武志峰,張恩光
(河南龍宇煤化工有限公司,河南 永城 453800)
破渣機(jī)作為氣化爐的關(guān)鍵設(shè)備,其運(yùn)行好壞關(guān)乎裝置的長周期運(yùn)行。越來越多的煤氣化裝置因破渣機(jī)的運(yùn)行出現(xiàn)問題而被迫停車,造成較大的經(jīng)濟(jì)損失?,F(xiàn)結(jié)合河南龍宇煤化工有限公司(以下簡稱龍宇煤化工)破渣機(jī)的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),對(duì)常見故障及問題進(jìn)行分析總結(jié)。
Shell渣處理系統(tǒng)包括冷卻、造粒和排放三個(gè)過程。氣化爐容器的底部安裝有“水浴”(渣池V-1401),位于渣池上部的噴淋環(huán)為氣化爐連續(xù)提供噴淋水,噴淋環(huán)的安裝是為了提供浸濕飛灰和夾雜進(jìn)渣池空間的未被氣化的煤粉。當(dāng)液態(tài)渣進(jìn)入渣池時(shí),被固化并分散成顆粒。在渣到收集罐的途中,大的渣塊通過破渣機(jī)X-1401進(jìn)行粉碎。渣池循環(huán)泵P-1401從V-1401中取液,打到渣池噴淋環(huán),這樣可使水形成一個(gè)從上至下的循環(huán),迫使渣排入渣收集器V-1402。排渣罐V-1403與渣收集器V-1402隔離泄壓,當(dāng)泄到常壓后,V-1403內(nèi)的渣排入渣脫水槽T-1401,由撈渣機(jī)X-1402送上渣皮帶,而后渣鎖斗V-1403通過低壓循環(huán)水進(jìn)行補(bǔ)水后由高壓氮?dú)鈱?duì)其充壓,當(dāng)V-1402與V-1403壓差低時(shí),打開聯(lián)通閥進(jìn)行收渣,重復(fù)操作形成一個(gè)完整的排渣循環(huán)[1]。
造成堵渣的原因主要有以下幾種:①氣化爐操作溫度偏低或者更換煤種后調(diào)整不及時(shí),造成積渣;②激冷水流量偏低,水幕成型不好,熔融的渣激冷后產(chǎn)生的蒸汽進(jìn)入渣口處,導(dǎo)致大塊渣未能及時(shí)破碎,造成破渣機(jī)處堵渣;③運(yùn)行周期長,破渣機(jī)內(nèi)部件損壞未被及時(shí)發(fā)現(xiàn),引起故障停車,造成堵渣;④通過對(duì)大渣塊取樣分析,灰熔點(diǎn)偏高40℃,爐膛內(nèi)燃燒不充分,渣流動(dòng)性減弱,造成氣化爐出現(xiàn)垮渣、堵渣情況;⑤氣化爐內(nèi)部燒嘴罩或膜式水冷壁存在泄漏,造成積渣情況的發(fā)生。
破渣機(jī)停運(yùn)后將影響氣化爐系統(tǒng)的正常排渣,進(jìn)而迫使氣化爐因堵渣跳車,所以,破渣機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行必須引起足夠的重視。
Shell氣化爐的積渣現(xiàn)象可能發(fā)生在破渣機(jī)X-1401、V-1402和V-1403處。
X-1401堵渣時(shí),可通過手動(dòng)操作將破渣機(jī)反轉(zhuǎn)來解決。如出現(xiàn)渣塊堵塞致X1401跳車時(shí),現(xiàn)場全關(guān)滑板閥,在空載位置啟動(dòng),待破渣機(jī)啟動(dòng)后,滑板閥開至10%進(jìn)行加載,開20%、30%、50%進(jìn)行加載,直至破渣機(jī)能夠正常運(yùn)行。
V-1402錐底堵渣時(shí),用高壓補(bǔ)充水對(duì)V-1403充壓(高于氣化爐壓力0.5~0.8MPa),對(duì)錐底進(jìn)行反沖排堵,在排堵過程中密切注意V-1401液位的變化。
V-1403錐底堵渣時(shí),現(xiàn)場開14XV0014旁路閥,對(duì)V-1403錐底進(jìn)行反沖,或關(guān)小14FV0004,并關(guān)14XV0013、開14XV0014,對(duì)V-1403錐底進(jìn)行反沖。
(1)原破渣機(jī)液壓動(dòng)力裝置只安裝1臺(tái)油泵,一旦油泵出現(xiàn)問題,必將造成破渣機(jī)停運(yùn)。通過技改增加1臺(tái)備用油泵,兩泵并聯(lián)安裝,進(jìn)出口安裝球閥,電源增加轉(zhuǎn)換開關(guān),3min內(nèi)就可以倒泵運(yùn)行,提高了破渣機(jī)的運(yùn)行穩(wěn)定性。
(2)破渣機(jī)是氣化關(guān)鍵設(shè)備,特別是在氣化爐運(yùn)行不穩(wěn)定、有大渣塊產(chǎn)生時(shí),會(huì)造成破渣機(jī)跳車。出現(xiàn)這種情況后,需要人工手動(dòng)改變供油方向來改變破渣機(jī)的轉(zhuǎn)向,操作繁瑣,耗時(shí)較長,嚴(yán)重影響氣化爐的穩(wěn)定運(yùn)行。經(jīng)技改后,增加了破渣機(jī)供油換向開關(guān),在破渣機(jī)跳車后能夠及時(shí)改變供油方向,從而保障破渣機(jī)能夠在第一時(shí)間恢復(fù)運(yùn)行,避免因破渣機(jī)不啟動(dòng)而造成氣化爐被迫停車事故的發(fā)生,提升了裝置的穩(wěn)定運(yùn)行率。
(3)因破渣機(jī)油壓高報(bào)達(dá)到16MPa后,系統(tǒng)邏輯會(huì)將破渣機(jī)滑板閥全開,之后大渣塊從破渣機(jī)處落下,導(dǎo)致V-1402底部堵塞,逼迫氣化爐降低負(fù)荷。將系統(tǒng)破渣機(jī)邏輯進(jìn)行修改,待油壓高達(dá)16MPa后,破渣機(jī)雖跳車,但滑板閥保持原位。防止破渣機(jī)上方的大渣塊掉入V-1402底部,堵塞管道,造成二次事故。
(4)近期停車檢查時(shí),發(fā)現(xiàn)破渣機(jī)動(dòng)齒由于腐蝕、磨損嚴(yán)重,已有一組動(dòng)齒脫落,其余動(dòng)齒在兩半結(jié)合面處的連接螺栓磨損嚴(yán)重,部分已脫落。針對(duì)此情況,龍宇煤化工對(duì)其采取焊接加固的方法,以增加破渣機(jī)動(dòng)齒的剛性,保障了氣化爐的長周期運(yùn)行。
(1)破渣機(jī)運(yùn)行情況需加強(qiáng)關(guān)注,滑板閥的開度正常保持在30%左右,嚴(yán)禁低于30%運(yùn)行。中控密切關(guān)注好破渣機(jī)油壓變化,若油壓持續(xù)波動(dòng)時(shí),及時(shí)聯(lián)系現(xiàn)場人員,將破渣機(jī)滑板閥開度適當(dāng)調(diào)大5%并反轉(zhuǎn),反轉(zhuǎn)啟動(dòng)1min后,正轉(zhuǎn)啟動(dòng),若破渣機(jī)油壓仍較高,再次反轉(zhuǎn)啟動(dòng)。破渣機(jī)正轉(zhuǎn)啟動(dòng)時(shí),滑板閥的開度保持在30%。
(2)嚴(yán)格控制氣化爐的操作溫度,避免出現(xiàn)大幅波動(dòng),盡量避免渣塊產(chǎn)生。重點(diǎn)監(jiān)控13DI0040、13FY0047、落渣管溫度、固含量、手動(dòng)分析的二氧化碳含量、渣池液位等參數(shù)變化,參數(shù)出現(xiàn)異常時(shí),及時(shí)匯報(bào)。
(3)每次排渣注意觀察X-1402電流變化趨勢,現(xiàn)場人員觀察渣量情況,如有問題,及時(shí)反饋。排渣時(shí)控制室注意觀察14PDI0020值的變化情況,如果14PDI0020在系統(tǒng)連通時(shí)壓差不降或者為正壓差,則對(duì)V-1402進(jìn)行排堵。
(4)檢查14FI0004流量是否正常(10Nm3/h),當(dāng)14XV0013關(guān)閉、14XV0014打開時(shí),14FI0004流量低,則在V-1403開始充水時(shí)打開14XV0014,對(duì)此管道進(jìn)行清堵。出現(xiàn)堵渣1h內(nèi)未處理結(jié)束,及時(shí)匯報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和調(diào)度,做好氣化爐降負(fù)荷停車準(zhǔn)備。
引起氣化爐破渣機(jī)跳車的原因是多方面的,首先應(yīng)加強(qiáng)操作工的技能培訓(xùn),了解破渣機(jī)跳車帶來的危害。生產(chǎn)過程中加強(qiáng)設(shè)備的巡檢,提高對(duì)煤種變化、灰熔點(diǎn)變化、爐溫波動(dòng)的關(guān)注度,加強(qiáng)渣層厚度變化的監(jiān)控,做到提早預(yù)防,做出正確判斷,采取有效措施保證氣化爐平穩(wěn)運(yùn)行。做到煤質(zhì)來源穩(wěn)定,順利排渣是不難做到的,隨著技術(shù)人員不斷總結(jié)正反兩方面操作經(jīng)驗(yàn),Shell煤氣化長周期、穩(wěn)定運(yùn)行的目標(biāo)一定能夠?qū)崿F(xiàn)。