聶林濤 馬 江
(裝備項(xiàng)目管理中心 北京 100071)
在生產(chǎn)某型殺傷爆破榴彈時(shí),某彈廠對V68爐毛坯進(jìn)行進(jìn)廠驗(yàn)收時(shí),發(fā)現(xiàn)機(jī)械性能與硬度值反常,HB=4.1,σs=41.5kg/mm2;HB=4.3,σs=43.5kg/mm2。因此做了機(jī)械性能抽查,其試驗(yàn)結(jié)果如表1。
表1 機(jī)械性能抽查
抽試的兩發(fā)毛坯,機(jī)械性能均不合格,5號(hào)試棒斷口處無明顯縮頸,并且在5號(hào)毛坯的兩根拉伸后的試棒上發(fā)現(xiàn)多處有明顯的宏觀細(xì)裂紋。經(jīng)相關(guān)金相分析,初步結(jié)論是5號(hào)毛坯試樣晶粒粗大(一級(jí)),有過熱魏氏體組織[1]。隨即將該爐進(jìn)行隔離。
為進(jìn)一步證實(shí),毛坯生產(chǎn)廠將兩發(fā)毛坯的殘余樣品送某研究所進(jìn)行金相分析[2],結(jié)論是無過燒現(xiàn)象,但機(jī)械性能低于工廠內(nèi)控指標(biāo)。
鑒于兩次分析有差異,經(jīng)商定將工廠拉伸試樣5號(hào)試棒送該研究所作金相分析,其結(jié)論是該樣品性能不合格,是由過燒造成的[3];從斷口分析證明,既有過燒,也有過熱;發(fā)生沿晶界開裂,晶界有熔化鋼球和熔化自由表面,有從熔融狀態(tài)冷卻過程中析出的樹枝狀MnS[4];金相檢查發(fā)現(xiàn)晶粒大于1級(jí);三角晶界有熔化孔洞和裂紋,這些都是過燒的典型特征[5]。
該所兩次分析結(jié)果不同,是由于在同一毛坯上取樣部位不同所致。
事故發(fā)生后,工廠曾多次召集現(xiàn)場有關(guān)人員開會(huì)分析。據(jù)當(dāng)班操作人員回憶:當(dāng)日下午1時(shí)許加熱工人發(fā)現(xiàn)方鋼坯料中頻加熱爐的第三爐眼中有打火現(xiàn)象,推料機(jī)推送不動(dòng)該爐眼的加熱料;就將此料加入到第一爐眼中去,送出10號(hào)爐料進(jìn)行沖壓。約30s后把工頻爐送來的加熱料又加入到第一爐眼中去,送出10號(hào)爐料進(jìn)行沖壓。約1min后在第二爐眼中加入一個(gè)加熱料,送出14號(hào)爐料進(jìn)行沖壓。約1分半鐘后,又向第三爐眼加料,推料機(jī)仍推不動(dòng)。約兩分鐘后,加熱工人停止供電,將第三爐眼的襯套卸下,取出該爐眼的全部爐料,發(fā)現(xiàn)9號(hào)位的爐料因打火而被燒出一個(gè)直徑約40mm,深20mm的凹坑,不能沖壓作報(bào)廢處理,而12號(hào)、15號(hào)位的爐料卻被誤作正常合格爐料用于彈體沖壓。
爐料在中頻加熱爐內(nèi)的位置見圖1,正常加熱爐的進(jìn)料順序應(yīng)是1、2、3,1、2、3,······;出料的順序應(yīng)是13、14、15,13、14、15,······。由于第三爐眼打火而改變了規(guī)定的加料、出料順序,導(dǎo)致了該爐眼中的9號(hào)、12號(hào)、15號(hào)爐料和第二爐眼中的11號(hào)爐料在高溫區(qū)加熱時(shí)間過長,從而造成了毛坯的過熱過燒[6]。過燒料在沖壓加工中若無宏觀裂紋等疵病就會(huì)混入到產(chǎn)品批中。
圖1 爐料在中頻加熱爐內(nèi)的位置
問題出現(xiàn)后,我們對已制成的V68爐毛坯1440發(fā)做了如下處理。
1)毛坯經(jīng)粗車后,100%用超聲波技術(shù)測定毛坯的晶粒度[8],具體方法如下。
毛坯在拔伸前要加熱,如果加熱溫度和時(shí)間失控就會(huì)使坯料過熱過燒,反映在內(nèi)部組織上是奧氏體晶粒粗大并局部熔融,冷卻后易形成針狀滲碳體的魏氏體組織,晶界局部氧化并伴有顯著的裂紋[9]。
超聲波是頻率大于20kHz的聲波,具有較強(qiáng)的穿透力。通過對超聲波發(fā)射和反射回來的能量信息分析可以鑒定被測體內(nèi)部組織的情況?;舅悸窞槌暡ㄔ诮橘|(zhì)中傳播時(shí)能量要衰減,衰減的大小取決于介質(zhì)對超聲波的擴(kuò)散、散射和吸收程度的大小。其中聲波的擴(kuò)散是與傳播距離有關(guān)的能量損失;聲波的吸收是與介質(zhì)的導(dǎo)熱性、粘滯性及彈性滯后有關(guān)的能量損失,在介質(zhì)的宏觀尺寸、介質(zhì)性質(zhì)不變的情況下,介質(zhì)組織的晶粒度的大小對上述兩種能量損失可以認(rèn)為沒有顯著影響;而散射是在各向異性的不均勻金屬結(jié)晶組織內(nèi)或在粗大晶粒的界面上產(chǎn)生的,當(dāng)晶粒直徑與波長的比值大于1/10時(shí),散射使超聲波能量的衰減顯著增加,而比值在1/100~1/10時(shí),散射損失的能量較少[10]。
根據(jù)以上思想,選用縱波單探頭對彈體的前定心部、彈帶部和彈底部位置進(jìn)行探測,由超聲波示波器上反射波的次數(shù)來確定被測彈體的晶粒度。超聲波工作頻率的選擇是以鑒別晶粒度高于3級(jí)的粗大晶粒為依據(jù)的[11]。其計(jì)算式如下:
式中:f為超聲波頻率;CL為聲波在鋼介質(zhì)中的傳播速度;λ為超聲波的波長,取λ=10d(d為所需鑒別晶粒度的晶粒平均直徑)[12]。
經(jīng)超聲波檢查,共挑出14發(fā)晶粒度粗大的毛坯,經(jīng)金相鑒定為過熱毛坯,晶粒度1級(jí)~3級(jí),作報(bào)廢處理。
2)彈體收口后100%進(jìn)行整體正火處理。
3)經(jīng)硬度檢查和機(jī)械性能試驗(yàn)合格后,從該爐中抽料做了強(qiáng)裝藥強(qiáng)度射擊試驗(yàn),結(jié)果合格。
同時(shí),加強(qiáng)對操作人員的責(zé)任心教育和業(yè)務(wù)訓(xùn)練,加強(qiáng)管理,嚴(yán)格貫徹執(zhí)行隔離廢品打字頭制度,杜絕混料現(xiàn)象。
本文介紹了某彈廠在生產(chǎn)某型殺傷爆破榴彈時(shí),發(fā)現(xiàn)彈體毛坯過燒,通過作金相分析及生產(chǎn)過程分析,找出彈體毛坯過燒的原因,提出了改進(jìn)措施,降低了彈體毛坯制造廢品率,為后續(xù)彈藥生產(chǎn)提供經(jīng)驗(yàn)。