任巍
頓漢布什(中國(guó))工業(yè)有限公司 山東煙臺(tái) 264003
基本工序包括:鈑金加工、翅片管式冷凝器加工、電控裝配、管組加工、總裝。用戶交期需求:在淡季單班6-8 臺(tái),旺季需求單班為10 臺(tái),但目前的產(chǎn)能在6 臺(tái),勉強(qiáng)達(dá)到淡季需求。
當(dāng)前除彎管工序產(chǎn)能過(guò)剩外,其它工序均未達(dá)到45 分鐘節(jié)拍要求,且各工序節(jié)拍極度不平衡,瓶頸工序來(lái)自電控的72 分鐘,全線平衡率僅為74%,平衡率損失為26%,從圖3 所示及各工序人數(shù)計(jì)算得出,每生產(chǎn)一臺(tái)產(chǎn)品損失工時(shí)為484 分鐘。因此不僅要解決各工序節(jié)拍滿足45 分鐘,而且要工序平衡,其前提是連續(xù)流和拉動(dòng)。
各工序節(jié)拍平衡圖如圖2:
當(dāng)前價(jià)值流中,存在按庫(kù)存和訂單兩種排產(chǎn)方式,當(dāng)非標(biāo)型號(hào)越來(lái)越多并逐漸定型為標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品后,這將出現(xiàn)按庫(kù)存批量生產(chǎn)的狀態(tài)。批量生產(chǎn)意味著不僅成品庫(kù)存增加且所有的上游工序的庫(kù)存也將增大,所需的制造周期延長(zhǎng)。ERP 系統(tǒng)的計(jì)劃與拉動(dòng)看板同時(shí)發(fā)往各工序,造成拉動(dòng)失效,形成“孤島作業(yè)”加劇了庫(kù)存和周期的延長(zhǎng),一旦出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題將是批量性而無(wú)法挽回。同時(shí),因客戶需求的不確定性,ERP 給總裝線的補(bǔ)庫(kù)W/O 在型號(hào)和數(shù)量上是不均衡的[1]。
我們經(jīng)常采用增值比來(lái)評(píng)估一個(gè)價(jià)值流的效率,在當(dāng)前價(jià)值流的整個(gè)制造周期30.5 天中,因庫(kù)存占用的周期為25.9 天,增值比僅為15.2%。因此對(duì)整個(gè)制造周期起決定作用的是庫(kù)存等非增值活動(dòng),只有壓縮庫(kù)存才能縮短制造周期。
影響產(chǎn)線總體平衡率最大因素來(lái)自于電控與彎管制備工序,產(chǎn)線平衡的直接有效手段是工序間作業(yè)內(nèi)容合并、重組等,故將總裝線上的配管作業(yè)拿出來(lái)為總裝線減負(fù),拿出來(lái)的部分與同步化作業(yè)的管組工序、彎管制備工序重新組合為一個(gè)連續(xù)流的加工單元,我們稱之為管組預(yù)制單元,組合前后節(jié)拍平衡圖見圖4。電控工序通過(guò)工藝和設(shè)計(jì)改進(jìn)單獨(dú)進(jìn)行節(jié)拍壓縮至47 分鐘[2]。
在鐵板線和總裝線、冷凝器線之間建立如圖5 模型所示的順序拉動(dòng),在鐵板的整個(gè)周期的第1 天后就能提供一個(gè)批量鈑金,過(guò)程中必須保證各種板件的先進(jìn)先出(FIFO)[3]。同時(shí)通過(guò)增加激光工位壓縮其節(jié)拍,取消數(shù)控沖壓。如此鐵板線的制造周期將會(huì)由原來(lái)的8.5 天縮短為5 天左右。
通過(guò)一個(gè)均衡看板箱對(duì)每班不同型號(hào)進(jìn)行均衡排產(chǎn),從而消除各標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)龐大的庫(kù)存。以某月實(shí)際訂單需求為例說(shuō)明均衡化排產(chǎn)的方法,AC 系列產(chǎn)品某月份訂單量共計(jì)220 臺(tái)。各型號(hào)需求如表1:
表1 AC 系列產(chǎn)品某月份訂單需求表2×月份×日訂單需求均衡箱
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每月按22 個(gè)工作日,10 臺(tái)/班,需求節(jié)拍T·T=45 分鐘,該月份應(yīng)該按照10 臺(tái)/班來(lái)安排計(jì)劃,每班通過(guò)均衡箱實(shí)現(xiàn)均衡看板指令,具體為:根據(jù)鐵板線6 件套的經(jīng)濟(jì)批量,將看板量定為2 臺(tái),則2×T·T=2×45 分鐘=90 分鐘,即每90 分鐘向總裝線發(fā)出一個(gè)看板,每天共發(fā)出5 個(gè)看板,如表2,根據(jù)此均衡箱形成當(dāng)班每個(gè)需求看板S/O。需求看板每隔90分鐘向總裝發(fā)出生產(chǎn)指令看板W/O。如此,實(shí)現(xiàn)了每日均有不同型號(hào)的產(chǎn)品可滿足顧客需求,從而解決了產(chǎn)線負(fù)荷不均等問(wèn)題。均衡排產(chǎn)價(jià)值流模型如圖6。
改善后工序平衡率由74%提高到94%,節(jié)拍由原來(lái)72 分鐘壓縮到47 分鐘,產(chǎn)能提高到9.6 臺(tái)/班,庫(kù)存下降到15.2 天,制造周期縮短為19.6 天,全年周轉(zhuǎn)次數(shù)由10 次提高到15 次,資金年節(jié)省率33.3%。
通過(guò)對(duì)AC 系列風(fēng)冷機(jī)組全價(jià)值流分析技術(shù)的精益改善研究與應(yīng)用得出:
(1)影響客戶交貨期的主要因素來(lái)自庫(kù)存和過(guò)量生產(chǎn)。通過(guò)繪制當(dāng)前現(xiàn)狀的價(jià)值流圖并對(duì)其進(jìn)行價(jià)值流分析能幫助我們很容易找到這些浪費(fèi)和影響并進(jìn)行持續(xù)改善,一切改善的目都是圍繞減少庫(kù)存,消除過(guò)量生產(chǎn)和“孤島”作業(yè)。
(2)生產(chǎn)效率不等于生產(chǎn)得越快越好,而是在拉動(dòng)體系下確保準(zhǔn)時(shí)化和連續(xù)流,從而獲得需求的節(jié)拍及產(chǎn)線平衡,做到僅在下游顧客需要的時(shí)間和數(shù)量來(lái)生產(chǎn)。這才是真正的效率改善。
(3)當(dāng)我們通過(guò)分析和對(duì)精益工具的運(yùn)用找到改善方向并實(shí)施后即可得到新的改善后的未來(lái)價(jià)值流圖,同時(shí)將自動(dòng)成為當(dāng)前狀態(tài)圖并進(jìn)入下一輪的持續(xù)改善,使AC 產(chǎn)品不斷的獲得精益價(jià)值流,從而持續(xù)提高用戶滿意度。