戈盼盼
摘 要:本文介紹QC小組活動成果報(bào)告,通過運(yùn)用“PDCA循環(huán)”及“關(guān)聯(lián)圖”對橋面調(diào)平層施工中易出現(xiàn)的平整度及裂縫問題,進(jìn)行要因分析,并制定相應(yīng)對策;再根據(jù)“PDCA循環(huán)”和“關(guān)聯(lián)圖”對所制定的對策進(jìn)行實(shí)施與檢查,以提煉出要因,并采取鞏固措施,從而解決提高橋面調(diào)平層平整度和裂縫的問題。
關(guān)鍵詞:平整度控制;裂縫;QC;PDCA循環(huán);關(guān)聯(lián)圖
中圖分類號:U445.4 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
0 引言
橋面調(diào)平層平整度及裂縫是評定路面質(zhì)量的主要技術(shù)指標(biāo)之一,它關(guān)系到行車的安全、舒適以及路面所受沖擊力的大小和使用壽命。路面表面不平整會增大行車阻力,并且產(chǎn)生振動作用。會造成行車顛簸,影響行車的速度和安全影響駕駛的平穩(wěn)和乘客的舒適。同時,振動作用還會對路面施加沖擊力,對汽車造成很大的傷害。
1 工程概況
龍?zhí)陡凼韪酃仿肪€起于三江河西側(cè)龍?zhí)陡蹍^(qū)一期大門附近,全線總長14.928 km。本項(xiàng)目范圍內(nèi)橋面調(diào)平層合計(jì)151 720㎡,厚度為7 cm,其中所有橋面調(diào)平層混凝土標(biāo)號均為C40。鋼筋均為D8冷軋鋼筋焊接網(wǎng)片。
2 選題理由
為確保橋面調(diào)平層質(zhì)量,提高橋面調(diào)平層平整度及減少裂縫,開展橋面鋪裝質(zhì)量管理活動。橋面調(diào)平層施工具有混凝土方量大、施工面積大、勞動強(qiáng)度高、氣候環(huán)境要求高等特點(diǎn)。如何在適宜氣候條件時間段內(nèi)優(yōu)質(zhì)高效完成施工任務(wù),是擺在廣大工程建設(shè)者面前的一道難題。針對如何控制好橋面平整度和裂縫,實(shí)現(xiàn)精品工程
目標(biāo)的課題。項(xiàng)目部成立了由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)、工程技術(shù)人員和技術(shù)工人組成的“三結(jié)合”現(xiàn)場攻關(guān)型 QC小組。組員文化素質(zhì)較高,技術(shù)力量雄厚,在施工生產(chǎn)中,善于發(fā)現(xiàn)問題,并能運(yùn)用有效的方法解決。小組根據(jù)橋面鋪裝施工特點(diǎn),針對影響橋面鋪裝平整度的諸多因素作為控制重點(diǎn),實(shí)施PDCA循環(huán)。小組成立的目的在于通過學(xué)習(xí)和實(shí)踐,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),為同類施工提供幫助。
3 現(xiàn)狀調(diào)查
對首件25 921㎡橋面的質(zhì)量進(jìn)行自查,按每20延米隨機(jī)抽取1處,累計(jì)450處。查出一般質(zhì)量問題共45處,合格率為90%,合格率有待提高。
4 設(shè)定目標(biāo)
現(xiàn)狀調(diào)查時共調(diào)查與檢測了450個數(shù)據(jù),不合格數(shù)據(jù)52個點(diǎn),合格率為88.4%,裂縫、平整度問題占橋面總質(zhì)量缺陷的78.8%,通過努力可解決裂縫、平整度問題的80%,那么合格率可以提高到88.4%+(1-88.4%)*80%*78.8%=95%。我們將目標(biāo)設(shè)定為:“橋面調(diào)平層整體質(zhì)量合格率≥95%”。
5 原因分析
經(jīng)過現(xiàn)場勘查記錄,小組成員自定如圖1的因果圖。
6 要因確認(rèn)
根據(jù)上述因果分析圖,QC 小組成員通過對現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)查,并根據(jù)檢查情況進(jìn)行要因確認(rèn)。
末端因素1:QC 小組成員陳然對試驗(yàn)段進(jìn)行對比檢查檢查, 結(jié)果顯示間隔時間30 min的橋面平整度較好,根據(jù)試驗(yàn),正確掌握時間進(jìn)行人工抹面施工段橋面平整度較好,因此此項(xiàng)對平整度有影響。
末端因素2:夏季高溫施工。QC小組決定由陳然對比在不同溫度下澆筑混凝土的橋面,檢查裂縫情況,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)夏季高溫澆筑混凝土區(qū)域裂縫較多,對裂縫有影響。
7 對策實(shí)施
對策實(shí)施一,針對要因“人工抹面未按時間施工”的對策實(shí)施:措施:對生產(chǎn)工人進(jìn)行現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo),使其掌握混凝土的初凝時間。
(1)由質(zhì)檢人員在現(xiàn)場指導(dǎo)收面工作,使操作工人充分掌握混凝土的初凝時間。
(2)安排施工經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)員專門負(fù)責(zé)收面工作。
(3)待混凝土鋪滿整個澆注范圍后,用三滾軸提漿機(jī)振動1~2遍,提漿1遍。一次抹面:待2 h直接收面,二次抹面:一次后40 min收面(關(guān)注點(diǎn))。三次抹面:二次后30 min收面注重平整度。
對策實(shí)施二,針對要因“夏季高溫施工”的對策實(shí)施:
(1)原材料管理:①原材料的存放管理,嚴(yán)禁各種原材料被暴曬;②在混凝土拌合前2 h向粗骨料堆中灑水,以促進(jìn)蒸發(fā)冷卻來降低混凝土的溫度。
(2)拌合管理:①混凝土拌合時,可取用溫度低的水,達(dá)到有效的降低拌合料的溫度;②要嚴(yán)格按照施工配合比施工,嚴(yán)禁私自更改配合比,特別是隨意增加拌合水用量。
(3)澆筑管理:①混凝土澆筑的溫度要控制在32℃以下。宜選在一天溫度較低的時間內(nèi)進(jìn)行;②在澆筑前需要對橋面進(jìn)行灑水降溫,保證混凝土內(nèi)外溫差在15℃以內(nèi)。
(4)養(yǎng)護(hù)管理:澆筑后立即用循環(huán)冷卻水灑水養(yǎng)護(hù),要求專人負(fù)責(zé)養(yǎng)護(hù);用浸濕的土工布覆蓋,避免暴曬,并使保持潮濕狀態(tài)最少7天。
8 效果檢查
經(jīng)過QC小組全體成員的努力,針對影響橋面調(diào)平層質(zhì)量缺陷的幾個要因,采取了有效的解決措施,取得了良好的施工效果,我們抽取對策實(shí)施后的橋面調(diào)平層,對實(shí)物外觀質(zhì)量進(jìn)行了檢查,共檢查450點(diǎn),共發(fā)現(xiàn)缺陷點(diǎn)17處,混凝土外觀質(zhì)量合格率達(dá)到了96.2%,超過了設(shè)定的目標(biāo)值(95%),達(dá)到了優(yōu)質(zhì)高效的預(yù)期目標(biāo)。
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