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      儲氣庫壓縮機(jī)氣缸及活塞維修技術(shù)

      2021-05-30 23:15:14郭精義何黨聯(lián)何林林劉榮剛夏虎峰
      甘肅科技 2021年6期
      關(guān)鍵詞:活塞環(huán)缸體活塞桿

      郭精義,何黨聯(lián),劉 凱,何林林,劉榮剛,夏虎峰

      (1.蘭州天億石化設(shè)備維修技術(shù)有限公司,甘肅蘭州 730000;2.長慶油田公司第一采氣廠作業(yè)一區(qū),陜西榆林 719000)

      1 概述

      在我國化工企業(yè)生產(chǎn)過程中,往復(fù)式活塞式壓縮機(jī)是最重要設(shè)備之一,但往復(fù)式活塞式壓縮機(jī)發(fā)生工作故障的幾率十分大,其中作為核心部件的缸體及活塞體是影響其使用壽命最關(guān)鍵的一對摩擦副[1-4]。對于高壓壓縮機(jī),其氣缸無缸套設(shè)計,活塞也為整體鑄件,缸體及活塞的磨損,使其配合間隙增加,輕者導(dǎo)致缸體及活塞在使用期限之內(nèi)失去服役能力,嚴(yán)重情況使曲軸等發(fā)生嚴(yán)重磨損,從而使壓縮機(jī)不具備繼續(xù)使用條件,對企業(yè)的生產(chǎn)帶來較大的經(jīng)濟(jì)損失,同時更換成本較高[5]。

      現(xiàn)階段維修技術(shù)中,不論缸體及活塞體磨損的程度大小,出現(xiàn)故障后,除更換新缸體和活塞外,現(xiàn)場維修手段無法恢復(fù)設(shè)備性能,造成設(shè)備零部件不能繼續(xù)在使用期限內(nèi)服役的現(xiàn)象,從而不能對資源更好地配置及利用。

      本文通過對現(xiàn)有壓縮機(jī)維修技術(shù)的分析,針對雖然發(fā)生磨損,但經(jīng)過修復(fù)后仍然可以繼續(xù)服役的缸體及活塞,提出了一套完整的激光熔覆修復(fù)技術(shù)[6],對缸體及活塞進(jìn)行維修,實際維修結(jié)果表明,修復(fù)后缸體及活塞的主要尺寸達(dá)到了出廠設(shè)計要求,能夠繼續(xù)服役。

      2 維修技術(shù)實施

      以長慶油田公司壓縮機(jī)維修為案例

      2.1 尺寸測量

      氣缸內(nèi)徑測量:通過百分表測量(圖1a)發(fā)現(xiàn)壓縮機(jī)氣缸內(nèi)徑磨損嚴(yán)重,其垂直磨損0.56mm,水平磨損0.72mm,外止點(diǎn)部位有部分磨損達(dá)到2mm。

      活塞環(huán)槽測量:內(nèi)止點(diǎn)第一道環(huán)槽磨損量較大,用塞尺測量,最大側(cè)隙達(dá)到2.1mm,環(huán)槽上部比底部尺寸大,呈T 形開口狀,活塞環(huán)圓周方向磨損不均勻,其他各環(huán)槽間隙偏大,側(cè)隙0.3-0.5mm,周向呈現(xiàn)不均勻狀,數(shù)據(jù)對照見表1,活塞體支撐榫槽和密封環(huán)榫槽兩側(cè)均有磨損,所有榫槽呈上大下?。▓D1b),活塞桿示意圖如圖2 所示。從檢測數(shù)據(jù)來看,該氣缸和活塞磨損嚴(yán)重,以不具備繼續(xù)使用條件。

      裝配止口面跳動測量:由于往復(fù)式壓縮機(jī)設(shè)計總則,缸體與壓縮機(jī)機(jī)體安裝完全是靠止扣面的定位來保證缸體的同心度,所以缸體與壓縮機(jī)箱體裝配止口面尺寸精度尤為重要,測量過程中發(fā)現(xiàn),缸體與壓縮機(jī)箱體裝配止口面垂直度誤差超標(biāo),上下跳動0.04mm,水平方向跳動0.08mm(圖1c)。

      活塞桿彎曲跳動測量:活塞桿最大跳動0.02mm,位置在活塞桿中間部位,活塞桿無磨損,表面光潔度較好(圖1d)。

      圖1 尺寸測量圖

      圖2 活塞桿示意圖

      表1 活塞桿測量數(shù)據(jù)對照

      2.2 修復(fù)過程

      1)缸體內(nèi)壁磨損修復(fù)。首先對缸體進(jìn)行清洗清理,制作缸體激光熔覆回裝工裝機(jī)具,定制小口徑缸體內(nèi)徑激光熔覆光頭,定制缸體內(nèi)徑激光熔覆焊接變位器,然后配置激光熔覆(合金)金屬粉末及焊機(jī)性能試驗,接著將缸體安裝到臥式鏜床進(jìn)行同心度找準(zhǔn)及車削加工,最后進(jìn)行缸體內(nèi)壁激光熔覆焊接及缸體內(nèi)徑精加工后珩磨,焊后整體消應(yīng)力處理后進(jìn)行修復(fù)檢查。

      2)活塞體修復(fù)。首先對活塞外表面清洗清理及檢測,然后配置激光熔覆(合金)金屬粉末及焊機(jī)性能試驗,接著對活塞密封環(huán)榫槽進(jìn)行車削加工,榫槽底部激光熔覆,榫槽垂直兩側(cè)端面激光熔覆,最后進(jìn)行激光熔覆焊接后機(jī)加工及焊后整體消應(yīng)力處理,修復(fù)后檢驗檢測。

      3)定位止扣面修復(fù)。缸體與壓縮機(jī)箱體裝配主要以定位止口面為基準(zhǔn),止口面修復(fù)工序待缸體修復(fù)完成后進(jìn)行,操作過程是安裝平穩(wěn)固定后,通過臥式鏜床對定位止扣面進(jìn)行車削精加工,然后進(jìn)行尺寸測量。

      3 原因分析及修復(fù)結(jié)果

      3.1 造成磨損原因分析

      1)缸體磨損原因。對于往復(fù)式壓縮機(jī)結(jié)構(gòu)而言,當(dāng)壓縮機(jī)裝配同心度有誤差時,在運(yùn)行中對缸體會產(chǎn)生嚴(yán)重磨損。在修復(fù)過程中發(fā)現(xiàn),缸體安裝止扣面跳動嚴(yán)重超標(biāo),達(dá)0.08mm,造成缸體與壓縮機(jī)活塞水平方向不同心,加上活塞環(huán)斷裂,使得高速往復(fù)運(yùn)動加速了缸體的磨損,另一方面原因是活塞環(huán)和支撐環(huán)損壞后沒有及時發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致脫落的碎渣堆積在密封環(huán)、支撐環(huán)和活塞之間,長期運(yùn)行造成缸體磨損[7]。

      2)活塞磨損原因。分析活塞磨損原因:一方面是裝配過程中存在缺陷,缸體內(nèi)壁和活塞沒有清理干凈,活塞環(huán)裝配時沒有使用導(dǎo)向工裝,造成密封環(huán)與缸體擠壓變形或切邊,再者是活塞環(huán)運(yùn)輸、儲存中過程中有擠壓形成的缺陷,裝配前沒有進(jìn)行檢查及修理,導(dǎo)致安裝后活塞環(huán)不能自由彈起,造成運(yùn)行中加速磨損或斷裂。另一方面,活塞環(huán)、支撐環(huán)磨損后沒有及時更換,密封面在運(yùn)行中不能形成良好的密封,造成氣氣泄漏,長時間運(yùn)行,高壓高速氣流和脫落的顆粒對活塞環(huán)榫槽磨損嚴(yán)重[8]。

      對比上述出現(xiàn)磨損原因可發(fā)現(xiàn),除裝配誤差影響配件間磨損之外,運(yùn)行過程中產(chǎn)生的磨屑對配件也存在嚴(yán)重的磨粒磨損[9],另一種原因是缸體及活塞本身材料屬性所造成的,如材料硬度值相差較小或一致等,容易引起兩種材料間的黏著磨損,使配件失效。

      3.2 修復(fù)結(jié)果

      缸體內(nèi)壁在臥式鏜床車削歸圓,采用硬度較高的Co 基合金粉對缸體內(nèi)壁進(jìn)行激光熔覆修復(fù)后,以缸體兩端止扣面為基準(zhǔn),重新加工缸體和珩磨內(nèi)孔,珩磨后內(nèi)徑與出廠設(shè)計一致,公差小于0.02mm。缸體修復(fù)完成后,在臥式鏜床對定位止扣面進(jìn)行精加工,車削量為0.10mm,修復(fù)后止扣面與缸體垂直度誤差小于0.01mm。

      為了使缸體與活塞摩擦副接觸面硬度有所差異,且能夠達(dá)到對缸體與活塞保護(hù)的目的,對活塞采用硬度較缸體低的Ni 基合金材料。缸體和活塞修復(fù)參數(shù)見表2。

      所有榫槽寬度和表面光潔度符合設(shè)計要求。

      從表2 可以看出,選用Co 基合金與Ni 基合金,通過激光熔覆技術(shù)對缸體和活塞修復(fù)之后,其硬度較原材料均有所改變,缸體表面硬度明顯增加,活塞表面硬度有所減小,兩種材料達(dá)到了明顯的硬度差,且熔覆層與母材結(jié)合力較大,能夠達(dá)到較好的耐磨損性能。

      表2 缸體和活塞修復(fù)參數(shù)

      4 結(jié)論

      1)通過激光熔覆技術(shù),選用不同硬度的合金粉對壓縮機(jī)缸體及活塞表面進(jìn)行修復(fù),修復(fù)前后其表面硬度有了明顯改善,缸體表面硬度從HRC32-36增加到HRC45-50,活塞表面硬度從HRC32-36 降低到HRC22-26,通過二者硬度不同,使摩擦副間更好地配合;

      2)壓縮機(jī)缸體內(nèi)孔經(jīng)臥式鏜床珩磨后,內(nèi)徑尺寸與出廠設(shè)計尺寸一致,公差小于0.02mm。

      3)通過臥式鏜床對定位止扣面進(jìn)行精加工修復(fù)后,與缸體垂直度誤差小于0.01mm,完全達(dá)到安裝使用要求。

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