陸志剛?馬騰
摘要:某型無人機(jī)外場(chǎng)試飛滑跑過程中,機(jī)體發(fā)生明顯向右側(cè)滑故障,在糾偏權(quán)限范圍內(nèi),飛行員進(jìn)行了手動(dòng)糾偏,若不及時(shí)糾正滑跑軌跡,極易發(fā)生無人機(jī)沖出跑道事故。針對(duì)這一故障現(xiàn)象,經(jīng)地面對(duì)液壓系統(tǒng)、起落系統(tǒng)排故,結(jié)合對(duì)飛參數(shù)據(jù)的分析,建立故障樹,對(duì)各項(xiàng)事件進(jìn)行原因分析,最終故障定位,提出了解決方案并驗(yàn)證其有效性。
關(guān)鍵詞:側(cè)滑;液壓系統(tǒng);剎車片;剎車壓力
1 故障描述
無人機(jī)在地面控制站監(jiān)視下可以自主完成起飛、爬升、巡航與進(jìn)場(chǎng)著陸飛行全過程,飛行操縱員可以不對(duì)無人機(jī)執(zhí)行任何操作,工廠大修的某型無人機(jī)在外場(chǎng)進(jìn)行自主飛行滑跑時(shí),機(jī)體發(fā)生明顯向右側(cè)滑的現(xiàn)象,滑跑路線已偏離預(yù)設(shè)定軌跡,飛行員隨即進(jìn)行了手動(dòng)糾偏,在糾偏范圍內(nèi),向左糾偏2°,無人機(jī)重回預(yù)設(shè)定軌跡,繼續(xù)滑跑直至起飛爬升。若當(dāng)時(shí)側(cè)滑發(fā)生時(shí),未進(jìn)行自主操縱轉(zhuǎn)人工操縱,那么無人機(jī)極易右偏滑出跑道,從而導(dǎo)致地面事故的發(fā)生。
2 原理分析
無人機(jī)液壓系統(tǒng)主要由回油油濾、電動(dòng)泵組、油箱、組合閥塊、剎車作動(dòng)器、前/主起落架收放作動(dòng)筒等部件組成。在液壓系統(tǒng)正常的情況下,采用液壓系統(tǒng)可以進(jìn)行起飛、著陸和剎車。當(dāng)自主操控狀態(tài)下,機(jī)體出現(xiàn)側(cè)滑現(xiàn)象,可以轉(zhuǎn)人工操縱,對(duì)前輪進(jìn)行糾偏控制,前輪糾偏權(quán)限:地速小于或等于90 km/h,三個(gè)機(jī)輪都可靠接地的情況下,糾偏限制為±5°;從三個(gè)機(jī)輪都可靠接地至地速大于90km/h的時(shí)間內(nèi),糾偏限制為±3°;從單個(gè)機(jī)輪可靠接地至三個(gè)機(jī)輪可靠接地的時(shí)間內(nèi),糾偏限制為±1°。
無人機(jī)剎車采用簡(jiǎn)單的機(jī)械式剎車,無防滑功能,為防止剎車盤抱死,采用2.5MPa低壓體制:在啟動(dòng)電機(jī)前保持變壓電磁閥處于不通電的油路常通狀態(tài)。
液壓剎車原理,即液壓系統(tǒng)輸入的壓力油經(jīng)過組合閥塊中的2個(gè)剎車電磁閥進(jìn)入左右剎車作動(dòng)筒。兩個(gè)剎車電磁閥分別由飛控系統(tǒng)控制,可實(shí)現(xiàn)差動(dòng)剎車或同時(shí)剎車;當(dāng)電磁閥斷電時(shí),剎車腔通過電磁閥與回油管路連通,剎車作動(dòng)筒不工作;當(dāng)電磁閥通電時(shí),剎車腔通過電磁閥與液壓供壓管路連通,剎車作動(dòng)筒工作,進(jìn)行剎車。
3 故障分析
由于該無人機(jī)在自主滑跑時(shí)出現(xiàn)右偏側(cè)滑的現(xiàn)象,而人工操縱介入手動(dòng)糾偏可以消除側(cè)滑故障,說明無人機(jī)液壓系統(tǒng)、剎車系統(tǒng)、起落裝置系統(tǒng)均有可能出現(xiàn)故障。對(duì)比分析飛參數(shù)據(jù)后,將故障現(xiàn)象“機(jī)體側(cè)滑故障”設(shè)置為頂事件建立故障樹,對(duì)各種可能的結(jié)果事件和底事件進(jìn)行分析。
3.1 裝配工藝問題分析
1)該型無人機(jī)使用300×125-90無內(nèi)胎輪胎,機(jī)輪主要由軸承擋油環(huán)、軸承內(nèi)環(huán),輪胎、氣門芯組成,組裝后再置于起落架上。機(jī)輪安裝時(shí),工藝要求將其置于墊有橡膠板或其它軟質(zhì)材料的平臺(tái)上進(jìn)行操作,否則安裝過程中可能出現(xiàn)硬力損傷,同時(shí)自鎖力矩?cái)Q出最小力矩要高于0.2N.m,若安裝不符合規(guī)定要求,則可能引發(fā)機(jī)體側(cè)滑故障。
2)剎車缸體用連接剎車缸體和主支柱下段的兩顆螺釘連接固定,剎車盤卡在兩個(gè)剎車片之間,剎車缸體的安裝孔對(duì)準(zhǔn)支柱下段的安裝孔由螺栓連接固定,且組件、各輪軸活動(dòng)部位需涂ZN6-4潤(rùn)滑脂來潤(rùn)滑。若安裝過程中連接固定達(dá)不到工藝標(biāo)準(zhǔn)、活動(dòng)部位缺少潤(rùn)滑脂,則可能影響剎車片正常工作,最終引發(fā)機(jī)體側(cè)滑故障。
3.2 剎車壓力故障分析
1)規(guī)定輪胎充氣壓力為0.65±0.05MPa,若充氣壓力低于或高于規(guī)定值,則造成胎壓不足或過量,兩側(cè)胎壓不一致,可能導(dǎo)致機(jī)體滑跑時(shí)發(fā)生側(cè)滑。
2)剎車片本身存在一定的摩擦力。主機(jī)輪的剎車片和摩擦力都需要進(jìn)行定期檢查,保證剎車力矩穩(wěn)定。如果剎車片摩擦力過大,可能導(dǎo)致機(jī)體發(fā)生跑偏引發(fā)側(cè)滑。
3)如果工作時(shí)組合閥塊出口壓力不一樣,左右剎車壓力不一樣。如果左右剎車壓力壓差過大的情況下,就會(huì)造成左、右剎車壓力過大,具體表現(xiàn)就是機(jī)體發(fā)生側(cè)滑現(xiàn)象。
4 故障排查與定位
4.1 故障排查
針對(duì)以上故障樹及原因分析,開展了如下工作。
1)取下輪胎和密封圈外觀檢查,檢查發(fā)現(xiàn)分解下來的零、組件均無漆層脫落、損傷、嚴(yán)重變形等現(xiàn)象。觀察輪轂的外型面、接合表面和密封圈安裝表面均無碰傷、劃傷。
2)檢查支柱及機(jī)輪輪胎與相鄰結(jié)構(gòu)間的間隙,已滿足要求不小于5mm,局部不小于2mm;再仔細(xì)檢查剎車片,發(fā)現(xiàn)剎車片無毛刺、掉快、龜裂,剎車片上的鋼骨架也沒有出現(xiàn)裂紋,剎車片安裝無異常。
3)用千斤頂將飛機(jī)頂起至輪胎離地,前、主支柱處于放下狀態(tài)時(shí),檢查左、右輪胎壓力,顯示輪胎壓力正常。
4)檢查剎車盤和剎車片無明顯的毛刺和形變現(xiàn)象,配合無異常情況;其次,進(jìn)行剎車測(cè)試,剎車力矩在規(guī)定范圍內(nèi);最后,進(jìn)行PMA液壓剎車檢查:給液壓系統(tǒng)上電,在左下顯的“飛行前檢查”界面中“液壓泵及剎車系統(tǒng)”菜單下按“液壓泵啟動(dòng)”指令,檢查發(fā)現(xiàn)剎車壓力均在范圍內(nèi),無異常。
4.2 故障定位
綜上分析,剎車出現(xiàn)問題導(dǎo)致剎車壓力過大,初步判定組合閥塊故障造成機(jī)體發(fā)生側(cè)滑。
組合閥塊內(nèi)含有剎車電磁閥,變壓電磁閥轉(zhuǎn)為常開狀態(tài),向剎車電磁閥供額定工作電壓28VDC,左、右管嘴分別接左、右剎車,向進(jìn)油管嘴供額定工作壓力10 MPa±2MPa,電磁鐵通電,左右剎車壓力應(yīng)為3MPa±0.5MPa。協(xié)同動(dòng)作時(shí)間檢查(在電磁閥入廠復(fù)驗(yàn)時(shí)進(jìn)行),從剎車電磁閥接通或斷開到對(duì)應(yīng)管嘴的壓力開始上升或下降的時(shí)間,常溫時(shí)≯0.1s,低溫-55℃時(shí)≯0.2s。
經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)剎車電磁閥的協(xié)同動(dòng)作時(shí)間均符合標(biāo)準(zhǔn),但是左、右剎車壓力壓差很大,左剎車壓力值靠近下限,右剎車壓力值靠近上限,造成了左右剎車壓力差值較大,最終引發(fā)了機(jī)體側(cè)滑。
5 措施與結(jié)論
根據(jù)上述研究,制定以下預(yù)防措施:
1)因工廠無此產(chǎn)品專用壓力調(diào)節(jié)設(shè)備,加強(qiáng)與制造廠溝通合作,派專業(yè)人員赴制造廠參與外委產(chǎn)品的驗(yàn)收試驗(yàn),保證產(chǎn)品左、右壓力均衡。
2)無人機(jī)地面總裝調(diào)試后需進(jìn)行C鏈路測(cè)試,通過地面控制站反饋正常鏈接靜態(tài)下的左、右剎車壓力值作為參考,若壓差過大,則機(jī)件返廠重新進(jìn)行壓力調(diào)節(jié)。
3)加強(qiáng)車間對(duì)外委產(chǎn)品修理的接收檢查,開展技術(shù)攻關(guān),逐漸形成自修能力。
按照以上控制措施控制,后續(xù)無人及經(jīng)外場(chǎng)開車和試飛未出現(xiàn)機(jī)體側(cè)滑故障,使用狀態(tài)反饋良好。
作者簡(jiǎn)介:陸志剛,高級(jí)工程師,從事多型無人機(jī)修理研究工作。