張富明,張學(xué)斌,胡 碩,楊洪凱,張秋生
(首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司,河北 唐山 063000)
隨著光伏及電力等行業(yè)的發(fā)展,熱鍍鋅產(chǎn)品越來(lái)越受到消費(fèi)者的青睞和認(rèn)可。某冷軋廠的連續(xù)熱鍍鋅產(chǎn)線,具有耐腐蝕性、高強(qiáng)度等一系列的優(yōu)點(diǎn)。但隨著市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展,客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求越來(lái)越高,制約某冷軋廠熱鍍鋅的主要缺陷之一鋅渣缺陷,為了解決的鋅渣缺陷問題,本文從其形成的機(jī)理,來(lái)分析產(chǎn)生鋅渣的原因,并進(jìn)一步采取改善措施,控制鋅渣的形成,提高帶鋼表面質(zhì)量。
在熱鍍鋅的生產(chǎn)過程中,鋅渣很容易吸附在帶鋼表面,從而造成鋅渣缺陷,嚴(yán)重影響帶鋼表面質(zhì)量[1],形貌如圖1所示。在某熱鍍鋅產(chǎn)線,由于鋅渣缺陷造成大量的降級(jí)品率。通過相關(guān)的研宄可以得知,熱鍍鋅渣的化學(xué)成分主要是鋅、鋁與鐵反應(yīng)生成的氧化物和金屬化合物。鋅渣缺陷主要是由于鋅灰鋅渣缺陷導(dǎo)致,鋅渣產(chǎn)生的機(jī)理本質(zhì)上是鐵原子與鋅、鋁反應(yīng)生成FeZn7和Fe2Al5Znx,其成分大部分是鐵,少部分是鐵鋅或鐵鋁化合物。
圖1 鋅渣缺陷形貌圖
鐵在鋅液中的飽和溶解度0.03%,當(dāng)鋅液中的鐵含量超過0.03%時(shí),鐵就會(huì)在鋅液中析出,鐵與鋅發(fā)生化學(xué)反應(yīng)生成FeZn7,懸浮在鋅液中或者沉入鍋底,帶鋼經(jīng)過鋅液時(shí),就會(huì)吸附在帶鋼表面上形成鋅渣[2]。
鋅液中鋁含量的多少也會(huì)影響鋅渣的產(chǎn)生量,當(dāng)鋁含量低于0.16%時(shí),鋅鍋中渣子會(huì)增多,伴隨著帶鋼液面的波動(dòng),鋅渣就會(huì)吸附在鍍鋅板的板面上形成鋅渣,鋁含量和鋅渣的生成量如表1所示[3]。
表1 鋅液中鋁含量和鋅渣的生成量關(guān)系
圖2 鐵的溶解度與鋁含量的關(guān)系
如圖2所示鐵的溶解度與鋁含量的關(guān)系,在常見的鋅液溫度450℃時(shí),鐵的溶解度隨著鋁含量的增加而下降。從理論上講,鋁含量高于0.135%時(shí),鐵在鋅液中的溶解度大幅度下降。根據(jù)生產(chǎn)的實(shí)際經(jīng)驗(yàn),鋁含量的含量必須要高于0.16%,在能減少鐵的溶解,這樣就會(huì)生成浮在鋅液表面的浮渣Fe2Al5Znx,表面的浮渣,通過制定撈渣規(guī)范可以減少浮渣。 如圖3所示為鋅渣的分布圖。
圖3 鋅渣分布圖
影響鋅渣形成的一個(gè)重要的原因就是鋅液溫度,一般熱鍍鋅的鋅液溫度控制在445℃~465℃,當(dāng)溫度過高時(shí),帶鋼表面的鐵原子會(huì)出現(xiàn)急劇融入鋅鍋,當(dāng)溫度達(dá)到500℃,鐵原子的損失消耗最大[4]。在保證鍍鋅表面質(zhì)量的前提下,盡量的降低鋅液的溫度,所以在生產(chǎn)的過程中,將鋅液的溫度控制在445℃~455℃。具體曲線如下圖4所示。
圖4 鋅液溫度與鐵原子損失量
鋅Zn熔點(diǎn)419℃,沸點(diǎn)907℃,鋅液在419℃-上907℃之間,那么隨著鋅液溫度的升高,鋅的蒸發(fā)量越大。為了防止鋅液持續(xù)蒸發(fā),產(chǎn)生鋅灰,某熱鍍鋅退火爐向爐鼻子通入加濕后的NHx氣體,來(lái)使水蒸氣與鋅發(fā)生反應(yīng),在爐鼻子液面形成一層薄薄的氧化膜,化學(xué)方程式如下,但是這層氧化膜也必須定時(shí)清除,防止表面生成大面積的鋅渣顆粒[5]。鋅蒸汽在液面上方懸浮在爐鼻子腔體內(nèi),隨著生成氧化鋅等顆粒,最后落在爐鼻子的內(nèi)壁上,同樣掉落到帶鋼上生產(chǎn)鋅渣。
所以有效的控制露點(diǎn)能夠一直爐鼻子液面和腔體中鋅灰鋅渣的生成,用于加濕的保護(hù)氣時(shí)NHx,在爐鼻子氣氛中含有一定量的H2,抑制住水蒸氣對(duì)鋼帶的氧化傾向,防止鋼帶表面發(fā)生二次氧化。
某熱鍍鋅產(chǎn)線鋅鍋加鋅采用自動(dòng)加鋅系統(tǒng),根據(jù)鋅鍋液位計(jì)檢測(cè)值,來(lái)保證恒定的加鋅速度。如果鋅鍋液位波動(dòng),會(huì)導(dǎo)致表面浮渣的流動(dòng)方向被改變,從而影響帶鋼表面質(zhì)量。
鋅灰泵是在熱鍍鋅生產(chǎn)過程中,是清除鋅渣的有效方法,并且在某冷軋廠的其他產(chǎn)線得到了很好的實(shí)踐應(yīng)用。鋅灰泵利用的是在離心力的作用下,將液體在出口處被葉輪甩出的原理,將鋅灰液通過爐鼻子內(nèi)的溢流槽抽到爐鼻子外。通過該原理,源源不斷的去除帶鋼周圍的漂浮浮渣顆粒,能減少帶鋼表面鋅渣缺陷,提高產(chǎn)品質(zhì)量。
針對(duì)某熱鍍鋅產(chǎn)線在生產(chǎn)過程中,產(chǎn)生大量的鋅渣缺陷,并且因該缺陷導(dǎo)致表面質(zhì)量不合格而停車,本文從產(chǎn)生原因入手,多措并舉、綜合整治,在以下方面進(jìn)行控制。
鋅渣的主要成分時(shí)鐵粉造成的,在直燃爐由于是明火加熱,對(duì)清洗的要求更高。清洗如果不干凈,就會(huì)在帶入鋅鍋中,生成鋅渣,污染鋅液。如果帶鋼表面的軋制油沒有清洗掉,在明火加熱階段會(huì)生成碳化物,侵入帶鋼表面,形成殘?zhí)?,在鍍鋅的過程中,形成鋅渣[6]。所以在生產(chǎn)必須保證清洗效果,必須投入磁性過濾器,把鐵粉分離出來(lái),并且每月清理一次磁過濾裝置[7]。另一方面為了保證清洗效果提高電解液溫度和堿液溫度至75℃~85℃,提高電導(dǎo)率60~70 ms/cm。如果發(fā)現(xiàn)清洗效果不好,可適當(dāng)提高溫度、堿液濃度。使得溶液中的油含量和鐵含量維持在一個(gè)較低的水平,保持其較高的活性。
在某冷軋熱鍍鋅爐箅子加濕系統(tǒng),在露點(diǎn)控制過程中,總是出現(xiàn)露點(diǎn)突變,浮動(dòng)范圍±10℃,難以穩(wěn)定控制。為了有效控制露點(diǎn)的穩(wěn)定性,通過優(yōu)化加濕系統(tǒng)的控制程序,對(duì)加濕系統(tǒng)管路進(jìn)行改造,使得露點(diǎn)能夠穩(wěn)定的控制在設(shè)定值±1℃。并且通過露點(diǎn)的摸索試驗(yàn),將露點(diǎn)控制-20℃至-40℃范圍內(nèi),爐鼻子腔體內(nèi)及液面的鋅渣鋅灰得到有效的控制。
在鋁含量高于0.16%時(shí),會(huì)產(chǎn)生大量的表面浮渣Fe2Al5Znx漂浮在鋅鍋液面上,需要制作鋅渣聚集區(qū),及時(shí)扒渣撈渣[8]。并且生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和表面質(zhì)量的經(jīng)驗(yàn),制定撈渣規(guī)范。設(shè)置鋅渣聚集區(qū)。用耐火材料制成矩形框,將鋅渣扒到框內(nèi)。
圖5 撈渣鋅渣聚集區(qū)
制定規(guī)范。每卷前后擺動(dòng)爐鼻子,定時(shí)用力敲擊爐鼻子下表面數(shù)下,每卷扒渣一次,每卷?yè)圃淮?,并且在扒渣和撈渣的過程中,實(shí)行“慢、穩(wěn)、準(zhǔn)”的方針,避免暴力扒渣,引起液面的波動(dòng),按此規(guī)定執(zhí)行,帶鋼表面的鋅渣得到了有效的控制。
由于鋅液的溫度太高會(huì)加劇鋅渣的形成,所示在生產(chǎn)中應(yīng)適當(dāng)降低鋅液溫度。由于熱鍍鋅產(chǎn)線,鋅液的成分不同于其他產(chǎn)線,所以在生產(chǎn)過程中,通過試驗(yàn)摸索,優(yōu)化鋅液溫度控制,控制合理的入鍋溫度,并且將鋅液溫度控制在設(shè)定值±1℃,帶鋼表面質(zhì)量有所改善。
由于Al與Zn相比,Al的活潑型更強(qiáng),在生產(chǎn)過程中會(huì)帶走更多的鋁,鍍到帶鋼表面。所以在生產(chǎn)過程中為了保證Al含量的穩(wěn)定,要及時(shí)加鋅錠。為控制鋅液中的鋅渣,根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),將鋁含量控制在最優(yōu)的范圍內(nèi),表面質(zhì)量浮渣減少。
某熱鍍鋅產(chǎn)線,鋅鍋液位計(jì)的檢測(cè)裝置,安裝在爐區(qū)的二層平臺(tái)上,由于設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn),平臺(tái)振動(dòng),導(dǎo)致液位檢測(cè)裝置振動(dòng),測(cè)量的液位上下波動(dòng)±4mm,會(huì)干擾自動(dòng)加鋅系統(tǒng)的控制,從而導(dǎo)致加鋅電葫蘆升降波動(dòng),從而引發(fā)鋅液液面的波動(dòng)。為了解決該問題,將液位檢測(cè)裝置移至地面,減少振動(dòng);制作液面檢測(cè)區(qū),防止加鋅錠速度不穩(wěn),液面波動(dòng),提高了檢測(cè)的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性,使液位檢測(cè)控制穩(wěn)定,從而保證自動(dòng)化加鋅的穩(wěn)定精確控制,解決了液面波動(dòng)問題。
某熱鍍鋅產(chǎn)線,由于在起初定位于低端產(chǎn)品。但隨著市場(chǎng)對(duì)表面質(zhì)量的要求不斷提高,帶鋼表面產(chǎn)生的鋅渣缺陷解決迫在眉睫。為了減少爐鼻子帶鋼附近的鋅渣,對(duì)爐鼻子C段進(jìn)行改造,在C段內(nèi)部加裝溢流槽和接灰渣槽,在外部安裝鋅灰泵,通過液位差,產(chǎn)生溢流,除去鋅灰鋅渣。鋅灰泵的安裝,可以大大減少帶鋼表面鋅渣的缺陷。
通過對(duì)某熱基鍍鋅產(chǎn)線鋅渣缺陷機(jī)理的研究,分析出生成該缺陷的影響因素。從影響因素作為切入點(diǎn),通過提高帶鋼表面清洗質(zhì)量、優(yōu)化爐鼻子加濕系統(tǒng)、摸索最優(yōu)露點(diǎn)、控制和穩(wěn)定鋅鍋溫度、穩(wěn)定鋅鍋液位、制定撈渣規(guī)范、對(duì)爐鼻子C段進(jìn)行改造,加裝排渣裝置等一系列的控制措施,使得帶鋼表面的鋅渣缺陷大大減少,提高了產(chǎn)品質(zhì)量。