李澤晨
(山西晉城煤業(yè)集團(tuán)成莊礦, 山西 晉城 048021)
以往綜采放頂煤工作面撤架過程中,對(duì)撤架空間頂板的維護(hù)采用三個(gè)掩護(hù)架和三角區(qū)打柱相結(jié)合的支護(hù)方式;三個(gè)掩護(hù)架形成后,三角區(qū)支設(shè)5排3.5 m板梁,每根板梁下支設(shè)2根單體柱(共計(jì)10根單體柱),將支架撤出后,要及時(shí)在原支架位置垂直掩護(hù)支架架設(shè)兩架挑棚梁(板梁規(guī)格為R150 mm×3.5 m),挑棚梁距下一待拆支架頂梁邊約750 mm±50 mm,兩挑棚梁間距750 mm±50 mm,為三柱支護(hù)(拉架2號(hào)掩護(hù)架時(shí)回掉影響拉架的2根單體柱),此時(shí)單體柱數(shù)量為16根;將三個(gè)掩護(hù)架拉到位后,待撤下一個(gè)支架時(shí),及時(shí)回掉三角區(qū)2排4根單體柱,形成5根板梁一梁兩柱支護(hù),形成撤架作業(yè)一個(gè)循環(huán)作業(yè)。如圖1所示。
圖1 原撤架工藝圖
采用這種方式存在如下問題:
1)撤架區(qū)域三角區(qū)面積較大,需進(jìn)行專門支護(hù)。支護(hù)方式為棚梁配合單體柱支護(hù),規(guī)格為一梁兩柱,需架設(shè)五組。
2)每撤一個(gè)支架,人員需架設(shè)3.5m棚梁2根,同時(shí)需回掉三角區(qū)4根單體柱,人員需頻繁的支設(shè)、回柱作業(yè),不僅浪費(fèi)了大量的材料,而且維護(hù)工作量大,支護(hù)時(shí)間較長(zhǎng),人員消耗體力大,易出現(xiàn)安全事故。
3)撤架空間小,待撤支架容易出現(xiàn)尾梁卡絆單體柱的情況,作業(yè)人員安全風(fēng)險(xiǎn)大,且不利于現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化管控。
將原來的3架掩護(hù)工藝改為4架掩護(hù)工藝,以降低工人勞動(dòng)強(qiáng)度,減少維護(hù)量,節(jié)省工作面板梁數(shù)量,降低磕手碰腳等安全事故的發(fā)生。每撤出一個(gè)支架,省去架設(shè)一架棚梁工序,省去三角區(qū)及架設(shè)棚梁處單體柱的作業(yè)工序,保證人員作業(yè)安全。
形成四個(gè)掩護(hù)架,撤架時(shí)空間大,待撤支架不會(huì)出現(xiàn)以往尾梁卡拌單體柱情況,不僅提高作業(yè)人員安全系數(shù),而且保證現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo),改善現(xiàn)場(chǎng)人員作業(yè)環(huán)境。
形成四個(gè)掩護(hù)架,三角區(qū)支設(shè)3排3 m板梁,每根板梁下支設(shè)1根單體柱(共計(jì)3根單體柱),將支架撤出后,要及時(shí)在原支架位置垂直掩護(hù)支架架設(shè)一架挑棚梁(板梁規(guī)格選用R150 mm×3 m),挑梁靠三角區(qū)側(cè)梁頭支設(shè)1根單體柱,然后用3號(hào)掩護(hù)架護(hù)幫板挑住棚梁另一頭;拉掩護(hù)架前,將三角區(qū)1根單體柱回掉,然后四個(gè)掩護(hù)架拉到位,此時(shí)三角區(qū)恢復(fù)3根板梁一梁一柱支護(hù)方式,形成撤架的一個(gè)循環(huán)作業(yè)。如下頁(yè)圖2所示。
與原撤架工藝相比,新撤架工藝從工藝源頭很好地解決了原撤架工藝所遇到的問題:
1)掩護(hù)架正式形成時(shí)新撤架工藝掩護(hù)面積大,三角區(qū)范圍大大減少,從而減少了三角區(qū)支護(hù)工序;如下頁(yè)圖3所示。
2)支架撤出后新撤架工藝只需架設(shè)一架棚梁,比原工藝少架設(shè)一架棚梁,三角區(qū)亦不需額外架設(shè)棚梁支護(hù)。如圖4所示。
3)撤架空間大,作業(yè)環(huán)境安全性大大提高,職工作業(yè)期間事故率大大減低。
圖2 新撤架工藝圖
圖3 新撤架工藝大大減少了三角區(qū)的范圍
降低在實(shí)際撤架過程中,木垛、板梁等材料的投入,從而降低撤架成本。減少工人在采空區(qū)側(cè)作業(yè)的頻次,最大程度上減少了工人受傷的風(fēng)險(xiǎn)。減少了打木垛支護(hù)工藝,加快了撤架速度。
新快速撤架工藝首先在回收2319工作面時(shí)采用,撤架106架,取得了良好的使用效果。這種撤架方法由于撤架空間大,待撤支架尾梁卡拌單體柱的情況得以避免;改善了作業(yè)環(huán)境,作業(yè)人員的安全系數(shù)大大提高,有利于保證現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo);同時(shí)由于撤架工序相對(duì)簡(jiǎn)化,架設(shè)棚梁等工序相對(duì)減少,降低了工人勞動(dòng)強(qiáng)度。新撤架工藝在成莊礦進(jìn)行推廣應(yīng)用,在 4310工作面(138架)、3310工作面(132架)回收作業(yè)時(shí)繼續(xù)采用。
新快速撤架工藝取得了很好的實(shí)施效果,主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面:
經(jīng)濟(jì)效益:新撤架工藝的推廣應(yīng)用大大減少了撤架作業(yè)過程中對(duì)棚梁?jiǎn)误w柱的投入、損耗維護(hù)費(fèi)用。撤架作業(yè)中使用的棚梁價(jià)格2 800元/m2,每根約400元,單體柱每根約1 600元,單體柱復(fù)用折舊費(fèi)用按10%計(jì)算,新撤架工藝每撤一個(gè)架將減少投入6根棚梁,12根單體柱,每撤一個(gè)支架將減少投入6×400+12×1 600×10%=4 320元。
該礦各工作面安裝130架左右的支架,因此每個(gè)工作面將減少投入4 320×130=561 600元。
同時(shí)由于撤架工藝的改進(jìn)降低了勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了工作效率,這方面也將產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟(jì)效益。
社會(huì)效益:撤架工藝的革新給工作面撤架工作帶來巨大的便利,深受廣大職工的歡迎與肯定,并由此調(diào)動(dòng)了廣大一線職工、技術(shù)人員深入現(xiàn)場(chǎng)了解問題、解決問題的積極性。撤架工藝的創(chuàng)新必將對(duì)綜采面設(shè)備安裝與回收工藝產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響,具有巨大的社會(huì)效益。
圖4 新撤架工藝減少了棚梁的架設(shè)
該撤架工藝思路在實(shí)踐中是可行的,可在所有綜采放頂煤工作面推廣應(yīng)用,在此次井下試驗(yàn)中主要暴露的問題是,在第四個(gè)架拖移過程中,由于采空區(qū)側(cè)壓力大,造成煤壁凸出,出現(xiàn)掛支架的情況。解決辦法是,提前處理好老塘區(qū)煤壁。