王建文
摘要:本文從一般變頻調(diào)速技術(shù)的原理入手,分析介紹了煤礦主提升機冷卻系統(tǒng)存在的問題,提出了改進方法,最后敘述了改進后的效果。
關(guān)鍵詞:煤礦提升機;電機冷卻;問題;改進
煤礦主提升機一般都是礦井的最大電力拖動設(shè)備,運行期間要消耗大量的電能,特別是在炎熱的夏季,電動機自身的散熱就成了一個大問題。如果不及時做好散熱,那么就容易損壞電動機,提升系統(tǒng)的正常運行就受到了影響。對大型電動機的散熱,有的安裝局扇,有的則安裝專用冷卻系統(tǒng)。然而,對于這些專門的冷卻設(shè)備來說,其長時間的連續(xù)運行,不但耗電量大,且還容易損壞,使得冷卻保障性也不可靠。為此,為了節(jié)約用電,增加冷卻系統(tǒng)的運行可靠性,對此提出了恒溫變頻調(diào)速改造的方案,這樣前述問題也就迎刃而解了。本文在此,就煤礦主提升機冷卻系統(tǒng)實施恒溫變頻調(diào)速改造的相關(guān)問題進行研究探討,以期對同行們進行參考。
1 一般變頻調(diào)速的基本原理
由于變極調(diào)速在調(diào)頻范圍、靜態(tài)精度、動態(tài)品質(zhì)、系統(tǒng)效率、完善的保護功能和容易實現(xiàn)自動控制以及過程控制等方面,都比以往的變極調(diào)速、調(diào)壓調(diào)速、串級調(diào)速、滑差調(diào)速和液力耦合器調(diào)速等具有較大的優(yōu)勢,也是公認的交流電動機最理想最有前途的調(diào)速方案,也代表著今后電氣傳動的發(fā)展方向?,F(xiàn)對幾種調(diào)速裝置的性能加以分析比較。
1)變極調(diào)速的原理。該調(diào)速適用不要求平滑、連續(xù)和頻繁調(diào)速的鼠籠型異步電動機。它是通過改變異步電動機定子繞組的極對數(shù)p,使電機同步轉(zhuǎn)速n0改變(n0=60f/p,f為電網(wǎng)頻率),以達到調(diào)速目的。優(yōu)點:轉(zhuǎn)差率小,轉(zhuǎn)差損耗少,使用維護方便。缺點:不能有級和平滑調(diào)速,且級差較大。
2)串級調(diào)速的原理。在繞線式異步電動機的轉(zhuǎn)子電路中串入一個與轉(zhuǎn)子電勢頻率相同、相位相反的附加電勢,通過改變轉(zhuǎn)差率調(diào)節(jié)電機轉(zhuǎn)速。串級調(diào)速裝置可將轉(zhuǎn)差功率轉(zhuǎn)化為機械能加到負載。優(yōu)點:效率較高,節(jié)電效果好;調(diào)速裝置的容量與調(diào)速范圍成正比,范圍小時裝置容量也小,成本也較低。缺點:可控硅串級調(diào)速功率因數(shù)低,且產(chǎn)生高次諧波,對電網(wǎng)有污染;內(nèi)反饋串級調(diào)速需采用特制的內(nèi)反饋繞線式電機,還要對繞線式異步電機進行改造。串級調(diào)速只適用于調(diào)速范圍不大(70%~95%)的繞線式異步電機。
3)定子調(diào)壓調(diào)速的原理。通過改變加在異步電機定子端的電壓,使電機的機械特性發(fā)生變化,轉(zhuǎn)差率變化,轉(zhuǎn)速也將改變。優(yōu)點:線路簡單,運行比較可靠;調(diào)壓裝置體積小;使用維護簡單;便于自動控制和遠程操作。缺點:低速時轉(zhuǎn)差功率損耗大,效率低;調(diào)速特性軟;產(chǎn)生高次諧波,對電網(wǎng)有污染,對電機有影響。比較適用于大容量繞線式異步電機。
4)液力耦合器的調(diào)速原理。它適用于大功率、高轉(zhuǎn)速的鼠籠式轉(zhuǎn)子異步電機。液力耦合器是通過油在泵輪(電動機側(cè))和渦輪(負載側(cè))中的循環(huán)流動,泵輪將輸入的機械能轉(zhuǎn)化為油的動能和勢能,渦輪則將該能轉(zhuǎn)換為輸出的機械能,以實現(xiàn)功率的傳遞。通過勺管調(diào)節(jié)油的循環(huán)量以調(diào)節(jié)渦輪轉(zhuǎn)速。液力耦合器安裝在電機與負載之間。可在電機轉(zhuǎn)速恒定的情況下,無級調(diào)節(jié)風機的轉(zhuǎn)速。優(yōu)點:功率適應(yīng)范圍大,可以滿足10~10000KW不同功率的需要;結(jié)構(gòu)簡單,改造投資不大;可空載起動,無高次諧波,對電網(wǎng)也無影響;調(diào)速范圍為20%~97%,可以隔離電機和泵的振動,并緩和沖擊。缺點:有滑差損失,屬低效調(diào)速裝置;滑差功率損耗變?yōu)橛偷臒崃渴褂蜏厣?,需要冷卻設(shè)備;低速、小功率的液力耦合器造價也高;效率低,其效率與轉(zhuǎn)差成反比;液力耦合器達不到電機額定轉(zhuǎn)速;調(diào)速精度差,且不穩(wěn)定。
現(xiàn)大量使用的變頻調(diào)速,就是利用變頻器通過改變頻率實現(xiàn)自動調(diào)節(jié)、調(diào)速的。它也是變極調(diào)速發(fā)展的高層次階段產(chǎn)品。
2 提升機電機冷卻系統(tǒng)的現(xiàn)狀和存在的問題
某礦主井提升機電機為2300KW大型直流電機。電機通過軸流風機冷卻,風機電機功率為75KW。為確保主電機冷卻效果,系統(tǒng)設(shè)計時冷卻風機采用恒轉(zhuǎn)速直接啟動方式來對主電機進行供風。在后期的日常維護過程中發(fā)現(xiàn),在冬季設(shè)備運行時,溫度較低,在確保主電機溫度在正常范圍內(nèi)的情況下,要求的供風量較低,而由于冷卻風機采用恒轉(zhuǎn)速運轉(zhuǎn),供風量常年維持在最高水平。顯然大大降低了設(shè)備的利用效率,設(shè)備運行的經(jīng)濟性也不高。另外,由于冷卻風機采用直接啟動方式,電機的啟動電流為額定電流的5-7倍。在如此大的電流沖擊下,接觸器和電機的使用壽命大大降低,且啟動時的機械沖擊也容易對風機軸承、扇葉、風道等造成損壞。同時,噪聲大,能耗又高等。為解決這一問題迫切需要尋求一種方式來降低電機啟動電流,以降低能耗,減少設(shè)備的損壞率。
3 提升機電機冷卻系統(tǒng)的改進方法
為了解決上述問題,通過先期的系統(tǒng)模擬,設(shè)計出了一套閉環(huán)自動控制系統(tǒng)。通過該系統(tǒng)能保證風機轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)的及時性和準確性。該系統(tǒng)是基于反饋原理建立的自動控制系統(tǒng)。即根據(jù)系統(tǒng)輸出變化的信息進行控制,通過比較系統(tǒng)行為(輸出)與期望行為之間的偏差,再消除偏差以獲得預(yù)期的系統(tǒng)性能,且抗干擾能力也強。
項目通過主提升電機內(nèi)的溫度傳感器采集信號,傳輸至PID控制器的輸入端。經(jīng)采集的信號在PID控制器內(nèi)與原設(shè)定值進行比較,利用差分信號控制變頻器的輸出頻率,調(diào)節(jié)冷卻風機的轉(zhuǎn)速,以改變供風量,最終實現(xiàn)保證主提升電機在可靠的溫度下運行。保證設(shè)備的安全、可靠運轉(zhuǎn)。此次改造共使用PID控制器一臺、變頻器一臺(帶電抗器)、控制柜一臺、交流接觸器兩臺和電纜若干。
4 提升機電機冷卻系統(tǒng)的改進后效果
項目實現(xiàn)后,可根據(jù)主電機的內(nèi)部溫度實時通過調(diào)整冷卻風機轉(zhuǎn)速來改變供風量,有效的提高冷卻風機的運行效率,節(jié)能效果顯著。另外,項目實現(xiàn)后因風機運行效率提高,可有效的延長風機的使用壽命。在原有系統(tǒng)不變的情況下,增加該系統(tǒng),即冷卻風機有兩種運行方式:變頻自動運行、工頻自動運行,在系統(tǒng)出現(xiàn)故障時,可自動切換至工頻運行。大大提高了系統(tǒng)運行的安全性、可靠性。
總之,該礦主提升電機的冷卻系統(tǒng)經(jīng)過實施變頻調(diào)速技術(shù)改造以后,有效解決了散熱性能不好、運行不可靠和耗電量大的系列問題,大大促進了主提升系統(tǒng)的安全高效運行,取得了顯著的社會經(jīng)濟效益。
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