武可庚,翟美麗
(1.太原鐵路機械學(xué)校,山西 太原 030006;2.北京師范大學(xué)附屬中學(xué),北京 100052)
VFD依靠其內(nèi)部絕緣柵雙極型晶體管的開斷來調(diào)整輸出電源的電壓頻率,為電機的實際工作提供其不同需求下的電壓。因VFD節(jié)能調(diào)速、智能控制、軟啟動等功能特性,使其在各個領(lǐng)域內(nèi)被廣泛的應(yīng)用,如:風(fēng)機,水泵負載、自動化系統(tǒng)、傳送,起重,機床等機械設(shè)備控制以及電機軟啟動等。VFD是電力系統(tǒng)中重要的電子設(shè)備,VFD運行的穩(wěn)定性,是電力工業(yè)設(shè)備甚至整個工業(yè)系統(tǒng)正常運行的重要保障,一旦VFD發(fā)生過壓故障,不僅會降低VFD的使用壽命,甚至?xí)绊懙絍FD使用人員的生命安全。因此,快速有效地排除VFD的過壓故障是VFD使用工作中至關(guān)重要的內(nèi)容[1-3]。
VFD利用變頻技術(shù)與微電子技術(shù),改變電機電源工作的頻率,繼而控制電機。在電力系統(tǒng)中,常用的VFD包括交-交變頻和交-直-交變頻。其中交-直-交變頻又被成為矢量控制變頻,是最常用的變頻器(如未作特殊說明,本文相關(guān)論述皆為交-直-交變頻)。VFD變頻調(diào)速技術(shù)是一種綜合性技術(shù),包含計算機技術(shù)、控制技術(shù)等。VFD的電路構(gòu)成主要包括主電路和控制電路[4]。
1.1.1 整流電路
整流電路是指將工頻交流電能轉(zhuǎn)化為直流電能的電路。按照組成器件和控制能力,整流電路可分為不可控整流電路、半控整流電路以及全控整流電路。其中不可控整流電路由不可控功率二極管組成,其直流整流電壓和交流電源電壓值之比固定不變;半控整流電路由可控開關(guān)和二極管回合組成,負載電源極性不能改變,但電壓平均值可以調(diào)節(jié);全控整流電路的整流器件為可控開關(guān)器件,其輸出的直流電壓平均值、極性可以通過控制元件的導(dǎo)通狀況調(diào)節(jié),功率既可以由電源向負載傳送,也可以由負載反饋給電源[5-6]。
1.1.2 中間直流濾波電路
中間直流濾波電路由兩組電容器組串聯(lián)而成,其中,電容器組由多個電器并聯(lián)組成。兩個電容器各并聯(lián)一個均壓電阻,以保證電容器的電容電壓相等。中間直流濾波電路通過限流電阻與整流電路相連,限流電阻的作用為保證輸入電流的持續(xù)性、提高變頻器的功率因數(shù)[7]。
1.1.3 逆變電路
逆變電路的功能是將直流電能轉(zhuǎn)換為電壓、頻率可調(diào)的交流電能。
變頻器的控制電路的功能在于對逆變電路脈沖控制、變頻器運行控制及各種保護等功能。
從變頻器的基本結(jié)構(gòu)可知,三相交流電首先通過二極管不控整流橋得到脈動直流電,再經(jīng)電解電容濾波穩(wěn)壓,最后經(jīng)無源逆變輸出電壓、頻率可調(diào)的交流電給電動機供電[8]。
某鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)采用XX品牌交-直-交電壓源型中壓變頻器。在生產(chǎn)過程中,出現(xiàn)主傳動變頻器跳電的現(xiàn)象。變頻器第一次故障報警代碼為F5206(即直流電壓低),電氣人員在檢查高壓系統(tǒng)后未發(fā)現(xiàn)有異?,F(xiàn)象,操作員隨即恢復(fù)送電。隨后,變頻器二次跳電,故障代碼與第一次相同,其他故障代碼顯示為過流故障,主要表現(xiàn)為系統(tǒng)中出現(xiàn)大量電流波動。經(jīng)第二次調(diào)整后,再一次出現(xiàn)類似故障,此次故障顯示為系統(tǒng)電壓過高。綜合分析此變頻器的三次故障,在第一次故障中,直流母線電壓由4800V瞬間變?yōu)?V。正常情況下,直流母線電壓降低需要經(jīng)歷一個過程。直流母線電壓瞬間為0,則表示巨大的瞬時電能被直流回路消耗,觸發(fā)變頻器過壓保護,造成直流電壓低故障。在觸發(fā)過壓保護后,變頻器不允許系統(tǒng)立刻恢復(fù)送電,需給元器件一個恢復(fù)的時間,由于操作人員在元器件未完全恢復(fù)時就進行了復(fù)位,造成第二次跳電故障。第三次故障的發(fā)生則反映了故障的源頭,即電網(wǎng)電壓偏高導(dǎo)致變頻器直流過壓跳電。因此,為了保證變頻器正常運行,調(diào)整整流變壓器的調(diào)壓開關(guān),將變頻器的輸入電壓由4800V降低至3300V,變頻器過壓故障得到解決。此案例為電源輸入側(cè)過壓引起的變頻器過壓故障。
某離心機廠使用XX品牌變頻器,在減速調(diào)試過程中,變頻器多次進行故障報警,報警代碼為E005,即減速過壓。通過現(xiàn)場試驗及檢查發(fā)現(xiàn),變頻器從最高頻率工作狀態(tài)開始減速后,到達34Hz時,制動單元出現(xiàn)黃燈警告,并自行停止工作,而在變頻器停止工作后,離心機還在轉(zhuǎn)動,并將轉(zhuǎn)動產(chǎn)生的電能反饋給變頻器的直流母線,導(dǎo)致變頻器直流母線的電壓超過其設(shè)定的最大值,觸發(fā)過壓保護,并進行故障E005報警。此次過壓故障的主要原因在于離心機屬于大慣性負載,當(dāng)其進行減速時,設(shè)定的減速時間為150s,制動減速時間不足,致使離心機的實際轉(zhuǎn)速比變頻器決定的同步轉(zhuǎn)速高,離心機負載的機械能經(jīng)過電機轉(zhuǎn)化為電能,回饋給變頻器。而變頻器的逆變電路處于整流狀態(tài),無法消耗多余的電能,最終導(dǎo)致直流回路中的電壓上升,出現(xiàn)過壓保護故障。因此,將制動使用率改為100%,以消除此故障。該離心機變頻器過壓故障屬于由負載側(cè)過壓引發(fā)的過壓故障。
某發(fā)電企業(yè)風(fēng)機變頻器正常啟動后,當(dāng)運行頻率在21Hz左右時,出現(xiàn)直流過壓故障。根據(jù)測試,變頻器在帶負荷運行的狀況下,能夠正常連續(xù)運行5小時。當(dāng)四臺風(fēng)機同時運行時,變頻器也可以正常運行。由此來看,變頻器過壓故障并不是由功率單元控制板損壞引起。同時,風(fēng)機變頻器所設(shè)置的降速時間為180s,變頻器不會因降速時間過短而出現(xiàn)過壓故障。當(dāng)啟動發(fā)電機時,變頻器出現(xiàn)故障報警,根據(jù)對輸出電壓的監(jiān)控可知,變頻器的輸出電壓有三相不平衡的狀況。經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn),該發(fā)電企業(yè)與附近的煤礦運輸企業(yè)共用一個電網(wǎng),煤礦運輸中產(chǎn)生的諧波對電網(wǎng)沖擊巨大,導(dǎo)致三相不平衡,繼而引發(fā)過壓故障。因此,該發(fā)電企業(yè)切換了廠用電源,三相電源電壓穩(wěn)定后,變頻器故障解除。此過壓故障屬于電源輸入側(cè)過壓引發(fā)的過壓故障。
除以上案例中反映的變頻器過壓故障外,還有其他過壓故障。變頻器過壓的主要來源主要為電源輸入側(cè)過壓及負載側(cè)過壓。電源輸入側(cè)過壓的具體表現(xiàn)為雷電引發(fā)的過壓、在供電線路中投入或撤出補償電容時引發(fā)的過壓;負載側(cè)過壓的具體表現(xiàn)包括無制動電阻及制動單元變頻調(diào)速系統(tǒng)在停機時出現(xiàn)過壓、有制動電阻及制動單元的變頻調(diào)速系統(tǒng)在制動時出現(xiàn)過壓、制動或減速時間過短引發(fā)的過壓、輸出負載有離合器引發(fā)的過壓、VFD閑置時的過壓等。
每一個VFD設(shè)置有正常工作的電壓分為,通常情況下,電源輸入側(cè)引起的過壓故障較少。同時,雷電引發(fā)過壓故障概率較小,并且不可避免。此外,高輸入電壓的存在還可能與驅(qū)動器狀態(tài)、附近干擾使AC線路波動、分接變壓器有關(guān),對于這類故障,需要在驅(qū)動器前端加裝隔離變壓器或線路電抗器[9]。
VFD過壓故障主要集中于負載側(cè)過壓。對于無制動電阻及制動單元變頻調(diào)速系統(tǒng)在停機時出現(xiàn)過壓,主要原因為降速時間過短,可增加減速時間、加裝制動電阻或加裝制動單元避免此類故障的發(fā)生;對于有制動電阻及制動單元的變頻調(diào)速系統(tǒng)在制動時出現(xiàn)過壓,故障原因為制動電流設(shè)置過大、制動時間過短或制動過早,因此需設(shè)置更小的制動電流,適當(dāng)延長制動時間,或當(dāng)頻率更低時進行制動。
VFD過壓是VFD常規(guī)使用中常見的故障。基于VFD過壓嚴(yán)重的危害性,其日常維護和正確使用尤為重要。通過研究變頻器的構(gòu)成以及工作原理,操作人員及電氣人員需要深入分析故障原因,并進行相應(yīng)的故障處置對策,保證變頻器的正常運行。