閔濟東 賴斌生 余澤輝 王飛龍
(福建福清核電有限公司,福建 福清 350318)
某核電廠采用了M310二代改進型壓水堆技術(shù),每臺反應堆配置2臺應急柴油機,獨立為兩條應急母線供電。根據(jù)安全準則,要求柴油機從啟動到建立額定電壓、額定頻率的時間必須小于10 s。
設備使用的是20V956TB33型進口柴油機,在某次月度試驗中,應急啟動時間由PLC計算為10.038 s,超出了定期試驗監(jiān)督要求。本文對影響應急柴油機應急啟動超時的可能因素進行分析,介紹了壓空系統(tǒng)、冷卻水系統(tǒng)、潤滑系統(tǒng)以及燃油系統(tǒng)排查過程以及結(jié)論,為后續(xù)類似故障處理提供借鑒和參考。
單臺柴油機配置兩個獨立的壓縮空氣啟動系統(tǒng),是柴油機啟動的動力來源。兩套獨立的系統(tǒng)均啟動應急柴油機,其包含的主要是設備有空壓機(含干燥器)——氣瓶——出口隔離閥——柴油機主啟動閥——啟動空氣分配器——氣缸進氣閥。
柴油機利用壓縮空氣推動氣缸啟動。裝在柴油機兩端的啟動空氣分配器由凸輪軸驅(qū)動,它按發(fā)火順序?qū)⑸倭繅嚎s空氣送至裝在氣缸蓋上的啟動閥。啟動空氣分配器將壓縮空氣作為控制空氣分配給各個起動閥,并推動啟動閥開啟,從而將準備好的大量的起動壓縮空氣引入氣缸,壓縮空氣膨脹推動活塞向下運動,使得曲軸轉(zhuǎn)動,膨脹后的壓縮空氣由排氣門排出。20個氣缸按發(fā)火順序依次推動曲軸轉(zhuǎn)動,應急柴油機轉(zhuǎn)速加快。
一旦柴油機達到了最低轉(zhuǎn)速(350 rpm)并點火,該控制回路就被速度傳感器的繼電器中斷,主啟動閥的電磁先導閥被關(guān)閉,這同樣導致主啟動閥開啟的動力氣源被切斷,壓縮空氣啟動系統(tǒng)停止工作。如果啟動過程中柴油機6s內(nèi)沒有點火,則送出“啟動失敗”的信號,同時控制電磁閥被斷電關(guān)閉。
在排查過程中,電廠逐漸排除了氣瓶壓力緩慢下降、出口隔離閥未打開、主啟動閥電磁閥漏氣/未打開、壓縮空氣進氣管線存在泄漏等可能的隱患,將壓縮空氣系統(tǒng)的問題定位在啟動空氣分配器和進氣閥等問題。
空氣分配器由凸輪軸控制,主要作用是根據(jù)發(fā)火循序?qū)嚎s空氣輸送至氣缸頭的進氣閥,由Nova-Werke AG制造,其中空氣分配器因連接組件磨損等造成發(fā)火順序紊亂,分配盤連接軸和連接組件之間存在磨損,極有可能導致氣缸的壓力不去,啟動時間偏長。
電廠在大修過程中,對啟動空氣分配器進行了解體檢查,A側(cè)無磨損痕跡,B側(cè)有輕微磨損但不影響功能,啟動空氣分配器不是造成應急柴油機啟動時間偏長的主要原因。
壓縮空氣的進氣閥安裝在氣缸蓋上,屬于由活塞驅(qū)動的止回閥。進氣閥卡澀將導致壓縮空氣不能完全進入活塞做功。在大修期間對20個氣缸的進氣閥進行了檢查,使用一字螺絲刀進行下壓時,發(fā)現(xiàn)B7氣缸的進氣閥存在輕微卡澀,主要表現(xiàn)在打開時存在較大阻力,隨后進行了更換。
254VA用于柴油機啟動模式的切換。在應急柴油機軟啟動時,該閥門處于關(guān)閉位置,壓縮空氣進入氣缸啟動柴油機,但柴油機處于快啟時,254VA閥門開啟,切換軟啟回路,壓縮空氣將執(zhí)行啟動和燃燒用空氣的功能。若電磁閥不能動作或者關(guān)閉不嚴,部分啟動壓縮泄漏至軟啟動回路,啟動時間將不能滿足要求。但電廠大修期間檢查254VA動作正常,為確保沒有內(nèi)漏,保守更換了電磁閥。
此外對啟動壓空系統(tǒng)的檢查未見異常,但是在大修再鑒定過程中,柴油機的氣動時間為9.3 s且后續(xù)試驗中仍存在一定波動,最高達到9.7 s。
柴油機在低溫環(huán)境下啟動時,進氣、燃油溫度低,燃油蒸發(fā)緩慢,霧化不良,由于缸壁的冷卻,在燃燒室壁形成激冷層,使火焰?zhèn)鞑ブ兄苟?,容易撞擊汽缸壁產(chǎn)生“冷激效應”。低溫使?jié)櫥宛ざ认禂?shù)增大,啟動阻力增大,可燃混合氣在壓縮終點燃燒不充分。這些原因?qū)е铝瞬裼蜋C低溫啟動性能差,啟動時間長。
一組試驗結(jié)果表明,當冷卻液溫度提高到20℃、30℃和40℃時,啟動轉(zhuǎn)速峰值分別下降了2.76%、3.98%和5.55%,達到穩(wěn)定的時間分別減少了9.86%、12.86%和15.49%。隨著冷卻液溫度提高,轉(zhuǎn)速的峰值和穩(wěn)定的時間有著減小的趨勢。但減少幅度在不斷降低,冷卻液溫度對啟動性能的改善效果也在降低。
檢查該柴油機的預熱溫度表明,該柴油機預熱系統(tǒng)投運正常,柴油機保持在恒定60~65℃,能夠優(yōu)化缸體內(nèi)的燃燒環(huán)境,對啟動時間無影響。
同樣檢查發(fā)現(xiàn),該設備預潤滑流量和壓力保持正常,對啟動時間無影響。
在排查壓空、冷卻、潤滑等系統(tǒng)后,該型柴油機的定期試驗的啟動時間仍靠近10 s上限,進一步排查發(fā)現(xiàn)柴油機的啟動時間存在部分差異,350 rpm之前由壓縮空氣啟動,到達點火轉(zhuǎn)速350 rpm后柴油機將靠燃燒提升轉(zhuǎn)速并到達額定轉(zhuǎn)速。比對結(jié)果如圖1和圖2所示。
圖1 電廠各柴油機的啟動時間
圖2 應急柴油機ECS油門曲線
柴油機啟動試驗表明啟動油量越大。起動初期轉(zhuǎn)速上升響應時間越快,轉(zhuǎn)速峰值越大,說明在啟動加速期,采用大油量容易啟動。當油量超過某一定值時,轉(zhuǎn)速超調(diào)峰值反而下降。原因在于起動加速期轉(zhuǎn)速還處于低速期,進氣量少,油量過多導致缸內(nèi)空燃比減??;另一方面噴油器噴射大油量時軌壓有所下降。油滴顆粒直徑增大,霧化效果變差;這兩方面均使燃燒惡化。大量油滴蒸發(fā)需要吸收氣缸內(nèi)熱量,降低混合氣溫度,從而影響蒸發(fā)效果。
常見的啟動油門開度有固定油門開度起動、平滑降油控制起動、階梯降油控制起動等[1]。
固定油門開度起動,即如果在起動階段的第一個噴油循環(huán)給定固定的油門開度,在起動后應急柴油機保持恒定油量,直到轉(zhuǎn)速超過怠速,然后油量才進行自動調(diào)節(jié)。有試驗表明,固定油門開度起動時,無論是取較大的油門開度還是較小的油門開度,柴油機的啟動都不能達到理想的效果,小的油門開度時存在失火循環(huán),燃燒不充分導致啟動時間無法滿足。而大油門開度時混合氣太濃,空氣量太少導致同樣的燃燒不充分,中等起動油量的排放結(jié)果也在二者之間,對于啟動時間均無明顯改善。
平滑降油控制起動,即以大油門開度起動,達到起動油量結(jié)束轉(zhuǎn)速時將油量下降,然后小幅度平滑降低油門開度,直到進入ECS控制在相應目標轉(zhuǎn)速。啟動階段由于采用了大油門開度起動,并沒有失火循環(huán)發(fā)生,且燃燒也比較充分;過渡階段會存在一個失火循環(huán),且存在很多燃燒不完全循環(huán)。這導致了啟動時間同樣不能完全滿足。
階梯降油控制起動,以大油量起動,油量的變化呈階梯狀。起動階段的大油量起動保證了無失火現(xiàn)象和燃燒不完全現(xiàn)象,由于階梯降油過渡階段沒有失火循環(huán)發(fā)生,這樣就保證了整個起動過程無失火現(xiàn)象,從而燃燒相對連續(xù),但是從缸內(nèi)壓力試驗證明缸內(nèi)燃燒并不是很充分,主要受制于啟動壓空退出燃燒后,進氣氧氣含量不足[2]。
因此可以看出,1LHP的柴油機啟動曲線明顯異常,在柴油機到達200rpm以后,油門曲線迅速拉小,降油方式燃燒導致柴油機在達到發(fā)火轉(zhuǎn)速后無法得到充足的潤滑油量,無法得到燃燒所必須的柴油,燃燒不充分。在修改了ECS曲線后,緩慢下降啟動后油門開度,能夠有效改進啟動階段應急柴油機的燃燒情況,應急啟動時間基本恢復正常。
在對啟動空氣分配器、進氣閥和軟啟動切換電磁閥進行消缺后,應急柴油機啟動時間略有好轉(zhuǎn)但未根治。對應急柴油機的啟動油門曲線修改為階梯降油控制起動方式后,應急柴油機啟動時間有明顯好轉(zhuǎn),取得了良好的治理效果,確保了機組的正常運行。通過結(jié)合本案例啟動油門曲線的修改,對核電廠應急柴油機的啟動時間控制提出了優(yōu)化,對類似缺陷處理有一定的借鑒意義。