劉曉軍,胡海青
(馬鞍山鋼鐵股份有限公司 煉鐵總廠 安徽馬鞍山 243000)
燒結(jié)工序是煉鐵生產(chǎn)的配套工序之一,其工序能源消耗總量僅次于高爐,因此燒結(jié)節(jié)能工作一直占鋼鐵企業(yè)內(nèi)部節(jié)能工作的重要地位。在燒結(jié)生產(chǎn)中,有50%以上的熱能通過帶式冷卻機(jī)廢氣和燒結(jié)機(jī)煙氣以顯熱形勢排入大氣,回收利用這部分余熱資源對燒結(jié)在有限的資源內(nèi)降低工序能耗十分重要。
馬鋼兩臺(tái)380 m2燒結(jié)機(jī)分別于2006年、2007年竣工投產(chǎn),設(shè)計(jì)年產(chǎn)燒結(jié)礦840萬噸。而燒結(jié)余熱發(fā)電項(xiàng)目于2008年7月開工建設(shè),2009年10月底建成投產(chǎn),發(fā)電機(jī)裝機(jī)容量為20MW,年作業(yè)率80%的情況下,發(fā)電在1.4億度。
馬鋼380 m2余熱發(fā)電項(xiàng)目的主體設(shè)備由A、B機(jī)兩套鍋爐系統(tǒng),一套水循環(huán)系統(tǒng)、一臺(tái)補(bǔ)汽凝汽式汽輪發(fā)電機(jī)組等設(shè)備組成。余熱鍋爐為雙溫雙壓,蒸汽產(chǎn)汽量設(shè)計(jì)值為中壓35 t/h,低壓10 t/h,熱源為兩臺(tái)燒結(jié)帶冷機(jī)排放的高溫廢氣。
燒結(jié)機(jī)大煙道余熱資源豐富,為促進(jìn)燒結(jié)節(jié)能降耗水平,提升余熱利用效率。在確保對燒結(jié)主體工藝影響較小的前提下, A燒結(jié)機(jī)大煙道余熱利用項(xiàng)目于2014年5月建成投產(chǎn)。該系統(tǒng)設(shè)計(jì)產(chǎn)氣量:≥15 t/h,大煙道余熱產(chǎn)蒸汽通過旋轉(zhuǎn)隔板并入主蒸汽管道進(jìn)入汽輪機(jī)做功發(fā)電。
馬鋼380 m2燒結(jié)余熱系統(tǒng)流程見圖1。
圖1 燒結(jié)余熱系統(tǒng)流程
馬鋼兩臺(tái)380 m2燒結(jié)機(jī)自投產(chǎn)至2017年11月,已運(yùn)行11年,期間沒有進(jìn)行過大中修,原帶冷機(jī)臺(tái)車與風(fēng)箱間密封為橡膠件,高溫環(huán)境下易老化,使用壽命較短,造成帶冷機(jī)沿線撒料較多,環(huán)境狀況較差,高溫廢氣損失較大。
余熱補(bǔ)水率取決于鍋爐排污率和汽水損失率。以軟水為補(bǔ)給水的蒸汽余熱鍋爐,一般控制排污率不超過5%,汽水損失率不超過3%。而余熱系統(tǒng)在實(shí)際運(yùn)行中余熱鍋爐補(bǔ)水率達(dá)到11%-20%,軟化水實(shí)際消耗量為300 t/d-340 t/d,熱損失大。從表1可以看出,軟水硬度基本達(dá)標(biāo),負(fù)荷國家標(biāo)準(zhǔn)軟化水≤2 mg/L,而燒結(jié)A爐、B爐、煙道余熱鍋爐水品質(zhì)嚴(yán)重偏離設(shè)計(jì)值。綜合比較,可判斷出:① 余熱鍋爐受熱面有結(jié)垢;② 除氧器除氧效果差,給水系統(tǒng)氧腐蝕較嚴(yán)重;③ 汽輪機(jī)凝汽器冷凝管內(nèi)壁有結(jié)垢。
表1 2017年4-5月份水質(zhì)日檢數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
2014年新上A機(jī)大煙道余熱鍋爐后,余熱發(fā)電指標(biāo)未得到顯著提升,從表2數(shù)據(jù)上看,發(fā)電機(jī)組的自身流通率下降,通過發(fā)電效率下降分析判斷,機(jī)組內(nèi)部轉(zhuǎn)子葉片、隔板等結(jié)垢。機(jī)組設(shè)計(jì)負(fù)荷較大,長期在低負(fù)荷運(yùn)行,存在不同程度氣蝕,水蝕現(xiàn)象等并發(fā)問題。
從表3看出,近些年,馬鋼燒結(jié)工藝燒結(jié)工藝在料層厚度突破至900 mm以上超厚料層后,燒結(jié)機(jī)速逐漸從2.05 m/min下降至1.52 m/min。其主要熱源中焦粉、煤粉利用率上升用量下降,余熱發(fā)電系統(tǒng)受其影響,蒸汽產(chǎn)生量及品質(zhì)不斷下降。
單以A機(jī)為列,夏季取7-9月份,冬季取1-3月份。13-14年夏季鍋爐主蒸汽溫度360 ℃,主蒸汽量24 t/h;冬季主蒸汽溫度320 ℃,主蒸汽量20 t/h。到了16年-17年夏季鍋爐主蒸汽溫度320 ℃,主蒸汽量16 t/h;冬季主蒸汽溫度不到300 ℃,主蒸汽量12 t/h。從以上數(shù)據(jù)看,自16年開始不僅主蒸汽品質(zhì)在下降,而且產(chǎn)氣量也在萎縮。
表2 大煙道余熱投入前后數(shù)據(jù)對比
歷年燒結(jié)機(jī)速變化、發(fā)電和固耗數(shù)據(jù)見表3。
表3 2013-2017年燒結(jié)機(jī)固耗、余熱發(fā)電數(shù)據(jù)
3.1 帶冷機(jī)密封綜合技術(shù)創(chuàng)新
(1)2017年3月-8月進(jìn)行帶冷密封工藝綜合治理研究。選具有良好耐蝕、耐熱、低溫強(qiáng)度的柔性符合密封裝置,并多次進(jìn)行現(xiàn)場試驗(yàn)形成最終方案。
(2)2017年12月份利用B#燒結(jié)機(jī)檢修機(jī)會(huì)在帶冷機(jī)進(jìn)行實(shí)施應(yīng)用。從運(yùn)行情況看,帶冷機(jī)沿線環(huán)境狀況得到大大改善,尾部漏風(fēng)明顯降低,帶冷風(fēng)機(jī)電耗相對下降,余熱發(fā)電量同步提升4%。
3.2 燒結(jié)發(fā)電鍋爐補(bǔ)水系統(tǒng)優(yōu)化
2017年11月在燒結(jié)現(xiàn)場增設(shè)一座15 t/h二級(jí)反滲透除鹽水站。到2018年5月,經(jīng)過一段時(shí)間的水量置換和排污調(diào)整后,排污率從22%下降至8%左右,余熱鍋爐日補(bǔ)水量從投運(yùn)前300 t左右,下降至170 t左右,現(xiàn)場三套鍋爐水質(zhì)得到明顯改善。
3.3 余熱鍋爐對流受熱面熱負(fù)荷性能優(yōu)化
2017年11-12月利用余熱檢修計(jì)劃,結(jié)合鍋爐換熱段割管后的腐蝕和結(jié)垢情況,將A、B爐凝加管內(nèi)所有爐管換為鰭片管,并根據(jù)爐管外壁積灰較為輕微,將鰭片密度由4 mm改為3 mm,增加煙氣換熱量。改造后帶冷兩臺(tái)余熱蒸發(fā)量合計(jì)上升約9 t/h(B機(jī)蒸汽量上升較多,含帶冷密封改造優(yōu)化后的提升)。表4為A、B帶冷蒸發(fā)量趨勢。
表4 2015年-2018年A、B機(jī)帶冷鍋爐蒸汽量數(shù)據(jù)
3.4 汽輪機(jī)及輔機(jī)系統(tǒng)優(yōu)化
(1)2017年10月對汽輪機(jī)冷端系統(tǒng)和軸密封系統(tǒng)優(yōu)化改造,降低機(jī)組冷端損失,提高機(jī)組發(fā)電效率。改造后發(fā)電氣耗較前期下降,發(fā)電總量明顯提升。表5為改造后發(fā)電氣耗統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
表5 改造后發(fā)電氣耗統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
(2)2017年10月對凝汽器進(jìn)行酸洗消除冷凝管內(nèi)壁結(jié)垢,并新增加在線膠球清洗裝置。根據(jù)冷凝管管徑,一次投放Φ21 mm膠球1500只,回收率95%,保持凝汽器清潔度。改造后凝汽器真空明顯得到改善,真空度從-78 kPa提高到-90 kPa。
3.5 穩(wěn)定終點(diǎn)溫度,優(yōu)化操作提升余熱系統(tǒng)穩(wěn)定率 (1)穩(wěn)定燒結(jié)終點(diǎn)溫度,對每班終點(diǎn)溫度操作曲線進(jìn)行點(diǎn)評(píng),并根據(jù)余熱發(fā)電量高低進(jìn)行績效考評(píng),提高燒結(jié)生產(chǎn)人員與發(fā)電系統(tǒng)配合的積極性。
(2)組織技術(shù)攻關(guān),余熱熱源的連續(xù)性,降低了因補(bǔ)爐篦條、更換臺(tái)車等停機(jī)事件造成余熱系統(tǒng)甩爐次數(shù)。
經(jīng)過一段時(shí)間的穩(wěn)定運(yùn)行,2018年3月份-10月份在繼續(xù)保持930 mm超高料層厚度下,燒結(jié)機(jī)速1.52 m/min和固耗50.37 kg/t.礦雙下降的情況,發(fā)電指標(biāo)較2015年-2017年平均水平提升2.0 kwh/t.礦以上,節(jié)能效益較為明顯。表7為2015年-2018年燒結(jié)機(jī)固耗、余熱發(fā)電等數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。
針對余熱發(fā)電機(jī)組的狀況,進(jìn)行有針對性的技改技措,合理調(diào)整工藝允許參數(shù),加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)等工作著手,實(shí)現(xiàn)兩者有機(jī)結(jié)合,繼而實(shí)現(xiàn)負(fù)荷提升,系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性提升的目的。維護(hù)和建設(shè)好燒結(jié)余熱發(fā)電系統(tǒng),既有利于企業(yè)內(nèi)部提升自發(fā)電能力,對于節(jié)能減排也有較好的經(jīng)濟(jì)效益,更能取得較好的環(huán)境效益和社會(huì)效益,符合鋼鐵企業(yè)綠色發(fā)展的需求。
表7 2015-2018年燒結(jié)機(jī)固耗、余熱發(fā)電等數(shù)據(jù)