楊艷偉
(山西晉煤集團大峪煤業(yè)有限公司,山西 晉城 048400)
煤礦采用均壓通風(fēng)是控制井下風(fēng)流的一種通風(fēng)管理技術(shù),合理地利用均壓通風(fēng)技術(shù),在綜采工作面防滅火和瓦斯治理過程中起到重要作用[1-3]。均壓通風(fēng)技術(shù)是通過在礦井局部通風(fēng)系統(tǒng)中調(diào)節(jié)巷道內(nèi)風(fēng)壓壓差,將相鄰巷道之間的風(fēng)壓差值控制在一定范圍內(nèi),有效控制工作面以及巷道間的空氣流動情況,保證工作面不漏風(fēng),采空區(qū)內(nèi)因缺氧導(dǎo)致遺煤無法自燃,抑制煤層自燃,防止CO涌入工作面,保證工作面正常生產(chǎn)[4-7]。大峪煤業(yè)有限公司的生產(chǎn)能力為30萬t/a,瓦斯等級為低瓦斯礦井,現(xiàn)開采15號煤層,煤塵具有爆炸性、煤層自燃傾向性等級為Ⅱ類,屬自燃煤層,煤層自然發(fā)火期為89 d。礦井通風(fēng)系統(tǒng)簡單,采用中央并列式通風(fēng),主副斜井為進風(fēng),回風(fēng)立井為回風(fēng)。礦井采用以黃泥灌漿為主,噴灑阻化劑為輔的防滅火措施,采用束管監(jiān)測和人工檢測為煤層自燃預(yù)測預(yù)報系統(tǒng)。在綜采工作面日常生產(chǎn)過程中,由于采空區(qū)遺煤較多,漏風(fēng)較大,采空區(qū)氧化導(dǎo)致遺煤自燃[8-10],從而導(dǎo)致107綜采工作面上隅角CO含量超限。
107綜采工作面開采15號煤層,位于一水平一采區(qū),南鄰回風(fēng)大巷,西為村莊下保護煤柱,北為未開采煤層,東部為107工作面運輸巷。107綜采工作面煤層最大厚度為4.2 m,最小厚度為3.8 m,平均厚度為4.0 m。含1~3層夾矸,平均厚度0.5 m。煤層傾角為2°~8°,平均為4°。煤層結(jié)構(gòu)簡單,工作面范圍內(nèi)總體南側(cè)煤厚相對較厚,北側(cè)較薄。大峪煤業(yè)15號煤層為穩(wěn)定型,全區(qū)穩(wěn)定可采,煤層位于太原組下部K2灰?guī)r之下,普氏硬度系數(shù)0.5~1.4,對回采無影響。15號煤層為貧煤,外觀呈黑色,條痕為黑色,金剛光澤,條帶狀結(jié)構(gòu),參差狀、階梯狀斷口,裂隙較為發(fā)育,常見黃鐵礦充填,煤層視密度為1.46 t/m3。煤層頂板為K2灰?guī)r,該巖層連續(xù)性好,巖石堅硬,不易垮落。煤層底板為灰黑色泥巖、粉砂巖,厚度3.20~5.80 m,平均4.5 m,屬軟質(zhì)巖,較易管理,107綜采工作面頂?shù)装迩闆r,見表1。107綜采工作面走向長度550 m,傾斜長度130 m,可采儲量為321 076 t,預(yù)計可采期為11個月。工作面采用傾向長壁一次采全高后退式綜合機械化采煤法,全部垮落法管理頂板。工作面采用兩巷布置,“一進一回”U型通風(fēng)方式,其中107膠帶順槽為進風(fēng)巷,107輔運順槽為回風(fēng)巷,兩順槽均為矩形巷道,采用錨網(wǎng)索支護。
表1 107綜采工作面頂?shù)装迩闆rTable 1 Roof and floor conditions of No.107 fully mechanized working face
2020年3月5日107綜采工作面在生產(chǎn)期間,上隅角CO異常涌出監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)顯示數(shù)據(jù)最大值為0.003 0%。經(jīng)現(xiàn)場人員檢測確定107綜采工作面上隅角處確實存在CO氣體并有持續(xù)涌出現(xiàn)象。經(jīng)分析初步判斷發(fā)火原因是采空漏風(fēng)較多導(dǎo)致遺煤發(fā)生煤層自燃,從而采空區(qū)漏風(fēng)加快了采空區(qū)內(nèi)遺煤氧化,導(dǎo)致綜采工作面正?;夭蛇^程中上隅角CO涌出異常,造成CO超限事故,給工作面回采帶來了不安全因素。
107綜采工作面采用“一進一回”U型通風(fēng)方式,在107進風(fēng)巷構(gòu)筑調(diào)節(jié)設(shè)施來調(diào)配工作面的進風(fēng)量。工作面應(yīng)配備風(fēng)量為1 034 m3/min,實際配風(fēng)量為1 615 m3/min。107綜采工作面實行均壓通風(fēng)一方面是為了防止采空區(qū)和煤層中的CO涌入工作面,更主要的是通過均壓通風(fēng)技術(shù)控制工作面采空區(qū)的漏風(fēng),從而降低進回風(fēng)巷的風(fēng)壓壓差。
107綜采面在采用均壓通風(fēng)技術(shù)前,進風(fēng)量為1 615 m3/min,107回風(fēng)量為1 642 m3/min;采用均壓通風(fēng)技術(shù)后107進風(fēng)風(fēng)量為1 184 m3/min,107回風(fēng)風(fēng)量為1 202 m3/min,均壓后的通風(fēng)系統(tǒng),如圖1所示。107綜采工作面在采用均壓通風(fēng)技術(shù)前進風(fēng)風(fēng)壓為274 Pa,107回風(fēng)風(fēng)壓為313 Pa;采用均壓通風(fēng)技術(shù)后107進風(fēng)風(fēng)壓為376 Pa,107回風(fēng)風(fēng)壓為407 Pa。工作面上隅角的CO濃度降低至5×10-6~7×10-6,工作面氣壓增加了102 Pa。通過在礦井中應(yīng)用均壓通風(fēng)技術(shù),有效防止了采空區(qū)漏風(fēng)現(xiàn)象,給防滅火工作提供了保障。
圖1 均壓后的通風(fēng)系統(tǒng)示意Fig.1 Ventilation system after pressure equalizing
107綜采工作面上隅角CO出現(xiàn)異常涌出情況后,地質(zhì)部門安排專人對該回采區(qū)域內(nèi)的地表進行巡查,發(fā)現(xiàn)該上覆地表存在多處裂隙、塌陷區(qū),根據(jù)安排及時對地表裂隙、塌陷區(qū)進行了人工回填,以減少地表向該工作面采空區(qū)漏風(fēng)。同時107綜采工作面采用均壓通風(fēng)期間,每天安排專人對回填區(qū)域進行巡查,如發(fā)現(xiàn)回采區(qū)域內(nèi)存在塌陷區(qū)及時進行回填,以減少地表向采空區(qū)漏風(fēng)。
采用地面注漿的方式,優(yōu)先利用107綜采工作面進回風(fēng)順槽布置的黃泥灌漿管路對采空區(qū)進行持續(xù)性黃泥灌漿,并做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作。同步完善臨時黃泥灌漿管路,對與107綜采工作面連通的密閉墻進行灌漿封堵或其他可靠措施封堵,減少漏風(fēng)。采用均壓通風(fēng)期間,加大工作面噴灑阻化劑次數(shù),增加噴灑阻化劑時間,確保噴灑阻化劑量能夠全覆蓋采空區(qū)遺煤,已達到防止煤層自燃的現(xiàn)象出現(xiàn)。對與107綜采工作面連通的密閉墻采取抽氣樣,利用束管監(jiān)測系統(tǒng)進行分析,分析密閉墻內(nèi)是否存在煤層自然發(fā)火氣體指標(biāo);同時利用107綜采工作面進回風(fēng)順槽的束管監(jiān)測管路對采空區(qū)內(nèi)氣體進行采樣分析,以確保采空區(qū)內(nèi)無煤層自然發(fā)火跡象。按照礦井防滅火設(shè)計要求,每周應(yīng)對采空區(qū)進行采樣分析一次,根據(jù)相關(guān)安排每天對采空區(qū)及連通密閉墻內(nèi)的氣體進行采樣分析,以此來避免采空區(qū)存在煤層自然發(fā)火預(yù)兆。
工作面均壓通風(fēng)階段回風(fēng)流中各氣體濃度應(yīng)保持在CO<0.002 4%,CO2<1.5%,漏風(fēng)量<18 m3/min,一旦超限應(yīng)進行回風(fēng)巷增阻,將工作面進回風(fēng)的內(nèi)外壓差調(diào)高。工作面的通風(fēng)調(diào)壓應(yīng)確保在工作面及上隅角等處的有害氣體不超限。工作面上隅角、回風(fēng)巷內(nèi)出現(xiàn)瓦斯?jié)舛?0.8%,CO2濃度>1.5%等有害氣體超限,工作面異常斷電或通風(fēng)失壓等異常情況,應(yīng)立刻停止作業(yè)并撤出作業(yè)人員至安全區(qū)域,及時匯報并進行處置。107綜采工作面采用均壓通風(fēng)期間,為了保證進回風(fēng)順槽調(diào)節(jié)設(shè)施的穩(wěn)定可靠,通風(fēng)部每班安排專人對調(diào)節(jié)設(shè)施進行檢查,如發(fā)現(xiàn)設(shè)施存在異常及時采取措施進行處理;同時綜采隊在生產(chǎn)過程中,安排專人在設(shè)施處看管,嚴禁由于大塊煤、矸石等物料導(dǎo)致調(diào)節(jié)設(shè)施損壞,造成工作風(fēng)量增大,導(dǎo)致加快采空區(qū)煤體氧化出現(xiàn)。通風(fēng)部每班必須對上隅角、回風(fēng)巷的CO濃度進行檢查,一旦發(fā)現(xiàn)異常情況及時匯報調(diào)度室、通風(fēng)部值班室和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),立即采取措施處理。
大峪煤業(yè)日常通過JSG-8束管監(jiān)測系統(tǒng)對礦井中各采空區(qū)的有害氣體進行數(shù)據(jù)分析,判斷采空區(qū)內(nèi)是否存在煤層自燃。107綜采工作面通過采用均壓通風(fēng)技術(shù)、密閉墻加固、地表裂隙回填等有效措施減少了采空區(qū)的漏風(fēng)量。通過采取黃泥灌漿、噴灑阻化劑和束管采樣分析等有效防滅火措施,避免了由于采空區(qū)漏風(fēng)加快采空區(qū)煤體氧化的速度,且有效地防止采空區(qū)內(nèi)的CH4、CO、CO2等有害氣體異常涌出。同時采用均壓通風(fēng)技術(shù)與礦井防滅火措施相結(jié)合的辦法,為礦井防滅火工作提供有效保障,給礦井帶來了較大的效益。