王 偉
(神東煤炭集團(tuán),陜西 榆林 719315)
煤制油選煤廠設(shè)計(jì)處理能力4.50 Mt/a,為用戶型選煤廠。生產(chǎn)工藝采用:原煤分級(jí)破碎,小于30 mm原煤脫泥后,進(jìn)入有壓兩產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選,出精煤和矸石兩種產(chǎn)品,其中精煤用于煤液化原料;煤泥水經(jīng)水力分級(jí)旋流器分級(jí)后,粗煤泥經(jīng)弧形篩、離心機(jī)脫水后作為發(fā)電用煤,細(xì)煤泥經(jīng)濃縮池濃縮后,進(jìn)入加壓過濾機(jī)脫水后作為發(fā)電用煤。
煤制油選煤廠承擔(dān)著為煤制油公司提供灰分小于5%的精煤產(chǎn)品的任務(wù),但生產(chǎn)過程存在分選密度不穩(wěn)定,操作難控制的現(xiàn)狀。選煤廠通過生產(chǎn)實(shí)踐和單機(jī)性能檢測(cè)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),有壓兩產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器存在跑煤現(xiàn)象和分選效果較差的問題,對(duì)精煤回收率和產(chǎn)品質(zhì)量合格率影響較大,造成經(jīng)濟(jì)效益損失,影響品牌信譽(yù)度。
在實(shí)際生產(chǎn)中,煤制油選煤廠有壓兩產(chǎn)品重介旋流器大約每隔5 min會(huì)出現(xiàn)一次底流排料量突然增大的情況,導(dǎo)致整個(gè)底流物料脫介篩篩面覆蓋較厚物料層,且具有一定的規(guī)律性。
為了掌握實(shí)際情況,采集了矸石產(chǎn)品進(jìn)行浮沉試驗(yàn),結(jié)果見表1。
表1 大于1.5 mm粒級(jí)矸石密度組成
由表1可知,實(shí)際分選密度約1.60 kg/L,而矸石產(chǎn)品中小于1.60 kg/L密度級(jí)產(chǎn)率高達(dá)15.22%,灰分為17.29%。其中精煤占4.23%,灰分4.92%;中煤占10.99%,灰分22.05%。由此可見,有壓兩產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器生產(chǎn)中存在“跑煤”現(xiàn)象。
按照GB/T 15715—2014《煤用重選設(shè)備工藝性能評(píng)定方法》[1]對(duì)煤制油廠有壓兩產(chǎn)品重介旋流器開展了單機(jī)性能檢測(cè)試驗(yàn)。根據(jù)試驗(yàn)數(shù)據(jù)計(jì)算得出重介質(zhì)旋流器工藝性能評(píng)價(jià)核心指標(biāo)E值,各粒級(jí)及大于1.5 mm綜合粒度級(jí)E值指標(biāo)見表2。
表2 有壓兩產(chǎn)品重介旋流器不同粒級(jí)分選指標(biāo) kg/L
由表2分析可知:大于50 mm、50~25 mm粒級(jí)E值為0.039~0.049 kg/L,分選效果較好;25~13 mm、13~6 mm、6~3 mm粒級(jí)E值為0.052~0.061 kg/L,分選效果有所下降;而6~3 mm、3~1.5 mm、-1.5 mm粒級(jí)E值為0.094~0.141 kg/L,分選效果急劇惡化。
煤制油選煤廠有壓兩產(chǎn)品重介旋流器大于1.5 mm綜合粒級(jí)E值為0.066 kg/L,未達(dá)到GB 50359—2016《煤炭洗選工程設(shè)計(jì)規(guī)范》[2]中E值為0.03~0.05 kg/L的規(guī)定要求,分選效果較差。
針對(duì)上述問題,為了有效解決有壓兩產(chǎn)品重介旋流器間歇性跑煤現(xiàn)象,改善設(shè)備工藝性能,通過研究原煤性質(zhì),從有壓兩產(chǎn)品重介旋流器結(jié)構(gòu)參數(shù)和操作條件兩方面入手,研究不同結(jié)構(gòu)參數(shù)對(duì)原煤的適應(yīng)性,不同操作條件下設(shè)備分選效果,從而優(yōu)化有壓兩產(chǎn)品重介旋流器結(jié)構(gòu)參數(shù)和操作參數(shù),提高整個(gè)分選系統(tǒng)的適用性和匹配度。
對(duì)有壓兩產(chǎn)品重介旋流器入料性質(zhì)的分析,主要從粒度組成、密度組成及可選性3個(gè)方面進(jìn)行了相應(yīng)試驗(yàn)。
根據(jù)GB/T 477—2008《煤炭篩分試驗(yàn)方法》[3]對(duì)有壓兩產(chǎn)品重介旋流器入料進(jìn)行了篩分試驗(yàn),入料粒度組成見表3。
由表3分析可知:煤制油選煤廠重介旋流器入料中大于50 mm粒度級(jí)產(chǎn)率17.71%,50~3 mm產(chǎn)率80.08%,3~1.5 mm粒度級(jí)產(chǎn)率1.22%,小于1.5 mm粒度級(jí)產(chǎn)率0.99%。
分析可知:50~25 mm產(chǎn)率41.99%,占主導(dǎo)粒級(jí),小于1.5 mm產(chǎn)率僅0.99%,說明脫泥效果比較好,很好的控制了進(jìn)入旋流器的煤泥量;各粒度級(jí)灰分隨著粒度變小基本呈下降趨勢(shì),說明煤質(zhì)易碎,而小于1.5 mm粒度級(jí)灰分明顯高于附近粒度級(jí),說明存在一定矸石泥化現(xiàn)象。
表3 有壓兩產(chǎn)品重介旋流器入料粒度組成
根據(jù)GB/T 478—2008《煤炭浮沉試驗(yàn)方法》[4]對(duì)有壓兩產(chǎn)品重介旋流器入料做了浮沉試驗(yàn)。入料密度組成見表4,入料可選性曲線見圖1。
由表4可知,入料灰分為12.88%,灰分較低,原煤煤質(zhì)較好。其中小于1.60 kg/L密度級(jí)產(chǎn)率高達(dá)90.50%,說明原煤中低密度產(chǎn)物占比非常高。
由可選性曲線可知:當(dāng)精煤灰分為4.78%時(shí),理論分選密度為1.58 kg/L,理論精煤產(chǎn)率為88.77%,±0.1含量為5.10%,由此可判斷原煤可選性為易選。
表4 有壓兩產(chǎn)品重介旋流器入料密度組成
圖1 入料可選性曲線
通過對(duì)入料性質(zhì)的分析可知,原煤具有可選性易選、煤泥含量低及低密度產(chǎn)物含量高等特點(diǎn)。針對(duì)這些特性,需制定一套整體性方案去研究解決,而有壓兩產(chǎn)品重介旋流器本身結(jié)構(gòu)參數(shù)和操作參數(shù)是研究和優(yōu)化改造的重點(diǎn)內(nèi)容。
煤制油選煤廠采用直徑1 450 mm的有壓兩產(chǎn)品重介旋流器,主要結(jié)構(gòu)參數(shù):錐角20°,柱長(zhǎng)1 460 mm,溢流管直徑624 mm,底流口直徑435 mm,溢流管插入深度760 mm。
旋流器本身的結(jié)構(gòu)參數(shù)與原煤特性存在一定的適配性,與分選效果密切相關(guān)。通過對(duì)其結(jié)構(gòu)參數(shù)的優(yōu)化,使其更適應(yīng)入選原煤性質(zhì),從而實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)自身的高度匹配。
3.1.1 進(jìn)料方式
旋流器的進(jìn)料體與圓柱體相貫連接方式一般為切向,進(jìn)料體主要有切向進(jìn)料體、漸開線型進(jìn)料體、螺旋線型進(jìn)料體、大包角進(jìn)料體,離心蝸殼進(jìn)料體等形式。
根據(jù)煤制油選煤廠旋流器結(jié)構(gòu),對(duì)包角進(jìn)料體,漸開線進(jìn)料體,離心蝸殼進(jìn)料體作數(shù)值對(duì)比。其中離心蝸殼進(jìn)料體為給礦口入料曲線為類漸開線,總體包角約270°;包角進(jìn)料體為給礦口入料曲線亦為類漸開線,總體包角約為180~360°,在入口與旋流器直筒段相交后,有下旋曲線,下旋長(zhǎng)度約為旋流器直徑的1/10。
針對(duì)給礦口對(duì)旋流器能量消耗、器壁磨損、流場(chǎng)干擾的影響,對(duì)上述3種結(jié)構(gòu)進(jìn)行數(shù)值模擬。最終得出:離心蝸殼方式耐磨材料所承受的沖擊小,流場(chǎng)相對(duì)較均勻,四周流場(chǎng)情況不會(huì)像大包角型、漸開線型出現(xiàn)局部紊亂,能夠避免由于局部紊亂而導(dǎo)致整個(gè)設(shè)備錯(cuò)配物的增加,從整體上提高設(shè)備的使用效果。
圖2 三種結(jié)構(gòu)入料壓力、入口速度對(duì)比圖
3.1.2 圓柱段長(zhǎng)度
有壓兩產(chǎn)品重介旋流器一般為圓柱圓錐形結(jié)構(gòu),旋流器的長(zhǎng)度和容積主要取決于圓柱體的長(zhǎng)度。當(dāng)旋流器柱體長(zhǎng)度較大時(shí),在旋流器內(nèi)部產(chǎn)生的渦流強(qiáng)度降低,壓降較小,從而降低了旋流器內(nèi)部外旋流與內(nèi)旋流的密度分層差值,即密度場(chǎng)分層梯度減小;而短柱段內(nèi)部流場(chǎng)壓強(qiáng)較大,整體密度場(chǎng)分層梯度高,有利于提高物料分選精度。
針對(duì)煤制油選煤廠原煤性質(zhì),根據(jù)理論計(jì)算及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),確定重介質(zhì)旋流器圓柱體長(zhǎng)度為(0.8~1.0)D范圍,既能保證現(xiàn)有旋流器的處理能力,也能提高旋流器分選精度。
圖3 圓柱段長(zhǎng)度對(duì)渦流強(qiáng)度的影響
3.1.3 溢流管及插入深度
旋流器的溢流管直徑在(0.40~0.5)D左右??紤]到煤制油選煤廠旋流器現(xiàn)有結(jié)構(gòu),及溢流管直徑的增大對(duì)處理能力及能耗的影響,設(shè)計(jì)的溢流管直徑確定在(0.4~0.42)D范圍內(nèi)。
溢流管插入深度較短時(shí),在旋流器內(nèi)產(chǎn)生的渦流強(qiáng)度較低,壓降較小。而溢流管插入深度的增加,延長(zhǎng)物料在旋流內(nèi)的停留時(shí)間,即延長(zhǎng)了分選時(shí)間,提高了分選精度。該旋流器溢流管的插入深度改為(0.8~1.0)h范圍,其中h為圓柱長(zhǎng)度。
圖4 溢流管插入深度對(duì)渦流強(qiáng)度的影響
3.1.4 底流口直徑
當(dāng)?shù)琢骺诳s小時(shí),被分選物料的實(shí)際分離密度明顯增大,底流口密度也明顯增大,精煤產(chǎn)量增多。但底流口直徑過小,物料不能順暢外排,造成擠壓分離,分選效果變壞,嚴(yán)重時(shí)還會(huì)造成底流口堵塞。另外,小底流口旋流器切向速度較高,旋流器內(nèi)的渦流強(qiáng)度較大,引起較高的壓力降,增加了能耗與磨損。
常規(guī)設(shè)計(jì)底流口直徑一般在(0.24~0.32)D范圍內(nèi)選取。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際旋流器應(yīng)用情況,該重介旋流器底流口改為(0.28~0.30)D。
圖5 底流口直徑對(duì)渦流強(qiáng)度的影響
煤制油選煤廠要求:精煤產(chǎn)品灰分Ad不大于5.0%,懸浮液密度1.43~1.47 kg/L,處理能力800 t/h,入料壓力0.19 MPa。
3.2.1 處理能力及液固比
重介質(zhì)旋流器的直徑是標(biāo)定旋流器規(guī)格和生產(chǎn)能力的主要指標(biāo),旋流器的直徑越大,處理能力與原煤入料粒度上限越高[5-6]。
重介質(zhì)旋流器的處理能力一般由如下經(jīng)驗(yàn)公式說明:
Q1=(700~800)D2.5
(1)
Q2=(200~400)D2
(2)
式中:Q1——給入旋流器懸浮液流量,m3/h;
Q2——給入旋流器處理原煤量,t/h;
D——旋流器圓柱直徑,m。
根據(jù)經(jīng)驗(yàn)公式(2)計(jì)算:該有壓兩產(chǎn)品重介旋流器設(shè)計(jì)處理能力為420~841 t/h,最大處理能力841 t/h,實(shí)際處理能力約800 t/h,處于旋流器能力上限區(qū)間。但由于該廠入料中低密度產(chǎn)率占比非常高,會(huì)一定程度上影響旋流器處理能力。
根據(jù)經(jīng)驗(yàn)公式(1)計(jì)算:該有壓兩產(chǎn)品重介旋流器給入懸浮液流量應(yīng)在1 772~2 025 m3/h,實(shí)際中最大懸浮液量2 025m3/h,懸浮液與煤之比為2.53∶1,低于1 t煤3~4 m3懸浮液比例的要求,對(duì)分選造成不利影響。
在保證生產(chǎn)效率和分選效果前提下,根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),該有壓兩產(chǎn)品重介旋流器實(shí)際處理能力調(diào)整為650~750 t/h,液固比維持在3∶1左右。
3.2.2 入料壓力
當(dāng)有壓兩產(chǎn)品重介旋流器入料壓力適當(dāng)增加時(shí),可改善分選效果,特別是對(duì)3~0.5 mm粒度級(jí)。但是如果入料壓力過高,將造成旋流器內(nèi)密度分布更加不均勻,反而造成分選效果變差,并且能耗也會(huì)增加。
經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試,有壓兩產(chǎn)品重介旋流器入料壓力由0.19 MPa調(diào)整為0.16 MPa。
有壓兩產(chǎn)品重介旋流器結(jié)構(gòu)參數(shù)和操作條件優(yōu)化改造后,再次對(duì)有壓兩產(chǎn)品重介旋流器進(jìn)行了單機(jī)性能檢測(cè)試驗(yàn)。如表6、表7所示。
表6 有壓兩產(chǎn)品重介旋流器優(yōu)化前后可能性偏差對(duì)比表(kg/L)
表7 有壓兩產(chǎn)品重介旋流器優(yōu)化前后工藝性能對(duì)比表
由表6、表7可知:優(yōu)化后,有壓兩產(chǎn)品重介旋流器大于1.5 mm粒度級(jí),可能偏差為0.029 kg/L,提高了0.037 kg/L,分選效果得到明顯改善,數(shù)量效率為98.69%,提高了2.37%,精煤回收率大幅提高,總錯(cuò)配物含量降為1.00%。
改造后有壓兩產(chǎn)品重介旋流器各粒度級(jí)E值大幅度減小、數(shù)量效率提高、總錯(cuò)配物含量降低,說明有壓兩產(chǎn)品重介旋流器工藝性能顯著提高。
基于理論研究和生產(chǎn)實(shí)踐,通過對(duì)原煤性質(zhì)的分析,提出了優(yōu)化重介質(zhì)旋流器結(jié)構(gòu)參數(shù)和操作條件的改造方案,解決了該廠有壓兩產(chǎn)品重介旋流器“跑煤”現(xiàn)象,改善了設(shè)備工藝性能,提高了分選效果,精煤回收率和產(chǎn)品合格率顯著增加,為公司創(chuàng)造了更多經(jīng)濟(jì)效益。
同時(shí)也說明,針對(duì)煤制油選煤廠的原煤的特性,選擇適合的定制化分選設(shè)備,有針對(duì)性地提高設(shè)備性能、操作參數(shù)與原煤性質(zhì)的匹配度,是選煤精準(zhǔn)化的一次成功實(shí)踐,更是踐行精細(xì)化管理理念的一次嘗試,為選煤行業(yè)提供了寶貴實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),值得同行們借鑒和研究。