石晉松,張永朝,趙 政
(山西亞美大寧能源有限公司,山西 晉城 048114)
煤礦輔助運輸主要包括材料、設備、人員和矸石等的運輸。輔助運輸系統(tǒng)做為煤礦主要安全生產(chǎn)系統(tǒng)之一,直接影響生產(chǎn)效率及安全。提高輔助運輸系統(tǒng)的能力具有十分重要的意義。結合大寧煤礦輔助提升運輸系統(tǒng)現(xiàn)狀,對輔助提升運輸能力不能滿足正常生產(chǎn)需要的問題進入深入分析,通過優(yōu)化提升系統(tǒng)、改進井下物料運輸系統(tǒng)、加強管理等方式,提高了工作效率,解決了能力不足的問題。
大寧煤礦地面車場采用鏟車、人工裝運,擺渡車轉換空重車;井筒采用絞車提放材料車、平板車;井底車場采用25 kW 調(diào)度絞車轉運,吊裝站卸料;采用無軌膠輪車實現(xiàn)井底車場到工作地點的設備、材料運輸。兌運流程為地面車場—井筒—井底車場—各用料點。
空車(鏟車、人工裝運) —井口(擺渡車) —井筒。地面車場局部現(xiàn)狀如圖1 所示。
西 1 南 4 段 (JK-4×2.7P 大絞車轉換 25 kW絞車運輸) —西3 南4 段(行吊站卸料)。井底車場現(xiàn)狀及平面圖如圖2 所示。
圖1 地面車場局部現(xiàn)狀Fig.1 Local status of ground depot
圖2 井底車場現(xiàn)狀及平面圖Fig.2 Current situation and plane of bottom shaft depot
卸料點(西3 南4 行吊站、西2(南 4- 南5)段人工卸料點) —運輸線路(無軌膠輪車) —工作面。無軌膠輪車運輸路線如圖3 所示。
圖3 無軌膠輪車運輸路線Fig.3 Trackless rubber wheeler transportation route
(1) 井口擺渡車進行轉換用時5 min,井底人工轉動調(diào)車轉盤用時13 min,因物料規(guī)格、材質(zhì)及數(shù)量不統(tǒng)一,井上下物料裝卸費工費時。
(2) 下放、上提車輛及大型設備時,在井底車場彎道處用JD-1.6 型25 kW 調(diào)度絞車牽引重車,人工拖繩、摘掛鉤耗時較長。
(3) 若轉換重、空車,需在西2 南4 調(diào)車轉盤處摘掛繩作業(yè)2 次,延誤時間。
(1) 兌料車從吊裝站到達西70 巷重載平均用時35~40 min,卸貨時間10 min,空車返至吊裝站按25 min 計算,單車一趟至少需要60 min。
(2) 使用FBL-10 鏟車兌運材料,單趟均用時90 min 以上,時間更長。
(3) 井下運輸路線坑洼不平,隨著井下運輸線路的延伸,從井底向各區(qū)域兌運材料往返一次的時間逐步延長。
(1) 由于井下多處工作需鏟車配合完成,導致運料車輛數(shù)量不足,無法及時將下兌物料運至使用地點。
(2) 部分車輛服務年限長、車況差、故障率高,導致運料時間長。
(3) 配件質(zhì)量差、周期長,故障車輛無法及時維修,影響兌運材料。
4.1.1 優(yōu)化提升系統(tǒng)
(1) 經(jīng)技術分析并與廠家溝通協(xié)調(diào),在確保安全的前提下,調(diào)高絞車運行速度,縮短單趟兌運時間。
(2) 井口加裝1 臺擺渡車,與現(xiàn)有擺渡車配合使用,節(jié)約倒車時間,實現(xiàn)井口重、空車快速轉換。
(3) 取消井底車場彎道處JD-1.6 型25 kW 調(diào)度絞車,減少人工摘、掛繩環(huán)節(jié),單滾筒提升機直接提放車輛至吊裝站或調(diào)車轉盤。增加絞車運行程序,根據(jù)卸車點位置不同分別設置西3 南4 吊裝站和西2 南4 轉盤,絞車司機根據(jù)需要,將定位開關旋轉至相應位置。
井底車場彎道處25 kW 絞車取消前、后用時對比見表1。
表1 井底車場彎道處25 kW 絞車取消前、后對比Table 1 Comparison before and after cancellation of 25 kW winch at the bend of the shaft yard
(4) 井筒平巷至拐彎處加裝地輥和擺繩器,保護提升鋼絲繩,減小鋼絲繩與地面的摩擦阻力。地輥等組件安裝效果如圖4 所示。
圖4 地輥等組件安裝效果Fig.4 Installation effect of components such as ground rollers
(5) 升級井底西2 南4 調(diào)車轉盤為電動式,自動旋轉,鏟車配合牽引材料車,提高效率。
(6) 南 5 (西 1 至西 3) 段,安裝一部 5 噸行吊,增加一個卸料點,完成除大型設備外的物料裝卸及轉運工作。
4.1.2 增設井底車場物料存放區(qū)
新增井底車場物料存放區(qū),形成二級庫房,分類堆放,加大井下存料緩沖空間,提高車輛利用率,減少等待時間,如圖5 所示。
4.1.3 改進井下物料運輸系統(tǒng)
(1) 新增4 輛兌料車,加上原有的3 輛,共計7 輛兌料車負責物料兌運工作。
(2) 采購大型設備平板運輸車,負責大型設備整體兌運工作,減少占用運輸路線影響時間。
圖5 井底車場物料存放區(qū)Fig.5 Material storage area of shaft yard
(1) 實行機械化裝卸、兌運作業(yè),減少二次人工裝卸工作量,提高工作效率。
(2) 物料兌運實施階梯式單價,形成有效激勵機制,調(diào)動工人積極性。
(3) 物料兌運統(tǒng)一管理,實施統(tǒng)籌規(guī)劃,以周為單位有計劃兌運物料。
(4) 加強道路維修和養(yǎng)護力度,減少車輛運輸時間,提高運輸效率。
(5) 地面絞車房至井底車場區(qū)域加裝實時監(jiān)控通訊系統(tǒng),無軌膠輪車加裝定位系統(tǒng)和實時通訊系統(tǒng),實現(xiàn)車輛定位及調(diào)度功能。
大寧煤礦通過改進提升絞車運行速度、增設配套設備和提升管理等方面的改進,常規(guī)物料的兌運由每班最多12 車提升至每班14~16 車(大容量材料車),提高了單班兌運量,滿足了后期正常生產(chǎn)用料和標準化礦井輔助工程用料要求。