俞強(qiáng)文,劉智強(qiáng)
(中鋁瑞閩股份有限公司,福州350014)
本次對高壓水洗柱塞泵填料密封部位進(jìn)行改造,加長了現(xiàn)有高壓水洗柱塞泵泵頭,隔出一個漏水腔用以漏水,可防止高壓水洗柱塞泵填料漏水進(jìn)入連桿腔,減小水進(jìn)入曲軸腔的可能,從而可以大大減小高壓水洗柱塞泵曲軸卡死故障,防止機(jī)油乳化,延長機(jī)油使用周期,大大提高高壓水洗柱塞泵的穩(wěn)定性。
設(shè)計基于現(xiàn)有高壓水洗柱塞泵的已有結(jié)構(gòu),加長了泵填料密封套,在填料密封于壓緊螺母間增壓一個漏水腔,此腔的作用是在填料密封出現(xiàn)漏水時,讓水通過此腔提前漏水,阻止水進(jìn)入后方的連桿腔,漏水腔通過骨架油封將漏水與連桿腔隔開,并在連桿上加一個擋水環(huán),即使有少量的水進(jìn)入連桿腔,避免其附著在連桿上,只要水不會附著在連桿上,就不可能進(jìn)入曲軸腔,曲軸腔機(jī)油就不會乳化,只要對泵進(jìn)行正常的檢查保養(yǎng)即可消除現(xiàn)有高壓水洗柱塞泵約90%的故障。
考慮高壓清洗泵的故障頻發(fā)部位在動力端,故重點(diǎn)介紹該泵動力端的主要結(jié)構(gòu),灰鑄鐵機(jī)身為箱式結(jié)構(gòu),機(jī)身內(nèi)曲軸端的下部設(shè)計成油池,存放機(jī)油,油面顯示在油標(biāo)上,正確油位應(yīng)在油標(biāo)的中線上。機(jī)油采用40#機(jī)械油進(jìn)行潤滑;曲軸用42CrMo~35CrMo 合金鋼制造,表面進(jìn)行氮化處理。連桿9 為鑄鋼件,連軒瓦片為08 高錫合金薄壁軸瓦,連桿小頭裝有錫青銅襯套,連桿的剖分式大頭均采用螺栓連接;該泵采用飛濺潤滑方式進(jìn)行潤滑,十字頭導(dǎo)軌孔上部的機(jī)身內(nèi)設(shè)計一個小油池,對準(zhǔn)十字頭導(dǎo)軌孔上部中央鉆一小孔。若泵轉(zhuǎn)速較低時,曲軸的圓形曲柄旋轉(zhuǎn)時帶上來的機(jī)油被刮油器導(dǎo)入小油池內(nèi).從而潤滑十字頭與十字頭銷;中間桿往復(fù)運(yùn)動時,靠密封盒內(nèi)2 只骨架式橡膠油封封住,動力端的機(jī)油不被帶出來[1]。動力端結(jié)構(gòu)詳見圖1。
圖1 動力端示意圖
該泵電動機(jī)通過大、小皮帶輪與窄V 形皮帶帶動泵的曲軸旋轉(zhuǎn)、曲軸帶動連桿、十字頭、中間桿、柱塞作往復(fù)運(yùn)動。當(dāng)柱塞向后運(yùn)動時,進(jìn)液閥打開,液體進(jìn)入泵體,直到柱塞移到最后位置時(曲軸轉(zhuǎn)180°),進(jìn)液過程結(jié)束。柱塞開始向前運(yùn)動時,泵體箱內(nèi)的液體受擠壓,壓力升高、進(jìn)液閥關(guān)閉,排液閥打開,液體被排出。
改造前,在柱塞的往復(fù)運(yùn)動過程中,填料密封位置常出現(xiàn)漏液問題,漏液進(jìn)入連桿腔,會濺到連桿⑥上,連桿在往復(fù)運(yùn)動的過程中將漏液帶進(jìn)曲軸腔,骨架密封,無法將所有附著在連桿上的漏液分子全部去除,漏液分子進(jìn)入曲軸腔后與曲軸腔內(nèi)的潤滑液混合,導(dǎo)致潤滑液變質(zhì),潤滑效果下降,最終導(dǎo)致曲軸因潤滑不良卡死。
改造后,在柱塞往復(fù)運(yùn)動過程中,填料密封漏液直間漏入漏水腔,再從漏水腔出水口流走,通過骨架油封1○,保證漏水腔內(nèi)的漏液不會流到曲軸腔內(nèi),更不會有漏液濺到曲軸連桿上,帶入曲軸腔,防止?jié)櫥鹤冑|(zhì)乳化。改造后詳見圖2。
圖2 新泵結(jié)構(gòu)示意圖
通過本次的技術(shù)改造,原來往復(fù)式高壓清洗泵的故障率大大降低,提高了主體設(shè)備的使用率,從而進(jìn)一步提高了產(chǎn)品的成品率;其次,本次改造對設(shè)備的維護(hù)方面也是起到了很大的幫助,以往因機(jī)油乳化導(dǎo)致高壓水洗柱塞泵曲軸卡死的故障,需3 名鉗工8h 才能完成修復(fù),對降低鉗工的工作強(qiáng)度也起到了積極的作用;最后,通過改造,大大節(jié)省了高壓水洗柱塞泵曲軸卡死的維護(hù)費(fèi)用,帶來了較為可觀的經(jīng)濟(jì)效益。