隋顯棟 劉小燕
【摘? 要】目前卷煙行業(yè)對(duì)卷煙內(nèi)在質(zhì)量提出了更高的要求,而以往ZJ112型卷煙機(jī)設(shè)備無法保證梗絲分離裝置的分離效果,因此提出優(yōu)化方案提高分離效率。首先闡述卷煙機(jī)原理及影響分離效果的因素,從而提出優(yōu)化目標(biāo)及總方案,其次分別對(duì)箱體結(jié)構(gòu)、蓋板、正負(fù)壓風(fēng)、左右滑塊、螺紋桿進(jìn)行設(shè)計(jì)。經(jīng)過兩個(gè)月的測試,發(fā)現(xiàn)優(yōu)化后的ZJ112型卷煙機(jī)梗絲分離裝置人工效率且工時(shí)效率明顯提升,同時(shí)還提高維修過程安全、風(fēng)選效果、風(fēng)選穩(wěn)定性、產(chǎn)品品質(zhì),為企業(yè)的降耗給出了多一項(xiàng)選擇。
【關(guān)鍵詞】ZJ112型卷煙機(jī);梗絲分離裝置;優(yōu)化設(shè)計(jì)
引言
隨著卷煙行業(yè)的發(fā)展,對(duì)卷煙內(nèi)在的質(zhì)量提出了更高的要求,國外目前生產(chǎn)的卷煙成套設(shè)備大都設(shè)計(jì)有去除梗簽等雜質(zhì)的相應(yīng)裝置,而我國目前卷煙廠所用的大部分設(shè)備還比較落后,特別是梗簽剔除工藝中存在梗簽剔不盡而影響卷煙質(zhì)量以及浪費(fèi)煙絲的現(xiàn)象。ZJ112型卷煙機(jī)是卷煙生產(chǎn)廠的主力機(jī)型之一,車速高達(dá)10000支/分鐘,承擔(dān)著卷煙生產(chǎn)的重要任務(wù),在使用過程中也是由于受煙絲結(jié)構(gòu)、葉組配方、煙絲含水率的影響,原相關(guān)參數(shù)設(shè)置,不能保證梗絲分離裝置的分離效果,致使梗簽剔除物中的煙絲含量超標(biāo)、煙支含梗率波動(dòng)大,造成煙絲浪費(fèi),同時(shí)會(huì)產(chǎn)生煙支刺破等質(zhì)量缺陷。因此為了提高ZJ112型卷煙機(jī)生產(chǎn)卷煙的效率,需要對(duì)ZJ112型卷煙機(jī)梗絲分離裝置開展針對(duì)性研究,進(jìn)行優(yōu)化裝置結(jié)構(gòu),提高分離效率。
1卷煙機(jī)梗絲分離裝置工作原理及影響因素
1.1卷煙機(jī)梗絲分離裝置工作原理
ZJ112型卷煙機(jī)梗絲分離裝置采用慣性梗絲分離與風(fēng)選相結(jié)合的兩級(jí)分選方式。一次梗絲分離利用慣性原理將稍重的煙梗、雜質(zhì)等物質(zhì)分離,被分離出的梗簽物中含有部分煙絲進(jìn)入二次風(fēng)分裝置再次分離。二次風(fēng)分裝置提供負(fù)壓吸風(fēng),利用煙絲、煙梗與雜物在吸風(fēng)通道中懸浮速度不同的原理將其分離。
1.2影響卷煙機(jī)梗絲分離效果的因素
據(jù)統(tǒng)計(jì)ZJ112型卷煙機(jī)平均梗中含絲率為7%左右。超出規(guī)定的3%-5%的設(shè)計(jì)值,浪費(fèi)嚴(yán)重。經(jīng)研究表明造成梗絲分離不徹底的原因有兩點(diǎn),一是二次分離通道過短,分離不夠充分;二是煙絲中存在梗絲粘連或煙絲成團(tuán)包裹煙梗的現(xiàn)象,梗絲組合體密度大于煙絲,故被當(dāng)成煙梗分離出去。
2ZJ112型卷煙機(jī)梗絲分離裝置優(yōu)化方案
2.1優(yōu)化目標(biāo)
因?yàn)閆J112型卷煙機(jī)內(nèi)部無法改動(dòng),所以本次優(yōu)化只能在原梗絲分離裝置之外再附加一套梗絲分離裝置。利用鏈條維修方式將ZJ112型卷煙機(jī)梗絲分離裝置的梗中含絲率降低到4%,從而提高梗絲分離效率。
2.2優(yōu)化方案選擇
本次研究提出兩種優(yōu)化方案均,分別是在設(shè)備的內(nèi)部和外部安裝鏈條,其中方案一的優(yōu)點(diǎn)在于安裝設(shè)備內(nèi)部可提高空間利用率,不占用外部空間,方案二的優(yōu)點(diǎn)在于清潔保養(yǎng)方便。
方案一因?yàn)槔脩T性讓慣性小的煙絲被吹走,提高分離效率高但是含絲率高,而方案二在豎直向上的方向上施加吹風(fēng),因?yàn)閼腋∷俣炔煌?,較輕的煙絲會(huì)被向上吹走,相比于方案一的可靠性更高,因此選擇方案二。
3ZJ112型卷煙機(jī)梗絲分離裝置優(yōu)化設(shè)計(jì)
3.1箱體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
由于本次優(yōu)化方案中所需梗絲流輸送風(fēng)為風(fēng)速V1,煙絲重力,煙絲分離需要的分離速度V2,計(jì)算出煙絲向下運(yùn)動(dòng)時(shí)速度降為0時(shí)煙絲移動(dòng) 的距離,確定出擋板的長度為95mm,并根據(jù)煙梗的運(yùn)動(dòng)軌跡,確定出各擋板的尺寸。隨后又根據(jù)煙絲與煙梗的運(yùn)動(dòng)軌跡以及ZJ112卷煙機(jī)內(nèi)可用空間的尺寸,設(shè)計(jì)出箱體的尺寸:高410mm,寬205mm,厚100mm。制作箱體常用的材料有不銹鋼、45#鋼、黃銅、工程塑料,其中優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)用鋼,硬度適宜,易切削加工,因此選擇45#鋼進(jìn)行制作。另外為了防止45#鋼被腐蝕,需要時(shí)刻涂潤滑油進(jìn)行保養(yǎng)。
3.2蓋板設(shè)計(jì)
根據(jù)之前設(shè)計(jì)出的箱體尺寸,確定箱體內(nèi)部蓋板尺寸:長為410mm,寬為200mm?;瞎潭〒醢宓母叨热℃湽?jié)高度為18mm,寬度寬度為20mm,所以可拆擋板取固定擋板尺寸,即長100mm,寬20mm,高18mm。開孔的位置取長度的中心和高度的中心,直徑為8mm。為方便觀察箱體內(nèi)部的運(yùn)行情況,最后決定用有機(jī)玻璃進(jìn)行制作。
3.3正負(fù)壓風(fēng)設(shè)計(jì)
針對(duì)正壓風(fēng)設(shè)計(jì)共提出兩種優(yōu)化方案,其中兩風(fēng)分開式便于分別設(shè)計(jì)風(fēng)力大小,但是會(huì)與吸取煙梗的負(fù)壓風(fēng)相互干擾,降低分離效;兩風(fēng)合一式節(jié)省空間,提高分離效果,但是操作起來相對(duì)復(fù)雜。本次優(yōu)化目標(biāo)是希望含絲率降低到4%,因此為了提高分離效果,最終選擇兩風(fēng)合一式設(shè)計(jì)方案。
針對(duì)負(fù)壓風(fēng)設(shè)計(jì)共提出三種優(yōu)化方案:方案一,在煙絲輸送管道上安裝獨(dú)立通風(fēng)機(jī),實(shí)現(xiàn)吸取分離后的煙絲并沿管道輸送至設(shè)備儲(chǔ)料區(qū);方案二,從設(shè)備原有的負(fù)壓風(fēng)管道內(nèi)分流出一支,實(shí)現(xiàn)分離后煙絲的吸取和輸送;方案三,利用設(shè)備正壓風(fēng),根據(jù)氣體引射原理,實(shí)現(xiàn)正負(fù)壓轉(zhuǎn)換,完成分離后煙絲的吸取和輸送。其中,方案三利用設(shè)備正壓風(fēng)實(shí)現(xiàn)正負(fù)壓轉(zhuǎn)換,結(jié)構(gòu)簡單,改造成本低,選擇該方案進(jìn)行設(shè)計(jì)。
3.4左右滑塊設(shè)計(jì)
左滑塊設(shè)計(jì)根據(jù)參考鏈節(jié)尺寸,鏈節(jié)內(nèi)部卡槽寬度為18mm,所以滑塊凸齒寬度應(yīng)小于18mm,所以滑塊凸齒尺寸可定為,長18mm,寬10mm,厚8mm。基座高10mm,寬20mm,長45mm,連接體高25mm,寬20mm,長20mm,為方便使用內(nèi)六角扳手進(jìn)行操作,故將螺紋孔位置上抬至距基座上平面10mm處,直徑為8mm。
右滑塊設(shè)計(jì)參考左滑塊尺寸 右滑塊凸齒尺寸可定為,長18mm,寬10mm,厚8mm?;?0mm,寬20mm,長45mm,連接體高25mm,寬20mm,長20mm,螺紋孔位置距基座上平面10mm處,直徑為8mm。
3.5螺紋桿設(shè)計(jì)
根據(jù)以上設(shè)計(jì)要求,安裝時(shí)選擇三種螺紋桿進(jìn)行連接,其尺寸如下:
拆卸裝置螺紋桿:螺紋型號(hào)M6x0.8,長度為62mm,內(nèi)六角型號(hào)為8;
可拆擋板固定螺紋桿:螺紋型號(hào)M8x1.25,長度為23mm,內(nèi)六角型號(hào)為8;
安裝裝置螺紋桿:螺紋型號(hào)M8x1.25,長度為60mm,內(nèi)六角型號(hào)為8。
4效果對(duì)比
4.1提高維修過程安全
避免了免拆鏈條時(shí)的敲、沖、撬等粗暴操作,避免了對(duì)鏈條的損傷,提高維修過程的安全性。
4.2提高風(fēng)選效果
為減少煙支含梗簽量,生產(chǎn)工藝要求剔除梗簽中含煙絲量控制在6-10,而改造后的梗絲分離器的懸浮室氣流通道為噴射型通道,在每級(jí)折彎角形成小循環(huán)氣流,使煙絲混合物產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)撞擊,風(fēng)選效果好,剔除梗簽中含煙絲量可控制在2,不但能降低煙葉消耗,而且改造后的梗絲分離器能風(fēng)選較人的膨脹梗簽。
4.3提高風(fēng)選穩(wěn)定性
原有風(fēng)選器是利用風(fēng)室體的負(fù)壓進(jìn)行風(fēng)選,易受設(shè)備和外界因素的影響,穩(wěn)定性較差;而改造后的梗絲分離器靠自帶的空氣放人器產(chǎn)生的氣流進(jìn)行風(fēng)選,不受設(shè)備和外界因素的影響,穩(wěn)定性較好。
4.4提高產(chǎn)品品質(zhì)
改進(jìn)前二次風(fēng)選器容積小,制約了一次分離后的梗絲混合物量,使進(jìn)入拋絲輥的煙絲純凈度不高;改進(jìn)后,增強(qiáng)風(fēng)選器的風(fēng)選能力,可增人一次分離后的梗絲混合物量,提高進(jìn)入拋絲輥的煙絲純凈度,減少煙支燃燒時(shí)熄火現(xiàn)象;新型風(fēng)選器能風(fēng)選較人的膨脹梗簽,減少抽吸時(shí)爆燃現(xiàn)象;煙支表而刺破缺陷從。
5結(jié)論
通過借鑒新型卷接設(shè)備梗絲分離裝置的工作原理,針對(duì)ZJ112型卷煙機(jī)梗絲分離裝置風(fēng)選能力和風(fēng)選效果不能滿足現(xiàn)有工藝要求,導(dǎo)致卷制出的煙支含梗簽量較多、煙支重量標(biāo)準(zhǔn)偏差人、刺破煙及熄火等質(zhì)量缺陷問題。通過增加并改進(jìn)了分離裝置結(jié)構(gòu),解決了立庫傳動(dòng)鏈條維修耗時(shí)長,效率低等問題,同時(shí)還提高了維修過程安全性,提高了產(chǎn)品的質(zhì)量,為企業(yè)的降耗給出了多一項(xiàng)選擇。
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