顧志剛,王富岡,卿宏軍
(1.常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院,江蘇常州 213164;2.江蘇雷利電機股份有限公司,江蘇常州 213162;3.常州湖南大學機械裝備研究院,江蘇常州 213164)
步進電機由于具有成本低廉、結(jié)構(gòu)簡單、控制方便、轉(zhuǎn)矩剛度大、定位穩(wěn)定可靠、無積累誤差等優(yōu)點[1],被廣泛應用于工業(yè)設備自動化控制[2]和家電產(chǎn)品智能化控制中。某企業(yè)生產(chǎn)的一種步進電機,采用定子的內(nèi)齒和外齒交錯在一起構(gòu)成爪極式結(jié)構(gòu)[3],這種電機極數(shù)多,比一般永磁步進電動機的步距角小,因而啟動頻率和運行頻率也較高[4]。該企業(yè)對生產(chǎn)的某系列步進電機存在扭矩上下限要求,然后在成品測試中,發(fā)現(xiàn)該系列電機在正反轉(zhuǎn)扭矩上存在差異,時常導致超差不良現(xiàn)象產(chǎn)生。因此,研究如何改善爪極式步進電機正反轉(zhuǎn)扭矩偏差,對提高產(chǎn)品良品率,為企業(yè)帶來經(jīng)濟效益,是非常有必要的。
目前國內(nèi)外對爪極式步進電機的研究較少,且研究熱點主要集中在提高電機性能方面。其中國外的Ji-Hyun Ahn等[5]研究了爪極外形對靜扭矩的影響。Dae-Sung Jung等[6]從爪極形狀、爪極數(shù)對永磁爪極電機的靜扭矩特性進行了數(shù)值優(yōu)化。C.P.Liu等[7-8]在數(shù)值分析了上下爪極的間隙及爪極形狀對步進電機動態(tài)扭矩的影響。國內(nèi)的吳俊云等[9]從爪極的寬度和高度方面,對爪極式步進電機的自定位扭矩和保持扭矩進行了數(shù)值優(yōu)化研究。夏長亮等[10]在不同頻率下對四相雙4拍永磁爪極步進電機進行了相電流仿真。
本文針對某企業(yè)生產(chǎn)的一種爪極式步進電機,探討了影響電機扭矩的主要影響因素,并從這些因素入手,進行了大量實驗分析,通過數(shù)據(jù)對比,總結(jié)出改善電機正反轉(zhuǎn)扭矩偏差大的原因,并給出了生產(chǎn)建議,也為其他相關(guān)研究提供了參考。
測試所用電機為四相八拍爪極式步進電機,是一種小型步進電機,其主要主要由帶極爪的外殼、塑料繞組骨架、爪極板、轉(zhuǎn)子、減速傳動齒輪、輸出軸等結(jié)構(gòu)組成,如圖1所示。
圖1 爪極式步進電機組成結(jié)構(gòu)
該系列步進電機主要用于控制空調(diào)扇葉的掃風,電扇搖頭,安防監(jiān)控攝像頭旋轉(zhuǎn)等場合,該電機有關(guān)性能參數(shù)如表1所示。
表1 電機性能參數(shù)表
步進電機的工作原理是將輸入的脈沖電流信號,轉(zhuǎn)換成輸出軸的步進角位移[11]。一般情況下,在產(chǎn)品的設計中,要求驅(qū)動電機提供正反轉(zhuǎn)速度和扭矩一致,由于步進電機正反轉(zhuǎn)扭矩偏差較大,將會使得產(chǎn)品質(zhì)量魯棒性變差,造成不良品率上升。
為了解決這個問題,本文首先從企業(yè)生產(chǎn)的一批正反轉(zhuǎn)扭矩上下限超出標準值的電機中,抽取了6個樣品,對每個樣品加載12 V額定電壓,使其正常運轉(zhuǎn),利用扭矩表對每個樣品的正反轉(zhuǎn)扭矩進行了檢測,檢測結(jié)果如表2所示。從樣品檢測數(shù)據(jù)中可以看出,每個電機均存在著正轉(zhuǎn)扭矩大于反轉(zhuǎn)扭矩的情況。
表2 樣品電機扭矩偏差初始值
電機的轉(zhuǎn)速取決于輸入電流的脈沖頻率,頻率越大,轉(zhuǎn)速越大;從文獻[12]可知,定子繞組的安匝數(shù)對電機扭矩有影響,要提高電機扭矩,可以增加繞組的匝數(shù)或者增加繞組電流。由于電機在制造過程中,四相繞組是同時完成的,繞制匝數(shù)必然相同,因此本文主要從繞組電流的角度,對偏差進行了分析。
首先利用電流鉗對每個樣品的四相電流分別進行檢測,檢測結(jié)果發(fā)現(xiàn)每個樣品的相電流均不相同,存在正轉(zhuǎn)相電流大于反轉(zhuǎn)相電流的情況。雖然四相繞組匝數(shù)相同,繞組線徑也相同,但在實際生產(chǎn)過程中,由于產(chǎn)品尺寸偏差等原因,會造成每個繞組上電線繞制時的張力不同,張力較大的繞組使得線徑變細,電阻增大,故造成每相電流產(chǎn)生了差值,從而導致力矩產(chǎn)生了偏差。將樣品電機的四相繞組通過四通道的可調(diào)電阻與電源相互連接,如圖2所示。調(diào)整可調(diào)電阻,使各相繞組電流值均為42 mA,然后使用扭矩表測量正反轉(zhuǎn)的扭矩值,得到測試數(shù)據(jù)如表3所示。
圖2 四通道可調(diào)電阻
表3 各相繞組電流42 mA測量值
調(diào)整相電流扭矩偏差對比如圖3所示,可以看出四相繞組等電流輸入后,正反轉(zhuǎn)扭矩偏差相對減小。以上數(shù)據(jù)說明:正反轉(zhuǎn)扭矩偏差過大與四相電流不對稱強相關(guān)。因此,在電機制造過程中,盡量保證各相電流相等,可以有效減小電機正反轉(zhuǎn)扭矩偏差過大的現(xiàn)象,提高產(chǎn)品的良品率。
圖3 調(diào)整相電流扭矩偏差對比圖
從以上分析可知,使各相電流對稱可以在一定程度上減小電機正反轉(zhuǎn)力矩之間的差值,因此,應盡量保證各相繞組的電阻相同,在實際生產(chǎn)中,影響繞組電阻的主要因素主要有以下幾個方面:繞線張力、匝數(shù)、線徑。由于在電機制造過程中,定子各相繞組由同一臺繞線機同時繞制而成,產(chǎn)品與產(chǎn)品之間存在微小的尺寸或位置偏差,都可能導致繞線張力產(chǎn)生變化,故調(diào)整繞線張力可行性較差;同時,當電機設計完成后,繞組匝數(shù)也已基本確定,少量匝數(shù)的變化帶來的變化成果不明顯,大量增加匝數(shù)勢必會導致企業(yè)成本的上升。
本文通過調(diào)整線徑的方法,分別采用直徑0.095 mm、0.093 mm、0.090 mm、0.085 mm的銅絲對樣品繞組進行了重新繞制,通過扭矩表對新繞制的電機進行了測試。圖4、圖5所示分別為不同線徑下,電機正反轉(zhuǎn)扭矩測試數(shù)據(jù)變化。
圖4 電機正轉(zhuǎn)扭矩與線徑關(guān)系
圖5 電機反轉(zhuǎn)扭矩與線徑關(guān)系
隨著繞組線徑的減小,繞組電阻增大,當電機在12 V額定電壓下工作時,各相電流逐漸減小,從圖中可以看出,隨著線徑的變化,當線徑由0.095 mm改變至0.093 mm時,6個樣品電機正反轉(zhuǎn)扭矩均變小,當線徑變?yōu)?.090 mm時,正反轉(zhuǎn)扭矩均又增大,當線徑改變至0.085 mm時,扭矩又變小??梢婋姍C的扭矩并不是隨著線徑的變化呈單調(diào)變化的。
圖6所示為電機在不同線徑下的正反轉(zhuǎn)扭矩偏差值,從圖中可以看出,0.095 mm線徑的電機正反轉(zhuǎn)扭矩偏差最大,數(shù)據(jù)較分散,不利于控制產(chǎn)品的良品率。當線徑為0.090 mm時,電機的正反轉(zhuǎn)扭矩偏差較集中,較易使產(chǎn)品獲得一致性,對于產(chǎn)品管理較方便。
圖6 電機反轉(zhuǎn)扭矩偏差與線徑關(guān)
圖7 電機反轉(zhuǎn)扭矩偏差百分數(shù)與線徑關(guān)系
圖7 所示為電機在不同線徑下的正反轉(zhuǎn)扭矩偏差百分數(shù),從圖中可知,在線徑為0.090 mm時,扭矩偏差集中,利于控制產(chǎn)品的品質(zhì),但此時的偏差百分數(shù)仍較大,集中在10%左右,隨著線徑的進一步減小,扭矩偏差開始呈分散狀態(tài),但總體偏差百分數(shù)較0.090 mm進一步下降。因此從提高產(chǎn)品良品率的角度來看,選擇線徑為0.085 mm能縮小電機正反轉(zhuǎn)之間的偏差。
本文針對某企業(yè)生產(chǎn)的爪極式步進電機存在正反轉(zhuǎn)扭矩偏差大的情況展開了研究,對于正反轉(zhuǎn)扭矩上下限超差的原因進行了分析,主要在于各相電流不對稱。利用調(diào)節(jié)電機線徑的方法對樣品電機繞組進行了重新繞制,利用扭矩表測量得出不同線徑下電機的正反轉(zhuǎn)扭矩,并進行了數(shù)據(jù)分析。從數(shù)據(jù)分析的結(jié)果可知,隨著線徑的下降,電機扭矩主要呈下降趨勢,電機正反轉(zhuǎn)扭矩偏差也逐漸減小,對于后續(xù)生產(chǎn)環(huán)節(jié),在保證電機扭矩能夠滿足使用條件的情況下,可以酌情考慮減小線徑,使得產(chǎn)品獲得更好的一致性和提高產(chǎn)品的良品率。