孫振華,楊宋靈,李嘉鵬
(中建筑港集團有限公司,山東 青島 266032)
板樁碼頭前墻為鋼板樁,錨碇結(jié)構(gòu)為鋼拉桿和鋼筋混凝土錨碇墻,鋼拉桿規(guī)格為Q345,直徑為65mm,鋼拉桿共有189套,拉桿長26.9m。板樁碼頭結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示。
圖1 板樁碼頭結(jié)構(gòu)示意圖
鋼拉桿設(shè)計預(yù)拉力為20kN,經(jīng)設(shè)計核算,考慮到現(xiàn)場施工因素影響,施工控制預(yù)拉力定為22kN。
通過測力千斤頂將鋼拉桿拉至22kN,配合扭力扳手測定鋼拉桿處于22kN拉力狀態(tài)下的張緊器處扭力,抽取6根拉桿進行試驗(鋼拉桿安裝測試流程圖如圖2所示),以簡化測試方法,提高施工效率。
圖2 鋼拉桿安裝測試流程圖
(1)試驗設(shè)備。測力千斤頂2套(套裝:SCR-1010H)、扭力扳手1件(力臂55cm)、扭力扳手力臂加長桿1根(有效力臂117cm)、千斤頂托板1件。儀器設(shè)備具有合格證并經(jīng)過校準。
(2)參數(shù)轉(zhuǎn)換。測力千斤頂壓力換算方法如下:
其中:千斤頂儀表所示數(shù)值為壓強,且1psi=6.895kPa。試驗需將其轉(zhuǎn)化為力F,kN。已知此型號千斤頂油缸有效截面積S=14.5cm2,代入式(1)解得當(dāng)壓力為11kN時,對應(yīng)儀表數(shù)值為110psi。
(3)現(xiàn)場準備:①將鋼拉桿調(diào)平、調(diào)直,每3~5m設(shè)沙袋支墊,每根拉桿的支墊位置基本一致。②將張緊器及拉桿絲扣采用黃油潤滑,使其轉(zhuǎn)動平順,降低摩擦影響。
通過拉線將鋼拉桿調(diào)平、調(diào)直,重新涂抹黃油潤滑,鋼拉桿支墊方式、材料等一致,盡可能減少影響張緊扭矩的不確定因素。
將拉桿安裝時初緊的張緊器卸力,確保拉桿處于自然狀態(tài)。
將千斤頂安裝于托板之上。將2套千斤頂各均勻加壓至1100psi(11kN),托板上焊有2個千斤頂支撐支座,借由千斤頂對錨碇墻施力,使托板拉動鋼拉桿達到22kN拉力。如圖3~圖4所示。
圖3 測力千斤頂施力現(xiàn)場施工圖
將扭矩扳手安裝力臂加長桿后進行力矩測定,通過反復(fù)旋轉(zhuǎn)一小段行程(10°左右)3次,取扭力扳手平均力矩作為最終值。為研究鋼拉桿垂直度偏差對扭矩的影響,統(tǒng)計各拉桿垂直度偏差進行分類分析。為研究力矩大小與張緊力的關(guān)系,鋼拉桿拉應(yīng)力分別取40kN、50kN時進行抽樣試驗。
扭矩對應(yīng)拉桿拉力數(shù)據(jù)如下如表1~表2所示。其中,拉桿垂直度偏差測量方法為以拉桿一端為基點,垂直于胸墻、錨碇墻拉線至另一端,量取拉桿端頭與線端頭距離。
圖4 測力千斤頂施力示意圖
(1)由表1和表2可知,拉力值為22kN的試驗共進行了6組,均值為134.15N·m。拉桿拉力增大,扭矩呈線性變化(如圖5所示)。
(2)對比表1和表2發(fā)現(xiàn),鋼拉桿垂直度偏差對張緊器扭轉(zhuǎn)力矩影響不明顯。
圖5 拉桿拉力與扭轉(zhuǎn)力矩關(guān)系圖
綜上所述,該鋼板樁碼頭施工情況良好。在安裝鋼拉桿時,采用扭矩扳手+加長桿的方式控制鋼拉桿預(yù)拉力,并采用專用預(yù)拉力測定儀器對其進行驗收。驗收結(jié)果表明:鋼拉桿預(yù)拉力均大于設(shè)計預(yù)拉力,各拉桿受力均勻,且施工完成后,通過觀測碼頭前墻沉降位移未發(fā)現(xiàn)明顯位移,因此滿足碼頭結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的要求。
表1 拉桿抽樣試驗結(jié)果(拉桿垂直度偏差3~12cm) 單位:N·m
表2 拉桿抽樣試驗結(jié)果(拉桿垂直度偏差39~50cm) 單位:N·m