李建民,胡松林
(水利部海委引灤工程管理局,河北 唐山 064309)
潘家口水電廠1號機(jī)于1981年4月首次投入運(yùn)行以來,分別在1987年6月和1989年10月兩次發(fā)生引水板開裂事故,導(dǎo)致停機(jī)搶修。1991年1號機(jī)擴(kuò)大性大修時對轉(zhuǎn)輪引水板進(jìn)行了加固處理,在引水板和轉(zhuǎn)輪上冠間對稱焊接了八個外徑為Φ289 mm的鋼管,補(bǔ)焊了兩塊尺寸分別為1 250×80 mm、1 100×80 mm,厚20 mm的16 Mn鋼板,并對引水板裂紋進(jìn)行了補(bǔ)焊處理。2000年12月1號機(jī)小修檢查過程中,檢查轉(zhuǎn)輪引水板發(fā)現(xiàn)在頂蓋+X、-Y方向原調(diào)相補(bǔ)氣管口處有一條長170 mm的裂縫,并對出現(xiàn)開裂地方進(jìn)行了維修。
潘家口水電廠1號機(jī)為混流式機(jī)組,水輪機(jī)型號為HL-LJ-550,引水板是水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪的重要組件之一,也叫減壓板,位于轉(zhuǎn)輪上冠,主要作用是將上迷宮的漏水經(jīng)引水板導(dǎo)流至轉(zhuǎn)輪泄水孔排出,能夠減輕轉(zhuǎn)輪的軸向水推力。引水板外徑為Φ5 020 mm、內(nèi)徑Φ2 130 mm、面積16.22 m2,由于引水板安裝后對其上表面進(jìn)行了加工,導(dǎo)致厚度不均勻,在22~36 mm之間。機(jī)組運(yùn)行時引水板會產(chǎn)生振動,而強(qiáng)度不夠的引水板由于金屬疲勞極易開裂[1]。
1號機(jī)運(yùn)行水頭變化大,最高曾在85 m水頭下運(yùn)行,最低曾在36 m水頭下運(yùn)行,再加上運(yùn)行時間長,造成機(jī)組運(yùn)行工況不良。機(jī)組在不良工況和低負(fù)荷運(yùn)行時,轉(zhuǎn)輪出口的水流是不對稱的,會形成偏心的旋轉(zhuǎn)渦帶。該渦帶以一定頻率在尾水管中作螺旋狀旋轉(zhuǎn)運(yùn)動,從而在尾水管內(nèi)形成了周期性的壓力脈動。該壓力脈動同樣會造成引水板的疲勞損壞,引水板在機(jī)組振動和壓力脈動的雙重作用下,加速了引水板的開裂,而引水板開裂會造成機(jī)組更大的振動和擺度,造成惡性循環(huán)。
為了確保1號機(jī)安全運(yùn)行,徹底消除這一影響機(jī)組安全運(yùn)行的隱患,結(jié)合2008年的機(jī)組擴(kuò)修情況,擬對轉(zhuǎn)輪引水板進(jìn)行徹底更新改造。通過調(diào)研和實(shí)地考察,借鑒兄弟單位處理引水板開裂的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),用砼填充的方法可以成功地解決這一難題。
具體調(diào)研情況如下:
青海龍羊峽水電廠:3、4號機(jī)組運(yùn)行過程中發(fā)生引水板開裂。為了不影響發(fā)電轉(zhuǎn)輪沒有吊出機(jī)坑,將原引水板全部割除現(xiàn)場澆鑄鋼筋混凝土,改造后轉(zhuǎn)輪沒有作靜平衡試驗(yàn),現(xiàn)在使用情況良好。
陜西安康水電廠:1999年3號機(jī)組、2000年4號機(jī)組將原引水板全部割除,機(jī)組未吊出機(jī)坑,現(xiàn)場在轉(zhuǎn)輪上冠內(nèi)澆鑄鋼筋混凝土。引水板改造后轉(zhuǎn)輪均未做靜平衡試驗(yàn),現(xiàn)在使用情況良好。
四川東方電機(jī)廠:走訪東方電機(jī)廠了解到,從龍羊峽水電廠、安康水電廠改造情況看,轉(zhuǎn)輪上冠內(nèi)澆筑混凝土的方案是可行的,改造后轉(zhuǎn)輪需要注意平衡問題,一般要求作靜平衡試驗(yàn)。
為了解決轉(zhuǎn)輪引水板開裂的隱患,且不影響1號機(jī)正常放水發(fā)電,選擇在1號機(jī)擴(kuò)大性大修期間施工。
采用補(bǔ)償收縮砼可降低混凝土材料的剪切應(yīng)力,將水泥用量控制在不低于300 kg/m3,膨脹劑采用的QK-UEA低堿膨脹劑,使用數(shù)量在5 %左右?;炷僚浔惹闆r如表1所示。
表1 混凝土配比情況
考慮到轉(zhuǎn)輪法蘭面距頂面只有40 mm,故用40 mm厚鋼板焊接。
選擇唐鋼產(chǎn)品,保證產(chǎn)品性能。鋼筋錨固長度為70 mm且與轉(zhuǎn)輪焊接。徑向布置Φ10 mm鋼筋,平面間距靠大軸處大約150 mm;軸向間距150 mm(完整鋼筋網(wǎng)分兩層),不完整鋼筋網(wǎng)分2層。軸向布置Φ10 mm鋼筋,間距靠大軸處150 mm,鋼筋在轉(zhuǎn)輪上焊接錨固70 mm,混凝土頂面下50 mm做90度彎勾,彎勾長70 mm。鋼筋平面布置情況如圖1所示。
圖1 鋼筋平面布置圖
采用氣割方法將水電廠1號機(jī)轉(zhuǎn)輪加強(qiáng)板、引水板切割,僅留下8個加強(qiáng)管、10個排水管,要確保原鋼管頂面完整,將用于澆筑混凝土的高程控制點(diǎn)。沒有引水板的轉(zhuǎn)輪受力效果不佳,引水板氣割口可用焊條將其焊平,同時要將轉(zhuǎn)輪機(jī)內(nèi)被腐蝕的地方進(jìn)行清理[2]。
為了使水電廠1號機(jī)轉(zhuǎn)輪能夠處于一個平衡狀態(tài),在配重塊的對稱位置留出配重空腔,以減小混凝土對1號機(jī)轉(zhuǎn)輪平衡的影響。
潘家口水電廠1號機(jī)轉(zhuǎn)輪引水板改造以后,經(jīng)過甩負(fù)荷運(yùn)行、72 h試運(yùn)行試驗(yàn),機(jī)組運(yùn)行平穩(wěn),各部位振動、擺度均處于正常范圍內(nèi),改造前后振動、擺度詳情況如表2所示。
通過數(shù)據(jù)分析比較可知,此次轉(zhuǎn)輪引水板改造后下機(jī)架垂直振動、下導(dǎo)、水導(dǎo)擺度都比改造前小,說明機(jī)組運(yùn)行的平穩(wěn)性更好,并且機(jī)組自2009年3月投入正式投入運(yùn)行至今,沒有出現(xiàn)澆筑的混凝土掉渣、脫落等情況,證明改造獲得成功。
表2 1號機(jī)轉(zhuǎn)輪引水板改造前后穩(wěn)定性數(shù)據(jù)比較
水力機(jī)組的運(yùn)行與機(jī)組各部分的振動和擺度具有相關(guān)性,要想保證機(jī)組運(yùn)行的穩(wěn)定性,需要盡量減弱由于機(jī)組振動和水壓脈動帶來的不良影響。這次引水板改造不管是從水泥、鋼筋等材料的選擇以及混凝土標(biāo)號的確定,還是轉(zhuǎn)輪混凝土澆筑的工藝、質(zhì)量都盡量做到精益求精。經(jīng)過10年的運(yùn)行,證明這次改造是相當(dāng)成功的,有效避免了1號機(jī)轉(zhuǎn)輪引水板開裂而造成事故停機(jī)的隱患。