邵興隆,許國明
(四川省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局四0 二地質(zhì)隊,四川成都 611730)
果(金)鉆探項目位于加丹加銅鈷礦帶上,該帶橫跨剛果(金)和贊比亞,是地球上已知的最大的層狀銅鈷礦帶。區(qū)內(nèi)地層主要為羅安群(R),恩古巴群(Ng)和昆代隆古群(Ku)[1],其中羅安群礦山組(R2)地層是區(qū)域內(nèi)的主要含礦地層,也是本次鉆探的主要對象。加丹加超群地層沉積在克拉通內(nèi)裂谷或近岸海洋支流中[2-3],這些地層在盧菲利安造山運動期間[2]發(fā)生強烈變形、破碎,導(dǎo)致該區(qū)的巖石風(fēng)化和破碎程度普遍較高,不利于鉆孔的施工。
鉆孔采用Φ95mm繩索取心鉆具鉆進(jìn)至320m-328m時遇見羅安群礦山組(R2)含礦段,該段以白云質(zhì)粉砂巖、頁巖、破碎帶為主,巖心風(fēng)化和破碎程度高,取心難,漏失、掉塊、垮孔、縮進(jìn)、抱鉆等孔內(nèi)事故頻發(fā)。由于前期采用頂漏鉆進(jìn)工藝,沖洗液性能不穩(wěn)定,導(dǎo)致鉆孔發(fā)生坍塌并引發(fā)卡鉆等孔內(nèi)復(fù)雜情況。為了保證后續(xù)安全鉆進(jìn),鉆探人員采用傳統(tǒng)的水泥配方封堵含礦段,結(jié)果是水泥凝固效果差,難以滿足水泥封孔的強度要求,且水泥侯凝時間達(dá)7天,嚴(yán)重影響了工程進(jìn)度且成本高昂。因此,為了進(jìn)一步改進(jìn)泥漿工藝,提高成孔率,項目組決定采用某研究所的新型納米水泥護(hù)壁堵漏材料進(jìn)行護(hù)壁堵漏。
(1)通過野外現(xiàn)場應(yīng)用,檢驗新型納米復(fù)合水泥漿液體系性能,重點驗證在鉆探實際條件下漿液的流動特性與凝固特性,同時對應(yīng)用效果分析,進(jìn)一步完善和優(yōu)化漿液體系配方。
(2)獲得成功應(yīng)用后在項目組中的其他鉆孔中進(jìn)行推廣。
(1)水泥漿配方與小樣試驗
由于各個地區(qū)的實際孔內(nèi)情況及現(xiàn)場條件不盡相同,新型納米水泥護(hù)壁堵漏材料在應(yīng)用前必須進(jìn)行小樣試驗以確保水泥漿液的快速凝固但又不造成孔內(nèi)安全事故。根據(jù)鉆孔實際條件和小樣試驗情況,確定本次水泥漿基本配方見表1。其常溫條件下主要性能:可泵期為35分鐘,初凝時間45分鐘,終凝時間53分鐘,初終凝間隔11分鐘。
表1 現(xiàn)場試驗水泥漿液優(yōu)化配方
(2)注水泥關(guān)鍵參數(shù)設(shè)計
為了確保應(yīng)用效果,項目人員對水泥漿量、替漿量、可泵期等參數(shù)進(jìn)行了設(shè)計,具體如下:
①水泥漿量:本次試驗擬封固孔段為316m~328m,需封固長度為12m,理論容積為0.07m3,水灰比為0.6,水泥干粉重量為86kg,用水量為52kg。
②替漿量:為了保證絕大部分水泥能夠充填該孔段,鉆桿內(nèi)預(yù)留水泥塞高度為28m(約為0.08m3),則替漿量為V=0.0785×(328-28)×0.062=1.46m3,考慮地面管線等因素,實際替漿量為1.50m3。
③水泥漿性能:為了避免水泥漿在孔底因初凝時間過長導(dǎo)致水泥漿被地下水稀釋,需盡量使得水泥漿快速凝固,同時適當(dāng)提高水泥漿的韌性。因此,根據(jù)水泥漿及替漿量總計約為1.50m,泥漿泵采用慢I檔泵送(泵量為160L/分鐘)水泥漿及替漿,理論總時間為9分鐘,綜合考慮水泥漿可泵期時間設(shè)計為30~40分鐘,初凝時間為40~60分鐘,且初凝后迅速終凝,初終凝間隔不大于20分鐘。
(1)施工前準(zhǔn)備工作
由于注水泥施工是一項較為危險的施工措施,一旦在注水泥過程中發(fā)生意外,極易造成鉆桿被凝固在孔內(nèi)而造成嚴(yán)重孔內(nèi)事故,甚至報廢鉆孔,因此,在注水泥前必須做好各項準(zhǔn)備工作,主要包括孔內(nèi)工作和地面工作,孔內(nèi)工作是指下入鉆桿至孔底而后上提50cm開泵循環(huán)至注水泥階段,確保孔內(nèi)循環(huán)暢通;地面工作主要指對地面各項設(shè)備的檢查,尤其是泥漿泵活塞、缸套的檢查,確保泥漿泵在注水泥過程中能正常工作;另外還必須對注水泥過程中人員的組織分工,避免發(fā)生緊急情況時慌亂。
(2)配漿水與材料準(zhǔn)備
按照設(shè)計要求,現(xiàn)場采用1個機械攪拌桶,取52kg清水,并稱量好外加劑后分別加入至攪拌桶,攪拌均勻待用;同時準(zhǔn)確量取1.50m3的替漿水,放入替漿圓桶中,放入前記錄好替漿圓桶的液面高度。
(3)注入水泥漿和替漿水
①分別向含有外加劑的配漿水中加入水泥和纖維材料,并迅速攪拌均勻,確保無水泥結(jié)塊,將攪拌好的水泥漿注入孔內(nèi)。
②待水泥漿液全部注入孔內(nèi)后,迅速注入替漿水,尤其注意替漿量的控制,替漿池液面下降至初始刻度時立即停泵,在替漿過程中注意泵壓變化情況。替漿完畢后立即提鉆,其中前30m提鉆速度盡量放緩,避免產(chǎn)生抽吸作用影響水泥漿凝固。
候凝時間36小時后,下鉆至305m即鉆遇具有一定強度的水泥塞,一直鉆進(jìn)至328m均為水泥塞,其305m~310m強度相對較低,310m~328m強度較高。
從本次應(yīng)用效果來看,通過控制水泥漿的可泵期和初終凝時間,極大避免了水泥漿被地下水稀釋的風(fēng)險,水泥漿凝固情況較好;通過對取出的水泥心進(jìn)行強度測試,其3d抗壓強度達(dá)18MPa,完全滿足水泥護(hù)壁堵漏要求。同時,由于水泥漿中加入了纖維材料,大大提高了水泥固結(jié)體的韌性和膠結(jié)性,對取出的水泥心敲碎,但因含纖維材料碎而不散,呈“藕斷絲連”狀態(tài),展現(xiàn)了良好的韌性。
綜上,本次新型納米水泥護(hù)壁堵漏材料的應(yīng)用取得了成功。與常規(guī)水泥封孔相比候凝時間由之前的7天縮短至36小時,大大提高了工程進(jìn)度,降低了勘探成本。此外,水泥固結(jié)強度大大提高,充分展現(xiàn)了納米復(fù)合水泥漿液的優(yōu)異特性,該材料可以在今后的鉆探施工中進(jìn)行推廣。