)上群力確定措施,散會(huì)后第一時(shí)間實(shí)施,實(shí)施后定期跟蹤效果”的模式,強(qiáng)化措施執(zhí)行力,加強(qiáng)效果跟蹤,優(yōu)化油井工作制度,減少檢泵井次。
3.2多措并舉,加強(qiáng)泵漏井治理
對于抽油泵漏失井,根據(jù)泵漏原因,制定合理的治理對策,一是出砂造成泵漏井,開展工況分析,精準(zhǔn)實(shí)施碰泵、調(diào)防沖距操作;二是氣鎖造成泵漏失井,摸索套壓變化規(guī)律,實(shí)施平穩(wěn)有效控套;三是井下異物造成泵漏,精確制定熱洗方案,提高熱洗質(zhì)量;四是對螺桿泵定子脫膠問題,通過防砂+螺桿泵組合應(yīng)用,延長螺桿泵生產(chǎn)周期;
3.3優(yōu)化管柱設(shè)計(jì),延長使用周期
針對抽油桿桿斷、桿脫問題,主要對策有三方面,一是抽油桿老化,開展桿柱強(qiáng)度校核全覆蓋,從工程設(shè)計(jì)上優(yōu)化管桿配比,延長使用周期;二是抽油桿偏磨,現(xiàn)場落實(shí)偏磨情況,建立油井偏磨檔案,為防偏磨措施制定提供依據(jù);三是加強(qiáng)管桿質(zhì)量管理,剔除和避免低標(biāo)準(zhǔn)管桿入井;四是對于懸繩器鋼絲繩打扭,加大抽油機(jī)日常檢查力度,組織重新校機(jī)。
3.4防治結(jié)合,優(yōu)化防砂方案
對于地層出砂井,按照“防治結(jié)合“原則,制定解決方案,首先對于出砂嚴(yán)重、井況復(fù)雜井,采用“擋排結(jié)合”方式,根據(jù)供液情況設(shè)優(yōu)化工作制度,確保油井正常生產(chǎn);其次是對措施后可能出砂井,超前論證,措施作業(yè)過程中實(shí)施先期防砂;三是對于生產(chǎn)井段大、出砂粒徑細(xì)油井,精細(xì)梳理出砂史,判斷出砂層位,結(jié)合粒徑分析,制定針對性防砂方案。
3.5強(qiáng)化過程管控,提升修井質(zhì)量
首先是管控作業(yè)關(guān)鍵環(huán)節(jié),作業(yè)前要明確作業(yè)設(shè)計(jì)、明確監(jiān)督要點(diǎn),作業(yè)中堅(jiān)持檢查內(nèi)容清、關(guān)鍵工序清、管桿丈量清、問題描述清、工具數(shù)量清,嚴(yán)禁有問題的管桿、丈量不準(zhǔn)管桿、不干凈的管桿入井,作業(yè)后嚴(yán)把水泥車試壓關(guān)、完井后接井關(guān);其次是強(qiáng)化質(zhì)量控制,建立作業(yè)質(zhì)量管理微信群,對作業(yè)現(xiàn)場反饋的管桿、施工質(zhì)量問題等,作業(yè)監(jiān)督人員第一時(shí)間現(xiàn)場解決處理;最后是嚴(yán)格責(zé)任追究,由于人為原因?qū)е碌姆倒ぞ?、問題井,追究相應(yīng)責(zé)任,做出相應(yīng)處罰。
5.實(shí)施效果
在上述技術(shù)措施指導(dǎo)下,2020年D區(qū)塊檢泵僅25井次,檢泵率14.5%,同比減少29.1%,間接增油量2500余噸,節(jié)省作業(yè)成本300多萬元,低油價(jià)下實(shí)現(xiàn)降本增效目的。
6結(jié)論
(1)D區(qū)塊油井檢泵頻繁,影響生產(chǎn)時(shí)率,增加作業(yè)成本。
(2)在檢泵原因剖析基礎(chǔ)上,提出技術(shù)對策研究,現(xiàn)場應(yīng)用效果較好。
(3)本文在提高油井生產(chǎn)時(shí)率方面取得成果和認(rèn)識(shí),可為同行提供借鑒經(jīng)驗(yàn)。
參考文獻(xiàn):
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作者簡介:王兆敏,女,1982年10月出生吉林白城,漢族,工程師,2006年畢業(yè)于中國石油大學(xué),現(xiàn)于吉林油田公司新立采油廠從事地面維護(hù)工作。