雷光輝,李會武,杜 強,李文強
(吉林通鋼礦業(yè)有限責任公司,吉林 白山 134304)
此次研究的礦山共有兩個主要采區(qū)。目前該礦組已采至510 水平,根據(jù)生產(chǎn)實際狀況,提高采礦回采率,提升經(jīng)濟指標,510 水平以下分段高度由12m 增至15m,隨著回采高度的增加,部分回采工藝發(fā)生變化,巷道規(guī)格3.0*3.0m,切割天井平均高度約15m,通常布置在礦體上盤礦巖接觸帶位置,切割井的高程差增大,運用鑿巖機掘進時危險系數(shù)隨著高度增加會變大,切割成井效率也會變低?;谝陨峡紤],采用中深孔爆破技術(shù)研究和探討切割一次成井技術(shù)。
該礦組礦區(qū)位于龍崗復背斜古老褶皺基底上,由鞍山群變質(zhì)巖系組成。地層走向為北東或北東東向,傾向由區(qū)域的南東轉(zhuǎn)變?yōu)楸蔽飨?,傾角一般60°~80°。區(qū)內(nèi)經(jīng)受多次構(gòu)造運動,發(fā)育復雜的斷裂和線狀褶曲,以褶曲構(gòu)造為主,斷裂構(gòu)造次之。F104斷層沿該礦組1 號礦體底板出露,延伸400m,走向近東西,傾向南南西,傾角80°左右。破碎帶寬0.5m~3.0m,受多期構(gòu)造的影響,性質(zhì)比較復雜,總體是以張性為主的斷層。因斷層傾角比礦體陡向深部逐步遠離礦層,對礦體無大影響。
一次成井目的是提高采準工作回采效率兼顧安全性,因而提出該項目的研究與探討,主要目的如下:①使用Simba H1254 中深孔鑿巖臺車施工作業(yè),保證中深孔爆破高度15m 以上,提供足夠高度的回采自由面。②降低炸藥使用單耗、提升經(jīng)濟技術(shù)指標,降低和管控各類成本費用。③通過多次試驗,待一次切割成井試驗成功后在各礦企進一步推廣利用。④切割井的形成是回采作業(yè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié),切割井施工進度越快,越有利于備采礦量的形成,可以大幅度提高回采作業(yè)效率。
(1)作業(yè)方法的選擇。采用進口臺車Simba H1254 鑿巖深孔臺車作業(yè),設(shè)計截斷面1.5*1.5m,一次爆破成井。設(shè)計炮孔斷面包括6 個掏槽空孔提供補償空間、一個中心裝藥孔、六個輔助裝藥孔。中間分段裝藥孔如圖1。
圖1 分段爆破裝藥孔設(shè)計圖
施工中確保施工精度準確,保證孔與孔之間距離按設(shè)計要求施工作業(yè)。保證填塞藥的質(zhì)量,提高炮孔裝藥的密度。為了保證爆破質(zhì)量,杜絕拒爆現(xiàn)象的發(fā)生,每個裝藥孔內(nèi)需要裝填兩發(fā)同廠家、同批號、同段位非電雷管,一發(fā)放置孔底、另一發(fā)放置靠近孔底的位置,孔口留有0.3m~0.5m 的距離用于炮泥填塞,有利于爆破效果的提升。結(jié)合以上要素的相關(guān)要求,進而保證良好爆破效果。
(2)起爆順序。六個掏槽空孔提供補償作業(yè)空間,作為爆破自由面;七個分段裝藥孔作為掏槽眼,其上下分層起爆,先起爆下部,后起爆上部的(見圖1),爆破切割井規(guī)格1.5m×1.5m,在切割井周邊施工7 個擴井孔,爆破采用對角式分段爆破,孔號即為起爆順序,本次沒有進行一次爆破,待回采落礦時進行爆破,其中天井中心裝藥孔與掏槽空孔之間間距0.40m,6 個掏槽空孔之間間距0.35m,天井中心孔到4#、5#、6#、7#裝藥孔距離為1.06m,天井中心孔到2#、3#孔距離為0.94m,1——7#裝藥孔分別使用18m 毫秒延期非電雷管進行爆破,分段的段位分別是:
表1 1—7#裝藥孔分段的段位
(3)炸藥的選擇及填塞方式。使用乳化粒狀銨油炸藥,配比為1:3,現(xiàn)場按配比混合后使用BQF-100 Ⅱ型裝藥器進行人工裝藥。
(4)利用中深孔爆破一次切割成井的原理。根據(jù)中深孔爆破的基礎(chǔ)知識概念,發(fā)生爆破時,產(chǎn)生的爆炸力是向著自由面方向,每個裝藥的炮眼由于兩側(cè)沒有補償空間,因而孔底一部分作用力是向上作用,空口眼的一部分作用力是向下作用,中間部分會向著改變孔徑后的空口方向作用,通過形成的剪切力,確??着c孔之間擊穿,形成龜裂面。依次類推,通過形成不大的裂隙,創(chuàng)造自由面。
該方案的實施主要體現(xiàn)在深孔施工精度和爆破網(wǎng)絡(luò)兩個方面:
(1)工程軟件標定工作。工程技術(shù)人員應(yīng)用3DMine 礦山工程軟件,將設(shè)計的切割井尺寸/規(guī)格及孔位圖形,展現(xiàn)在所需施工巷道的平面圖上(要求該井位圍巖性質(zhì)良好),使用該功能軟件將每個炮孔的圖形坐標點位數(shù)據(jù)進行讀取和記錄,并將記錄的點位數(shù)據(jù)輸入到拓普康620N全站儀內(nèi),用以進行標定做準備工作。
(2)通過現(xiàn)場實際測量。對現(xiàn)場需要施工切割井的位置標高進行實際測量,通過上下中段對照最終確定切井施工高度。對需要標定的切割巷道及川脈巷道進行重新測量成圖,并增加測設(shè)兩個坐標點用以滿足后方交會功能點放樣需要。
(3)利用數(shù)據(jù)對炮孔放樣。利用所載有數(shù)據(jù)的最新型拓普康620N 全站儀,采用后方交會技術(shù)對點位坐標進行實地放樣。在現(xiàn)場施測過程中,首先在放樣井位2m 范圍內(nèi),架設(shè)全站儀便于觀測孔位進行設(shè)站,其次將儀器進入后方交會界面,對前期設(shè)定的兩已知坐標點分別進行觀測并測存。設(shè)站結(jié)束后應(yīng)用“點放樣功能”在記錄表內(nèi)提取切割井中心孔位坐標,對該孔位進行放樣,并打開全站儀的“紅外線指向儀”,旋轉(zhuǎn)全站儀當顯示屏指向距離為“0”時,紅外線最終定格在巷道頂板。確定好切割井中心位子后與原設(shè)計在巷道實際位子進行檢核,確認無誤再逐個把其它設(shè)計炮孔位子投放至巷道頂板,炮孔現(xiàn)場放樣工作完成。
(4)嚴格按照導向桿檔位施工。所有炮孔必須使用導向桿施工;一檔開門,二檔鉆進,禁止使用三四檔,每根桿鉆進時間控制在3 分鐘,鉆進速度越慢,越有利于炮孔的垂直度達到爆破設(shè)計要求。開孔前調(diào)整出桿方向,保證臺車釬桿90 度垂直(監(jiān)控前后左右);其次由臺車維修電工,將4 檔水流量標準,調(diào)節(jié)至2 檔進行操作使用,可增大出水量沖刷孔底巖石粉末,確保鉆進順暢。
(5)確認孔直徑及施工角度。1、2、3、4、5、6、7(7 個孔)直徑76mm;E、C、A、B、D、F(6 個孔)直徑分別是:76mm——115mm——159mm;其中6 個空心孔施工時要比裝藥孔超深0.5m~1m;每施工一個孔,必須觀測其垂直度,避免炮孔跑偏影響爆破效果。
原切井實地放樣時,只針對切井中心現(xiàn)場放樣,嚴格按照井筒中心向上進行施工,技術(shù)含量較低,施工精度不達標。結(jié)合1254 臺車安裝定向?qū)驐U進行上向孔施工,確保垂直度及孔徑達到爆破設(shè)計要求。針對炮孔的施工,分別采用76mm 的釬頭對每個炮孔進行鉆進;待鉆孔結(jié)束后,將76mm 的釬頭更換成115mm 的釬頭,在孔徑為76mm 的空孔基礎(chǔ)上,將其擴大成115mm 的孔徑完成第一次擴孔;最后再一次將115mm 的釬頭更換成159mm 的釬頭,對自由面空心孔進行159 直徑的第2 次擴孔。
表2 切割井施工參數(shù)
(1)降低施工作業(yè)成本。YPS-45 鑿巖機施工切割井150 元/立方米;利用Simba H1254 中深孔鑿巖臺車一次爆破切割成井成本70 元/立方米,創(chuàng)效80 元/立方米。
(2)施工作業(yè)工序不復雜。原始切割井施工工序復雜,測量專業(yè)技術(shù)人員全程跟蹤,每掘支2m 時不斷向上搭建平臺,需多次進行爆破出渣工作,一次切割成井僅需中孔鑿巖、裝藥工序工藝、爆破關(guān)聯(lián)三道工序工作,在減少作業(yè)流程同時施工作業(yè)的復雜程度、勞動強度都大大降低,為安全施工作業(yè)提供了有力保障。
(3)施工的工時短。原施工方式完成一條切割井需7天,通過一次爆破形成切割井利用2天時間施工結(jié)束,時間上縮短了一倍多,大大提高了作業(yè)效率,為回采作業(yè)提供有力條件。
結(jié)合礦山自身的現(xiàn)狀,通過一次爆破方法,使得切割井施工作業(yè)得到優(yōu)化,從施工的強度、安全性、成本等方面都有了顯著的改善,于此同時產(chǎn)生了較好的經(jīng)濟效益。該方法在礦企內(nèi)會進一步推廣,為在更大的分段爆破采礦中得到更多的啟迪與拓展。