趙樹鋒
(山西科興牛山煤業(yè)有限公司,山西 高平 048400)
山西科興牛山煤業(yè)有限公司位于高平市東南約4 km處,隸屬于山西科興能源發(fā)展集團有限公司,為高平市市營煤礦。
礦區(qū)井田含煤地層為石炭系上統(tǒng)太原組(C3t)和二疊系下統(tǒng)山西組(P1s)。山西組平均厚52.69 m,含煤層2層,其中3號煤層為可采煤層,煤層平均總厚6.06 m,含煤系數(shù)11.50%,可采煤層總厚5.87 m,可采含煤系數(shù)11.14%。太原組平均厚95.99 m,含煤9、11、15號煤層,其中9、15號煤層為可采煤層。煤層平均總厚6.34 m,含煤系數(shù)6.60%;可采煤層總厚5.89 m,可采含煤系數(shù)6.19%。2009年11月15日由山西省國土資源廳換發(fā)采礦許可證,批準開采3、9、15煤煤層,生產(chǎn)規(guī)模1.20 Mt/a,井田面積為11.775 7 km2。
礦井經(jīng)過多年的開采,3號煤層資源已近枯竭,目前主要開采9號煤和15號煤。牛山煤礦選煤廠屬礦井配套選煤廠,設(shè)計生產(chǎn)能力為1.20 Mt/a,實際最大生產(chǎn)能力350 t/h。選煤工藝為:100~0 mm原煤直接進入1臺篩孔為13 mm的單層香蕉篩(3.6 m×7.3 m)分級,篩上大于13 mm塊煤進入重介淺槽分選機分選,得到塊精煤和塊矸石;篩下小于13 mm末煤進入有壓兩產(chǎn)品重介旋流器分選,得到末精煤和末矸石。煤泥水經(jīng)分級旋流器組分級后,底流經(jīng)弧形篩、離心機脫水回收粗煤泥,粗煤泥摻入末精煤,作為洗混煤產(chǎn)品上倉;溢流進入濃縮機,經(jīng)壓濾機脫水后單獨落地銷售。塊矸石和末矸石一同進入矸石倉,采用汽運外排。原則工藝流程見圖1。
圖1 原則工藝流程示意
選煤廠投產(chǎn)后,在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)存在以下問題:
(1)塊精煤產(chǎn)品用戶反饋,塊精煤中帶有大量末煤,產(chǎn)品粒度控制不到位;
(2)由于塊煤系統(tǒng)中煤泥量大,導(dǎo)致合格介質(zhì)分流量大,稀介磁選機尾礦煤泥量大,介耗高;
(3)經(jīng)統(tǒng)計,選煤廠入洗噸原煤介耗為1.62~1.91 kg,高于周邊同類選煤廠。
上述問題導(dǎo)致了塊精煤限下率高、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定、磁選尾礦煤泥含量大、介耗居高不下,嚴重影響了產(chǎn)品銷售和選煤廠的經(jīng)濟效益。
由于原煤粒度偏細且水分偏高,造成原煤13 mm分級篩的分級效果不佳,導(dǎo)致塊精煤產(chǎn)品帶末煤。為解決問題,選煤廠進行了原煤篩分試驗,實際生產(chǎn)原煤粒度組成見表1,原煤分級篩上塊煤粒度組成見表2。
表1 實際生產(chǎn)原煤粒度組成
從表1看出:
(1)原煤灰分為34.45%,屬中高灰分煤,各粒級灰分差異不大;
(2)原煤主導(dǎo)粒級為6~3 mm,產(chǎn)率為30.12%;其次為50~13 mm,產(chǎn)率為20.32%;
(3)大于13 mm塊煤產(chǎn)率為33.62%,塊煤產(chǎn)率相對較低;
(4)小于13 mm末煤產(chǎn)率為66.38%,產(chǎn)率較高,說明煤較碎;
(5)小于0.5 mm級原生煤泥產(chǎn)率為6.91%,灰分為39.11%,煤泥灰分較高。
從表2可以看出,大于13 mm塊煤產(chǎn)率僅為33.61%,小于13 mm末煤產(chǎn)率高達26.73%。經(jīng)測算,原煤分級篩13 mm篩分效率僅為59.73%,篩分效果較差。未篩出的小于13 mm末煤進入塊煤淺槽重介分選系統(tǒng),導(dǎo)致塊精煤產(chǎn)品帶末量大,選煤廠介耗高,影響精煤產(chǎn)品質(zhì)量。解決問題的核心方法是,選擇分級效率高的篩分設(shè)備替代現(xiàn)有香蕉篩進行13 mm分級。
表2 原煤分級篩篩上塊煤粒度組成
通過對周邊煤礦的走訪和市場調(diào)研,相關(guān)技術(shù)人員研究后提出采用弛張篩替換現(xiàn)有香蕉篩。弛張篩是在原有的固定篩框內(nèi)增加浮動篩框,浮動篩框在跟隨固定篩框運動時,還與固定篩框作相向和相背運動,因而安裝在弛張篩篩框上的聚氨酯彈性篩板產(chǎn)生弛張運動。篩分過程中,聚氨酯彈性篩板一張一弛的運動,可有效防止篩孔堵塞。該設(shè)備具有以下優(yōu)點:
(1)篩板做弛張運動,篩孔不容易堵塞,可防止難篩物料“糊住”篩板;
(2)振幅可調(diào),激振力強,篩分效率高;
(3)干法篩分分級粒度小,目前廣泛應(yīng)用的最小分級粒度為6 mm;
(4)篩板拆裝方便,便于維護。
對于本廠而言,采用弛張篩替代現(xiàn)有香蕉篩進行原煤13 mm分級,恰好可以解決由于原煤篩分效果不佳導(dǎo)致的塊精煤帶末、系統(tǒng)介耗高等問題。
改造方案:將現(xiàn)有1臺3.6 m×7.3 m單層香蕉篩更換為2.4 m×8.0 m雙層弛張篩。弛張篩上層采用篩孔為25/50 mm沖孔篩板,可避免大塊煤沖擊下層聚氨酯弛張篩板,起到保護作用;下層采用篩孔為13 mm的聚氨酯弛張篩板,進行13 mm分級;上層大于25/50 mm和下層25/50~13 mm塊煤進入塊煤淺槽分選系統(tǒng),篩下小于13 mm的末煤經(jīng)1.5 mm脫泥后進入末煤重介旋流器分選。
改造施工期間涉及到現(xiàn)有原煤分級篩和相關(guān)溜槽的拆除和更換,選煤廠無法正常生產(chǎn),必須充分利用煤礦現(xiàn)有原煤倉和儲煤場的緩沖,最大限度的減少停產(chǎn)時間。本次改造實施主要步驟如下:
(1)改造方案實施前,首先必須完成相關(guān)設(shè)備的采購和非標的設(shè)計工作;
(2)根據(jù)非標設(shè)計圖紙下料加工,并吊裝到指定位置;
(3)合理安排生產(chǎn),將原煤倉及煤場內(nèi)原煤全部洗完,為礦井出煤提供儲量空間;
(4)利用停產(chǎn)時間拆除現(xiàn)有香蕉篩及相關(guān)非標設(shè)備,并進行新非標設(shè)備的拼焊和安裝。為減少停產(chǎn)時間,在新的非標設(shè)備焊接期間利用大型吊機和主廠房20 t天機進行弛張篩的吊裝工作;
(5)弛張篩支座和漏斗安裝后,弛張篩就位安裝,并進行配電改造;
(6)完成相關(guān)收尾及弛張篩調(diào)試工作后,進行帶煤聯(lián)動試機。
改造完成后,雙層弛張篩替代現(xiàn)有的單層香蕉篩進行原煤的13 mm分級作業(yè)。
改造前后篩上原煤篩分試驗結(jié)果見表3。
從表3可以看出:
(1)改造后,篩上小于13 mm末煤總計產(chǎn)率減少了16.14個百分點;
(2)篩上各粒級減少量均非常明顯。
分析表2、表3可知,改造前大于13 mm塊煤產(chǎn)率為33.61%,小于13 mm末煤產(chǎn)率為66.39%。改造后篩上末煤減少16.14個百分點,其透篩末煤量由39.66%增加至55.80%,篩分效率達84.05%,篩分效果明顯改善。
表3 改造前后篩上小于13 mm物料對比
改造后,原煤篩分效果得到改善,塊煤系統(tǒng)來料中細顆粒物料少,有利于降低塊煤系統(tǒng)介耗。
(1)塊煤系統(tǒng)平均粒度增大,比表面積減小,產(chǎn)品帶走的介質(zhì)量減小。
(2)塊煤系統(tǒng)中原生煤泥和次生煤泥量少,合格介質(zhì)分流量小,同時稀介中顆粒物含量小,稀介磁選機工況好,有利于介質(zhì)回收。
經(jīng)統(tǒng)計,改造后選煤廠平均加介量約為7~8 t/d,每天入洗原煤量在6 000~6 500 t,因此,改造后介耗在1.07~1.33 kg/t,明顯低于改造前。
牛山煤礦選煤廠的改造,是在分析和調(diào)研的基礎(chǔ)上,通過選用篩分效果好、不易粘堵篩板的弛張篩替代香蕉篩進行原煤13 mm分級,改造取得了明顯效果。改造工作完成并投入運行至今,運行良好,解決了塊精煤產(chǎn)品限下率高和選煤廠介耗高的問題,提高了產(chǎn)品質(zhì)量,同時降低了生產(chǎn)運行費用,提高了企業(yè)的經(jīng)濟效益。