郭家紅
(晉城藍(lán)焰煤業(yè)股份有限公司成莊礦,山西 晉城 048021)
以晉城藍(lán)焰煤業(yè)股份有限公司成莊礦為例,工作面正常回采時(shí)瓦斯絕對(duì)涌出量為25 m3/min,利用頂板高位大直徑鉆孔可以滿足10 m3/min 的抽放。經(jīng)檢測(cè),巷道回風(fēng)中瓦斯?jié)舛纫话銥?.2%左右,上隅角瓦斯?jié)舛葹?.4%左右。因此,通過(guò)高位鉆孔抽放采空區(qū)瓦斯,是成莊礦回風(fēng)流瓦斯保持低濃度和上隅角瓦斯不超限的關(guān)鍵。
為盡可能增加高位鉆孔的單孔瓦斯抽放量,施工大孔徑鉆孔是最有效的途徑。目前成莊礦高位鉆孔的成孔直徑為Φ193 mm,具體成孔工藝為:首先采用定向鉆機(jī)+Φ120 mm 鉆頭施工定向先導(dǎo)孔,然后采用普通回轉(zhuǎn)鉆進(jìn)工藝和Φ153 mm 擴(kuò)孔鉆頭二次擴(kuò)孔,最后采用普通回轉(zhuǎn)鉆進(jìn)工藝和Φ193 mm擴(kuò)孔鉆頭三次擴(kuò)孔至終孔。該成孔工藝不僅工序繁瑣,而且在實(shí)際操作過(guò)程中經(jīng)常因擴(kuò)孔鉆桿受力復(fù)雜出現(xiàn)斷裂并發(fā)生掉鉆事故,造成重大經(jīng)濟(jì)損失。因此,為解決上述難題,提高成孔效率并降低施工風(fēng)險(xiǎn),成莊礦開(kāi)展了“定向先導(dǎo)孔+二次直螺桿馬達(dá)滑動(dòng)鉆進(jìn)擴(kuò)孔”的工藝研究試驗(yàn),取得了較好效果,為成莊礦下一步的鉆孔工藝改進(jìn)和推廣,同時(shí)也為類似條件礦井鉆孔施工提供借鑒。
為試驗(yàn)新工藝的可靠性和成孔效率,并與常規(guī)的擴(kuò)孔工藝進(jìn)行對(duì)比,本次選擇在成莊礦43222 巷9#橫川進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),9#橫川鉆場(chǎng)設(shè)計(jì)4 個(gè)頂板高位鉆孔,終孔孔徑均為Φ193 mm,鉆孔設(shè)計(jì)參數(shù)見(jiàn)表1。試驗(yàn)時(shí),1#孔和4#孔采用普通回轉(zhuǎn)鉆進(jìn)擴(kuò)孔工藝施工,2#孔和3#孔采用直螺桿馬達(dá)滑動(dòng)鉆進(jìn)擴(kuò)孔工藝施工。
根據(jù)成莊礦3#煤層特點(diǎn)以及裂隙帶發(fā)育高度,并結(jié)合頂板巖性分布特征,高位鉆孔設(shè)計(jì)層高為40~50 m,巖性以細(xì)粒砂巖為主,普氏硬度系數(shù)f=6~7,具體設(shè)計(jì)鉆孔軌跡見(jiàn)圖1。
表1 鉆孔設(shè)計(jì)參數(shù)
圖1 鉆孔設(shè)計(jì)軌跡圖
本次試驗(yàn)的主機(jī)選擇ZYWL-13000DS 型定向鉆機(jī),該鉆機(jī)扭矩為3000~13000 N·m,最大起拔壓力為280 kN,配備的泥漿泵流量為480 L/min,泵壓為10 MPa。按成孔工序劃分,定向先導(dǎo)孔施工選用鉆具組合:Φ89×3000 mm 通纜鉆桿+Φ89 mm×1.25°單彎螺桿馬達(dá)+Φ120 mm 胎體式PDC 鉆頭;二次擴(kuò)孔選用的鉆具組合為:Φ89×3000 mm 普通鉆桿+Φ153/ 193 mm 導(dǎo)向PDC 鉆頭和Φ89×3000 mm 普通鉆桿+Φ95 mm 直螺桿馬達(dá)+Φ153/193 mm 導(dǎo)向PDC 鉆頭。
鉆孔工藝方面,首先采用定向鉆進(jìn)工藝按設(shè)計(jì)軌跡施工定向先導(dǎo)孔,為降低后續(xù)擴(kuò)孔鉆進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn),定向先導(dǎo)孔施工時(shí)嚴(yán)格控制軌跡偏移,單根鉆桿最大角度變化率控制在0.75°以內(nèi)。定向先導(dǎo)孔終孔退鉆后,分別使用兩種擴(kuò)孔工藝施工至設(shè)計(jì)深度,退鉆封孔。
截至2018 年11 月3 日,采用ZYWL-13000DS型定向鉆機(jī)+Φ120 mm 鉆頭施工完成43222 巷9#橫川4 個(gè)頂板高位鉆孔的先導(dǎo)孔,具備擴(kuò)孔條件。
11 月5 日至11 月10 日,采用普通回轉(zhuǎn)鉆進(jìn)擴(kuò)孔工藝對(duì)1#鉆孔進(jìn)行擴(kuò)孔作業(yè),具體施工進(jìn)尺如表2(平均進(jìn)尺不包含最后一天)。
表2 普通回轉(zhuǎn)鉆進(jìn)擴(kuò)孔工藝對(duì)1#鉆孔施工進(jìn)尺表
11 月13 日至11 月17 日,采用直螺桿馬達(dá)滑動(dòng)鉆進(jìn)擴(kuò)孔工藝對(duì)2#鉆孔進(jìn)行擴(kuò)孔作業(yè),具體施工進(jìn)尺如表3(平均進(jìn)尺不包含最后一天)。
表3 直螺桿馬達(dá)滑動(dòng)鉆進(jìn)擴(kuò)孔工藝對(duì)2#鉆孔施工進(jìn)尺表
11 月19 日至11 月24 日,采用普通回轉(zhuǎn)鉆進(jìn)擴(kuò)孔工藝對(duì)3#鉆孔進(jìn)行擴(kuò)孔作業(yè),具體施工進(jìn)尺如下表(平均進(jìn)尺不包含最后一天)。
表4 普通回轉(zhuǎn)鉆進(jìn)擴(kuò)孔工藝對(duì)3#鉆孔施工進(jìn)尺表
11 月28 日至12 月2 日,采用直螺桿馬達(dá)滑動(dòng)鉆進(jìn)擴(kuò)孔工藝對(duì)4#鉆孔進(jìn)行擴(kuò)孔作業(yè),具體施工進(jìn)尺如下表(平均進(jìn)尺不包含最后一天)。
表5 直螺桿馬達(dá)滑動(dòng)鉆進(jìn)擴(kuò)孔工藝對(duì)4#鉆孔施工進(jìn)尺表
(1)施工效率分析
通過(guò)試驗(yàn)對(duì)比發(fā)現(xiàn),采用傳統(tǒng)的回轉(zhuǎn)鉆進(jìn)擴(kuò)孔工藝,每日平均進(jìn)尺為93 m 左右,施工550 m 的高位鉆孔需用6 d 時(shí)間。采用直螺桿馬達(dá)滑動(dòng)鉆進(jìn)擴(kuò)孔工藝,每日平均進(jìn)尺為120 m 左右,施工550 m的高位鉆孔只需用5 d 時(shí)間,效率提升了30%。
(2)循環(huán)作業(yè)分析
通過(guò)試驗(yàn)數(shù)據(jù)可以明顯看到,采用傳統(tǒng)的回轉(zhuǎn)鉆進(jìn)擴(kuò)孔工藝,每日最高擴(kuò)孔進(jìn)尺可達(dá)107 m,而最低進(jìn)尺只有47 m,循環(huán)作業(yè)很不規(guī)律。采用直螺桿馬達(dá)滑動(dòng)鉆進(jìn)擴(kuò)孔工藝,每日進(jìn)尺都在110~130 m 之間,鉆進(jìn)進(jìn)尺比較規(guī)律。
(3)其他方面分析
采用直螺桿馬達(dá)滑動(dòng)鉆進(jìn)擴(kuò)孔工藝鉆機(jī)由旋轉(zhuǎn)作業(yè)改變?yōu)橥七M(jìn)作業(yè),鉆桿的受力情況由扭力+推力改變?yōu)橥屏?,不僅減少了千米鉆機(jī)的事故發(fā)生率,又大大降低了鉆桿斷裂發(fā)生掉鉆事故的幾率。
(1)成莊礦通過(guò)采用“定向先導(dǎo)孔+二次直螺桿馬達(dá)滑動(dòng)鉆進(jìn)擴(kuò)孔”的成孔工藝,單孔的作業(yè)周期較原工藝降低了20%,提高了鉆孔效率。
(2)采用直螺桿馬達(dá)驅(qū)動(dòng)鉆頭滑動(dòng)鉆進(jìn)的擴(kuò)孔方式,有效改善了孔內(nèi)鉆具的受力狀況,大幅降低了孔內(nèi)鉆具發(fā)生斷裂掉鉆的風(fēng)險(xiǎn),減少了生產(chǎn)損失。